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OG泥漿管道輸送系統(tǒng)的改進(jìn)

2020-07-28 04:21:24杜連濤吳澤啟
冶金動(dòng)力 2020年7期
關(guān)鍵詞:機(jī)封盤根泥漿泵

杜連濤,吳澤啟

(唐山工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院,河北唐山 063299)

引言

轉(zhuǎn)爐煉鋼除塵OG 泥漿,是冶金行業(yè)中最具特點(diǎn)的漿體之一,含鐵量達(dá)60%左右,是一種寶貴的二次資源,也是較難處理的現(xiàn)場污染源。OG 泥特性:具有含鐵量高,堿性氧化物含量高(二元堿度達(dá)2.35),粒度細(xì)(-0.074 mm 比例達(dá)90% 以上),含水量高,脫水困難,粘性大等特性。OG 泥化學(xué)成分見表1,OG 泥的粒度組成見表2。管道輸送OG 泥漿,至燒結(jié)煉鐵用戶,實(shí)現(xiàn)了OG 泥漿不落地,節(jié)省大量的汽車運(yùn)輸費(fèi)用,運(yùn)輸過程不會(huì)產(chǎn)生污染。很多鋼廠采用該方法處理OG 泥,但隨之帶來的是泥漿泵、閥的泄露故障頻繁,維護(hù)成本高,現(xiàn)場治理困難,以及管道堵塞、結(jié)垢、冬季防凍等一系列問題。唐鋼在該泵組的運(yùn)行和維護(hù)上通過多年的探索,實(shí)現(xiàn)了管道輸泥系統(tǒng)的長周期穩(wěn)定運(yùn)行。

表1 轉(zhuǎn)爐煉鋼除塵OG泥化學(xué)成分 %

表2 OG泥的粒度組成

1 OG泥漿管道輸送系統(tǒng)問題分析及對策

1.1 系統(tǒng)簡介

系統(tǒng)由泥漿罐、OG 泥漿輸送泵、閥門、管道等組成,見圖1。根據(jù)用戶需求,進(jìn)行輸送工作,平均每臺每天啟動(dòng)3次,每次30 min。

圖1 OG泥漿管道輸送系統(tǒng)

改造前,管道使用普通碳鋼管道、閥門使用流體切斷裝置。泥漿泵型號50KG100,流量35 m3/h,揚(yáng)程100 m,轉(zhuǎn)速1450 r/min,功率75 kW,泥漿泵選擇的盤根密封。現(xiàn)場泥濘,閥門、泥漿泵都泄漏嚴(yán)重,泵組維修頻繁,還曾發(fā)生過冬季管路被凍,系統(tǒng)約兩個(gè)月停用的惡性事故,給生產(chǎn)造成極大的影響。

1.2 管道堵塞的原因分析及對策

原系統(tǒng)用普通碳鋼管道,泥漿易結(jié)垢并附著在管道表面,造成管道變細(xì),垢脫落又造成管道的堵塞,在管道的彎頭等沖刷嚴(yán)重的部位還容易磨損,造成泄漏。因此,新管道選擇了陶瓷復(fù)合鋼管,具有高耐磨、壽命長、安裝方便、經(jīng)濟(jì)效益顯著等特點(diǎn),特別是該管道不易結(jié)垢,泵組進(jìn)出口管道堵塞的情況得到好轉(zhuǎn),完全堵死的情況沒有發(fā)生,但是,進(jìn)口下泥漿速度慢,出口流量逐漸增大,說明管道中還有泥漿沉積阻塞的情況。

1.3 閥門泄漏的原因分析及對策

原閥門采用流體切斷裝置,閥門的外密封采用的是盤根密封,閥門開關(guān)靠絲杠的上下運(yùn)動(dòng),由于絲杠與泥漿接觸,上下運(yùn)動(dòng)很容易將泥漿帶入到盤根中,泥漿進(jìn)入盤根后,很快造成密封失效,外漏嚴(yán)重;使用兩個(gè)月后,閥門內(nèi)也有一定的結(jié)垢和泥漿沉積,閥門出現(xiàn)內(nèi)漏。更換為軟密封的旋塞閥,閥門的開關(guān)為旋轉(zhuǎn)運(yùn)動(dòng),并且密封采用的是2個(gè)“O”型圈密封,閥門的外漏問題得到徹底解決,但是閥門使用幾個(gè)月后,旋塞閥的閥芯容易損壞,會(huì)出現(xiàn)嚴(yán)重的內(nèi)漏,給泵組檢修帶來困難。

1.4 泥漿泵泄漏的原因分析及對策

原泵組選用盤根密封,盤根使用有如下問題:

(1)盤根密封可靠性低,泄漏率高。密封介質(zhì)極易進(jìn)入填料密封內(nèi)部,增大了填料密封和軸套之間的磨損,嚴(yán)重的影響了密封性能。

(2)由于盤根具有粘彈特性,在工作狀態(tài)下會(huì)出現(xiàn)明顯的應(yīng)力松弛,故需不斷地通過壓緊壓蓋來增大填料與軸的徑向接觸力,同時(shí)也增大了盤根與軸套的磨損,因此不得不經(jīng)常更換、添加盤根,維修工作量和費(fèi)用大大增加。

(3)工人的維修水平低,維修不能嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行,盤根密封看似簡單,但仍有安裝的注意事項(xiàng),比如切口角度、安裝條數(shù)、壓緊要求、沖洗水要求等。不規(guī)范的維修也是設(shè)備頻繁泄漏的原因。

新泵組更換為機(jī)械密封的泵組,機(jī)械密封選用的是集裝式機(jī)械密封φ90mm,靜環(huán)采用石墨材質(zhì)、動(dòng)環(huán)硬質(zhì)合金材質(zhì)。泵組的檢修周期由原來的每天有人緊固盤根,每周一次更換盤根,每月一次整體拆解,更換盤根、軸承,變成每月更換一次機(jī)封。

整個(gè)改造完成后,現(xiàn)場狀況得到一定改善,但是并沒有實(shí)現(xiàn)設(shè)備的長周期穩(wěn)定運(yùn)行。

2 新系統(tǒng)問題分析與徹底改善

2.1 管道堵塞及閥門內(nèi)漏問題

管道堵塞是因?yàn)橄到y(tǒng)不能連續(xù)排泥,造成了泥漿在閥門處、管道的立管下彎頭等處的沉積,系統(tǒng)再次運(yùn)行時(shí),打開進(jìn)口閥門后,泥漿不能迅速進(jìn)入泵內(nèi),造成泵組短時(shí)間抽空,對機(jī)封造成傷害;出口堵塞,使泵憋壓,也會(huì)對機(jī)封造成傷害。問題的解決要考慮如何使泥漿不再沉淀在管道中。因此在系統(tǒng)中加裝了高壓沖洗水,在停泵后分別對出口管道和進(jìn)口管道沖洗后再關(guān)閉閥門,使閥芯的磨損大大降低,解決了管道堵塞及旋塞閥門容易內(nèi)漏的問題。

2.2 機(jī)封泄漏問題分析

將泥漿泵抽空和憋壓的問題解決后,泥漿泵機(jī)封壽命能夠延長至兩個(gè)月左右。將損壞的舊機(jī)封拆解分析,發(fā)現(xiàn)問題如下:(1)機(jī)械密封中的小彈簧結(jié)垢失去了彈性;(2)機(jī)封中的靜環(huán)端面磨出深溝,失去了密封作用。經(jīng)過分析,問題出現(xiàn)在機(jī)封的沖洗水上。該泵組安裝時(shí),要求有機(jī)封沖洗水,但設(shè)備附近只有兩種水源,一個(gè)是凈化水,水質(zhì)潔凈,但壓力較低,在0.15~0.3 MPa 之間,壓力太小,無法做機(jī)封的沖洗水;第二個(gè)是除塵水,水中的懸浮物較高,一般在100 mg/L 左右,并且易結(jié)垢,但壓力在1.0 MPa,選用的除塵水作為機(jī)封水。由于水質(zhì)問題,機(jī)械密封小彈簧結(jié)垢,失去彈性,機(jī)封失效損壞,另外易造成沖洗水管堵塞,壓力降低,泥漿通過機(jī)封返竄回機(jī)封沖洗水管,將水管徹底堵塞,使機(jī)封很快失效。

2.3 機(jī)封泄漏改進(jìn)對策

(1)給凈化水加壓后作為機(jī)封沖洗水

a泵軸封沖洗水量:

q=0.1×d×m=0.1×90×1=9 L/min

式中:d——軸徑;

m——軸封個(gè)數(shù)。

b機(jī)械密封沖洗水壓力:

密封腔壓力=進(jìn)口壓力+1/3揚(yáng)程

=0.2 MPa+0.33 MPa=0.53 MPa

采用沖洗型,沖洗液壓力應(yīng)大于密封腔壓力0.098~0.196 MPa,這里取0.15 MPa。

沖洗水壓力=密封腔壓力+0.15 MPa=0.68 MPa

(2)節(jié)流襯套尺寸設(shè)計(jì)

對泥漿泵的機(jī)封腔內(nèi)部結(jié)構(gòu)進(jìn)行分析,雖然計(jì)算的水量和水壓達(dá)到要求,但是由于密封腔太大,沖洗水無法保證對機(jī)封進(jìn)行完全的沖洗,如圖2 所示。泥漿中的顆粒物很容易附著在機(jī)械密封上,造成機(jī)械密封的損壞。因此,需要設(shè)計(jì)節(jié)流結(jié)構(gòu),如圖3 所示,使沖洗水完全充滿密封腔,泥漿無法進(jìn)入,進(jìn)而保證機(jī)械密封在潔凈的水中運(yùn)行,達(dá)到延長壽命的目的。根據(jù)表4,旋轉(zhuǎn)軸與節(jié)流襯套的最大直徑間隙為0.889 mm,本次改造選用的間隙為0.8 mm。

圖2 無節(jié)流襯套的沖洗結(jié)構(gòu)

圖3 有節(jié)流襯套的沖洗結(jié)構(gòu)

表4 旋轉(zhuǎn)軸與節(jié)流襯套的間隙

3 規(guī)范運(yùn)行制度

系統(tǒng)改造后,原理如圖4 所示。要保證設(shè)備正常運(yùn)行,還需要正確操作使用設(shè)備。因此,我們制定了嚴(yán)格的運(yùn)行制度。啟泵流程:(1)接到用戶需求指令后,打開泥漿泵機(jī)封沖洗水閥門,啟動(dòng)機(jī)封水變頻泵,待機(jī)封水壓力穩(wěn)定在0.7 MPa后,打開泥漿泵進(jìn)口閥門,待泥漿泵體手感達(dá)到40 ℃時(shí),啟動(dòng)泥漿泵,打開出口閥門,完成啟泵操作,并查看運(yùn)行電流,泵組是否正常運(yùn)行。(2)接到用戶停泵指令后,關(guān)閉出口閥門,停運(yùn)泥漿泵,打開高壓水沖洗閥門,對進(jìn)口管道沖洗1 min,然后關(guān)閉泥進(jìn)口閥門,打開出口閥門,對出口管道沖洗5 min,關(guān)閉高壓水沖洗閥門,關(guān)閉泥漿泵出口閥門,關(guān)閉機(jī)封水閥門,停止變頻加壓泵。冬季考慮管道防凍將高壓水沖洗出口管道改為壓縮空氣吹掃5 min。進(jìn)口管道仍由高壓水沖洗。

圖4 改造后OG泥漿管道輸送系統(tǒng)

4 運(yùn)行效果

完成以上技術(shù)改造和管理規(guī)范之后,OG 泥漿輸送系統(tǒng)的故障率大大降低,管道堵塞的情況沒有發(fā)生過;閥門的壽命延長至兩年以上;機(jī)封的壽命也有原來的一個(gè)月左右延長至兩年以上;機(jī)封不泄漏,設(shè)備軸承等零件壽命大大延長。年可節(jié)省備件費(fèi)、檢修費(fèi)20 多萬元,現(xiàn)場管理水平也得到很大提升。

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