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宣鋼燒結(jié)脫硫廢水工藝改造

2020-07-28 04:21:22
冶金動力 2020年7期
關(guān)鍵詞:宣鋼旋流懸浮物

陳 巖

(宣化鋼鐵集團有限責(zé)任公司,河北張家口 075100)

1 概述

宣鋼一燒的脫硫廢水來自石膏脫水及其清洗系統(tǒng)的外排水,外排水量約40 m3/h。根據(jù)政府環(huán)保相關(guān)政策要求,宣鋼燒結(jié)機脫硫廢水由外排改為回收至宣鋼污水處理廠進行處理。脫硫廢水的特點是氯根、鈣硬度較高,硫酸根離子較高,宣鋼污水處理廠回收后對宣鋼水系統(tǒng)造成了極大影響:

(1)氯根、鈣硬度影響廠區(qū)整體回收水的水質(zhì),導(dǎo)致回用率低,工業(yè)水水質(zhì)變差,影響部分水系統(tǒng)用戶,造成補水量、排水量同時升高。

(2)硫酸根離子和鈣離子在水處理過程中聚合為硫酸鈣,對反滲透膜造成堵塞,影響除鹽水的產(chǎn)量,破壞除鹽水的產(chǎn)供平衡。

為此,根據(jù)生產(chǎn)實際,通過安裝脫硫廢水處理設(shè)備,對一燒脫硫廢水系統(tǒng)進行改造、對廢水進行處理,將處理后的脫硫廢水經(jīng)過管道引至高爐沖渣、煉鋼悶渣工序進行消納,不再回收至宣鋼污水處理廠,全面改善廠區(qū)回收水水質(zhì)。

2 項目實施的技術(shù)方案

2.1 總體思路

本工藝立足宣鋼廢水處理水質(zhì)及排放標(biāo)準(zhǔn),結(jié)合國家和地方環(huán)境法規(guī)的要求,采用了合理的、可行的、經(jīng)濟的處理工藝改造方案。改造范圍包括:污水站內(nèi)的污水、污泥處理工藝,管道及設(shè)備,電氣與自控儀表,給排水等系統(tǒng)。為保證操作性和減少人工投入,系統(tǒng)采用自動化控制,易于日常運行管理與維護;同時考慮具備手動操作,便于檢修維護。水處理設(shè)備采用以混凝沉淀和板框壓濾設(shè)備為主,技術(shù)及設(shè)備均比較成熟。所產(chǎn)生的脫硫廢水經(jīng)過絮凝反應(yīng),使?jié){液充分沉淀、澄清,溢流清水進行外送;底部沉淀的污泥經(jīng)污泥泵送壓濾機進行脫水,壓濾后的污泥進石膏間,壓濾水進入脫硫系統(tǒng)濾液坑。濾液坑的脫硫廢水通過新敷設(shè)管道與現(xiàn)有生化廢水的外供管道進行聯(lián)通,將此部分廢水供給1#、2#、3#高爐沖渣和120 t、150 t 煉鋼爐的燜渣使用,降低高爐沖渣和煉鋼燜渣的工業(yè)補水。這樣既節(jié)約工業(yè)補水又可改善供水系統(tǒng)的整體水質(zhì)。

2.2 技術(shù)方案

2.2.1 工藝路線

本項目采用脫硫廢水一體化處理裝置。工藝路線如圖1所示。脫硫廢水經(jīng)過濾液緩存水泵送至廢水緩沖箱,經(jīng)過緩沖箱沉淀、處理后,經(jīng)過泵體送至高效反應(yīng)器,與高效反應(yīng)器中投加的絮凝劑進行反應(yīng),反應(yīng)后的液體經(jīng)過高效旋流澄清器內(nèi)部處理后溢流清水自流至清水箱,清水箱的水送至1#、2#、3#高爐沖渣;底流污泥經(jīng)污泥泵送壓濾機進行脫水,壓濾后的污泥送至石膏間,壓濾水進入脫硫系統(tǒng)濾液坑,120 t、150 t煉鋼爐的燜渣使用。

脫硫廢水一體化處理裝置溢流口及排空口,以上管口作為事故應(yīng)急管口或檢修排放管口,均排入脫硫系統(tǒng)濾液坑。為及時清洗設(shè)備和管道的淤泥,減少人工操作強度,系統(tǒng)中布置沖洗管道,并預(yù)留沖洗軟管接口以保證脫硫廢水系統(tǒng)使用。

圖1 脫硫廢水一體化處理裝置工藝路線圖

2.2.2 關(guān)鍵設(shè)備

脫硫廢水一體化處理裝置為本工藝流程的核心設(shè)備,起到了混凝、沉淀、澄清,強化泥水分離的作用?!懊摿驈U水一體化處理裝置”憑借其內(nèi)部沉降結(jié)構(gòu)設(shè)計,改變傳統(tǒng)絮凝沉降中絮體顆粒隨機成長模式,借助于旋流澄清增加澄清器中漿體內(nèi)部的壓縮比,促進大顆粒密實性絮凝體的形成。在提升絮團沉降速度的同時,保證微細顆粒的沉降效果,降低溢流清水的懸浮物含量,達到排放標(biāo)準(zhǔn)。高效旋流澄清器具有如下特點:

(1)切線旋流入料設(shè)計使得漿液產(chǎn)生一定離心加速度,由于切向速度隨半徑減小而不斷減小,因此,漿液在徑向上獲得一定速度梯度有利于絮凝反應(yīng);由于漿液收到重力作用,使得漿液運動軌跡呈現(xiàn)螺旋線形狀,而隨著漿液動能不斷減小,螺旋運動上下層漿液之間也將產(chǎn)生速度差,漿液在軸向上獲得一定速度梯度有利于絮凝反應(yīng);由于漿液運動軌跡呈現(xiàn)螺形狀,因此,延長了漿液的停留時間,使得漿液反應(yīng)和沉降更加充分。

(2)在旋流反應(yīng)室底部設(shè)有喇叭口和錐體組合設(shè)計,使得大顆粒懸浮物更容易沉降,同時,錐體底部的濃縮污泥更利于提高壓縮比。

(3)底部深錐設(shè)計,對于底部儲存污泥錐體,采用大錐角設(shè)計,其錐角大于物料安息角,使得物料能夠順利排出,節(jié)省了刮泥機及其電機的配置。

(4)回流折板設(shè)計,高效旋流澄清器設(shè)置了回流折板,其使得其絮凝晶核不斷循環(huán),待其生長變大時,沉降更加充分;同時有利于上升水流重新分布均勻。

(5)旋流板設(shè)計,高效旋流澄清器采用旋流板配置,基于淺層沉淀原理,這樣的配置有利于提高設(shè)備沉降面積,從而提高固體懸浮物沉降效率。

同時,高效旋流澄清器對進料濃度的要求極其寬松,在15%的高濃度廢水條件下可順利運行,對高濃度進水采用無源自稀釋系統(tǒng),而常規(guī)設(shè)備只是單純嫁接高密度沉淀池的原理,沉降效果較差,適宜于入水低懸浮物的工況,對于入水懸浮物含量較高時,無法處理。

2.2.3 投加藥劑

本項目所投加藥劑為一體化吸附絮凝劑,其成分可根據(jù)現(xiàn)場水質(zhì)情況進行專門配制,預(yù)計投加量為150~250 mg/L。該藥劑為中性無機綠色環(huán)保吸附絮凝劑,以極具吸附能力的天然礦物質(zhì)為原料,具備顯著的去除COD、磷、SS、重金屬等有害物質(zhì)的能力。一體化吸附絮凝劑與傳統(tǒng)絮凝劑比較,絮凝反應(yīng)速度特快,沉降速度快,脫水性好,懸浮物、重金屬、氮、磷等去除率高,COD去除率較高。

2.2.4 污泥處理

泥渣通過污泥輸送泵送至壓濾機,由壓濾機完成泥渣壓濾。壓濾后的泥餅由汽車外運處置,濾液進入濾液池。

2.2.5 電氣自動化

脫硫廢水一體化處理裝置配備獨立電控柜,用于監(jiān)控系統(tǒng)運行情況和控制系統(tǒng)內(nèi)各個部件,提供網(wǎng)絡(luò)通訊接口,可與中控系統(tǒng)對接。初步采用PLC。同時,為保證脫硫廢水一體化處理裝置實現(xiàn)較高的自動化水平,高效反應(yīng)器液位與提升泵頻率聯(lián)鎖、泥層料位計與排泥泵聯(lián)鎖。另外,設(shè)置報警開關(guān),如干粉投加機中料位開關(guān),提示操作人員添加藥劑。系統(tǒng)單獨設(shè)置有PLC 控制系統(tǒng),根據(jù)需求,也可將控制信號接入廠內(nèi)DCS系統(tǒng)內(nèi)。

2.3 系統(tǒng)處理后指標(biāo)

出水水質(zhì)滿足《DL/T997-2006 火電廠石灰石-石膏濕法脫硫廢水水質(zhì)控制指標(biāo)》,可直接達標(biāo)排放至高爐沖渣、煉鋼悶渣工序,具體數(shù)值見表1。

表1 出水處理系統(tǒng)水質(zhì)達標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)

3 實施效果

經(jīng)過改造后,能夠降低一燒脫硫廢水的排放量,改善宣鋼廠區(qū)整體污水回收水的水質(zhì),從而提高回用水水質(zhì)和水量,降低新水用量;同時能夠提高污水處理廠反滲透膜的使用壽命,保證除鹽水的產(chǎn)量,對宣鋼整個廠區(qū)高爐、煉鋼、軋線、燒結(jié)、煉焦等系統(tǒng)的穩(wěn)定生產(chǎn)提供了保障。

4 結(jié)語

脫硫廢水一體化處理系統(tǒng)與傳統(tǒng)“三聯(lián)箱+澄清器”工藝相比具有工藝流程簡潔、設(shè)備配置精簡、占地面積小、建設(shè)投資成本小、操作強度小、運行成本小等優(yōu)點。為公司創(chuàng)造了良好的經(jīng)濟效益和社會效益。

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