王軍榮,尋之安,李強剛,祝傳春
(日照鋼鐵控股集團有限公司鋼鐵研究發(fā)展處,山東 日照 276806)
熱軋卷板表面缺陷是制約板卷質(zhì)量的一個重要因素,由于表面質(zhì)量問題,每年會有大量產(chǎn)品降級改判,給企業(yè)帶來很大經(jīng)濟損失。在目前產(chǎn)品競爭激烈的環(huán)境下,產(chǎn)品質(zhì)量是一個企業(yè)生存和持續(xù)發(fā)展的根本,也是提高市場競爭力的必備條件。伴隨著管線鋼需求量日益增大,用戶不僅對產(chǎn)品的內(nèi)在質(zhì)量提出嚴格要求,也對表面質(zhì)量提出更高標準,沒有優(yōu)良外觀質(zhì)量的鋼卷是不被用戶認可的。
本文針對生產(chǎn)管線鋼過程中出現(xiàn)的“黑線”缺陷進行了排查分析、工藝改進試驗,最終找出了缺陷產(chǎn)生根源,并制定出有效防范措施,杜絕了此類缺陷的再次發(fā)生。
管線鋼現(xiàn)行生產(chǎn)工藝如下:鐵水預(yù)脫硫→轉(zhuǎn)爐冶煉→爐外精煉→(RH真空爐)→連鑄→加熱→粗軋(2輥可逆軋機R1、4輥可逆軋機R2)→精軋(經(jīng)F1-F7軋制成品要求的帶鋼厚度)→層流冷卻→卷取→取樣檢驗→包裝入庫。
在生產(chǎn)某批次厚規(guī)格L485M管線鋼期間,出現(xiàn)批量上表面邊部黑線缺陷。在一周內(nèi)的3個批量計劃生產(chǎn)該類鋼種過程中,出現(xiàn)“黑線”缺陷卷數(shù)達50多卷,缺陷率達15%以上。表面檢測儀顯示黑線分布在上表面距邊部20-22 mm內(nèi),形態(tài)規(guī)則,呈通卷斷續(xù)分布(圖1)。實物開卷檢查,微裂紋,肉眼可見,無手感(圖2)。通過取樣金相分析,邊部黑線為裂紋,附近未觀察到聚集分布的夾雜物,裂紋內(nèi)部存在氧化鐵(圖3),缺陷組織及正常組織均有輕微脫碳現(xiàn)象(圖4),缺陷出現(xiàn)明顯壓延變形。
圖1 表檢儀顯示
圖2 “黑線”宏觀形貌
圖3 “黑線”微觀形貌
圖4 “黑線”周圍組織
回查熱軋廠產(chǎn)品不良品統(tǒng)計,發(fā)現(xiàn)邊部黑線缺陷涉及所有的管線鋼品種,黑線與鋼種無對應(yīng)關(guān)系。為弄清邊部黑線產(chǎn)生的具體區(qū)域,通過對倒角鑄坯表面、酸洗角樣檢查,未發(fā)現(xiàn)裂紋缺陷。粗軋中間坯表面檢查,發(fā)現(xiàn)兩側(cè)邊部18-22 mm內(nèi)規(guī)則斷續(xù)黑線,說明黑線產(chǎn)生于粗軋區(qū)域。
鑒于黑線出現(xiàn)在邊部,安排粗軋立輥不同減寬量對黑線影響試驗,鑄坯均采用倒角鑄坯,根據(jù)生產(chǎn)批次不同,鑄坯采用20 mm、30 mm、40 mm減寬軋制。試驗結(jié)果表明,不同減寬量軋制下,黑線缺陷未明顯改善,缺陷位置未發(fā)生改變,說明粗軋減寬軋制對黑線產(chǎn)生關(guān)系不大。
鑄坯形貌檢查,發(fā)現(xiàn)鑄坯內(nèi)弧角部凹陷,形成“凹陷”平臺(圖5、圖6),初步判斷邊部黑線缺陷可能由鑄坯內(nèi)弧凹陷在粗軋軋制過程中產(chǎn)生。
圖5 鑄坯角部凹陷
圖6 凹陷模擬圖
為進一步分析邊部黑線是否為鑄坯角部凹陷在熱軋軋制過程中產(chǎn)生的,現(xiàn)進行對比試驗。采取3種試驗對比方案:①不做調(diào)整角部凹陷鑄坯;②角部凹陷鑄坯上下面翻轉(zhuǎn);③火焰切除角部凹陷鑄坯。試驗結(jié)果見表1。
表1 邊部黑線對比試驗
試驗結(jié)果表明,翻轉(zhuǎn)鑄坯黑線缺陷從上表面轉(zhuǎn)移至下表面,角部凹陷切除鑄坯邊部質(zhì)量正常,無黑線缺陷,邊部黑線缺陷與鑄坯內(nèi)弧角部凹陷對應(yīng),即邊部黑線由凹陷在軋制生產(chǎn)時產(chǎn)生折疊,壓入鋼板表面形成黑線缺陷[1]。
采用大倒角結(jié)晶器能夠提高鑄坯角部溫度,但會造成初生的角部凝固殼厚度減薄,高溫強度降低,同時會造成結(jié)晶器內(nèi)初始凝固的不均勻,加上鑄坯矯直過程內(nèi)弧承受拉矯力的作用,從而引起凹陷[2]。不同拉速對邊部凹陷的影響,見圖7。
由圖7可知,通過不同拉速對比,矯直過程內(nèi)弧承受拉應(yīng)力不盡相同。拉速由1.1 m/min降至1.0 m/min時,凹陷深度有減輕趨勢,進一步通過改善方案驗證。
圖7 不同拉速下內(nèi)弧凹陷深度測量
倒角鑄坯在小斜面靠近板面處有一條凸棱,深度2-3 mm。通過工藝檢查分析,該凸棱是倒角結(jié)晶器窄面第一排足輥對結(jié)晶器坯殼夾持過度,倒角足輥斜面邊部壓迫坯殼所致[3]。
生產(chǎn)管線鋼過程仍使用大倒角結(jié)晶器,但結(jié)晶器窄面第一排足輥,由大倒角足輥改為普通平輥,所述足輥包括固定輥套以及轉(zhuǎn)動安裝在固定輥套內(nèi)的旋轉(zhuǎn)芯軸,平輥即投用非倒角結(jié)晶器時的普通輥套。以1600 mm斷面X70M生產(chǎn)控制為例,將寬/窄結(jié)晶器水量設(shè)定為4000/500 m3/h,足輥水按照80/100 m3/h調(diào)整;基于拉速對內(nèi)弧凹陷深度的影響,拉速按照1.0 m/min設(shè)定,控制倒角面凹陷深度(棱角高度)≤2 mm。改善前后的參數(shù)設(shè)定見表2、表3。
表2 改善前參數(shù)設(shè)定
表3 改善方案參數(shù)設(shè)定
鑄坯軋制后表檢儀和開卷檢查均未發(fā)現(xiàn)黑線缺陷,結(jié)果表明該方案澆鑄的板坯倒角面平滑,無明顯的凹陷(圖7),軋制后能有效減輕帶鋼邊部黑線(圖8)。
圖7 改善后鑄坯倒角面平滑 圖8 鑄坯改善后鋼卷邊部質(zhì)量
(1)管線鋼邊部黑線由鑄坯凹陷在軋制生產(chǎn)時產(chǎn)生折疊,壓入鋼板表面形成黑線缺陷。
(2)結(jié)晶器窄面第一排足輥,由大倒角足輥改為普通平輥,能有效消除鑄坯倒角的凹陷,進而減輕黑線缺陷的產(chǎn)生。
(3)拉速控制在1.0 m/min,所鑄板坯內(nèi)弧凹陷深度≤2 mm,能有效減輕鋼帶邊部黑線缺陷。