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濕法磷酸預處理工藝實驗研究及技術(shù)應用

2020-07-14 08:53薛河南
磷肥與復肥 2020年5期
關(guān)鍵詞:硫化鈉一銨磷礦

薛河南

(云南云天化股份有限公司 研發(fā)中心,云南 昆明 650100)

濕法磷酸由于雜質(zhì)含量較高,開展下游深加工生產(chǎn)特種水溶性磷酸鹽及精制磷酸等,均需對濕法磷酸進行預處理,主要是脫除濕法磷酸中硫酸根、砷及重金屬等,預處理工序的運行狀況直接關(guān)系到整個裝置的運行率及產(chǎn)品質(zhì)量。2018年1月,云南云天化股份有限公司(以下簡稱公司)經(jīng)技術(shù)改造,建成了一套5萬t/a工業(yè)磷酸一銨裝置,以濕法磷酸為原料,采用濕法磷酸預處理工藝技術(shù)經(jīng)預處理后,生產(chǎn)工業(yè)磷酸一銨,實現(xiàn)了濕法磷酸預處理工藝技術(shù)的成功應用。另外,公司10 萬t/a 精制磷酸裝置預處理脫硫料漿原采用96 m2全自動立式壓濾機進行壓濾,一直存在諸多問題,2018 年6 月,采用濕法磷酸預處理工藝技術(shù)對精制磷酸裝置預處理工序進行了技術(shù)改造,有效地保證了裝置原料磷酸需求。現(xiàn)將濕法磷酸預處理工藝技術(shù)實驗研究及技術(shù)應用情況介紹如下。

1 化學反應原理

濕法磷酸預處理主要為脫硫、脫砷及重金屬,脫硫一般采用磷礦漿,脫砷及重金屬一般采用硫化鈉溶液,其化學原理如下。

1) 脫硫[1]二水法是濕法磷酸主流生產(chǎn)工藝,以磷礦漿和濃硫酸為原料,所得濕法磷酸中含有一定量游離硫酸及硫酸鹽,為滿足濕法磷酸下游深加工產(chǎn)品的生產(chǎn)要求,需對原料酸進行脫硫處理。一般情況下向濕法磷酸中加入磷礦漿進行脫硫,發(fā)生的主要化學反應為:

經(jīng)反應后硫酸鈣沉淀析出,經(jīng)沉降或過濾除去,從而達到濕法磷酸脫硫的目的。

2) 脫砷及重金屬[2]濕法磷酸中的砷主要來源于磷礦,在濕法磷酸中主要是以砷酸(H3AsO4)和亞砷酸(H3AsO3)形式存在,因砷酸及其鹽氧化性不強,向濕法磷酸中加入硫化鈉溶液時不會立即發(fā)生沉淀,而是As5+被還原成As3+,而后發(fā)生沉淀,發(fā)生的主要化學反應為:

經(jīng)反應后生成As2S3、S 及PbS 等硫化物,由于這些硫化物在磷酸中溶解度很低,以沉淀形式析出,經(jīng)沉降或過濾除去,從而達到脫除濕法磷酸中砷及重金屬的目的。

2 實驗研究

2.1 脫硫?qū)嶒?/h3>

取濕法濃磷酸10 kg,加入磷礦漿進行脫硫反應,反應溫度為60~70 ℃,磷礦漿加入量分別為理論量的120%、130%,考察不同反應時間對脫硫效果的影響,脫硫料漿經(jīng)過濾后,所得清酸分析結(jié)果見表1。

表1 脫硫?qū)嶒灧治鼋Y(jié)果

從表1 可以看出,在相同磷礦漿加入量等條件下,反應時間對脫硫效果影響很大,通過適當延長反應時間,有利于降低磷礦漿加入量,為后續(xù)脫硫料漿的液固分離創(chuàng)造條件。濕法磷酸脫硫較優(yōu)工藝條件:磷礦漿加入量為理論量的120%,反應時間為(可根據(jù)脫硫深度要求進行調(diào)整)6~8 h,反應溫度為60~70 ℃。

2.2 脫砷實驗

根據(jù)生產(chǎn)實際,為了優(yōu)化脫硫、脫砷工藝流程,考察了脫硫料漿過濾與否對脫砷效果的影響,即分別以脫硫料漿、脫硫料漿經(jīng)過濾所得脫硫清酸為原料,加入硫化鈉溶液進行脫砷實驗。

脫硫料漿制備:取濕法濃磷酸10 kg,加入磷礦漿進行反應,反應溫度60~70 ℃,磷礦漿加入量為理論量的120%,反應時間6 h,制得脫硫料漿備用。

脫硫清酸制備:取濕法濃磷酸10 kg,加入磷礦漿進行反應,反應溫度60~70 ℃,磷礦漿加入量為理論量的120%,反應時間6 h,經(jīng)過濾,制得脫硫清酸備用。

以脫硫料漿、脫硫清酸為原料,加入w(Na2S)10%的Na2S 溶液進行反應,反應溫度60~65 ℃,反應時間30 min,反應完畢后,進行過濾,考察Na2S 加 入 量 為 理 論 量 的3 倍、5 倍、7 倍、10 倍 對脫砷效果的影響,所得清酸分析結(jié)果見表2。

表2 脫砷實驗分析結(jié)果

從表2 可以看出,在相同硫化鈉加入量條件下,脫硫料漿過濾與否對脫砷效果基本沒有影響,加入硫化鈉對于As 脫除效果明顯。結(jié)合生產(chǎn)實際,在工藝流程設(shè)計上將脫砷反應放置在脫硫反應后一并完成,然后進行液固分離,有利于簡化預處理工藝流程。濕法磷酸脫砷較優(yōu)工藝條件:硫化鈉加入量為理論量的5~7 倍,反應時間30 min,反應溫度60~65 ℃。

2.3 絮凝劑篩選實驗

為了優(yōu)化濕法磷酸預處理料漿液固分離方式,提出采用添加絮凝劑進行沉降的方式,有利于減少投資,簡化操作,實現(xiàn)連續(xù)化及規(guī)模化,開展了絮凝劑篩選實驗。

絮凝劑溶液配制:分別取5 種絮凝劑,加入工藝水,配制質(zhì)量分數(shù)為0.1%的絮凝劑溶液,編號為A1#至A5#。

取濕法濃磷酸6 kg,按理論量的120%加入磷礦漿,在60~70 ℃下反應6 h;再按理論量5 倍加入w(Na2S)10%的硫化鈉溶液,在60~65 ℃下反應30 min;反應完畢后,分別取6份脫硫脫砷料漿各1 kg,加入絮凝劑溶液,加入比例為料漿質(zhì)量的0.1%,考察未添加、添加A1#至A5#絮凝劑溶液的沉降情況。沉降效果如圖1 所示,沉降所得清酸分析結(jié)果如表3所示。

圖1 脫硫脫砷料漿沉降效果與沉降時間的關(guān)系

表3 清酸分析結(jié)果

從絮凝劑篩選實驗可以看出,通過添加絮凝劑溶液,可以大幅度提高濕法濃磷酸預處理料漿沉降速率,A1#至A5#均具有較好的絮凝沉降效果,所得澄清酸清亮,質(zhì)量均可滿足下游裝置的生產(chǎn)要求,說明濕法磷酸預處理料漿采用絮凝沉降工藝是可行的。結(jié)合絮凝劑價格、沉降速率、澄清酸質(zhì)量等方面綜合比較,優(yōu)選為A2#絮凝劑,絮凝劑溶液中w(絮凝劑)為0.1%,絮凝劑溶液加入量為料漿質(zhì)量的0.1%。

2.4 濕法磷酸預處理工藝流程

通過實驗室小試研究,確定濕法磷酸預處理工藝流程為:以w(P2O5)40%~47%的濕法磷酸為原料,將濕法磷酸送入脫硫反應槽,加入磷礦漿進行脫硫反應,將脫硫料漿送入脫砷反應槽,加入硫化鈉溶液進行脫砷反應,將所得脫硫脫砷料漿與絮凝劑溶液混合,送入沉降槽進行沉降,沉降所得澄清酸即為預處理酸,送入下游生產(chǎn)工序,所得底流返回至萃取反應槽,脫砷反應過程中產(chǎn)生的含H2S 尾氣送入尾氣洗滌塔,經(jīng)NaOH 溶液洗滌吸收后,達標排放。

濕法磷酸預處理工藝流程如圖2所示。

圖2 濕法磷酸預處理工藝流程

3 技術(shù)應用

在實驗室小試開發(fā)成功的基礎(chǔ)上,為了盡快推進濕法磷酸預處理工藝技術(shù)應用,針對公司10萬t/a精制磷酸裝置預處理工序存在96 m2全自動壓濾機故障率高、運行率偏低、檢修維護成本高等問題,對10 萬t/a 精制磷酸裝置預處理工序進行了技術(shù)改造。另外,2018 年,公司建成了一套5 萬t/a 工業(yè)磷酸一銨裝置,該裝置以w(P2O5)47%的濕法濃磷酸為原料,按濕法磷酸預處理工藝技術(shù)進行脫硫脫砷預處理后,生產(chǎn)工業(yè)磷酸一銨,較大幅度降低了項目投資,保證了產(chǎn)品質(zhì)量,實現(xiàn)了濕法磷酸預處理工藝技術(shù)的成功應用。

3.1 在10萬t/a精制磷酸裝置上的應用

3.1.1 主要設(shè)備

對10 萬t/a 精制磷酸裝置預處理工序進行工藝優(yōu)化技術(shù)改造,主要設(shè)備見表4。

表4 主要設(shè)備一覽表

3.1.2 主要改造內(nèi)容

(1)利舊原精制磷酸裝置脫硫反應槽,將濕法濃磷酸和磷礦漿送至脫硫反應槽進行反應,所得脫硫料漿送至沉降槽。

(2)利舊原磷酸澄清槽(?19 000 mm×8 000 mm)(帶轉(zhuǎn)耙系統(tǒng))作為沉降槽,將脫硫料漿與絮凝劑溶液混合,送入沉降槽進行絮凝沉降,沉降所得澄清酸送入預處理酸槽,底流返至萃取反應槽。

3.1.3 改造后運行情況

2018 年6 月,完成了對10 萬t/a 精制磷酸裝置預處理工序的工藝改造,投入生產(chǎn)應用,投入運行以來,預處理工序運行穩(wěn)定,預處理工序原料酸、預處理酸分析結(jié)果如下所述。

1) 濕法磷酸指標 精制磷酸裝置原料酸為二水濕法濃磷酸,具體指標見表5

表5 濕法磷酸分析結(jié)果

2) 預處理酸指標 按預處理工藝要求,二水濕法濃磷酸經(jīng)磷礦漿脫硫反應后,加入絮凝劑進行沉降,所得預處理酸指標見表6。

表6 預處理酸分析結(jié)果

采用絮凝沉降工藝處理脫硫料漿,所得預處理酸固含量低,可滿足10萬t/a精制磷酸裝置的需要。本次改造為利舊現(xiàn)有磷酸儲槽進行工藝優(yōu)化改造,投資少,改造后濕法濃磷酸脫硫料漿采用絮凝沉降工藝較好地實現(xiàn)了液固分離,替代了原96 m2全自動立式壓濾機,降低了預處理工序操作運行費用,保證了精制磷酸裝置的用酸要求。

3.2 在5萬t/a工業(yè)磷酸一銨裝置上的應用

3.2.1 主要設(shè)備

5 萬t/a 工業(yè)磷酸一銨裝置預處理工序主要設(shè)備見表7。

表7 主要設(shè)備一覽表

3.2.2 主要改造內(nèi)容

(1)新增脫硫反應槽,將濕法濃磷酸、磷礦漿分別送至脫硫反應槽進行反應,所得脫硫料漿送至脫砷反應槽。

(2)新增硫化鈉溶液配制槽、硫化鈉溶液槽、脫砷反應槽,將硫化鈉溶液送至脫砷反應槽,與脫硫料漿進行反應,所得脫硫脫砷料漿送至沉降槽。

(3)新增脫砷反應尾氣洗滌系統(tǒng)(含洗滌塔、循環(huán)泵等),將脫砷反應過程中產(chǎn)生的含H2S 尾氣,采用w(NaOH)10%的氫氧化鈉溶液吸收洗滌,尾氣達標排放。

(4)新增沉降槽(帶轉(zhuǎn)耙),將脫硫脫砷料漿與絮凝劑溶液混合,送入沉降槽進行沉降,沉降所得清酸送入預處理酸槽,底流返至萃取反應槽。

3.2.3 運行情況

2018 年1 月,5 萬t/a 工業(yè)磷酸一銨裝置建成投產(chǎn),裝置以w(P2O5)47%的濕法濃磷酸為原料,按濕法磷酸預處理工藝技術(shù)進行脫硫脫砷反應后,加入絮凝劑溶液進行沉降,沉降所得預處理酸用于生產(chǎn)工業(yè)磷酸一銨,預處理工序原料酸、預處理酸分析結(jié)果如表8、表9所示。

表8 濕法磷酸分析結(jié)果

表9 預處理酸分析結(jié)果

采用絮凝沉降工藝處理脫硫脫砷反應料漿,所得預處理酸固含量低,可以滿足5萬t/a工業(yè)磷酸一銨裝置的要求,較大幅度降低了項目投資,簡化了操作,預處理工序運行穩(wěn)定,整個裝置連續(xù)性和穩(wěn)定性更好,所得磷酸產(chǎn)品質(zhì)量均可滿足工業(yè)磷酸一銨優(yōu)等品的質(zhì)量要求,實現(xiàn)了濕法磷酸預處理工藝技術(shù)的成功應用。

4 結(jié)束語

以濕法磷酸為原料發(fā)展特種水溶性磷酸鹽,以及工業(yè)凈化磷酸、食品級磷酸,是濕法磷酸深加工以及提升單位磷價值的重要方向。以濕法磷酸為原料進行下游深加工,均需對濕法磷酸進行預處理。

濕法磷酸預處理工藝技術(shù)以濕法濃磷酸為原料,將磷礦漿脫硫、硫化鈉溶液脫砷反應依次完成,然后加入優(yōu)選絮凝劑進行沉降,所得預處理酸完全可以滿足下游裝置的要求,具有工藝流程短、操作便利、節(jié)約投資等優(yōu)點,解決了傳統(tǒng)采用壓濾機存在的故障率高、檢修維護成本高等諸多問題。該技術(shù)在公司10 萬t/a 精制磷酸裝置、5 萬t/a 工業(yè)磷酸一銨裝置上實現(xiàn)了成功應用,為濕法磷酸預處理的連續(xù)化、規(guī)?;峁┝思夹g(shù)實踐。

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