賈靜雅, 茹紅宇, 杜峻松, 劉偉麗, 王文斌, 齊浩, 張少星
(首都航天機械公司,北京100076)
運載火箭發(fā)動機所用的電磁閥安裝在發(fā)動機機架上,要求電磁閥與機架間要絕緣,且電磁閥殼體與電磁鐵有一定的回路阻值要求。但在某次發(fā)動機試車后復測時,發(fā)現(xiàn)某電磁閥殼體與電磁鐵間絕緣下降,不滿足設計要求的現(xiàn)象。為解決該問題,分別從多余物、潮濕、接線片與殼體接觸,以及線圈與殼體接觸等四方面進行分析和驗證試驗,最終將故障定位至電磁鐵接線板表面多余物及潮濕兩項因素。通過此次分析,為今后電磁閥在生產和使用過程中解決類似現(xiàn)象提供參考,且在后續(xù)生產過程中,應嚴格控制接線板表面的質量,防止產生多余物導致電磁閥絕緣阻值超差。
在某次運載火箭發(fā)動機試車后復試時,發(fā)現(xiàn)某電磁閥絕緣不合格,用萬用表對該電磁閥進行回路阻值測試,測量阻值為19.8 Ω,小于設計要求值。觀察電磁閥外觀無異常,經測試發(fā)現(xiàn)電磁閥與機架間絕緣電阻為0 Ω,其中電磁閥的電磁鐵是導磁和導電的唯一零部件,故將故障定位至電磁鐵。電磁鐵由電磁鐵殼體、線圈、接線板和接線片組成,將發(fā)動機電纜導線焊接至接線片上,形成導電回路,完成電磁閥的控制功能[1]。電磁鐵外觀結構如圖1所示。
電磁鐵與殼體不絕緣可能存在四種情況:多余物導通、電磁鐵受潮、電磁鐵接線片與殼體接觸和電磁鐵線圈與殼體接觸,如圖2所示。
針對上述分析,分別從以下四方面進行了驗證試驗:
圖1 電磁鐵外觀結構圖
1)多余物導致絕緣下降。電磁閥從機架分解后,取下電磁鐵蓋子后,發(fā)現(xiàn)有約1 mm2大小金屬光澤物掉落,同時發(fā)現(xiàn)螺紋孔內有紅褐色呈半透明狀多余物,如圖3所示。經理化分析:金屬光澤物主要元素成分為Sn、Pb,半透明狀多余物主要元素成分為C、O,并含有少量的Zn、Cl。焊錫的主要成分為Sn、Pb,而該電磁鐵所用助焊劑主要成分包含氯化鋅、松香。
觀察接線板表面存在與多余物相同的紅褐色呈半透明狀物質,從焊點處連接至金屬外殼。對電纜解焊前后及電磁閥側面多余物照片分別進行多媒體記錄,如圖4~圖6所示。
為驗證接線片表面多余物與電磁閥絕緣下降間的關聯(lián),對故障電磁閥表面用酒精進行清理,過程中用500 V 兆歐表測量,清理前測量結果為20 MΩ,清理后測量結果為100 MΩ,靜置至表面酒精 揮 發(fā)后,測量結果大于500 MΩ。
以上試 驗 表明,電磁閥絕緣下降與多余物有關,故該障模式不可排除。
2)潮濕導致絕緣下降。在烘干箱中對電磁閥進行烘干試驗,試驗環(huán)境為0.1 kPa,50 ℃,試驗時間為2 h。試驗前用500 V兆歐表測量電磁閥與殼體間阻值約為5 MΩ,試驗結束后,阻值約為50 MΩ。將烘干后的電磁閥在空氣中靜置1 h后再次測量,阻值降至20 MΩ。該現(xiàn)象表明電磁閥在烘干處理后阻值較之前明顯上升,于空氣中受潮后阻值再次下降,即絕緣下降與潮濕有關。
圖3 多余物形貌
圖4 解焊前接線板正面
圖5 解焊后接線板正面
圖6 解焊后接線板側面
3)接線片與殼體接觸。若接線片與殼體接觸,則會直接導致絕緣下降。在多余物和潮濕兩個故障模式排查后,測量電磁閥與殼體已絕緣,說明接線片與殼體間無接觸,所以該原因可排除。
4)線圈與殼體接觸。若線圈與殼體接觸,則會直接導致絕緣下降。在多余物和潮濕兩項故障排查后,測量電磁閥與殼體已絕緣,說明線圈與殼體間無接觸,該故障模式可排除。
經故障模式排查分析及試驗,電磁閥絕緣下降是由多余物及潮濕兩項因素共同導致。該故障件電磁鐵接線片與導線經過多次焊合、解焊,因此在接線板表面存在較多助焊劑。由于助焊劑含有較高成分的易吸潮物,吸附了空氣中較多水分,因此助焊劑吸潮后導致其所接觸的接線片與殼體間阻值變小,絕緣下降。
為驗證上述結論,對3件阻值大于500 MΩ的產品進行了故障復現(xiàn)試驗,即將3件電磁鐵殼體與接線板間加入助焊劑,阻值由大于500 MΩ降至接近0 MΩ,此時用電吹風吹干,發(fā)現(xiàn)阻值有上升現(xiàn)象,將3件產品同時放入濕熱箱加濕,加濕參數(shù)為35 ℃,90%濕度,120 min。3件產品阻值變化情況如表1所示。
產品從濕熱箱取出后,又放入烘干箱進行烘干,烘干條件為50 ℃,0.1 kPa,30 min。烘干后進行阻值測量,結果如表2所示。
此后又用酒精將涂抹在電磁鐵殼體與接線片間的助焊劑擦除,利用烘干機烘干,烘干后阻值如表3所示。
通過上述試驗可以得出,在電磁鐵殼體與接線片間存在助焊劑時,可使電磁鐵阻值降低,如果在此情況下再加大濕度,將會使產品徹底導通,不滿足絕緣要求。如果降低濕度,此時阻值雖然降低,但仍有可能符合設計要求,因此,電磁鐵殼體與接線片間存在助焊劑是關鍵點,在后續(xù)生產試驗過程中,應嚴格控制助焊劑的使用量,并及時清理。
表1 3件產品放入濕熱箱前后阻值變化
表2 放入烘干箱后電磁鐵阻值變化情況
表3 去除助焊劑后電磁鐵阻值變化情況
經上述分析,在后續(xù)電磁鐵生產試驗過程中,應嚴格控制助焊劑使用量,焊后及時對焊點及周圍進行清理,降低電磁鐵絕緣電阻超差的可能性。