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負(fù)壓抽提法處理含油廢水的研究

2020-07-08 05:20吳倩關(guān)曉彤楊春艷殷鵬吳凡范付豪王靜雯
遼寧化工 2020年6期
關(guān)鍵詞:硫含量含油硫化物

吳倩,關(guān)曉彤,楊春艷,殷鵬,吳凡,范付豪,王靜雯

(1.沈陽工業(yè)大學(xué)石油化工學(xué)院,遼寧 遼陽 111003;2.沈陽工業(yè)大學(xué)圖書館,遼寧 遼陽 111003;3.遼沈工業(yè)集團(tuán)有限公司計量理化中心,遼寧 沈陽 110041;4.遼寧慶陽特種化工有限公司,遼寧 遼陽 111002)

自然界中含硫廢水有兩個重要來源:一個是含硫化物的廢水,如石油的開采和煉制工業(yè)產(chǎn)生的廢水;另一個是含硫酸鹽的廢水,如酸性的礦山廢水、食品工業(yè)廢水、化學(xué)工業(yè)廢水、醫(yī)藥工業(yè)廢水等。水體含有硫化物會對人體的健康造成影響,并且它還會與水體或空氣中的某些物質(zhì)發(fā)生化學(xué)反應(yīng),生成含有H2S 和SO2等物質(zhì)的二次污染物,這些污染物質(zhì)不但會污染大氣,還會造成酸雨等一系列環(huán)境污染問題。針對含硫廢水的種類、含量和來水規(guī)模,國內(nèi)外主要采用加氫法[1-4]、非加氫法[5-13]等方法將廢水中的硫化物脫除到規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)之內(nèi)。本研究以負(fù)壓抽提法處理含油廢水脫硫,進(jìn)行了正交實驗設(shè)計和結(jié)果討論,結(jié)果表明負(fù)壓抽提法可以用于含油廢水的治理,為該工藝技術(shù)的實際應(yīng)用提供了理論和數(shù)據(jù)參考。

1 實驗部分

1.1 儀器及藥品

儀器:pHS-25 型pH 計、磁力攪拌器78-1、微型單相電容起動異步電動機。

藥品:Zn(Ac)2、KI、Na2S2SO3·5H2O、I2、可溶性淀粉、硫酸,上述藥品均為分析純。

1.2 實驗方法

取一定量的含油廢水于大燒杯中,用配制好的硫酸在酸式指示計指示下調(diào)節(jié)廢水的pH。反應(yīng)裝置置于通風(fēng)櫥內(nèi),加入調(diào)好pH 的廢水。此操作需要佩帶防毒面具,因為硫化氫氣體對人體有害。接通電源,調(diào)節(jié)空氣流量,以一定負(fù)壓、攪拌強度、pH和抽提時間處理含油廢水。反應(yīng)結(jié)束后停止通氣,用氫氧化鈉溶液吸收釋放出的硫化氫,取出處理液進(jìn)行廢水中硫化物的測定,用碘量法測定硫化物含量。按下式計算硫化物的去除率:

式中:C0—處理前硫化物的濃度,mg/L;

C—處理后硫化物的濃度,mg/L。

1.3 工藝流程

試驗設(shè)計了負(fù)壓抽提法除硫的工藝流程,如圖1所示。

圖1 負(fù)壓抽提法除硫工藝流程

2 結(jié)果與討論

2.1 正交實驗結(jié)果

實驗設(shè)計了L9(34) 4 因素3 水平正交實驗,取一定硫含量的含油廢水,考察了負(fù)壓值、負(fù)壓時間、攪拌速度和pH 等因素對硫化物去除率的影響。正交實驗因素與水平見表1,正交實驗結(jié)果見表2。

由表2可知,各因素對硫化物去除率的影響程度為:pH >負(fù)壓值>攪拌速度>負(fù)壓時間,其中pH是主要因素,要想提高硫化物的去除率,應(yīng)該先考慮對pH 的調(diào)節(jié)。實驗最佳水平為A2B1C2D3,即負(fù)壓值260 mmHg、負(fù)壓時間1 h、中速攪拌和pH=5,在該最優(yōu)條件下硫化物去除率為100%。

表1 實驗因素與水平

表2 正交實驗結(jié)果

2.2 驗證實驗

取不同硫含量的含油廢水500 mL,在pH=5、中速攪拌、負(fù)壓值260 mmHg 下負(fù)壓1 h。測定處理后廢水中硫化物含量,計算硫化物的去除率,實驗結(jié)果見表3。

表3 負(fù)壓抽提驗證性試驗數(shù)據(jù)

由表3可知,在最佳條件下處理不同硫含量的含油廢水,硫化物的去除率均可達(dá)到100%。

2.3 負(fù)壓抽提除硫?qū)臀鬯畃H 值的影響

取一定硫含量的含油廢水500 mL,在中強攪拌、負(fù)壓值260 mm 汞柱下反應(yīng)1 h。測定處理后廢水中硫化物殘留,計算硫化物的去除率,并測定處理前后廢水的pH,實驗結(jié)果見表4。

由表4可知,負(fù)壓抽提除硫?qū)蛷U水的pH是有影響的,都會使處理后的含油廢水pH 增大。

表4 負(fù)壓抽提除硫?qū)臀鬯畃H 的影響

3 負(fù)壓抽提法運行成本分析

3.1 負(fù)壓抽提調(diào)pH 成本概算

用10%硫酸將pH 為7 的溶液調(diào)到pH 為5,每噸水消耗98%濃硫酸0.5 kg,按每噸98%濃硫酸300元計算,調(diào)酸成本折合0.15 元;負(fù)壓抽提后溶液pH大約為5.2,為了滿足后續(xù)氣浮除油工藝對水pH 的要求,要用40%的氫氧化鈉溶液將溶液pH 調(diào)到6.5。每噸水消耗固體氫氧化鈉0.25 kg,按每噸固體氫氧化鈉2 600 元計算,pH 回調(diào)成本折合0.65 元。因此,處理每噸水需要的酸堿費用約為0.8 元。

3.2 負(fù)壓抽提動力消耗概算

根據(jù)現(xiàn)有資料,真空脫氣加機械攪拌的技術(shù)參數(shù)如下:水力停留時間 1 h,反應(yīng)器內(nèi)水存量 150 m3,反應(yīng)器內(nèi)負(fù)壓值應(yīng)大于260 mmHg,反應(yīng)器內(nèi)氣區(qū)高度應(yīng)大于2 m,選用15 kW 水環(huán)式真空泵。

機械攪拌機采用6 個7.5 kW“飛力”攪拌機組,處理150 m3污水需要耗電最多為60 kWh,噸水動力消耗小于1.0 kWh,經(jīng)濟上可行。

4 結(jié) 論

(1)負(fù)壓抽提法處理含油廢水各因素對硫化物去除率的影響大小順序為:pH >負(fù)壓值>攪拌速度>負(fù)壓時間,其中pH 是主要因素,要想提高硫化物的去除率,應(yīng)該先考慮對pH 的調(diào)節(jié)。

(2)實驗最佳條件為:負(fù)壓值260 mmHg,負(fù)壓時間1 h,中速攪拌和pH=5;在該最優(yōu)條件下硫化物去除率為100%。

(3)負(fù)壓抽提法處理含油廢水,動力消耗小,成本低,該法在工業(yè)上具有較好的應(yīng)用前景。

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