許芳滌,許傳坤,王國(guó)棟
(大連理工大學(xué)環(huán)境工程設(shè)計(jì)研究院有限公司,遼寧 大連 116000)
在石化行業(yè)中,為了減少化工原料及燃料油中的硫含量或者使產(chǎn)品的酸值、腐蝕性的指標(biāo)達(dá)標(biāo),國(guó)內(nèi)的油氣廠和化工廠在油品精制的過程中都會(huì)采用堿精制的工藝,如液態(tài)烴堿精制、乙烯裂解氣堿精制、汽油和柴油堿精制等[1]。廢堿渣是一種具有強(qiáng)腐蝕性的液體,呈現(xiàn)深褐色并伴有濃烈的臭味,是石油煉化企業(yè)的主要污染物之一,也是一直困擾煉化企業(yè)的一個(gè)難題。根據(jù)不同的來(lái)源,廢堿渣中一般會(huì)含有硫醇、酚類和環(huán)烷酸等物質(zhì)[2]。
目前廢堿渣處理常用的方法有:“酸化中和法+生物處理”和“濕式空氣氧化法+生物處理”兩種工藝組合[3],但是這些處理方法都存在著諸多不足之處。本文對(duì)煉化堿渣進(jìn)行工程化前的中試實(shí)驗(yàn)研究和探索。
本次中試采用的煉化堿渣為遼陽(yáng)石化煉油廠液化氣堿洗廢渣,經(jīng)過對(duì)水質(zhì)的綜合分析,并考慮各類影響因素,決定采用本公司專有的廢堿液處理技術(shù)MEBR 工藝技術(shù)進(jìn)行處理。
中試實(shí)驗(yàn)所采用的煉化堿渣取自遼陽(yáng)石化煉油廠液化氣堿洗廢液儲(chǔ)罐,其中原水的 COD 為 45 000~55 000 mg/L,硫醇的含量為200~1 000 mg/L,二氧化硫?yàn)?00 mg/L,磺化酞菁鈷催化劑為200 mg/L,NaOH 的含量為2%~7%,Na2S、Na2S2O3和Na2CO3的含量為2%~5%。
1 套處理能力為80 L/d 的中試實(shí)驗(yàn)裝置安裝在遼陽(yáng)石化煉油廠液化氣分廠廠內(nèi),該中試工藝流程示意圖如圖1所示。處理該廢水的主要工藝流程為:微電解+VTBR。微電解技術(shù)采用專利技術(shù)(專利號(hào)ZL97112804.9),通過微電解的電解、氧化-還原、電凝聚等作用將廢堿渣中的污染物進(jìn)行部分降解,同時(shí)可以將廢堿渣中含有的長(zhǎng)鏈、多環(huán)等難降解的大分子有機(jī)物進(jìn)行斷鏈、開環(huán)等處理,進(jìn)而轉(zhuǎn)化成容易生化降解的小分子有機(jī)物。VTBR 為專利技術(shù)(專利號(hào):ZL00131325.8、ZL00131326.6、ZL00131 550.1),在結(jié)構(gòu)上借鑒了深井曝氣的特點(diǎn),技術(shù)性能上超過了深井曝氣,VTBR 裝有填料,可以使單位容積的生物量高達(dá)10 g/L,相應(yīng)的容積脫除負(fù)荷厭氧和好氧可以分別達(dá)到10~15 kg/(m3·d)和5~10 kg/(m3·d)。
圖1 中試工藝流程圖
MEBR 處理工藝中試裝置各設(shè)備的參數(shù)如表1所示。
表1 MEBR 處理工藝中試裝置各設(shè)備的參數(shù)
中試實(shí)驗(yàn)出水將進(jìn)入到遼化污水處理廠進(jìn)行進(jìn)一步的處理,中試實(shí)驗(yàn)出水根據(jù)廠內(nèi)實(shí)際要求COD小于1 000 mg/L 既符合標(biāo)準(zhǔn)。
電解反應(yīng)器是在電解槽中填充電介質(zhì)混合填料,在外加直流電場(chǎng)的作用下,導(dǎo)電粒子被復(fù)極化而成為無(wú)數(shù)獨(dú)立微型的電解單元,使得污染物在通過填料時(shí)被吸附到粒子表面發(fā)生電化學(xué)反應(yīng)而被去除。電解反應(yīng)器的運(yùn)行參數(shù)如表2所示。根據(jù)圖2可知道,通過電解作用,廢水的COD 去除率平均為21.61%,出水COD 濃度約為39 000 mg/L。通過微電解,可以使廢水中的大分子有機(jī)物降解為小分子有機(jī)物,提高廢水的可生化性。如表3所示,電解反應(yīng)器的進(jìn)出水的B/C 比由0.03 提高到0.36,可生化性得到了大規(guī)模的提升,達(dá)到了生化處理的要求。
表2 電解反應(yīng)器運(yùn)行參數(shù)
圖2 電解反應(yīng)器COD 去除情況
表3 電解反應(yīng)器進(jìn)出水B/C 比變化情況
通過圖3可以看出,電解后進(jìn)出水的總?cè)芙夤腆w(TDS)濃度并沒有發(fā)生,依舊為88 000 mg/L,且pH 為14。利用營(yíng)養(yǎng)液對(duì)電解反應(yīng)出水進(jìn)行稀釋,將廢水TDS 調(diào)配至22 000 mg/L,并利用磷酸對(duì)廢水pH 進(jìn)行調(diào)節(jié),使其為9,滿足生化處理?xiàng)l件。
圖3 電解反應(yīng)器進(jìn)出水TDS 變化情況
高效厭氧VTBR 反應(yīng)器,設(shè)置4 組厭氧VTBR反應(yīng)柱,每組采用3 個(gè)PVC 柱串聯(lián)而成。厭氧VTBR反應(yīng)器的尺寸為:Φ0.3 m×2.7 m(單塔有效容積190 L),共12 個(gè),總有效容積2 280 L,總停留時(shí)間為7 天。通過圖4可知,電解反應(yīng)出水通過配比和調(diào)配,進(jìn)水COD 為9 752 mg/L,出水COD 為2 694 mg/L,最大容積負(fù)荷為0.79 kg/(m3·d),反應(yīng)器運(yùn)行高效穩(wěn)定。
圖4 厭氧VTBR 反應(yīng)器進(jìn)出水COD 濃度變化
圖5 好氧VTBR 反應(yīng)器進(jìn)出水COD 變化情況
好氧VTBR 反應(yīng)器,設(shè)置4 組好氧VTBR 反應(yīng)柱,每組采用1 個(gè)DN300 mm,高2.7 m 的PVC 柱和2 個(gè)DN200mm,高2.7m 的PVC 柱串聯(lián)而成。好氧VTBR 反應(yīng)器的尺寸為:Φ0.3 m×2.7 m(單塔有效容積190 L);Φ0.2 m×2.7 m(單塔有效容積80 L),共2 個(gè),總有效容積1 400 L,總停留時(shí)間為4 天。由圖5可知,好氧反應(yīng)器進(jìn)水COD 為2 694 mg/L,出水COD 為959 mg/L,最大容積負(fù)荷為1.48 kg/(m3·d),低于1 000 mg/L 達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)。
目前,處理廢堿渣主要采用的“濕式空氣氧化法+生物處理”的能耗較大,運(yùn)行成本較高。本工藝采用的MEBR 技術(shù),能耗相對(duì)較低,生化反應(yīng)效率高。
采用MEBR 工藝,能夠穩(wěn)定處理廢堿渣,出水COD 小于1 000 mg/L。廢水經(jīng)過微電解反應(yīng)器,能將廢堿渣的B/C 比從0.03 提高到0.36,可生化性明顯改善。采用MEBR 工藝,每噸廢水處理成本約為178.17 元。