王 龍
(山西蘭花科技創(chuàng)業(yè)股份有限公司大陽(yáng)煤礦,山西 晉城 048000)
綜采放頂煤沿空留巷由于采高較大且需要經(jīng)歷2 次采動(dòng)高應(yīng)力作用[1-3],巷道圍巖應(yīng)力集中系數(shù)高,圍巖采動(dòng)損傷嚴(yán)重,松動(dòng)區(qū)和塑性強(qiáng)化區(qū)范圍明顯增大,巷道極易破壞失穩(wěn),造成較大的安全隱患和維護(hù)成本。晉煤集團(tuán)成莊礦一直在進(jìn)行沿空留巷技術(shù)探索,但隨著礦井現(xiàn)代化、機(jī)械化、生產(chǎn)集約程度的提高,設(shè)備功率尺寸的加大,回采巷道斷面要求也越來(lái)越高。受兩次采動(dòng)高應(yīng)力影響,留巷斷面收縮嚴(yán)重,無(wú)法滿足通風(fēng)和瓦斯抽采的空間要求,在支護(hù)強(qiáng)度不匹配的情況下甚至?xí)l(fā)生變形失穩(wěn)。留巷圍巖穩(wěn)定控制對(duì)實(shí)施無(wú)煤柱連續(xù)開(kāi)采以及煤與瓦斯共采的制約變得愈加突出,合理解決復(fù)雜頂板條件下綜放沿空留巷空間維護(hù)難題,是解決煤、氣綠色開(kāi)采、緩解現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)迫切需要和技術(shù)實(shí)施難度較大矛盾的關(guān)鍵所在[4-5]。
4311 工作面是成莊礦的綜放工作面,采高6.3m。工作面通風(fēng)采用“兩進(jìn)一回”的方式,其中43111、43113 巷為工作面主要進(jìn)風(fēng)巷,43112 巷為回風(fēng)巷。為滿足工作面通風(fēng),并實(shí)現(xiàn)工作面“Y”型通風(fēng)、隔絕采空區(qū)瓦斯的需求,決定在43113 巷實(shí)施沿空留巷工程。
43113 工作面運(yùn)輸巷高3.2m,寬5m。巷道原來(lái)僅為錨網(wǎng)索支護(hù),局部頂板破碎段用工字鋼梁補(bǔ)強(qiáng)支護(hù)。支護(hù)主要采用直徑為22mm、長(zhǎng)2.4m 的高強(qiáng)、延展率較大的錨桿,該錨桿滿足沿空留巷圍巖產(chǎn)生大變形的需求。頂板錨桿桿體左旋無(wú)縱筋螺紋鋼筋屈服強(qiáng)度大于500MPa,延伸率達(dá)20%,兩幫采用與頂板相同的錨桿。錨索采用Ф22mm×7400mm的鋼絞線,破斷荷載為337kN。用帶U 形環(huán)的特制梯子梁及金屬網(wǎng)護(hù)頂,型號(hào)為BHW-250-3-4500-5的W 型鋼帶以及鐵絲網(wǎng)護(hù)幫。
通過(guò)井下觀察,由于巷道斷面及工作面采高較大,開(kāi)采擾動(dòng)比較劇烈,造成巷道圍巖破碎,移近量大,出現(xiàn)了一些錨桿托盤(pán)不貼幫、支護(hù)失效以及部分網(wǎng)兜現(xiàn)象。原支護(hù)方案難以承擔(dān)沿空留巷劇烈變形的要求。
巷道的底板留有3m 厚的底煤,雖有一定強(qiáng)度,但仍會(huì)發(fā)生底鼓大變形。
根據(jù)4311 工作面的實(shí)際生產(chǎn)地質(zhì)條件,確定對(duì)巷內(nèi)頂板和實(shí)體煤幫補(bǔ)強(qiáng)支護(hù)。方案為:在原有支護(hù)的基礎(chǔ)上,實(shí)體煤幫與頂板每排分別補(bǔ)打兩根錨索,煤幫錨索采用直徑為22mm、長(zhǎng)度為5.3m 的高強(qiáng)錨索,頂板采用直徑為22mm、長(zhǎng)度為7.4m 的高強(qiáng)錨索。見(jiàn)圖1。
圖1 巷道補(bǔ)強(qiáng)支護(hù)
(1)充填點(diǎn)臨時(shí)支護(hù)
由于保障充填區(qū)域頂板的穩(wěn)定性是沿空留巷圍巖控制的關(guān)鍵,因此巷旁支護(hù)施工前,為保持頂板的完整與穩(wěn)定,需要設(shè)計(jì)高阻力措施加強(qiáng)支護(hù)。在工作面端頭支架移動(dòng)后,采取單體液壓支柱配鉸接頂梁對(duì)裸露頂板實(shí)施支護(hù),單體柱間排距均為500mm。在吊掛充填袋時(shí),逐步撤掉充填區(qū)內(nèi)的單體支柱,留出空間吊掛充填袋。
(2)工作面后方加強(qiáng)支護(hù)
工作面后方的支護(hù)方式主要為單體柱支護(hù),即在后方150m 范圍內(nèi)使用單體液壓支柱配合鉸接頂梁在巷道內(nèi)加強(qiáng)支護(hù),單體柱的間排距均為1.0m,巷道內(nèi)設(shè)計(jì)為每排三根單體支柱。
(3)充填區(qū)域頂板維護(hù)
沿空留巷工藝中,保障充填體上部頂板穩(wěn)定是關(guān)鍵,如果巷道頂板穩(wěn)定性差,極易發(fā)生冒頂?shù)仁鹿?,阻礙充填工作的順利進(jìn)行。為了保障充填工作的順利開(kāi)展,根據(jù)成莊礦4311 工作面生產(chǎn)地質(zhì)條件,為緩解頂板回轉(zhuǎn)下沉,防止頂板在充填材料凝結(jié)固化期間對(duì)巷旁支護(hù)結(jié)構(gòu)造成的壓破壞,應(yīng)該對(duì)需要充填區(qū)域的頂板進(jìn)行補(bǔ)強(qiáng)支撐,具體支護(hù)方案見(jiàn)圖2。
圖2 充填區(qū)域頂板支護(hù)布置
(4)充填體參數(shù)設(shè)計(jì)
根據(jù)工作面生產(chǎn)地質(zhì)條件,充填體強(qiáng)度無(wú)法阻止前期直接頂?shù)男D(zhuǎn)下沉,故采用分層充填承載機(jī)制,充分發(fā)揮墻體的“讓-抗”協(xié)調(diào)承載性能。其次,垮落破碎的直接頂無(wú)法完全填充采空區(qū),按照切頂型設(shè)計(jì)支護(hù)方式,割斷基本頂需要的支護(hù)阻力為5.04MPa。故而,封閉袋式充填所需的高水材料采用1.5:1 的水灰比。該水灰比條件下,實(shí)驗(yàn)室測(cè)得充填體凝結(jié)1d 后強(qiáng)度為5.5MPa,3d 強(qiáng)度7.5MPa,7d 強(qiáng)度9.2MPa,可以滿足切頂所需強(qiáng)度。
充填速率依據(jù)工作面的推進(jìn)速率, 1d充填一次,充填長(zhǎng)度為3.2m,充填體尺寸寬×高=2m×3m。由于充填體基體為水泥漿料,該材料的抗壓強(qiáng)度大,抗拉強(qiáng)度以及抗變形能力較差,因此,為增大充填體的穩(wěn)定性和抗變形能力,設(shè)計(jì)在充填體內(nèi)提前預(yù)制部分預(yù)應(yīng)力承載裝置。如圖3 所示。
圖3 充填墻體加固示意圖
巷旁充填墻體變形是其與圍巖彼此作用相關(guān)性的體現(xiàn),墻體自身要?dú)v經(jīng)兩次強(qiáng)采動(dòng)影響,為保證在下區(qū)段工作面回采時(shí)能夠正常使用,首次開(kāi)采擾動(dòng)的穩(wěn)定性尤為重要。留巷期間,通過(guò)對(duì)充填體進(jìn)行變形量監(jiān)測(cè),得出其變形量特征如圖4 所示。
圖4 充填墻體變形特征
由圖4 可知,充填體發(fā)生變形的速率兩次達(dá)到最大,表明在留巷期間,基本頂沿充填體外又一次發(fā)生破斷,形成砌體梁結(jié)構(gòu)后,圍巖快速趨于不變。充填體變形過(guò)程可分成4 個(gè)階段。
第1 階段:在距離0~25m 區(qū)域內(nèi),充填體構(gòu)筑沒(méi)有承受較大的負(fù)荷,但由于充填體自身具有較大的強(qiáng)度,導(dǎo)致其變形量較小。
第2 階 段:25~110m 范 圍 內(nèi),工 作 面 頂 板活動(dòng)劇烈,該范圍內(nèi)充填體的形變占其全過(guò)程的84.7%。在基本頂結(jié)構(gòu)發(fā)生兩次破斷的過(guò)程中,充填體遭受的負(fù)荷增加,變形劇烈,在此階段內(nèi)其變形速度有兩個(gè)最大值,該階段充填體的壓縮量是留巷穩(wěn)定后總變形量的最大組成部分。
第3 階段:110~155m,應(yīng)力遠(yuǎn)離工作面后方之后,圍巖采動(dòng)損傷嚴(yán)重,基本處于運(yùn)動(dòng)終止?fàn)顟B(tài)。充填體與頂板的相互作用已基本近似穩(wěn)定,充填體的縱向變形速度趨近于零,變形量還會(huì)增加,但增幅明顯低于上一階段。
第4 階段:155m 以后充填體的形變速率逐漸緩慢趨于不變,形變速率為0~0.3mm/d,充填體的最大變形量為289.5mm,墻體的壓縮率為7.3%,未到達(dá)巷旁充填體抗壓強(qiáng)度,滿足二次回采的需要。
由于圍巖與充填墻體存在支護(hù)與被支護(hù)的關(guān)系,兩者是互相制約協(xié)調(diào)運(yùn)動(dòng)的,其變形規(guī)律基本相似,圍巖變形特征見(jiàn)圖5。
圖5 頂?shù)装遄冃翁卣?/p>
(1)留巷巷道兩幫,主要是實(shí)體煤幫發(fā)生變形。留巷穩(wěn)定后,兩幫移近量最大661mm,其中實(shí)體煤幫變形達(dá)486.5mm,占巷道兩幫變形總量的73.6%。巷道圍巖變形基本不變后,實(shí)煤體側(cè)頂板的下沉量為291.2mm,充填體側(cè)頂板下沉量略大,達(dá)到了335.9mm。
(2)與充填體變形速率比較,基本頂在第1次發(fā)生破斷時(shí),實(shí)體煤幫的承載性能良好。而基本頂?shù)? 次發(fā)生破斷時(shí),實(shí)煤體幫的承載性能大大減小,留巷巷道的變形速率急劇增長(zhǎng),最大值為37.5 mm/d,遠(yuǎn)高于充填體的變形速率。
從現(xiàn)場(chǎng)維修情況可知,充填墻體的澆筑效果良好,預(yù)應(yīng)力承載裝置施工完備,充填墻體有效接頂,提供了較高的承載能力。雖然觀察留巷巷道有較明顯的底鼓量,但巷道仍整體穩(wěn)定,達(dá)到了預(yù)期目的,工作面順利推進(jìn)。
綜上,巷內(nèi)基本支護(hù)(高強(qiáng)錨桿、索聯(lián)合支護(hù))與加強(qiáng)支護(hù)(單體柱配合鉸接頂梁),配合新型高水材料充填體及其預(yù)應(yīng)力承載加固結(jié)構(gòu),有效維護(hù)了沿空留巷作業(yè)空間,使留巷圍巖得到有效控制,留巷巷道變形量在工程允許范圍內(nèi)。
(1)使用高強(qiáng)度錨桿、索支護(hù)增大巷道支護(hù)強(qiáng)度,單體液壓支柱配套鉸接頂梁,同時(shí)配合高水材料充填墻體有效提供了沿空留巷合理的支護(hù)強(qiáng)度。
(2)結(jié)合成莊礦4311 綜采放頂煤高水材料巷旁充填沿空留巷礦壓觀測(cè)結(jié)果,將采動(dòng)留巷階段充填墻體變形分為四個(gè)變形階段,巷道圍巖變形以底鼓與實(shí)體煤幫變形為主,頂?shù)装迮c兩幫最大變形量分別為580mm 和600mm。
(3)高水材料充填墻體有效地控制了留巷頂板活動(dòng),留巷空間穩(wěn)定,巷道變形量小,能夠滿足生產(chǎn)需求,為其他復(fù)雜頂板條件下綜采放頂煤沿空留巷穩(wěn)定控制技術(shù)的推廣提供了一定的理論指導(dǎo)。