李和平,尹依軍
(1.湖南華菱漣源鋼鐵有限公司生產(chǎn)管理部,2.漣鋼福利企業(yè)公司,湖南婁底 417009)
某企業(yè)在反滲透脫鹽調(diào)查中有2 個脫鹽水站,均采用反滲透+混床工藝,反滲透產(chǎn)水電導(dǎo)率<20μS/cm,混床出水電導(dǎo)率<2 μS/cm,SiO2<20 μg/L。RO 設(shè)計每套產(chǎn)水50 m3/h,一級二段7:3 排列,10 支6 芯膜壓力容器,每套采用60 只BW30-365FR 膜元件,回收率75%,脫鹽率大于97%,保安過濾器采用熔噴PP 濾芯,每套70 支,過濾精度5 μm。自動控制單元分過濾器單元、RO 單元、混床單元,每套單元啟動與藥劑泵聯(lián)鎖控制。冬季原水蒸汽加熱,因制水量達不到要求,在冬季水量需求大時脫鹽水站保供成了制約難題。
1#水站2003 年建設(shè),工藝流程:公共供水環(huán)管網(wǎng)→無閥濾池→多介質(zhì)過濾器(6 套)→出水母管→保安過濾器(6套)→RO(6套)→脫碳器→混床。
2#水站2008 年建設(shè),工藝流程:公共供水環(huán)管網(wǎng)→無閥濾池→多介質(zhì)過濾器(7 套)→活性碳過濾器(7套)→出水母管→保安過濾器(7套)→RO(7套)→脫碳器→混床。除鹽水站進水為地表水,原水和RO設(shè)計進水水質(zhì)見表1、表2。
表1 除鹽水站原水水質(zhì)(地表水)
表2 RO設(shè)計進水水質(zhì)
2019 年10 月15 日調(diào)查時1#水站運行11#~15#,2#水站運行21#、23#,其余機組臨時啟動檢查(表3 中數(shù)據(jù)為現(xiàn)場儀表顯示)。
表3 RO儀表配置完好情況和運行參數(shù)(11~16代表1#水站,21~27代表2#水站)
現(xiàn)場了解,無閥濾池投加混凝劑,清水池投加次氯酸鈉殺菌,出水母管投加還原劑、阻垢劑。預(yù)處理保安過濾器前水質(zhì)1#水站濁度<2 NTU,2#水站濁度<3 NTU。SDI 較少檢測且隨季節(jié)性變化大,雨季有時水樣完全將膜片堵塞。調(diào)查時抽檢保安過濾器出水余氯<0.05 mg/L。
RO 化學(xué)清洗程序為堿洗→酸洗。清洗后進水壓力降低約0.2 MPa。
堿洗:配制堿洗液(pH=12:EDTA-4Na+三聚磷酸鈉+十二烷基苯磺酸鈉+NaOH),依次對二段、一段各循環(huán)進藥40 min,第二輪再各循環(huán)進藥40 min,浸泡2 h,啟動系統(tǒng)進水沖洗至出水澄清、電導(dǎo)率與進水一致。
酸洗:配制酸洗液(pH=3:一水檸檬酸+HCl),清洗流程與堿洗相同,清洗過程中檢查清洗液pH值,維持pH值穩(wěn)定。
2 個除鹽水系統(tǒng)藥劑實行總包管理,SDI 抽檢,余氯檢測點在系統(tǒng)進水池,混凝劑和還原劑投加量現(xiàn)場計量泵指示不清楚,阻垢劑投加以經(jīng)驗控制(1#水站)或按總管定量4.5 L/h(2#水站)。
RO 系統(tǒng)內(nèi)各計量儀表沒有校驗或明顯不準確,化學(xué)清洗水箱連接的閥門經(jīng)常有漏水。保安過濾器、膜入口端發(fā)現(xiàn)有濾料現(xiàn)象。
RO系統(tǒng)每天運行臺套數(shù)兩個水站各有不同,1#水站基本每套RO 每天均有運行,2#水站RO 一般每天2~4 套運行,每個水站對停運的RO 采用每天用系統(tǒng)水沖洗。其中,2#水站現(xiàn)場運行班組不檢測水質(zhì)。
膜解剖沉積物垢樣分析見表4,膜外觀見圖1。
表4 膜解剖沉積物垢樣分析
圖1 膜外觀
2 個水站主要備件消耗(統(tǒng)計2019 年1~10 月)見表5。
表5 2個水站主要備件消耗
表6 二個水站平均產(chǎn)水量(統(tǒng)計2019年5~10月)
從表3分析可看出,RO系統(tǒng)主要故障癥狀是產(chǎn)水量下降、透鹽率升高、壓差增大。分析故障產(chǎn)生的主要原因是淤泥或粘土堵塞、膠體污染和微生物污堵;從膜解剖沉積物垢樣分析表4看出,結(jié)垢不是故障癥狀的主要因素,由于受條件限制,沒有進行能譜掃描電鏡SEM-EDX 分析;16#、22#RO 系統(tǒng)進水壓力下降,產(chǎn)水量增加,透鹽率明顯增加,說明有氧化現(xiàn)象;RO 系統(tǒng)在運行中發(fā)現(xiàn)明顯有個別膜管漏的機械損壞。主要故障癥狀分析見表7。
表7 RO故障癥狀分析
從保安過濾器濾芯更換數(shù)量可看出,預(yù)處理效果差。調(diào)查發(fā)現(xiàn),運行過程中更換的保安過濾器濾芯在不同季節(jié)呈現(xiàn)顏色差異,土黃色到灰色,甚至帶黑,手摸有滑膩感覺,說明出現(xiàn)堵塞和粘泥異味有微生物污染。
擁有和使用SDI 儀表是重要的RO 系統(tǒng)預(yù)處理診斷工具。調(diào)查發(fā)現(xiàn),現(xiàn)場運行班組基本不測量,藥劑總承包提供商對濁度、SDI 的檢測也沒有充分使用。
調(diào)查發(fā)現(xiàn),雨季預(yù)處理產(chǎn)水濁度和SDI 很難穩(wěn)定達標,有時檢測水樣完全將膜片堵塞現(xiàn)象。預(yù)處理設(shè)計無法應(yīng)對定期的水質(zhì)波動。
混凝劑、殺菌劑、RO 阻垢劑在線投加,但原設(shè)計聯(lián)鎖方式因各類故障已不能一一對應(yīng),造成藥劑投加量不規(guī)范。還原劑投加與余氯在運行中沒有對應(yīng)關(guān)系。
余氯測量只有一個測點,在原水池或還原劑投加點后。沒有在還原劑投加點前、后同時測量,殺菌沒有體現(xiàn)整個預(yù)處理管線全部受控。余氯檢測方式為抽檢,無法及時發(fā)現(xiàn)還原劑泵投加異常時氧化劑超標造成膜的不可逆受損。
在線儀表配置不齊,并且沒有校驗或校驗不可靠,一些已配置的儀表因損壞沒有及時更換,使得系統(tǒng)分析不能進行,更談不上標準化。膜入口端發(fā)現(xiàn)有濾料現(xiàn)象,說明預(yù)處理過濾器有穿透或泄漏,保安過濾器濾芯安裝有時存在短路問題。
調(diào)查發(fā)現(xiàn),脫鹽水站所在總廠管理人員很少參與現(xiàn)場管理,運行班組對RO 參數(shù)不太關(guān)心,對技術(shù)經(jīng)濟指標不分析,回收率約50%。對停用機組每天用系統(tǒng)水沖洗,對長期處于備用狀態(tài)機組,沒有相應(yīng)規(guī)定采用保護液或定期殺菌方式保護。
清洗方案不嚴謹,清洗效果差?;瘜W(xué)清洗采用二段同時清洗,交叉污染,第一段的污染物、生物污染物和有機結(jié)垢物在從系統(tǒng)清除前經(jīng)過了下一段,降低了清洗效率。同時,在線清洗還需為清洗提供合適的流量與溫度。
良好的RO 預(yù)處理水質(zhì)是脫鹽水系統(tǒng)正常工作的首要條件。對原水進行預(yù)處理的效果反映為COD、LSI、SS、濁度等污染物水質(zhì)指標的絕對值降低,并達到反滲透膜系統(tǒng)進水要求,降低SDI(期望值)≤3。保證RO產(chǎn)水電導(dǎo)<20 μS/cm。
無機絮凝劑的質(zhì)量和投加劑量通過優(yōu)化試驗確定是重中之重。根據(jù)水質(zhì)分析余氯與ORP 關(guān)系,設(shè)定合適的在線ORP 控制指標。關(guān)注阻垢劑質(zhì)量和投加量優(yōu)化防止結(jié)垢污染。同時,運行管理中通過數(shù)據(jù)記錄、計算、分析和對比,若監(jiān)測指標遠大于日常測定值則需要對預(yù)處理系統(tǒng)重新調(diào)整使其恢復(fù)到正常值。
過濾器自動控制單元、RO 自動控制單元有必要恢復(fù),完善過濾器自動反洗頻率和反洗流量控制,定期檢查是否存在板結(jié)和壁流現(xiàn)象。
系統(tǒng)RO 儀表配置根據(jù)監(jiān)測要求有必要進行完善,故障的流量、電導(dǎo)率、壓力等檢測儀表需要盡快恢復(fù),并對所有在線檢測儀表定期校驗以保證準確性。
預(yù)處理工藝從現(xiàn)有的工藝條件看,雨季SDI 很難穩(wěn)定達標,改造預(yù)處理設(shè)備,保證系統(tǒng)污染因子穩(wěn)定受控也很有必要。
藥劑投加過程穩(wěn)定受控是RO 系統(tǒng)穩(wěn)定運行的關(guān)鍵。關(guān)注無機絮凝劑投加量、阻垢劑投加計算與執(zhí)行,并注意檢查管線泄漏。還原劑投加點前余氯控制0.2~1.0 mg/L。還原劑采用亞硫酸氫鈉或焦亞硫酸鈉時,工程實踐可采用約3.0 mg/LSBS(SMBS)脫除1.0 mg/L 余氯。RO 前余氯控制<0.1 mg/L。
RO 運行維護是一個綜合性強的工作,需要改變生產(chǎn)管理無組織狀態(tài)。運行班組管理承擔職責,及時反饋運行過程中存在的問題。完好的設(shè)備維護是良好運行控制的前提與基礎(chǔ),在運行過程中需要對保安過濾器濾芯使用周期、單支膜管運行情況、段間壓力容器壓降(<0.35 MPa)、SDI 檢測、余氯測量、還原劑投加核算、絮凝劑投加控制等持續(xù)關(guān)注。對運行故障癥狀診斷分析,濃水側(cè)異氧菌分析,有條件時還可對膜解剖進行專業(yè)分析,對長時間停用機組宜采用保護液保護。
對運行參數(shù)進行標準化,是判斷系統(tǒng)故障與清洗的重要方法,膜技術(shù)供方一般都提供相關(guān)的計算軟件,或者根據(jù)各標準化的因子自己制定一個標準化的電子表格,根據(jù)標準化的計算表確定化學(xué)清洗的時機,并根據(jù)標準化結(jié)果判斷系統(tǒng)性能,以及運行中需要改進的事項。
良好的預(yù)處理和優(yōu)質(zhì)的運行管理,能大幅減少清洗頻率。在達到清洗條件后,要以失效分析為基礎(chǔ),選擇殺菌、堿洗、酸洗相結(jié)合的高效清洗配方和清洗方法來制定相應(yīng)清洗方案,及時進行清洗以恢復(fù)性能。嚴格執(zhí)行方案確定的循環(huán)和沖洗流量、溫度要求,并且避免一段清洗后污染物對另一段影響而降低清洗效率。
完好的預(yù)處理工藝和診斷,良好的專業(yè)管理,將會使RO 系統(tǒng)產(chǎn)水量、回收率提高20%以上,水質(zhì)得到保證,維持膜更換量不變,濾芯更換、混床再生酸堿、冬季加熱蒸汽等大幅降低消耗,由于制水效率提高,自用水率、噸水電耗也會大幅降低,經(jīng)核算成本可降低1元/t水以上。