黃恩杰 郭秀爽
(中鋁山東有限公司, 山東 淄博 255052)
精濾工序是拜耳法氧化鋁生產流程中的重要環(huán)節(jié)。在拜耳法氧化鋁生產過程中,壓煮溶出的溶出料漿通過沉降分離,底流進入洗滌系統(tǒng)回收部分附堿后外排至赤泥堆場,溢流(粗液)去葉濾系統(tǒng)過濾為精液,即為粗液精濾。沉降分離后的粗液中存在少量浮游物,若浮游物進入分解系統(tǒng)會造成氫氧化鋁中二氧化硅含量升高,導致氫氧化鋁品質下降,生產出不合格產品[1]。粗液經葉濾機精濾后,可大大降低浮游物含量,從而保證氫氧化鋁質量。某鋁業(yè)公司使用進口澳礦,采用低溫拜耳法工藝,針對低濃度、低苛性比、高有機物含量的鋁酸鈉溶液特性,對沉降和精濾工藝進行改進,降低了精液浮游物含量,提高了氫氧化鋁的產品質量。
某鋁業(yè)公司使用澳礦前,精液浮游物含量穩(wěn)定在0.02 g/L左右。使用澳礦后,精液浮游物迅速提升至0.03 g/L以上,出現(xiàn)了較大波動。造成精液浮游物升高的主要原因是澳礦溶出后容易泥化,在分離過程中赤泥難以沉降,易形成懸浮物,粗液在精濾過程中容易穿濾[2],浮游物進入分解系統(tǒng)中,造成氫鋁中二氧化硅含量升高,使氫鋁品質下降。影響精液浮游物的因素主要有沉降和精濾兩個工序[3],其中沉降工序包括沉降槽液位控制、絮凝劑添加方式,精濾工序包括葉濾機高位槽結構、控制條件以及石灰乳添加方式。
葉濾機正常過濾時,粗液槽中浮游物被隔離在濾布表面形成濾餅,濾液打到葉濾機頂部的高位槽中,由此進入精液槽。葉濾機卸壓排泥時,濾餅被高位槽內的濾液自上而下反沖后脫落于懸浮液中,從而完成濾布卸餅。某鋁業(yè)公司高位槽內原先采用加隔板設計,由于反沖濾液的液量少,導致反沖效果差,濾布排泥效果不佳,從而過濾效果變差。對此,公司對高位槽內部結構進行改造,將下面進料、下面出料的模式轉變?yōu)橄逻呥M料、側面出料的模式。將高位槽內隔板去掉,并拓寬出料管道,從而增大反沖濾液的體積與流量,提高濾液對濾布的沖擊力,使得濾布卸餅更加徹底,增加濾布排泥效果。高位槽改造前后內部結構如圖1所示。
圖1 某鋁業(yè)公司改進前后的葉濾機高位槽內部結構
通過控制物料溫度穩(wěn)定在95±2 ℃、精液苛性比穩(wěn)定在1.38~1.40,避免溶液穩(wěn)定性變差導致氧化鋁水解,從液相中析出附著在濾布表面,使濾布結硬,降低過濾效率。使用壽命長、經緯變化最小的10 μm孔徑單絲布作為葉濾機濾布,既能充分過濾浮游物,又能保證過濾效率。葉濾機的掛泥時間由150 s改為200 s,過濾時間控制在2 300 s,濾餅厚度達到5 mm前及時卸壓排泥,避免過濾阻力太大影響過濾效果。
加密濾布造成了葉濾機產能降低。為了提高葉濾機的過濾效率,國內氧化鋁廠普遍采用石灰乳作為助濾劑添加到粗液中[4]。石灰乳加入粗液中與鋁酸鈉發(fā)生反應,主要生成六水合鋁酸三鈣,反應式為:
(1)
3CaO·Al2O3·6H2O性狀穩(wěn)定,且硬度高、顆粒大,附著在濾布上形成預涂層,充當過濾介質,既可改善濾餅的疏松程度、減少過濾過程中的阻力,也可使卸泥過程中濾餅的脫落變得容易,最終提高葉濾機的生產能力[5]。某鋁業(yè)公司原來將石灰乳直接添加進粗液槽,石灰乳與物料混合不充分且反應時間短,產生的3CaO·Al2O3·6H2O數(shù)量不足、顆粒不飽滿、粒度不均勻,過濾能力得不到保障,如果要提高葉濾機產能,就要加大石灰乳的加入量,造成精液浮游物升高,氧化鋁損失增加。因此,為了提高葉濾機產能,延長濾布的使用周期,需要在石灰乳槽與粗液槽之間增加1臺活化槽,對石灰乳進行活化處理,通過延長石灰乳的反應時間,使石灰乳與鋁酸鈉充分反應生成水合鋁酸鈣,進而提高精濾效果,減少石灰乳加入量。改進前、后的石灰乳添加工藝如圖2所示。
圖2 某鋁業(yè)公司改進前后的石灰乳添加流程
對于連續(xù)運行的沉降槽,沿槽體高度從上至下可以大致分成三層 :清液層、沉降層和泥層,實際上這三層的分界線是不明顯的[6]。赤泥料漿進入沉降槽后由于重力等因素,固體顆粒開始下沉而清液上升,在任意時間液體上升的速度都應小于顆粒下沉的速度,否則沉降槽就會出現(xiàn)跑渾現(xiàn)象 ;同時底部泥層也需穩(wěn)定排出,如果底部泥層不能及時排出,產生積泥現(xiàn)象嚴重時沉降槽甚至會垮槽。為了獲得穩(wěn)定粗液和液固比符合要求的合格底流,必須保證沉降槽在平衡狀態(tài)下工作。因此,如果要優(yōu)化沉降工藝,從源頭上降低浮游物,需要考慮以下兩個方面:一方面要加快赤泥顆粒沉降速度,另一方面要準確掌握清液層和泥層的液位。
2.4.1 改進絮凝劑添加方式,加快沉降速度
在拜耳法赤泥分離洗滌過程中,氧化鋁行業(yè)普遍采用添加絮凝劑的方法來調節(jié)赤泥沉降速度。絮凝劑的作用是使溶出液中的赤泥顆粒團聚粒度增大,從而大大提高沉降速度,便于赤泥的分離和粗液的澄清;并且赤泥沉速加快使得赤泥在沉降槽中的有效壓縮時間縮短,增大了沉降槽的底流固含,提高了赤泥洗滌效率,降低了分離槽跑渾的概率,從而降低粗液浮游物含量。
目前,各氧化鋁生產企業(yè)由于絮凝劑的添加方式單一,絮凝劑與赤泥顆粒混合不均,經常造成沉降槽跑渾,導致精液浮游物含量劇增。為了穩(wěn)定沉降,必須增大絮凝劑添加量,導致絮凝劑消耗升高,不僅增加了生產成本,而且溶液中殘留的絮凝劑會吸附在葉濾機濾布上,從而使葉濾機的運行壓力升高、效率下降 。
對此,某鋁業(yè)公司先將絮凝劑用60 ℃的熱水稀釋至0.5%再添加進沉降槽,并且采用4點加入方式,在沉降槽中添加1個懸筒,在進料管1點加入的基礎上,又分別在懸筒內3個不同高度的位置設置添加點,并且絮凝劑添加點可以根據(jù)懸筒高度的調整而改變,使絮凝劑與物料充分混合均勻。沉降槽轉速控制在0.2 r/min,既促進絮凝劑與物料混合,又不會導致槽子跑混。通過以上改造,不僅沉降槽運行趨于穩(wěn)定、粗液浮游物含量下降,還保證了絮凝劑的高效利用,絮凝劑消耗從6 m3/h降低到3 m3/h,大大降低了生產成本。
2.4.2 使用泥層界面儀,精確控制各層液位
準確掌握泥層和清液層的液位對于氧化鋁生產非常重要。各層的厚度需得到準確控制生產才能正常進行,控制不好容易造成沉降槽跑渾,影響粗液精制,甚至可能造成垮槽,嚴重影響生產。近年來,泥層界面儀在國內外的氧化鋁廠廣泛投用,將儀器安裝于沉降槽上,操作人員在控制系統(tǒng)屏幕上可以看到沉降槽實時的泥層、清液層液位等數(shù)據(jù),并可隨時查看生產記錄數(shù)據(jù)。某鋁業(yè)公司在沉降槽上安裝泥層界面儀后,實現(xiàn)了對泥層、清液層的精準控制,從而進一步優(yōu)化工藝指標,有效防止沉降槽跑混,降低絮凝劑消耗,同時減輕了崗位人員勞動強度,節(jié)省人力,提高了自動化控制水平。泥層界面儀投用后,絮凝劑消耗從3 m3/h降低到2.4 m3/h,進一步降低了生產成本。
某鋁業(yè)公司使用澳礦后,精液浮游物含量出現(xiàn)較大波動,從0.02 g/L上升至0.03 g/L以上。采用上述優(yōu)化措施應用到生產中,精液浮游物降低至0.013 g/L左右,達到精液控制要求,比使用澳礦初期的0.025 g/L降低了0.012 g/L,如圖3所示。
圖3 某鋁業(yè)公司工藝優(yōu)化前后精液浮游物變化
精液浮游物升高導致氫氧化鋁中二氧化硅含量由0.01%增加到0.08%以上,嚴重影響產品質量。精液浮游物降低后,氫氧化鋁中二氧化硅含量也隨之下降至0.01%,如圖4所示。
圖4 某鋁業(yè)公司工藝優(yōu)化前后氫氧化鋁中二氧化硅含量變化
精液浮游物含量升高會導致氫氧化鋁中硅含量升高,影響氫氧化鋁質量。某鋁業(yè)公司通過一系列優(yōu)化改進措施,浮游物含量由使用澳礦初期的
0.025 g/L降低至0.013 g/L,氫氧化鋁中二氧化硅含量也從0.08%下降至0.01%,產品質量顯著提升,同時還降低了石灰乳、絮凝劑等添加劑的用量,降低了生產成本。目前有色金屬產能過剩的問題尚未得到根本解決,國內供給側改革也未到位,疊加疫情沖擊、中美貿易摩擦、反傾銷和潛在經濟危機,有色金屬行業(yè)將再次進入低迷期,鋁行業(yè)尤為嚴重。因此未來的氧化鋁行業(yè)必然要朝著低能耗、低污染以及低成本的方向發(fā)展,才能在當前的嚴峻形勢下存活下去。