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烯烴換熱器泄漏對循環(huán)水水質(zhì)的影響及控制措施

2020-06-18 03:14
煤炭加工與綜合利用 2020年3期
關(guān)鍵詞:余氯烯烴丙烯

周 明

(中煤陜西榆林能源化工有限公司,陜西 榆林 719000)

循環(huán)水在化工企業(yè)中占有非常重要的地位,化工物料泄漏到循環(huán)水中,往往會造成原有殺菌劑失效,引發(fā)菌藻滋生,黏泥沉積、設(shè)備結(jié)垢腐蝕,進而導(dǎo)致生產(chǎn)降負荷、停車檢修,甚至發(fā)生嚴重的安全事故。

本文通過對一例烯烴循環(huán)水換熱器內(nèi)漏事故處置過程的分析、總結(jié),介紹了烯烴介質(zhì)泄漏至循環(huán)水后帶來的循環(huán)水水質(zhì)惡化現(xiàn)象、為改善循環(huán)水水質(zhì)采取的針對性措施,以及對泄漏換熱器的監(jiān)控運行措施。

1 系統(tǒng)簡介

某煤制烯烴項目設(shè)有3套循環(huán)水系統(tǒng),其中第三循環(huán)水場負責整個烯烴6套裝置的循環(huán)水供應(yīng),循環(huán)水保有水量18 000 t,供水量為48 000 t/h,補水量為680~900 t/h,排污量為80~150 t/h,旁濾水量按循環(huán)水供水量的5%控制,供水溫度為25~28 ℃。

烯烴分離裝置是實現(xiàn)產(chǎn)品氣中乙烯、丙烯、碳四、碳五等各類中間產(chǎn)品分離的關(guān)鍵裝置。該裝置中的丙烯精餾塔塔頂冷凝器,管程為循環(huán)水,運行壓力0.5 MPa,循環(huán)水自換熱器底部進入,頂部引出,返回循環(huán)水系統(tǒng)。循環(huán)水回水管路設(shè)置了自調(diào)閥,與塔壓聯(lián)鎖自調(diào)。循環(huán)水回水管頂部高點設(shè)置了安全閥和頂部排氣閥。換熱器殼程介質(zhì)為丙烯,工藝運行壓力1.6~1.7 MPa,丙烯精餾塔頂丙烯氣經(jīng)循環(huán)水降溫后,變成丙烯液返回丙烯回流罐,由丙烯泵打出,作為丙烯產(chǎn)品采出和丙烯塔的回流。

2 換熱器發(fā)生泄漏后的現(xiàn)象

2018年6月末,隨著氣溫升高,循環(huán)水供水溫度逐步升高,造成丙烯塔塔壓升高,丙烯塔塔頂冷凝器循環(huán)水回水自調(diào)閥已全開,但是塔壓仍降不下來,與往年同比明顯出現(xiàn)異常。為此,公司組織技術(shù)人員現(xiàn)場排查,在丙烯塔頂冷凝器循環(huán)水回水管路頂部排氣閥處,檢測出丙烯氣體,判斷丙烯塔塔頂冷凝器發(fā)生泄漏。

與此同時,第三循環(huán)水場的水質(zhì)也表現(xiàn)出以下明顯的惡化現(xiàn)象。

2.1 循環(huán)水COD上升

由圖1可看出,丙烯泄漏對第三循環(huán)水COD影響明顯,循環(huán)水供水、回水和回收水池的COD在發(fā)現(xiàn)泄漏的兩天內(nèi)快速上漲,在第3到第5天,達到了峰值,通過調(diào)整藥劑品種和加入量后,循環(huán)水質(zhì)量逐步得到控制,COD趨于平穩(wěn)。

圖1 換熱器泄漏丙烯后循環(huán)水COD變化趨勢

2.2 循環(huán)水余氯、氯啶投加量變化

由表1可看出,COD快速上升后,氯啶消耗量大幅增加。說明系統(tǒng)消耗氧化性殺菌劑后還原性物質(zhì)含量快速增加,雖然氧化性殺菌劑氯啶投加量增加了2~3.5倍,但是系統(tǒng)游離余氯仍檢測不出或檢測值低于指標要求的0.1~1.0 mg/L。

表1 循環(huán)水的余氯、氯啶投加量統(tǒng)計

2.3 循環(huán)水濁度上升

從圖2可看出,自丙烯泄漏至循環(huán)水系統(tǒng)后,循環(huán)水的濁度呈階梯上升趨勢。說明系統(tǒng)內(nèi)細菌大量繁殖,黏泥量增加,導(dǎo)致濁度持續(xù)上漲。

圖2 換熱器泄漏丙烯后循環(huán)水濁度變化趨勢

2.4 循環(huán)水總鐵質(zhì)量濃度上升

從圖3可以看出,在丙烯漏至循環(huán)水系統(tǒng)后,總鐵質(zhì)量濃度有上升趨勢。分析主要原因是,系統(tǒng)投加了大量的氧化性殺菌劑,系統(tǒng)氧化性增強,導(dǎo)致系統(tǒng)管道和換熱器金屬表面的保護膜遭到破壞,產(chǎn)生腐蝕,造成循環(huán)水系統(tǒng)中總鐵質(zhì)量濃度隨之上升。

圖3 循環(huán)水總鐵質(zhì)量濃度變化趨勢

2.5 循環(huán)水涼水塔及水池工況

從圖4可看到,丙烯泄漏至循環(huán)水系統(tǒng)后,冷卻塔壁上已滋生出少量藻類,塔池水面出現(xiàn)較大量的白色泡沫,且泡沫量有增多趨勢。取樣發(fā)現(xiàn),水體呈現(xiàn)輕微灰白色且伴隨白色絮狀懸浮物,檢測總菌落數(shù)最高達到240 000 mL-1。

圖4 循環(huán)水涼水塔及水池

3 丙烯泄漏的危害

丙烯為低碳鏈有機物,泄漏進循環(huán)水會生成丙醇等有機物質(zhì),成為循環(huán)水微生物的營養(yǎng)源,為微生物提供很好的生長條件。泄漏初期,循環(huán)水系統(tǒng)僅表現(xiàn)為濁度、COD略微升高,隨著泄漏時間延長,為微生物提供了大量的有機營養(yǎng)源,細菌將會快速繁殖,造成菌藻滋生,系統(tǒng)濁度上升,系統(tǒng)水質(zhì)快速惡化;循環(huán)水水池先是出現(xiàn)大量白色泡沫,菌藻和黏泥量迅速增加,然后水面泡沫會變成墨綠色和黑色,泡沫量會大幅增加[1]。具體危害有以下三方面。

3.1 影響換熱效率,堵塞換熱器

由于循環(huán)水中含有大量的泡沫,會造成換熱器換熱效率下降,同時循環(huán)水中含有大量的菌藻和黏泥可能會造成水走殼程、板式換熱器以及高位和人工控制流速較慢的換熱器部位出現(xiàn)沉積和堵塞現(xiàn)象,黏泥覆蓋在換熱器表面,降低換熱效果,甚至堵塞換熱器[2]。

3.2 腐蝕換熱器,造成泄漏擴大

黏泥附著在換熱設(shè)備及管線上,形成沉積性垢或沉積性黏泥。由于生物黏泥為細菌體提供了包覆和保護,水系統(tǒng)中常規(guī)的殺菌劑難以滲透接觸到細菌體而將其殺滅,且緩蝕劑無法滲透、直接保護金屬,造成垢下或泥下腐蝕,導(dǎo)致設(shè)備腐蝕穿孔。

3.3 投加殺菌劑造成全系統(tǒng)設(shè)備腐蝕加速

出現(xiàn)泄漏工況后,為了控制系統(tǒng)菌藻的迅速繁殖,會大量投加殺菌劑加以控制,但是殺菌劑投加量過大也會對系統(tǒng)造成損害;特別是氧化性殺菌劑,投加量過大,循環(huán)水氧化性變強,會使管道和換熱器內(nèi)部的保護膜出現(xiàn)氧化破壞,系統(tǒng)出現(xiàn)腐蝕現(xiàn)象[3]。

4 循環(huán)水系統(tǒng)采取的控制措施及效果

4.1 丙烯泄漏后循環(huán)水水質(zhì)控制的難點分析

4.1.1 余氯質(zhì)量濃度難維持

循環(huán)水殺菌采用懸掛氯片和定期投加非氧化殺菌劑的方式進行循環(huán)水場的殺菌滅藻工作。正常運行工況下,理應(yīng)保持水體中的余氯量為0.1~1.0 mg/L。在丙烯泄漏狀態(tài)下,余氯控制比較困難,消耗較快,無法穩(wěn)定[4]。余氯異常降低的原因主要是,丙烯泄漏進入循環(huán)水后,鑒于丙烯自身化學性質(zhì)活潑,其π鍵極易被氧化劑氧化斷裂,α-氫原子受C=C雙鍵的影響,也變得活潑,極易發(fā)生取代或與其他物質(zhì)作用,生成烴類官能團而合成新的烴類衍生物,消耗水體中用于殺菌滅藻的那部分有效殺菌成分,從而使水體的余氯大幅降低,殺菌能力大受影響[5]。

4.1.2 異養(yǎng)菌爆發(fā)風險

異養(yǎng)菌多為好氧型微生物。丙烯及其衍生物是異養(yǎng)菌的重要營養(yǎng)源,冷卻塔的洗滌降溫過程中將泥土塵埃等物質(zhì)帶入循環(huán)水,而蒸發(fā)造成水體里礦物質(zhì)濃縮。這些都為微生物生命活動提供豐富的營養(yǎng)物質(zhì)。加之泄漏物質(zhì)導(dǎo)致余氯量無法提高,殺菌效力失效,導(dǎo)致異養(yǎng)菌不斷生長繁殖,在合適的條件下,大量爆發(fā)[6]。

4.1.3 濁度升高

異養(yǎng)菌中生長最多的菌群為粘液異養(yǎng)菌,他們能夠分泌一種膠狀、粘性或熟泥狀的附著力極強的粘液層,是導(dǎo)致生物黏泥形成的主導(dǎo)因素,且有機物料能夠吸附懸浮物質(zhì)和微生物黏泥,形成一種物料性黏泥和細菌性黏泥的混合物。微生物生命活動不斷的產(chǎn)生生物黏泥,并不斷粘結(jié)水體中的熟土、泥沙、腐蝕產(chǎn)物等懸浮物質(zhì),黏泥逐漸增多,導(dǎo)致水體黏泥含量升高,濁度上升[7]。

4.2 循環(huán)水水質(zhì)控制措施

針對目前無法實現(xiàn)徹底、快速消除漏點,丙烯微量泄漏長期存在的狀況,需要制定新的藥劑投加方案。既要對水系統(tǒng)最大程度殺菌滅藻,又要對吸附在設(shè)備上的黏泥進行剝離,同時要保護設(shè)備減緩腐蝕,防止無機懸浮物沉積,改善穩(wěn)定循環(huán)水水質(zhì)[8]。具體控制措施如下:

(1)投加非氧化性殺菌劑[9]。非氧化性殺菌劑可以在水中起到持續(xù)有效的殺菌作用,且對系統(tǒng)設(shè)備無傷害風險;可以保持系統(tǒng)內(nèi)持續(xù)有足夠量的非氧化性殺菌劑,溴系殺菌劑按10~20 μg/g進行投加,預(yù)計每天投加量為200~400 kg;

(2)繼續(xù)保持投加氧化性殺菌劑。通過反復(fù)試驗,在烯烴介質(zhì)泄漏量不大時,氧化性殺菌劑仍有一定的殺菌效果。因此,繼續(xù)保持氧化性殺菌劑氯啶的投加,可最大程度起到殺菌的作用,防止系統(tǒng)出現(xiàn)菌藻泛濫惡化。氯啶投加量按10 μg/g投加,估計每天投加量為200 kg,跟蹤系統(tǒng)余氯和異養(yǎng)菌的變化狀況,適量增減,維持系統(tǒng)余氯質(zhì)量濃度在0.1~1.0 mg/L。

(3)增加循環(huán)水反洗頻次和循環(huán)水排水量,降低濃縮倍數(shù),起到部分置換作用,直至泄漏點清除。如出現(xiàn)總鐵質(zhì)量濃度、濁度上升較快等惡化跡象,還需大排大補進行置換,以免出現(xiàn)沉積和腐蝕。在確保污水處理量滿足需要的情況下,將循環(huán)水的排污量增加50 t/h。

(4)增加循環(huán)水阻垢劑、分散劑和緩蝕劑的投加量[10],提高藥劑的分散作用,預(yù)防無機懸浮物沉積的可能性;提高藥劑緩蝕性能,加強對系統(tǒng)金屬設(shè)備本體的保護,減緩腐蝕。

(5)如循環(huán)水水池內(nèi)泡沫生成嚴重,可以投加適量的消泡劑,控制泡沫。

(6)保持循環(huán)水總堿度在200~400 mg/L,pH宜控制在8.5~9.0,以降低循環(huán)水腐蝕性傾向。必要時加堿。

(7)建議條件允許的情況下對系統(tǒng)定期做一次徹底的殺菌剝離處理,恢復(fù)系統(tǒng)的清潔性。

(8)每周召開一次循環(huán)水控制專題會,對上周的工作進行總結(jié)講評,對存在的問題進行分析討論,制定措施,并對下周的工作進行安排部署。

4.3 循環(huán)水控制效果

在采取以上控制措施后,循環(huán)水的水質(zhì)迅速得以控制,各項指標逐步趨于平穩(wěn)。主要指標如下:

(1)循環(huán)水COD:10~25 mg/L;

(2)循環(huán)水濁度:0.99~2.0 NTU;

(3)循環(huán)水總鐵質(zhì)量濃度:0.11~0.21 mg/L;

(4)循環(huán)水總菌落數(shù):8 000~30 000 mL-1。

5 烯烴泄漏設(shè)備的控制

針對丙烯塔塔頂冷凝器出現(xiàn)泄漏工況,組織生產(chǎn)技術(shù)人員按照物料平衡對泄漏量進行評估,測算出泄漏量為2~3 t/d,判斷為微量泄漏,且循環(huán)水系統(tǒng)通過藥劑調(diào)整能夠保持穩(wěn)定運行,決定先對泄漏設(shè)備制定監(jiān)控措施,并準備檢修物資,待具備條件后立即組織檢修處理。監(jiān)控措施的主要內(nèi)容如下。

5.1 定期清洗

丙烯泄漏后會在換熱器管路及內(nèi)壁上生成一層類似于油膜的物質(zhì)。該物質(zhì)可以吸附循環(huán)水內(nèi)的雜質(zhì),使之成為黏泥滋生載體,再經(jīng)過一定周期的運行,該設(shè)備就會出現(xiàn)換熱效率下降,進而造成丙烯塔塔壓升高,導(dǎo)致烯烴系統(tǒng)降負荷運行。公司制定了在線清洗方案,主要內(nèi)容有:

(1)在泄漏設(shè)備循環(huán)水管路供水側(cè)開孔,作為清洗藥劑的投加點;

(2)根據(jù)換熱器運行效果,投加生物分散劑,進行單獨的清洗剝離。由于生物分散劑具有極強的滲透性能,可以滲透到黏泥內(nèi)部,殺滅頑固細菌,起到殺菌增效的作用;同時,因生物分散劑具有親水及疏水兩個基團,可將泄漏物有效地分散于水中,而且它又具有良好的緩蝕性能,實現(xiàn)對黏泥的剝離,提高換熱器的換熱效果;

(3)改變循環(huán)水的藥劑投加點,將循環(huán)水阻垢劑、分散劑和緩釋劑的加入點轉(zhuǎn)移至該設(shè)備藥劑投加點,進一步加強對該設(shè)備的清洗,起到保護作用;

(4)在換熱器循環(huán)水入口處增加新鮮水補水口。正常運行時,循環(huán)水的部分補水通過該設(shè)備后進入系統(tǒng),替代原來正常流程的循環(huán)水補水,提高該換熱器內(nèi)循環(huán)水流速,減緩污泥沉積和附著,降低該換熱器循環(huán)水的溫度,提高換熱效果。

5.2 安全措施

丙烯不溶于水,泄漏的丙烯在循環(huán)水內(nèi)會氣化形成丙烯氣。為防止丙烯氣體在換熱器頂部聚集,影響換熱器運行,必須將換熱器循環(huán)水側(cè)頂部的不凝氣持續(xù)排放,制定以下安全控制措施。

(1)在換熱器周圍拉警戒線,實施安全升級管理,周圍嚴禁動火作業(yè)。

(2)將丙烯氣引至火炬排放。自換熱器循環(huán)水回水管路頂部高點排氣閥接管線引至界區(qū)內(nèi)的火炬分液罐,實施氣/水分離:氣體并入火炬氣,經(jīng)燃燒后安全、環(huán)保排放;水自底部引出,經(jīng)泵送至污水處理站處理。

(3)嚴禁丙烯氣就地排放,防止丙烯沿地面或低洼處聚集。每班巡檢期間需對烯烴分離裝置區(qū)內(nèi)的地溝進行可燃氣體檢測。

(4)在循環(huán)水回水管出口處增加溫度遠傳檢測儀,對瞬時溫度進行監(jiān)控,出現(xiàn)溫度異常隨時報警。

(5)加強循環(huán)水旁濾間的安全管控,加強旁濾間廠房內(nèi)通風,嚴禁動火作業(yè),嚴格執(zhí)行雙人巡檢,每天定期檢測可燃氣體含量,避免氣體在旁濾間內(nèi)聚集。

5.3 實施管理措施后的效果

通過制定科學完善的監(jiān)控運行和安全管理措施,加強對該設(shè)備的運行維護,確保了該設(shè)備在停車檢修前泄漏量穩(wěn)定可控,為公司的安全生產(chǎn)和長周期高負荷穩(wěn)定運行奠定了良好的基礎(chǔ)。

6 結(jié)束語

在石油化工、煤制烯烴和煤制油工業(yè)生產(chǎn)中,烯烴/循環(huán)水換熱器因各種原因發(fā)生泄漏的情況較為常見。本文通過換熱器泄漏后的現(xiàn)象,分析水質(zhì)控制問題難點,并有針對性的制定措施,有效改善了循環(huán)水水質(zhì),同時對泄漏設(shè)備制定重點監(jiān)控方案,有效確保了裝置安全穩(wěn)定運行,為生產(chǎn)一線安全生產(chǎn)管理、水質(zhì)管理和設(shè)備運行管理提供了經(jīng)驗借鑒。

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