湯義春,桂洋洋,朱再勝,丁光耀,殷志杰,吳大為
(1.北京國華科技集團(tuán)有限公司,北京 101300;2.淮南礦業(yè)(集團(tuán))公司 潘集選煤廠,安徽 淮南 232001)
隨著煤炭市場競爭的日趨激烈,用戶對煤炭產(chǎn)品質(zhì)量的要求越來越嚴(yán)格[1-2]。精煤產(chǎn)品水分是最主要的質(zhì)量指標(biāo)之一,選煤廠浮選精煤在精煤產(chǎn)品中的比例一般在15%~30%之間[2-4]。處理浮選精煤最常用的脫水設(shè)備是精煤壓濾機(jī),但我國精煤壓濾機(jī)濾餅水分約為25%,個別選煤廠甚至達(dá)到30%[5-6]。浮選精煤攜帶的水量占銷售精煤產(chǎn)品水分的40%~60%[7-8]。因此,浮選精煤的脫水效果是決定精煤產(chǎn)品水分的關(guān)鍵[8]。
雖然加壓過濾存在著設(shè)備價格較貴、基建投資費用較高、維修工作量較大、電力消耗較多等缺點,但多年來,它也廣泛應(yīng)用于浮選精煤脫水,在生產(chǎn)中表現(xiàn)出諸多優(yōu)點,如其脫水技術(shù)先進(jìn),工藝過程全自動,濾餅松散且水分較低,能夠較為均勻地?fù)饺胱罱K精煤產(chǎn)品中,較好地解決了倉儲、放料、外運水分高的問題[9-10]。
加壓過濾系統(tǒng)由加壓過濾機(jī)主機(jī)、輔機(jī)、管道及閥門組成,其中加壓過濾機(jī)主機(jī)主要由盤式過濾機(jī)、加壓倉、排料裝置、輸送機(jī)、液壓系統(tǒng)及電控系統(tǒng)組成; 輔機(jī)主要由高低壓風(fēng)機(jī)、加壓過濾機(jī)入料泵及變頻器、氣水分離器等組成[11-13]。
將1臺圓盤過濾機(jī)置于封閉的加壓倉內(nèi),從而組成了加壓過濾機(jī),圓盤過濾機(jī)落料槽下有刮板輸送機(jī),在機(jī)頭處裝有排料裝置。煤漿由入料泵給入到過濾機(jī)的槽體中,加壓倉內(nèi)充進(jìn)一定壓力的壓縮空氣,在濾盤上,通過分配閥與通大氣的氣水分離器形成壓差,在加壓倉內(nèi)的內(nèi)壓力作用下,槽體內(nèi)的液體通過浸入煤漿中的過濾介質(zhì)排出,而固體顆粒被收集到過濾介質(zhì)上形成濾餅;隨著濾盤的旋轉(zhuǎn),濾餅經(jīng)過干燥后,到分配閥的卸料區(qū)卸落到刮板輸送機(jī)上,由刮板輸送機(jī)收集到排料裝置中;這樣連續(xù)地運行,當(dāng)濾餅達(dá)到一定儲量后,由排料裝置間歇排出機(jī)外,整個工作過程自動進(jìn)行[14-16]。
(1)產(chǎn)品水分低。加壓過濾機(jī)生成的濾餅較薄,進(jìn)而減小了水體通過阻力,使產(chǎn)物水分得到大幅度降低,浮選精煤濾餅水分一般在20%左右。
(2)連續(xù)工作。加壓過濾機(jī)可以連續(xù)工作,排料裝置卸料間歇時間短,有利于浮選精煤和重介精煤的混合。
(3)操作自動化。工作步驟和程序雖然復(fù)雜,但設(shè)備啟動、運轉(zhuǎn)、停止等均由計算機(jī)控制,液位、料位可自動調(diào)整,運轉(zhuǎn)情況通過監(jiān)控室的屏幕實時顯示,為實現(xiàn)智能化操作創(chuàng)造了條件[17]。
潘集選煤廠為設(shè)計年入選12.0 Mt原料煤的特大型礦區(qū)型煉焦煤選煤廠,該廠工藝流程為:50~0.5 mm粒級原料煤采用無壓三產(chǎn)品重介質(zhì)旋流器分選,粗煤泥采用煤泥重介質(zhì)旋流器分選,煤泥浮選(粗選、精選)。浮選精煤采用加壓過濾機(jī)脫水,尾煤濃縮后壓濾回收,實現(xiàn)了一級洗水閉路循環(huán)。該廠選用6臺GPJ-120型加壓過濾機(jī)處理浮選精煤,其浮選工藝流程見圖1。
圖1 潘集選煤廠浮選生產(chǎn)系統(tǒng)工藝流程示意
精煤泥弧形篩篩下水用泵輸送至浮選系統(tǒng),首先進(jìn)入礦漿預(yù)處理器,然后由粗選浮選機(jī)進(jìn)行粗選;粗選精煤再經(jīng)精選浮選機(jī)進(jìn)行精選,精選精煤由泵輸送至加壓過濾機(jī)脫水,脫水后的濾餅經(jīng)刮板輸送機(jī)轉(zhuǎn)載進(jìn)入精煤產(chǎn)品膠帶輸送機(jī),其濾液返回精選浮選機(jī)。
為詳盡掌握加壓過濾機(jī)的工藝特性,對潘集選煤廠GPJ-120型加壓過濾機(jī)進(jìn)行了工業(yè)性試驗。
加壓過濾機(jī)屬固液分離設(shè)備,其產(chǎn)物產(chǎn)率按濃度平衡原則進(jìn)行計算。
a——入料百分濃度,%;
b——濾餅百分濃度,%;
c——濾液百分濃度,%。
由以上得:
γ固為濾餅的固體產(chǎn)率(又稱脫水產(chǎn)物固體回收率):
則得:γ固=89.16%,這表征濾餅所攜帶的固體占入料的89.16%,而濾液所攜帶的10.84%固體又進(jìn)入精選浮選機(jī),成為了煤泥循環(huán)量。
脫水率為濾液所攜帶的水量占入料的百分比值,脫水率的計算式為:
則得:加壓過濾機(jī)脫水率=93.86%。
脫水作業(yè)綜合指標(biāo)脫水效率的計算式為:
脫水效率ητ=脫水產(chǎn)物固體回收率+
脫水率-100%
(4)
則得:脫水效率ητ=89.16%+93.86%-100%=83.02%。
由于此次試驗的濾餅水分較低,而且濾液濃度也較低,所以《選煤廠—脫水設(shè)備工藝效果評定方法》(MT/T 995—2006)中所列的脫水產(chǎn)物水分、脫水產(chǎn)物固體回收率、脫水率和脫水效率4項指標(biāo)都是令人滿意的。加壓過濾機(jī)脫水工藝指標(biāo)見表1。
因為濾液中攜帶的多數(shù)是灰分較高的細(xì)粒,所以作為浮選精煤脫水設(shè)備的加壓過濾機(jī)兼有脫泥降灰作用。為了確定加壓過濾機(jī)的濾餅降灰程度,進(jìn)行了14次入料與濾餅灰分對照試驗測定(見表2),并根據(jù)測定結(jié)果繪制了降灰頻數(shù)圖(見圖2)。14次試驗的入料平均灰分為11.26%,濾餅平均灰分為10.47%,絕對降灰平均值0.79個百分點,相對降灰平均值為7.02%;絕對降灰頻數(shù)多在降灰絕對值0.2~ 1.0個百分點區(qū)間,更主要集中在0.6~1.0個百分點區(qū)間。
表1 加壓過濾機(jī)脫水工藝指標(biāo)
表2 加壓過濾機(jī)降灰數(shù)據(jù)
圖2 濾餅降灰頻數(shù)
需要指出的是,濾餅降灰程度還與濾液濃度有關(guān),當(dāng)濾液濃度高時,降灰幅度大;反之,降灰程度小。而濾液濃度與濾布使用時間、破損程度有關(guān)。濾液濃度越高,煤泥進(jìn)入精選浮選機(jī)的循環(huán)量就越大,必然影響分選精度。因此,人為采用增大濾液濃度來提高濾餅降灰幅度的措施,在工藝上并不可取。
加壓過濾入料、濾餅、濾液及計算入料的粒度組成見表3。根據(jù)表3數(shù)據(jù)作以下簡要分析:
(1)無論是實際入料、計算入料,還是濾液、濾餅中,隨著粒徑變小,灰分隨之增高的趨勢是明顯的。并且小于0.045 mm細(xì)泥產(chǎn)率最大,是主導(dǎo)粒級??傮w上講,均是粒度偏細(xì),這也是濾餅水分高于20%的原因之一。
(2)入料和濾餅的粒度組成相近,但濾餅中小于0.045 mm細(xì)泥產(chǎn)率卻高于入料1.67個百分點。
(3)該廠加壓過濾機(jī)的濾布孔徑為0.15 mm(100 網(wǎng)目),濾液中大于0.15 mm粒級產(chǎn)率為12.02%,這是濾布孔徑變形或破損造成的。
(4)濾餅各粒級灰分均略低于計算入料中相應(yīng)粒級灰分,但濾液中各粒級灰分卻明顯高于計算入料中相應(yīng)粒級的灰分。并且隨著粒徑減小,差值越明顯(見圖3),而且細(xì)粒級在濾液中的比例也隨之增大,這是濾餅降灰的一個主要原因。
圖3 各粒級在濾餅中的降灰幅度
從理想角度出發(fā),濾液攜帶出相當(dāng)數(shù)量的小于0.045 mm細(xì)泥后,濾餅中的該粒級產(chǎn)率必定小于實際入料中小于0.045 mm細(xì)泥的產(chǎn)率。其實不然,濾餅中該粒級產(chǎn)率高于實際入料1.67個百分點。
計算入料中小于0.045 mm細(xì)泥產(chǎn)率為39.02%,與實際入料中該粒級產(chǎn)率36.81%相比,潘集選煤廠加壓過濾機(jī)作業(yè),次生泥化絕對增量為2.21個百分點,相對增量為6.03%。
浮選機(jī)精選泡沫由泵輸送到加壓過濾機(jī),該泵的葉輪轉(zhuǎn)速約為1 500 r/min,葉輪強(qiáng)烈攪拌,是產(chǎn)生次生泥化的主要原因。
由于濾餅和濾液粒度組成的粗、細(xì)程度不同,加壓過濾機(jī)可能存在分級情況。判定此分級情況,可從兩個方面來定量評定。
(1)分配率。所謂濾液各粒級分配率就是濾液中各粒級產(chǎn)率與計算入料中相應(yīng)粒級的百分比值。濾液中各粒級分配率見表4。
表3 實際入料、濾餅、濾液及計算入料的粒度組成
表4 濾液中各粒級的分配率
從表4數(shù)據(jù)可看出,以濾布孔徑0.15 mm為分界點,大于0.15 mm的3個粒級分配率小于10%;小于0.15 mm的4個粒級分配率最多不超過12.50%,隨粒級變細(xì),各粒級分配率有增高的趨勢,但增幅相當(dāng)平緩。
(2)分級效率。濾液的分級效率是指濾液中細(xì)粒正配效率與粗粒誤配效率之差值。若以計算入料中產(chǎn)率為41.20%、灰分為9.09%的大于0.075 mm為粗粒,以產(chǎn)率為58.80%、灰分為11.61%的小于0.075 mm為細(xì)粒。細(xì)粒正配效率為濾液中小于0.075 mm各粒級產(chǎn)率之和與計算入料中相應(yīng)各粒級產(chǎn)率之和的百分比值。
粗粒誤配效率為濾液中大于0.075 mm各粒級產(chǎn)率之和與計算入料中相應(yīng)各粒級產(chǎn)率之和的百分比值:
則:分級效率=12.31%-9.68%=2.63%。
這說明加壓過濾機(jī)對于粗、細(xì)顆粒的分級效果極其微弱。
對潘集選煤廠用于浮選精煤脫水的GPJ-120型加壓過濾機(jī)進(jìn)行的工業(yè)性試驗表明,當(dāng)測定的濾餅水分為21.76%時,脫水率為93.86%,即濾餅中殘留水量僅為入料中的6.14%;當(dāng)測定的濾液濃度為2.78%時,脫水產(chǎn)物固體回收率為89.16%,即濾液中攜帶的煤泥量為入料中的10.84%,這些煤泥又返回精選浮選機(jī)進(jìn)行循環(huán)。
鑒于濾液中攜帶的煤泥灰分遠(yuǎn)高于入料灰分,因此濾餅灰分相應(yīng)要降低。14次對比測定表明,濾餅絕對降灰平均值為0.79個百分點,相對降灰平均值為7.02%。
試驗所測定的加壓過濾機(jī)次生細(xì)泥(小于0.045 mm)絕對增量為2.21個百分點,相對增量為6.03%。數(shù)據(jù)分析還表明,加壓過濾機(jī)對粗、細(xì)顆粒的分級效率非常微弱。