李 楊
(海軍駐沈陽地區(qū)第二軍事代表室,沈陽110043)
某型發(fā)動機在進行高空小表速試飛時,在高度11 km以上,表速小于500 km/h時出現(xiàn)轉(zhuǎn)速擺動的問題,此時發(fā)動機控制計劃為按照低壓轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)速通道限制值控制發(fā)動機最大工作狀態(tài),n1擺動量超出了允許的擺動范圍,影響飛行安全[1];按照高壓轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)速n2和排氣溫度T6限制通道控制發(fā)動機時,發(fā)動機工作穩(wěn)定,無參數(shù)擺動情況。國內(nèi)同系列原型發(fā)動機在相同的工作狀態(tài)點則無轉(zhuǎn)速擺動問題。
本文通過對發(fā)動機低壓轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)速控制通道進行對比分析[2-4],基于當前控制系統(tǒng)架構(gòu)和發(fā)動機起動加速性的特殊要求,提出低壓轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)速控制通道分段控制措施[5]。
當采用綜合電子調(diào)節(jié)器進行低壓轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)速n1閉環(huán)控制時,控制回路由綜合電子調(diào)節(jié)器、S1占空比電磁閥、執(zhí)行活門、選擇活門、校正活塞、隨動活塞、計量活門、供油管路、發(fā)動機、轉(zhuǎn)速傳感器以及電纜組成。此時,被控量為n1轉(zhuǎn)速,控制量為主燃油流量。
其中綜合電子調(diào)節(jié)器負責根據(jù)發(fā)動機進口總溫T1信號設(shè)定n1轉(zhuǎn)速的限制值,根據(jù)n1傳感器的采集,生成n1限制值和反饋值的偏差信號,從而生成對應的電壓信號ΔU,并利用喘振壓差信號ΔPck對電壓信號進行微分補償,得到失調(diào)電壓ΔUppt,根據(jù)失調(diào)電壓計算S1占空比,輸出到主燃油泵調(diào)節(jié)器的S1占空比電磁閥,從而控制發(fā)動機供油量,實現(xiàn)按n1轉(zhuǎn)速控制發(fā)動機最大工作狀態(tài)的功能[8],如圖1所示。
在某型發(fā)動機研制初期地面起飛加速性攻關(guān)時發(fā)現(xiàn),綜合電子調(diào)節(jié)器在發(fā)動機轉(zhuǎn)速85%時開始限制供油,從而降低了發(fā)動機加速性能。為適應發(fā)動機地面起飛加速性要求,綜合電子調(diào)節(jié)器低壓轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)速n1通道的超前環(huán)節(jié)比例系數(shù)k2變?。ㄒ姳?),從而減少加速過程中S1對加速油量的限制,提高發(fā)動機加速性。改進后,經(jīng)地面試驗和專項試車驗證,在發(fā)動機加速過程中92%轉(zhuǎn)速時開始限制供油,從而提高發(fā)動機加速性,滿足某型發(fā)動機地面加速性要求。
表1 n1超前環(huán)節(jié)比例系數(shù)K2對比
但在高空小表速工作條件下,由于發(fā)動機工作負載減小,系統(tǒng)閉環(huán)控制的穩(wěn)定裕度減小,導致在發(fā)動機高空小表速條件下工作時,易出現(xiàn)n1轉(zhuǎn)速擺動問題[9-10]。
發(fā)動機轉(zhuǎn)速閉環(huán)控制系統(tǒng)有3個環(huán)節(jié):控制器(綜合電子調(diào)節(jié)器)、執(zhí)行機構(gòu)(主燃油泵調(diào)節(jié)器)、被控對象(發(fā)動機),如圖2所示。
圖2 n1控制回路仿真原理
根據(jù)n1控制回路各環(huán)節(jié)的功能,將其劃分為6個模塊,基于AMESIM仿真軟件分別進行建模和仿真驗證[11-15],并集成整個n1控制回路模型,如圖3所示。
圖3 n1控制回路仿真模型
低壓轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)速n1程序電路中超前環(huán)節(jié)傳遞函數(shù)表達式為
式中:K為增益系數(shù);T為時間常數(shù);S為復數(shù)的自變量。
發(fā)動機的綜合電子調(diào)節(jié)器中K、T的計算公式為
式中:q為占空比信號,由喘振壓差信號ΔPck插值得到。
原型發(fā)動機的綜合電子調(diào)節(jié)器中K、T為
全包線范圍內(nèi)的喘振壓差信號的變化規(guī)律如圖4所示。
在高度為11 km、表速為300 km/h的飛行狀態(tài)點,喘振壓差信號ΔPck根據(jù)圖4插值,再分別將某型和原型綜合電子調(diào)節(jié)器中K、T系數(shù)代入仿真模型,運算轉(zhuǎn)速結(jié)果如圖5、6所示。從仿真分析過程及結(jié)果來看,修改n1超前環(huán)節(jié),使超前環(huán)節(jié)比例系數(shù)為原型的狀態(tài),可以解決某發(fā)動機高空小表速轉(zhuǎn)速擺動問題[16]。
圖4 中間狀態(tài)喘振壓差信號全包線變化規(guī)律
圖5 某型發(fā)動機n1轉(zhuǎn)速控制輸出仿真結(jié)果
圖6 原型發(fā)動機n1轉(zhuǎn)速控制輸出仿真結(jié)果
在半物理試驗器上,對發(fā)動機進行n1控制回路的大閉環(huán)仿真試驗[17]。引出綜合電子調(diào)節(jié)器的k2的調(diào)整點,連接外部電阻箱,調(diào)整k2利用真實的發(fā)動機數(shù)學模型和完全真實的控制系統(tǒng),進行高空左邊界驗證。
半物理模擬試驗成功復現(xiàn)發(fā)動機在高度為11 km,表速為300 km/h飛行狀態(tài)點處參數(shù)擺動現(xiàn)象,而引入原型狀態(tài)的超前環(huán)節(jié)比例系數(shù)后,擺動消除。試驗結(jié)果如圖7、8所示。
圖7 原型發(fā)動機半物理試驗n1擺動情況(擺幅為±0.2%)
圖8 某型發(fā)動機半物理試驗n1擺動情況(擺幅為±2.2%)
在保證發(fā)動機高空小表速飛行狀態(tài)穩(wěn)定的同時兼顧發(fā)動機地面加速性,使用當前系統(tǒng)防喘聯(lián)鎖的高度信號,對n1超前環(huán)節(jié)進行分段控制,低空及地面保留當前超前環(huán)節(jié)比例系數(shù),不影響發(fā)動機地面起動加速性;高空使用原型發(fā)動機超前環(huán)節(jié)比例系數(shù),可提高發(fā)動機高空工作穩(wěn)定性。
針對上述改進措施開展并通過如下驗證:
(1)地面加速性驗證。進行大油門特性、小油門特性、全程加速和半程加速等相關(guān)加速功能檢查,加速性能滿足發(fā)動機地面使用要求;
(2)高空臺模擬驗證。在轉(zhuǎn)速擺動工作點驗證改進措施有效性和控制率轉(zhuǎn)換的穩(wěn)定性,試驗項目包括在高度為11 km、表速為300 km/h飛行狀態(tài)點加力通斷和穩(wěn)定工作試驗、n1控制通道的放大系數(shù)轉(zhuǎn)換專項試驗,發(fā)動機均能穩(wěn)定可靠地工作,無轉(zhuǎn)速擺動現(xiàn)象;
(3)試飛驗證。落實改進措施的發(fā)動機在高度為11 km、表速為300 km/h飛行狀態(tài)點,在訓練狀態(tài)和作戰(zhàn)狀態(tài)模式下,處于中間狀態(tài)和加力狀態(tài)時均工作正常,未出現(xiàn)參數(shù)擺動現(xiàn)象。
通過對比分析,以及數(shù)值仿真、半物理試驗、高空臺模擬、試飛驗證,采取“按高度分段控制n1超前環(huán)節(jié)比例系數(shù)”的改進措施,既保證了發(fā)動機高空小表速飛行狀態(tài)穩(wěn)定性,同時兼顧了發(fā)動機地面加速性和發(fā)動機研制進度。首次采用的分段控制策略可在同類發(fā)動機或同類問題中進行借鑒和應用。