劉曉利, 李明輝, 張偉震, 劉超超
(山西建龍實業(yè)有限公司, 山西 運城 044000)
山西建龍煉鋼總廠二區(qū)現(xiàn)有120 t 頂?shù)讖痛缔D(zhuǎn)爐2 座,有限容積94.7 m3,爐容比0.789,平均出鋼量120 t,年產(chǎn)能430 萬t。主要產(chǎn)品有冷軋用鋼,汽車大梁鋼,輪轂鋼,耐候鋼,耐酸鋼,焊瓶鋼,管線鋼,以及部分建材用鋼,其中低碳鋼約占65%左右。為提高生產(chǎn)效率,降低成本,目前以2 爐對3 機的快節(jié)奏生產(chǎn)組織模式組織生產(chǎn)。轉(zhuǎn)爐生產(chǎn)的節(jié)奏控制是實施快節(jié)奏模式關鍵,但一段時間以來,轉(zhuǎn)爐生產(chǎn)存在鋼渣氧化性強,爐底忽高忽低,一倒率低,粘槍粘煙道,爐襯侵蝕嚴重等問題,嚴重制約產(chǎn)能的提高,必須對轉(zhuǎn)爐工藝進行優(yōu)化提升,提高轉(zhuǎn)爐維護質(zhì)量。
2.1.1 化學作用
轉(zhuǎn)爐工作層鎂碳磚中的石墨碳與熔渣的潤濕性差,同時鎂碳磚中還加入部分抗氧化劑,且鎂碳磚導熱性能較好,能大幅度提高襯磚的抗熱振性,爐襯壽命使用較長;但轉(zhuǎn)爐在冶煉過程中爐內(nèi)高溫氧化性氛圍會氧化脫除磚中的部分石墨碳和抗氧化劑,致使磚體結構松動脆化,在煙氣、流渣沖擊下被侵蝕。
2.1.2 物理作用
冶煉過程中爐內(nèi)高速氣流對爐壁、爐帽等耐材的沖刷,高氧化性的鋼水、爐渣對爐襯的氧化熔解、沖刷以及冶煉過程中高溫激烈的各種反應對爐襯的沖刷、熔損等物理侵蝕。
2.1.3 機械沖擊侵蝕
向爐內(nèi)加廢鋼、兌鐵水等操作對轉(zhuǎn)爐大面強烈的沖擊、磨損,是爐襯耐材侵蝕的主要因素。
轉(zhuǎn)爐爐內(nèi)冶煉過程屬于氧化過程,在轉(zhuǎn)爐內(nèi)通過供氧對鐵水進行氧化形成氧化性氛圍,因此首先對轉(zhuǎn)爐耐火材料進行優(yōu)化使其達到最佳,其次必須將爐內(nèi)氧化性氛圍降低才能盡量降低對爐襯侵蝕,同時采取濺渣護爐和新型補爐方式進行維護。
根據(jù)前期幾個轉(zhuǎn)爐爐役的情況分析,對新爐役進行重新設計完善,采取綜合砌爐。如爐帽處用MT14 A,爐底和熔池用MT18A;因為推行不倒爐出鋼,出鋼面用MT18A,并將出鋼面的鎂碳磚適當調(diào)整。
出鋼口套管直徑的加大,由原來Φ170 mm 改為Φ180 mm,出鋼時間縮短30 s。
將底吹透氣磚進行重新布置。原轉(zhuǎn)爐底吹透氣磚4 塊,對稱分布。與某冶金院校合作,開發(fā)出非對稱底吹布置方式,同時適當提高底吹強度,改善攪拌效果,如圖1 所示。經(jīng)一段時間對比試驗,改進后的底吹布置方式,碳氧積明顯低于改進前,效果明顯,如下頁圖2 所示。
圖1 透氣磚布置圖
改造前使用Φ245 mm 四孔氧槍,經(jīng)過現(xiàn)場使用存在吹煉時間長,化渣效果差等問題,之后升級改造為Φ273 mm 五孔氧槍,改進了候口和出口等工藝參數(shù)。經(jīng)現(xiàn)場跟蹤,供氧時間比原來縮短了2 min 40 s~3 min 5 s,渣中FeO(質(zhì)量分數(shù))降低明顯,化渣效果改善,渣樣對比見表1 和表2。
圖2 不同轉(zhuǎn)爐底吹分布條件下的碳、氧含量
表1 頂槍改造前后主要參數(shù)對比
表2 頂槍改造前后終渣成分對比
引進轉(zhuǎn)爐擲落式檢測系統(tǒng),簡稱投彈式副槍,和傳統(tǒng)副槍不同之處在于探頭和檢測系統(tǒng)采用軟連接,該系統(tǒng)安裝于下料口平臺,利用原有下料溜管投擲投彈式副槍,安裝簡便,檢測速度快,提高了轉(zhuǎn)爐一倒率,為不倒爐出鋼創(chuàng)了造條件,節(jié)約冶煉時間2~3 min(見圖3 和圖4)。
圖3 投彈副槍使用前后轉(zhuǎn)爐一倒率對比
引進熱成像儀,對爐殼溫度實時進行監(jiān)控。圖5中,熱成像儀拍攝圖片中能夠清晰反應爐襯內(nèi)部各區(qū)域的溫度狀況,為爐襯重點維護提供了準確依據(jù),提高了爐襯維護的精確性,提高了工作效率。同時,根據(jù)檢測數(shù)據(jù)跟蹤檢測每班爐殼溫度變化,對超出控制標準的,落實績效考核。
圖4 投彈副槍使用前后轉(zhuǎn)爐終點碳、溫度雙命中率對比
圖5 熱成像儀拍攝圖片
1)重新優(yōu)化設計鐵包兌鐵口,減少兌鐵散流,并且專人負責檢查;同時要求轉(zhuǎn)爐在加入廢鋼前進行留渣和鋪底灰操作,減緩鐵水沖擊。
2)重新梳理入爐廢鋼標準,開發(fā)并投入遠程廢鋼智能驗收系統(tǒng),做到從源頭上進行嚴格管控。
3)引進鋼包全程加蓋和鋼包加納米保溫材料,廢鋼烘烤、合金烘烤等項目,降低出鋼溫度?,F(xiàn)場監(jiān)測,轉(zhuǎn)爐出鋼溫度較原來下降40~60 ℃。
通過對轉(zhuǎn)爐砌筑工藝優(yōu)化和設備升級改造等措施,120 t 頂?shù)讖痛缔D(zhuǎn)爐爐況得到較大改善,冶煉時間縮短4 min 以上,出鋼溫度降低40~60 ℃,現(xiàn)爐殼溫度基本維持在320 ℃左右,爐齡已達到2 萬爐,為快節(jié)奏生產(chǎn)組織模式提供了有力保障。