李玨明, 李紅全, 沈洪流, 李志剛, 謬德明
(1.蕪湖新興鑄管有限責(zé)任公司煉鐵部, 安徽 蕪湖 241000;2.成都市明德冶金技術(shù)服務(wù)有限責(zé)任公司, 四川 成都 610023)
目前因環(huán)保管控的要求,鋼鐵行業(yè)高爐停爐的方式都是帶煤氣停爐,焦炭置換法停爐工藝就是一種帶煤氣停爐的新工藝方式,主要通過用焦炭置換風(fēng)口帶以上的料柱進(jìn)行停爐,使高爐停爐后在扒爐(熱扒)過程利用焦炭輕、流動(dòng)性好的特點(diǎn),讓其自動(dòng)流出爐外,同時(shí)還能少打水,保護(hù)高爐耐材的壽命,并且扒出的焦炭不含雜質(zhì)可以不用篩分繼續(xù)使用,經(jīng)效明顯。但是該工藝在行業(yè)內(nèi)沒有成熟經(jīng)驗(yàn),蕪湖新興鑄管煉鐵部經(jīng)過工藝攻關(guān)后,在其1 280 m3高爐2019 年11 月中修時(shí)成功應(yīng)用此工藝。
焦炭置換法核心就是必須將停爐后風(fēng)口帶以上料柱都置換成焦炭,在停爐過程后期的停爐料由于缺少礦層的過渡,會(huì)發(fā)生爆震的風(fēng)險(xiǎn)。高爐爆震的原因:水氣化快速膨脹造成的爆炸。
1)水流過大,在接觸炙熱爐料、爐體時(shí),液態(tài)水體積急劇膨脹,極易引起爆炸。因?yàn)? kg 的液態(tài)水體積是0.001 m3,在標(biāo)態(tài)情況下,溫度升高至100 ℃氣化后,體積膨脹至1.244 m3,體積膨脹1 244 倍。正常焦炭的燃燒溫度在450~650 ℃之間,在降料面鼓風(fēng)情況下,料柱煤氣阻力小,氣體通過的速度更快,料柱內(nèi)等溫線上移,焦炭表面溫度更高,因此,如果水流直接與炙熱的焦炭接觸,段時(shí)間內(nèi)會(huì)大量氣化,造成體積膨脹,引起爆炸。
2)水煤氣反應(yīng)強(qiáng)化爆炸效果。液態(tài)水或者水蒸氣與炙熱的焦炭接觸時(shí),會(huì)發(fā)生水煤氣反應(yīng)。
這個(gè)過程中,如果液態(tài)水與焦炭發(fā)生水煤氣反應(yīng),體積膨脹倍數(shù)是水氣化體積的兩倍,即使是氣態(tài)的水蒸氣與焦炭發(fā)生反應(yīng),體積膨脹也要增加一倍。而焦炭吸水性強(qiáng),大量焦炭填充爐內(nèi),加上停爐過程中打水,必然會(huì)造成爆震性可能性加大,因此如何降低爆震的可能性是成功使用新工藝的基礎(chǔ)。
1)控制合理的頂溫水平。頂溫過高,液態(tài)水進(jìn)入爐內(nèi)體積膨脹的體積越大,在爐喉區(qū)域極易造成爆震;頂溫過低,液態(tài)水氣化效果不好,水蒸氣有向下分布接觸炙熱焦炭的可能,引起水煤氣反應(yīng)。料線越淺,頂溫的水平應(yīng)控制的范圍高一些,水汽能夠及時(shí)排除,不與焦炭接觸;料線越深,頂溫水平控制的范圍應(yīng)低一些,保持合理的低溫控制區(qū)。實(shí)際上,由于料線越深,氣流速度越快,很難控制后期的頂溫,這也是深料線時(shí)打水強(qiáng)度較大的原因。為此制定頂溫控制水平在200~350 ℃,料線越深,頂溫按下限控制,提前打水控制。
2)打水霧化和控制打水量。1g 一滴的水的比表面積是4.86 cm2/g。高爐打水霧化能夠?qū)⒁簯B(tài)水霧化至250 μm 左右,即將1g 水打散成490 000 個(gè)小水珠,表面積增加至3 840 cm2,增加790 倍,能夠快速吸收熱量,降低頂溫。因此停爐前安裝了新型的霧化打水噴淋頭,在爐喉位置成8 個(gè)方向,均勻布置,并安裝了流量表,同時(shí)按照根據(jù)爐頂四個(gè)方向的爐頂測(cè)溫,確定打水量和打水方向。
3)氮?dú)馐褂?。利用無料鐘爐頂裝配的氣密箱氮?dú)饫鋮s系統(tǒng),全開氮?dú)?,提高爐頂?shù)獨(dú)饬?,減少煤氣中的含氧量。
4)制定停爐安全警戒點(diǎn)。當(dāng)混合煤氣中含ρ(H2)>6%或 ρ(O2)>2%、煤氣成分曲線 CO2數(shù)值出現(xiàn)明顯拐點(diǎn)、控制風(fēng)量仍然出現(xiàn)爐頂壓力劇烈波動(dòng)、頻繁爆震必須立刻停爐。
5)優(yōu)化停爐料,控制爐溫。針對(duì)焦炭置換法的特點(diǎn),核算兩段停爐料,一為蓋面焦,總量焦炭375 t,作為風(fēng)口以上料柱的填充層;另一為負(fù)荷料,焦比選擇551 kg,主要因焦炭置換法的特點(diǎn),料柱因大量使用焦炭,造成阻力小,過高的爐溫會(huì)產(chǎn)生大量煤氣流竄行,造成形成局部氣流,因此爐溫按照0.5~0.6%控制,見表1。同時(shí)為防止出現(xiàn)不可控因素,預(yù)休風(fēng)時(shí),盡可能降低料線。
表1 停爐料
停爐作業(yè)前,高爐進(jìn)行了一次預(yù)休風(fēng),下完停爐料后,高爐休風(fēng)對(duì)探尺進(jìn)行了加長(zhǎng),對(duì)打水裝置進(jìn)行了安裝,并對(duì)漏水的風(fēng)口進(jìn)行了更換,后于17:56 分復(fù)風(fēng),復(fù)風(fēng)前料線4.8m,復(fù)風(fēng)后風(fēng)量恢復(fù)到1 000 m3/min,初始,頂溫和頂壓上升較快,減風(fēng)后頂溫打水控制住,逐步加風(fēng)到2 000 m3/min,維持一個(gè)半小時(shí)左右,后根據(jù)頂溫情況逐步減風(fēng),到23:30 分左右,因煤氣在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)中的H2含量上升到6%,23:56 分切煤氣休風(fēng),停爐料線12.2 m,停爐用時(shí)6 h,未發(fā)生爆震及管道氣流等現(xiàn)象,停爐后料面到爐身下部(爐身高爐14.750 m),焦炭完全填充風(fēng)口以上爐腰、爐腹和下部,具體操作見表2,停爐記錄表。
此次停爐爐溫控制較低,但從實(shí)際高爐停爐操作看效果較好。停爐前預(yù)休風(fēng)最后一爐爐溫0.48%,停爐作業(yè)過程末期爐溫0.26%,未出現(xiàn)以前負(fù)荷較輕爐溫上行造成停爐過程中煤氣流波動(dòng),爐溫見表3,停爐前后爐溫表。
1)因焦炭填充了風(fēng)口以上料柱,扒爐工期提前一天。見圖1,焦炭自流。
圖1 焦炭自流
表2 停爐記錄表
表3 預(yù)休風(fēng)和停爐爐溫表 %
2)扒出的焦炭約200 余t,不用篩分直接轉(zhuǎn)入高爐使用。
3)整個(gè)工藝負(fù)荷料焦比比以往停爐降低100 kg/t,節(jié)省焦炭約24 t。
1)焦炭置換法停爐,特別要注意爐溫的控制,因料柱阻力小,容易形成局部氣流,爐溫控制以停爐前0.5%,實(shí)際0.4%左右較為適宜。另外降料線過程中,軟熔帶下移,焦炭層溫度如果過高,噴到大量打水落下,會(huì)形成氣化反應(yīng),造成體積膨脹,引起爆炸。
2)停爐操作,一定要注意打水量,以頂溫控制住為主,頂溫一旦下行,就可以停止打水,避免大量水流入焦炭。
3)嚴(yán)格執(zhí)行含 ρ(H2)>6%或 ρ(O2)>2%的控制標(biāo)準(zhǔn),在焦炭置換法一旦計(jì)算焦炭層接近風(fēng)口,不能看頂溫和頂壓操作,立刻可轉(zhuǎn)為停爐作業(yè)。