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蘇里格南區(qū)氣井井筒堵塞原因分析與防治對(duì)策

2020-06-07 12:35史瑞雪王志剛馮朋鑫胡維首史志鵬王宏力
石油化工應(yīng)用 2020年5期
關(guān)鍵詞:高含水緩蝕劑氣井

史瑞雪 ,王志剛,馮朋鑫,張 云,胡維首,蔣 瑛,史志鵬,王宏力

(1.中國(guó)石油長(zhǎng)慶油田分公司第五采氣廠,陜西西安 710018;2.中國(guó)石油長(zhǎng)慶油田分公司第六采氣廠,陜西西安 710018;3.中國(guó)石油長(zhǎng)慶油田分公司油氣工藝研究院,陜西西安 710018;4.中國(guó)石油長(zhǎng)慶油田分公司第一采氣廠,陜西靖邊 718500;5.中國(guó)石油長(zhǎng)慶油田分公司第三采氣廠,陜西西安 710018;6.中國(guó)石油長(zhǎng)慶油田分公司第三輸油處,寧夏銀川 750006;7.中國(guó)石油長(zhǎng)慶油田分公司千口氣井評(píng)價(jià)挖潛工程項(xiàng)目組,陜西西安 710018)

隨著蘇里格南區(qū)氣田開發(fā)時(shí)間延長(zhǎng),井筒由于結(jié)垢、腐蝕、緩蝕劑分解等原因形成堵塞物,堵塞物長(zhǎng)時(shí)間累積造成井筒堵塞節(jié)流現(xiàn)象,井筒流通截面減小,流體輸送效率下降,嚴(yán)重影響氣井?dāng)y液能力,造成井筒積液,影響測(cè)試作業(yè)及氣井產(chǎn)能。因此,亟需明確造成氣井井筒堵塞的原因,以尋求經(jīng)濟(jì)有效的對(duì)策,保障氣井產(chǎn)能。

1 氣井井筒管柱堵塞現(xiàn)狀

2019 年蘇里格南區(qū)施工動(dòng)管柱作業(yè)21 口井,6 口井(占比30 %)堵塞,其中5 口井管柱堵死,1 口井返出大量垢污,堵塞比例高,堵塞情況嚴(yán)重。堵塞的6 口井,其中有3 口井既發(fā)生堵塞,又發(fā)生油管失效。在全部21 口井中,7 口井(占比33 %)腐蝕嚴(yán)重,油管發(fā)生穿孔、斷脫、擠扁等失效。

2 氣井井筒堵塞原因分析

2.1 采出水對(duì)氣井井筒堵塞的影響

為了研究不同氣井的堵塞情況,便于氣井管理,將H2S 含量≥100 mg/m3的井暫定義為高含硫井,產(chǎn)水量≥1.0 m3/d 的井暫定義為高含水井,并根據(jù)氣井氣藏類型不同,將氣井分為上古高含水、下古高含水、下古高含硫、上下古合采高含水和上下古合采高含硫井,分別選取典型井進(jìn)行分析。

2.1.1 采出水水質(zhì)分析 從采出水水質(zhì)分析數(shù)據(jù)可以看出,水質(zhì)中含有較高的成垢陽(yáng)離子Ca2+、Mg2+、Ba2+、Sr2+,隨井筒溫度、壓力變化易生成水結(jié)垢產(chǎn)物,為井筒堵塞創(chuàng)造條件(見表1)。

2.1.2 采出水結(jié)垢趨勢(shì)預(yù)測(cè) 依據(jù)SY/T0600-2009《油田水結(jié)垢趨勢(shì)預(yù)測(cè)》標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行預(yù)測(cè),水質(zhì)中未檢測(cè)到SO42-(預(yù)計(jì)在井筒內(nèi)已全部結(jié)垢)無(wú)法預(yù)測(cè)CaSO4、BaSO4和SrSO4的結(jié)垢趨勢(shì),不同類型氣井采出水均有CaCO3結(jié)垢趨勢(shì)。

2.1.3 采出水水質(zhì)腐蝕性分析 通過(guò)模擬不同類型氣井腐蝕環(huán)境參數(shù),評(píng)價(jià)井筒管柱材質(zhì)的抗腐蝕性。蘇里格南區(qū)氣井井筒管柱均發(fā)生嚴(yán)重腐蝕,腐蝕程度:下古高含硫井>下古高含水井>上下古高含水井>上古高含水井>上下古高含硫井。水質(zhì)腐蝕性強(qiáng)造成井筒管柱發(fā)生嚴(yán)重腐蝕,生成的腐蝕產(chǎn)物也為井筒堵塞創(chuàng)造條件。

2.2 入井的化學(xué)藥劑對(duì)氣井井筒堵塞的影響

對(duì)入井的化學(xué)藥劑進(jìn)行室內(nèi)評(píng)價(jià),共取水溶性緩蝕劑2 個(gè)、油溶性緩蝕劑2 個(gè)、泡排劑3 個(gè)。通過(guò)藥劑配伍性、緩蝕劑高溫穩(wěn)定性檢測(cè),明確井筒堵塞是否與添加的藥劑有關(guān)。

2.2.1 化學(xué)藥劑配伍性分析 油溶性緩蝕劑作用為預(yù)膜,不存在與其他藥劑的配伍性。對(duì)2 種水溶性緩蝕劑和3 種泡排劑進(jìn)行配伍性試驗(yàn)。試驗(yàn)溫度分別為25 ℃、50 ℃、75 ℃、90 ℃,試驗(yàn)時(shí)間為24 h。緩蝕劑濃度為800 mg/L,泡排劑A、B 濃度3 %,固體泡排劑C 濃度為0.5 %。

緩蝕劑A、緩蝕劑B、泡排劑A、泡排劑B 與采出水配伍;固體泡排劑C 與采出水混合后有不溶物,與蒸餾水混合能正常溶解,表明并非過(guò)飽和形成的不溶解物。固體泡排劑C 為磺酸鹽復(fù)合表面活性劑,屬于陰離子泡排劑,磺酸鹽類陰離子泡排劑在水中發(fā)生解離,解離后的磺酸根離子能與采出水中的Ca2+、Mg2+發(fā)生反應(yīng),生成磺酸鈣/鎂沉淀,固體泡排劑C 形成的不溶物為井筒堵塞創(chuàng)造條件。

表1 氣井采出水水質(zhì)分析

2.2.2 緩蝕劑高溫穩(wěn)定性能分析 據(jù)相關(guān)文獻(xiàn)資料報(bào)道,緩蝕劑某些組分可能在井下高溫的環(huán)境下隨著時(shí)間的延長(zhǎng)存在性質(zhì)改變的可能性,高溫使緩蝕劑不再與采出水均勻溶解而脫出一些不溶于水的組分,這些與腐蝕產(chǎn)物、垢樣等混合形成堵塞物。試驗(yàn)溫度:20 ℃、80 ℃、100 ℃、120 ℃,緩蝕劑濃度10 %,時(shí)間24 h。

據(jù)介紹,教堂現(xiàn)有14位教牧人員,都受過(guò)正規(guī)的神學(xué)院和其他高等院校教育,具備學(xué)士、碩士等高學(xué)歷。在招聘及選人用人方面,要求信仰純正、品德良好、持守職分,“堅(jiān)決杜絕吸煙、酗酒、言辭不潔、作風(fēng)不良等現(xiàn)象發(fā)生”,以純凈教風(fēng),維護(hù)教堂內(nèi)部的團(tuán)結(jié)穩(wěn)定。

緩蝕劑A 從20 ℃升高到120 ℃,未出現(xiàn)不溶物,但120 ℃時(shí),緩蝕劑發(fā)生變色,由原來(lái)的暗紫色變成暗紅色。緩蝕劑B 在20 ℃時(shí)未發(fā)生變化,80 ℃時(shí),緩蝕劑溶液出現(xiàn)少量不溶物,溫度繼續(xù)升高,不溶物從點(diǎn)滴狀、油滴狀直至團(tuán)簇狀,而且含量越來(lái)越多,120 ℃時(shí)發(fā)生變色,由暗紅色變成鮮紅色。緩蝕劑B 高溫穩(wěn)定性差,在高溫條件下,緩蝕劑中輕組分不斷揮發(fā),黏度增加或者其有效成分發(fā)生降解或失效,形成不溶性殘?jiān)?、黏性沉淀物,為形成堵塞物?chuàng)造條件。

表2 不同氣井含水率、含油率、除油以外的有機(jī)成分含量分析

2.3 氣井井筒堵塞物組分及含量分析

2.3.1 含水率、含油率、除油以外的有機(jī)成分含量(見表2) 堵塞物中有機(jī)物含量在20 %左右,主要成分為無(wú)機(jī)物(80 %左右)。

表3 不同氣井堵塞物無(wú)機(jī)物成分及含量分析

2.3.2 堵塞物有機(jī)物組分分析 選取井筒堵塞物和固體泡排劑C 和2 種緩蝕劑進(jìn)行傅里葉紅外分析,判斷堵塞物成分中是否含有泡排劑和緩蝕劑成分,以此明確藥劑是否是井筒堵塞的原因之一。

堵塞物與三種藥劑在1 650 cm-1~1 590 cm-1波數(shù)范圍內(nèi)均出現(xiàn)了N-H 的面內(nèi)彎曲振動(dòng)?;究梢源_定堵塞物中的有機(jī)成分來(lái)自于三種藥劑中的一種或兩三種含N-H 官能團(tuán)的組分。

綜合配伍性試驗(yàn)和緩蝕劑高溫穩(wěn)定性試驗(yàn)結(jié)果,可以確定堵塞物有機(jī)成分中含有固體泡排劑C 和緩蝕劑B 中含N-H 官能團(tuán)的組分。

2.3.3 無(wú)機(jī)物成分及含量分析(見表3) 根據(jù)堵塞物無(wú)機(jī)物分析結(jié)果,可以明確腐蝕產(chǎn)物、水結(jié)垢以及固體砂粒是造成井筒堵塞的原因之一。

3 防治對(duì)策

3.1 氣井井筒堵塞三種解堵措施對(duì)比

蘇里格南區(qū)氣井井筒堵塞物成分80 %主要為無(wú)機(jī)物,現(xiàn)場(chǎng)采用化學(xué)方法進(jìn)行除垢解堵,解堵措施合理。

3.2 化學(xué)法除垢適用性評(píng)價(jià)

3.2.1 現(xiàn)場(chǎng)用解堵劑效果室內(nèi)評(píng)價(jià) 兩種酸性解堵劑對(duì)三種垢的溶垢率為CaCO3>CaSO4>BaSO4,其中酸性解堵劑A 對(duì)CaCO3垢的溶解率最高達(dá)到97.7 %,溶垢效果較好,兩種堿性解堵劑對(duì)CaSO4的溶解效果相對(duì)較好,但四種解堵劑對(duì)BaSO4的溶垢效果不明顯(見表4)。

3.2.2 現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施效果 2019 年蘇里格南區(qū)開展井筒化學(xué)除垢,通過(guò)添加酸性或堿性解堵劑,清除井筒或儲(chǔ)層的腐蝕(結(jié)垢)產(chǎn)物、有機(jī)物質(zhì),共實(shí)施15 口井,日增產(chǎn)氣量19.8×104m3,累計(jì)增產(chǎn)氣量2 378×104m3,除垢效果較為明顯。

3.3 其他防治措施

氣井井筒管柱腐蝕嚴(yán)重,堵塞物以腐蝕產(chǎn)物為主,需要對(duì)現(xiàn)有防腐措施進(jìn)行適用性評(píng)價(jià),進(jìn)而提出合理的防治措施,減緩由于腐蝕嚴(yán)重導(dǎo)致的井筒堵塞;現(xiàn)場(chǎng)在用的固體泡排劑C 與所選井采出水混合后有沉淀物,緩蝕劑B 高溫穩(wěn)定性較差出現(xiàn)不溶物,建議進(jìn)行泡排劑和緩蝕劑優(yōu)選,加強(qiáng)藥劑管理,降低藥劑使用造成的井筒堵塞。

4 結(jié)論及建議

4.1 結(jié)論

(1)現(xiàn)場(chǎng)在用的緩蝕劑A、緩蝕劑B、泡排劑A、泡排劑B 與蘇里格南區(qū)氣井采出水配伍,固體泡排劑C和采出水混合后溶液出現(xiàn)沉淀物;緩蝕劑A 在120 ℃時(shí)發(fā)生變色,未出現(xiàn)不溶物,緩蝕劑B 高溫穩(wěn)定性差,溫度達(dá)到80 ℃時(shí)出現(xiàn)不溶物。

(2)井筒堵塞物以無(wú)機(jī)成分為主,占比約80 %及以上,主要為腐蝕產(chǎn)物、水結(jié)垢和固體砂粒;堵塞物有機(jī)成分占比約20 %,含有固體泡排劑C 和緩蝕劑B 中含N-H 官能團(tuán)的組分。

表4 現(xiàn)場(chǎng)用解堵劑不同溫度下溶垢率試驗(yàn)

(3)氣井井筒堵塞原因?yàn)椋阂皇枪苤g嚴(yán)重;二是地層水礦化度高,成垢離子含量高;三是固體砂粒返出;四是泡排劑C 與地層水不配伍以及緩蝕劑B 高溫穩(wěn)定性差;腐蝕產(chǎn)物、水結(jié)垢、固體砂粒、有機(jī)不溶物在管內(nèi)壁長(zhǎng)期附著,使油管有效通道變窄進(jìn)而造成井筒發(fā)生堵塞。

4.2 建議

(1)現(xiàn)場(chǎng)采用化學(xué)解堵措施合理,但目前在用酸性解堵劑pH 值為1,四種解堵劑對(duì)BaSO4的溶垢效果差;建議開展解堵劑室內(nèi)試驗(yàn)優(yōu)選評(píng)價(jià),以優(yōu)化性能,并開展試驗(yàn)應(yīng)用,提高措施有效率。

(2)蘇里格南區(qū)井筒管柱腐蝕嚴(yán)重,是造成井筒堵塞的原因之一,建議對(duì)現(xiàn)有防腐措施進(jìn)行進(jìn)一步評(píng)價(jià),進(jìn)而提出合理的防腐措施,以減緩由于腐蝕嚴(yán)重導(dǎo)致的井筒堵塞;同時(shí)加強(qiáng)藥劑管理和使用。

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