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關(guān)于發(fā)電廠汽輪機疏水閥門內(nèi)漏的治理

2020-06-01 10:25:54郜艷光
設(shè)備管理與維修 2020年9期
關(guān)鍵詞:電動門內(nèi)漏旁路

郜艷光

(秦皇島發(fā)電有限責任公司,河北秦皇島 066000)

0 引言

一直以來,汽輪機疏水閥門內(nèi)漏事故時有發(fā)生。當疏水系統(tǒng)閥門發(fā)生內(nèi)漏后,高品質(zhì)蒸汽就會進入疏水箱,再經(jīng)過擴容器排氣管到大氣,對機組補水率與經(jīng)濟效益產(chǎn)生巨大影響。同時,內(nèi)漏還會導致蒸汽短路,蒸汽不僅做功進入凝氣器后還會增加凝結(jié)器熱負荷與冷源損失,凝結(jié)器真空性降低、熱耗率提高。因此,發(fā)電廠進行汽輪機疏水閥門內(nèi)漏治理已經(jīng)成為當務(wù)之急,疏水閥門內(nèi)漏治理成為重要研究內(nèi)容。

1 發(fā)電廠設(shè)備運行現(xiàn)狀

以秦皇島電廠為例,該發(fā)電廠4 臺設(shè)備(機組)具備各種疏放水,放空閥門數(shù)以千只,集中于抽汽系統(tǒng)、軸封系統(tǒng)、蒸汽系統(tǒng)等各機組。閥門內(nèi)漏是運行過程中的高壓差閥門如:抽汽管道水門、主給水管道放水門等。閥門以蒸汽、水為主要媒介,對機組運行有較大影響。疏水閥門內(nèi)漏可達到1~6 t/h,給企業(yè)造成直接損失達到上千或上萬元,維護費用居高不下。所以,怎樣治理疏水閥門內(nèi)漏問題成為發(fā)電廠重要研究課題。

2 發(fā)電廠汽輪機疏水閥門內(nèi)漏影響因素

通過工作經(jīng)驗總結(jié)得出,機組起停條件下閥門內(nèi)漏發(fā)生率較高,主要影響因素有質(zhì)量、閥門關(guān)閉不及時、開關(guān)用力不當?shù)取?/p>

2.1 質(zhì)量影響

系統(tǒng)自身質(zhì)量問題是引起內(nèi)漏直接因素,特別是生產(chǎn)過程中因為閥芯和閥座材料質(zhì)量不同,熱處理與硬度較差容易被高速流體沖損。此外,鑄造問題包括鑄件內(nèi)的砂眼、夾渣、氣泡等導致閥門受到腐蝕、介質(zhì)沖刷進而出現(xiàn)內(nèi)漏。

2.2 閥門未及時關(guān)閉

汽輪機組運行過程中沒有及時關(guān)閉疏水閥門也會引起高溫、高介質(zhì),影響疏水閥門密封面。介質(zhì)流過速度較大使得閥后壓力小、低于飽和壓力導致汽蝕。該過程中氣泡破損形成的能力集中于某個破裂點之上時會產(chǎn)生上千個沖擊力,超過金屬材料的疲勞破壞極限,即使強硬度的閥瓣、閥座也會受到影響從而引發(fā)滲漏。

2.3 開關(guān)用力過度或不到位

若過于用力開關(guān)閥門將會出現(xiàn)水擊,閥門與管道受損;尤其是兩側(cè)壓差較大的閥門,高壓影響下直接開關(guān)導致閥桿、閥瓣連接松落造成疏水閥內(nèi)漏。此外,疏水閥門關(guān)不到位導致閥門長期在小開度下,流速過快、沖擊力較大對閥門密封面造成影響,導致閥門內(nèi)漏。

3 診斷閥門內(nèi)漏的方法

閥門關(guān)閉后4~6 h,利用紅外線測溫儀檢測閥桿或下游150 mm 位置金屬溫度,如果超過70 ℃可診斷為內(nèi)漏。該診斷方法適用范圍廣,但不乏存在一些特殊情況。例如:并排接入疏、放水母管的疏水門,最后一個閥門位置接近母管后一旦有一支閥門內(nèi)漏,其他閥門溫度就會增高;鍋爐排污閥門、過熱蒸汽疏水等。為此,需要以其他形式判斷是否內(nèi)漏,建議測量門前管壁溫度或一次門前閥桿溫度判斷。診斷標準見表1。

4 發(fā)電廠汽輪機疏水閥門內(nèi)漏整治方法

4.1 從設(shè)計方面減少疏水閥門內(nèi)漏

現(xiàn)如今,機組疏水系統(tǒng)繁瑣、沒有充分考慮經(jīng)濟性影響,泄漏點較多,對機組經(jīng)濟性影響較大。通過總結(jié)經(jīng)驗提出在疏水系統(tǒng)設(shè)計上進行優(yōu)化。

(1)門前、門后管道外壁安裝管壁溫度測點、應(yīng)用DCS 便于工作人員對疏水閥門緊密性有全面掌握,加強閥門管理。

(2)電動主汽門和自動主汽門距離過近,而且在都有疏水管的條件下留有一個位置較低的疏水。

(3)抽汽逆止門和加熱器進汽電動門距離過近,抽汽逆止門后和加熱器進汽電動門前有疏水管時,留有位置較低的疏水。

(4)加熱器進汽電動門和加熱器距離較近,進汽電動門后管道無U 形管段時,取締電動門后的管道疏水。

表1 閥門內(nèi)漏判斷標準

(5)高加危急疏水、除氧器溢流放水的疏水應(yīng)將一個電動門加一個手動門改造成兩個電動門,讓高加、除氧器水位信號共同聯(lián)動兩個電動門,避免內(nèi)漏,運行時兩個電動門定期逐一開啟實驗。

(6)已經(jīng)運行的機組應(yīng)在運行過程中開啟高壓旁路前疏水,疏水管道內(nèi)安裝節(jié)流孔板,避免熱量損失。同時,開啟高壓旁路后疏水,疏水接至高壓輔汽聯(lián)箱。

(7)新設(shè)計的機組應(yīng)把高壓旁路、低壓旁路設(shè)計在蒸汽管道上端、設(shè)計預(yù)暖管道,取締門前、后疏水與管道,降低熱量消耗。

4.2 加大閥門管理

加大管理有助于責任分工明確,確??茖W、規(guī)范的管理,是發(fā)電廠疏水閥門內(nèi)漏整治重要手段。因此,工作人員要積極總結(jié)經(jīng)驗,制定預(yù)防方案、明確分工,展開數(shù)據(jù)搜集、原因分析,便于閥門管理,確保管理工作得到充分落實,更好的融入到生產(chǎn)中。工作人員端正態(tài)度,注意對維修后閥門的檢測,維修更換后的閥門需要有一定磨合期,為確保閥門穩(wěn)定運行需要加大維修后閥門檢驗。疏水閥運行時深入現(xiàn)場觀察閥門情況,確保閥門的順利應(yīng)用。

4.3 疏水閥門選擇,創(chuàng)建實時監(jiān)控系統(tǒng)

眾所周知,閥門的有效應(yīng)用首先需要做好質(zhì)量分析。因此,提升閥門質(zhì)量標準、重視疏水閥質(zhì)量管理。近幾年,很多發(fā)電廠都引進了國外疏水閥門,同時我國也致力于研發(fā)高質(zhì)量疏水閥門,研發(fā)體積小、關(guān)閉時間短、硬度高的閥門。閥門承載著水流的沖刷與壓力,高質(zhì)量閥門能夠避免閥門內(nèi)漏。

創(chuàng)建實時測量監(jiān)控系統(tǒng)能夠記錄閥門通水量、承載壓力、閥門溫度、掌握閥門運行制定安全可行的操作方案,為后續(xù)閥門操作提供技術(shù)支持。

4.4 規(guī)范操作,精準控制

規(guī)范操作有助于提升工作人員責任意識,避免內(nèi)漏現(xiàn)象發(fā)生,例如:開啟閥門完全打開;關(guān)閉時完全關(guān)閉,禁止半關(guān)半開。為防止內(nèi)漏還要在閥門開啟時根據(jù)順序依次開啟,按照順序關(guān)閉。汽輪機啟閉可能導致疏水閥門內(nèi)漏,因而要求及時關(guān)閉疏水閥門,啟動后工作人員深入現(xiàn)場,做到發(fā)現(xiàn)問題及時處理,制定可行性方案,對經(jīng)不住時間沖刷的閥門盡早關(guān)閉。一旦在啟動后發(fā)生內(nèi)漏需及時復(fù)緊閥門,記錄閥門溫度;復(fù)緊一段時間后仍然未達到既定標準就要準備二次復(fù)緊,盡可能的讓閥門處于緊閉狀態(tài)。在汽輪機改變運行形式后對閥門復(fù)緊,直至正常運行后開啟閥門,保證汽輪機運行過程中疏水閥門處于穩(wěn)定條件下。

4.5 疏水閥門管道順暢

很多疏水閥門未開啟前并無滲漏,開啟后發(fā)生滲漏。究其原因,疏水閥門管道治理不及時,管道內(nèi)存在雜物從而影響疏水閥管道性能。一般在疏水閥管道維護過程中就會看到有無刮痕現(xiàn)象,在汽輪機啟動運行前工作人員進行管道清潔,確保管道順暢,避免疏水閥內(nèi)漏。

5 效果分析

因為疏水閥門發(fā)生內(nèi)漏需要檢修、更換組件。因此,計算疏水系統(tǒng)閥門整治的投入產(chǎn)出比重時需分析水系統(tǒng)閥門前后安裝溫度測點,應(yīng)用DCS 費用?,F(xiàn)階段,機組疏水系統(tǒng)優(yōu)化成本支出為30 萬元,如果300 MW 機組供電煤耗能減少0.3 g/(kW·h)、200 MW 供電煤耗能減少0.45 g/(kW·h)、125 MW 機組供電煤耗能減少0.72 g/(kW·h)。這樣下來,只要一年即可收回成本。按照閥門內(nèi)漏狀態(tài)分析,疏水系統(tǒng)閥門內(nèi)漏整治經(jīng)濟效益顯著。

疏水閥門尤其是高溫高壓介質(zhì)閥門內(nèi)漏的減少會降低凝結(jié)器熱負荷,提升凝結(jié)器真空性、減少機組煤量消耗,提升機組經(jīng)濟性。經(jīng)過不斷的整治,目前該發(fā)電廠4 臺機組內(nèi)漏問題從20只降低至3 只。經(jīng)過對4A、4B 氣泵再循環(huán)調(diào)整門檢修,讓氣泵出口流量在同一條件下提升100 t/h,有效解決了2#一級旁路、二級旁路、高加入口聯(lián)成閥內(nèi)漏不足,2#機組給水出口溫度增加了4 ℃,縮減了4 臺機組主蒸汽疏水閥門內(nèi)漏數(shù)量,增強主再熱蒸汽、主給水等高質(zhì)量的使用率,機組運行良好。

6 結(jié)束語

通過對發(fā)電廠汽輪機疏水閥門內(nèi)漏原因分析,使相關(guān)技術(shù)人員更加深刻地認識到疏水閥門內(nèi)漏治理的重要性和對汽輪機組的影響,將會對發(fā)電廠運行、經(jīng)濟效益最大化產(chǎn)生直接影響。因此,運行過程中工作人員要結(jié)合汽輪機組運行環(huán)境、內(nèi)漏狀態(tài)制定可行的整治方法,通過設(shè)計優(yōu)化、規(guī)范操作、選擇高質(zhì)量閥門、保持管道順暢等措施,確保疏水閥處于最佳運行狀態(tài)。只有規(guī)范操作,實現(xiàn)穩(wěn)定運行,才能從根本上確保發(fā)電廠穩(wěn)定運行。

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