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電廠高壓鍋爐給水泵振動(dòng)原因分析及解決措施

2020-06-01 10:26張君輝
設(shè)備管理與維修 2020年9期
關(guān)鍵詞:倍頻動(dòng)平衡給水泵

張君輝

(上海航天動(dòng)力科技工程有限公司,上海 200233)

0 引言

高壓鍋爐給水泵是電廠中十分重要的設(shè)備之一,如果其出現(xiàn)故障,則會(huì)直接導(dǎo)致電廠停產(chǎn)。振動(dòng)值是高壓鍋爐給水泵能否長(zhǎng)期健康運(yùn)行的重要指標(biāo),振動(dòng)超差嚴(yán)重威脅電廠生產(chǎn)安全,監(jiān)測(cè)并分析振動(dòng)值,可以保障高壓鍋爐給水泵健康長(zhǎng)久運(yùn)行。

振動(dòng)問(wèn)題十分復(fù)雜,分析解決振動(dòng)問(wèn)題時(shí)應(yīng)該綜合考慮各個(gè)方面,盡量做到以最小的代價(jià)解決問(wèn)題。當(dāng)出現(xiàn)振動(dòng)超差時(shí)要及時(shí)分析振動(dòng)超差原因,在振動(dòng)尚未沒(méi)有引起事故前及時(shí)將其解決處理。

1 設(shè)備概述

電廠中高壓鍋爐給水泵的作用是將除氧器儲(chǔ)水箱內(nèi)具有一定溫度、除過(guò)氧的水,提高壓力后輸送給鍋爐,以滿足鍋爐用水的需要。某電廠使用3 臺(tái)高壓鍋爐給水泵,設(shè)計(jì)使用工況為二用一備。該水泵為臥式多級(jí)離心泵,額定流量為150 m3/h,額定揚(yáng)程為985 m,額定轉(zhuǎn)速為2990 r/min,配用高壓電機(jī)功率710 kW。

3 臺(tái)鍋爐給水泵運(yùn)行調(diào)試時(shí)發(fā)現(xiàn),3#水泵驅(qū)動(dòng)端水平方向出現(xiàn)振動(dòng)嚴(yán)重超差現(xiàn)象,其他方向振動(dòng)都正常,判斷振動(dòng)值是否合格的依據(jù)是GB/T 29531—2013《泵的振動(dòng)測(cè)量與評(píng)價(jià)方法》中A 級(jí)標(biāo)準(zhǔn),此泵屬于GB/T 29531—2013 中第三類,在A 級(jí)標(biāo)準(zhǔn)中泵組最大振動(dòng)值不能超過(guò)1.8 mm/s。電廠使用的檢測(cè)振動(dòng)儀器是手持式簡(jiǎn)便測(cè)振儀,測(cè)試時(shí)水泵流量為155 m3/h、揚(yáng)程為980 m。表1 是調(diào)試時(shí)水泵振動(dòng)值記錄。

由表1 可以看出,水泵驅(qū)動(dòng)端水平方向振動(dòng)值嚴(yán)重超差,在此情況下水泵不能長(zhǎng)期運(yùn)行,影響電廠安全生產(chǎn)。電廠維修班組和水泵生產(chǎn)廠家對(duì)水泵同軸度、動(dòng)平衡進(jìn)行檢查,檢查發(fā)現(xiàn)聯(lián)軸器同軸度平行為0.08 mm,角度為0.09 mm,動(dòng)平衡值為21 g,基本在可用范圍之內(nèi)。為了解決振動(dòng)問(wèn)題,廠家把轉(zhuǎn)子動(dòng)平衡做到3 g,重新安裝后同軸度水平和角度調(diào)整到0.04 mm,重新開(kāi)機(jī)測(cè)試水泵驅(qū)動(dòng)端水平方向振動(dòng)值為8.5 mm/s,幾乎沒(méi)有什么變化,可見(jiàn)振動(dòng)超差不是同軸度和動(dòng)平衡的原因。

表1 3#水泵調(diào)試振動(dòng)值記錄 mm/s

2 結(jié)合頻譜分析技術(shù)分析振動(dòng)原因

該水泵生產(chǎn)廠家與上海航天動(dòng)力科技工程有限公司在進(jìn)行機(jī)泵健康診斷方面的合作研究,得知此案列后,相關(guān)技術(shù)人員帶著傳感器和便攜式機(jī)泵健康診斷分析系統(tǒng)到該電廠進(jìn)行振動(dòng)原因的查找工作。

到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)后首先對(duì)振動(dòng)參數(shù)進(jìn)行測(cè)試,振動(dòng)特征值與表1一致,此外還測(cè)試了泵底腳、基礎(chǔ)、管道振動(dòng)值以及泵底腳、基礎(chǔ)、管道振動(dòng)值。由表2 可以看出,水泵驅(qū)動(dòng)端底腳水平方向相比其他位置有點(diǎn)偏大,但是也在合格范圍內(nèi)。由此可以判斷,振動(dòng)不是由基礎(chǔ)和管道引起的。

表2 3#水泵其他振動(dòng)值記錄 mm/s

測(cè)試泵實(shí)際轉(zhuǎn)速為2992 r/min,測(cè)試記錄各個(gè)方向振動(dòng)頻譜圖。由于泵軸承處其他值都處于優(yōu)的范圍內(nèi),圖1 只給出泵驅(qū)動(dòng)端水平方向振動(dòng)頻譜圖。

圖1 泵驅(qū)動(dòng)端水平方向頻譜圖

由圖1 可以看出,此泵振動(dòng)主要是由1 倍頻49.87 Hz 引起。根據(jù)經(jīng)驗(yàn),引起1 倍頻振動(dòng)超標(biāo)的常見(jiàn)原因有以下5 個(gè)。

(1)聯(lián)軸器同軸度超標(biāo)。同軸度超標(biāo)包括平行不同軸、角度不同軸和綜合不同軸3 種故障,其中綜合不同軸是平行不同軸和角度不同軸同時(shí)存在,這3 種故障都能引起1 倍頻超標(biāo)并且非常常見(jiàn),3#水泵開(kāi)始存在綜合不同軸問(wèn)題,但是經(jīng)過(guò)調(diào)整好振動(dòng)沒(méi)有改善,可以說(shuō)明不是同軸度的問(wèn)題。

(2)轉(zhuǎn)子不平衡。轉(zhuǎn)子不平衡是泵振動(dòng)的常見(jiàn)原因,相關(guān)統(tǒng)計(jì)泵振動(dòng)故障70%左右都由不平衡引起,轉(zhuǎn)子不平衡的主要振動(dòng)特征是1 倍頻振動(dòng)大,并且是1 倍頻振動(dòng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于其他頻率,一般是驅(qū)動(dòng)端和非驅(qū)動(dòng)端振動(dòng)同時(shí)存在,本列中振動(dòng)特征符合轉(zhuǎn)子不平衡特點(diǎn),但是轉(zhuǎn)子做完動(dòng)平衡后并沒(méi)有解決問(wèn)題,可見(jiàn)此次故障不是動(dòng)平衡引起,其實(shí)本例中只有驅(qū)動(dòng)端振動(dòng)較大,沒(méi)有必要立即拆泵去做動(dòng)平衡,多級(jí)泵由于級(jí)數(shù)較多拆解很費(fèi)時(shí)間并且難度較大,應(yīng)該先驗(yàn)證排除那些好處理的故障,本次事故水泵生產(chǎn)廠家就對(duì)水泵拆解進(jìn)行了動(dòng)平衡浪費(fèi)了很多時(shí)間和人力物力。

(3)基礎(chǔ)或者連接螺栓松動(dòng)?;A(chǔ)或者連接螺栓松動(dòng)能夠引起1 倍頻振動(dòng)大,一般同時(shí)也會(huì)引起0.5 倍頻、1.5 倍頻、2.5 倍頻之一的振動(dòng)大。對(duì)3#水泵基礎(chǔ)和連接螺栓進(jìn)行了緊固,沒(méi)有發(fā)現(xiàn)松動(dòng)問(wèn)題,排除此項(xiàng)故障。

(4)底腳未調(diào)平。由于底座加工表面或者泵、電機(jī)底腳加工存在問(wèn)題時(shí),需要安裝時(shí)對(duì)泵和電機(jī)加墊片進(jìn)行調(diào)平,如果調(diào)平不合格時(shí)會(huì)引起1 倍頻振動(dòng)大現(xiàn)象,根據(jù)表2 測(cè)試記錄,3#水泵驅(qū)動(dòng)端底腳振動(dòng)大,有很大可能存在底腳未調(diào)平問(wèn)題,為了驗(yàn)證和排除此項(xiàng)故障,對(duì)3#水泵進(jìn)行調(diào)整,松開(kāi)4 棵底腳螺栓,發(fā)現(xiàn)驅(qū)動(dòng)端右側(cè)螺栓松開(kāi)和緊固時(shí)對(duì)聯(lián)軸器同軸度有0.15 mm 影響,因此可以判定此底腳存在問(wèn)題,此處底腳加入合適墊片后,在泵聯(lián)軸器處架設(shè)百分表,當(dāng)緊固和松開(kāi)4 棵底腳螺栓百分表讀數(shù)變化小于0.03 mm 時(shí)說(shuō)明調(diào)平成功。調(diào)平成功后再次開(kāi)機(jī)進(jìn)行測(cè)試,泵驅(qū)動(dòng)端水平方向振動(dòng)值下降到7.5 mm/s,說(shuō)明底腳未調(diào)平是引起振動(dòng)的原因之一,但不是振動(dòng)值超標(biāo)的根本原因,因?yàn)轭l譜圖的1 倍頻十分突出。

(5)軸彎曲。軸彎曲一般能引起1 倍頻軸向振動(dòng)大,并且本次泵做動(dòng)平衡時(shí)對(duì)轉(zhuǎn)子打過(guò)跳動(dòng),轉(zhuǎn)子跳動(dòng)值是0.06 mm,在技術(shù)要求范圍內(nèi),可以排除軸彎曲的原因。

3#泵本次調(diào)試振動(dòng)值超標(biāo),由測(cè)量值來(lái)看,好像只是一個(gè)簡(jiǎn)單的1 倍頻振動(dòng)超標(biāo),但是可以排除常見(jiàn)的5 種1 倍頻故障問(wèn)題,所以需要進(jìn)一步研究分析振動(dòng)的原因。

3 振動(dòng)最終原因查找和解決措施

由于3#水泵只有在驅(qū)動(dòng)端水平方向1 倍頻振動(dòng)超標(biāo),其他方向都能達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)要求的A 級(jí)水平,說(shuō)明3#泵振動(dòng)應(yīng)該由驅(qū)動(dòng)端引起,上面查找原因時(shí)已經(jīng)排除了常見(jiàn)的引起1 倍頻振動(dòng)超標(biāo)的原因,現(xiàn)在懷疑故障可能由聯(lián)軸器引起。

本臺(tái)水泵使用的是彈性柱銷聯(lián)軸器,拆掉柱銷后,對(duì)聯(lián)軸器各加工尺寸進(jìn)行測(cè)量,聯(lián)軸器各加工尺寸都在合格范圍內(nèi),在測(cè)量時(shí)發(fā)現(xiàn)水泵泵軸聯(lián)軸器柱銷孔間距d 不一致。用游標(biāo)卡尺測(cè)量,測(cè)量泵軸聯(lián)軸器柱銷孔間距最大處為56.9 mm,最小處為56.2 mm,誤差為0.7 mm(圖2)。聯(lián)軸器柱銷孔間距測(cè)量一般是小于0.2 mm 為合格(如果聯(lián)軸器是人工用普通鉆床加工的一般可放寬到0.3 mm),3#水泵泵聯(lián)軸器誤差為0.7 mm,為嚴(yán)重超標(biāo)。這種誤差超標(biāo)可能是加工時(shí)工裝松動(dòng)導(dǎo)致的。此次3#水泵振動(dòng)超標(biāo)有可能是柱銷孔間距超差導(dǎo)致,需要對(duì)其進(jìn)行更換測(cè)試。

新泵聯(lián)軸器發(fā)到現(xiàn)場(chǎng)后,測(cè)量間距誤差為0.2 mm,更換泵聯(lián)軸器并將聯(lián)軸器同軸度調(diào)整到0.05 mm后開(kāi)機(jī)測(cè)試,振動(dòng)值全部達(dá)到國(guó)家A 級(jí)標(biāo)準(zhǔn),其中泵驅(qū)動(dòng)端水平方向振動(dòng)值為0.8 mm/s(表3)。振動(dòng)值合格后的水泵驅(qū)動(dòng)端水平振動(dòng)值頻譜圖如圖3 所示。

圖2 聯(lián)軸器柱銷孔間距d 測(cè)量

表3 更換聯(lián)軸器后3#水泵調(diào)試振動(dòng)值記錄 mm/s

圖3 更換聯(lián)軸器后水泵驅(qū)動(dòng)端水平方向振動(dòng)頻譜圖

高壓鍋爐給水泵的正常運(yùn)行,為電廠按時(shí)投產(chǎn)提供了保障。

4 故障再現(xiàn)試驗(yàn)及故障特點(diǎn)總結(jié)

本次高壓鍋爐給水泵振動(dòng)問(wèn)題是由于泵聯(lián)軸器柱銷孔間距超差導(dǎo)致,目前對(duì)于聯(lián)軸器柱銷孔間距超差引起水泵故障的研究和試驗(yàn)還很少有人做,為了確定聯(lián)軸器柱銷孔加工誤差對(duì)水泵振動(dòng)的影響程度,和此故障的表現(xiàn)形式,方便以后解決振動(dòng)問(wèn)題參考,上海航天動(dòng)力科技工程有限公司決定和水泵生產(chǎn)廠家合作,在水泵生產(chǎn)廠家水泵試驗(yàn)臺(tái)進(jìn)行聯(lián)軸器柱銷孔間距超差故障再現(xiàn)試驗(yàn)。

本次試驗(yàn)針對(duì)臥式多級(jí)離心泵、臥式雙吸離心泵兩種泵型各2個(gè)泵型號(hào),使用柱銷孔誤差聯(lián)軸器數(shù)據(jù)為0.3 mm、0.4 mm、0.5 mm、0.6 mm 和0.8 mm 共5 種。經(jīng)過(guò)測(cè)試發(fā)現(xiàn):

(1)聯(lián)軸器柱銷孔誤差對(duì)雙吸泵和多級(jí)泵有不同影響,多級(jí)泵影響更大,誤差0.3 mm 及以上時(shí)振動(dòng)快速加大,雙吸泵0.5 mm 及以上開(kāi)始快速變大。

(2)振動(dòng)頻譜主要以1 倍頻為主。

(3)柱銷孔間距誤差引起的振動(dòng)都是水泵驅(qū)動(dòng)端振動(dòng)大,非驅(qū)動(dòng)端振動(dòng)處于合格范圍內(nèi)或者基本是驅(qū)動(dòng)端的1/2 以下。

(4)電機(jī)振動(dòng)特征同水泵。

由以上可以得出,水泵或電機(jī)驅(qū)動(dòng)端振動(dòng)較大并且非驅(qū)動(dòng)振動(dòng)不大時(shí)即可以考慮存在聯(lián)軸器柱銷孔超差故障,有測(cè)量頻譜條件時(shí)可以測(cè)量振動(dòng)較大方向頻譜,此故障以1 倍頻為主,由于對(duì)不同規(guī)格水泵柱銷孔偏差影響有區(qū)別,假如出現(xiàn)了驅(qū)動(dòng)端振動(dòng)較大而非驅(qū)動(dòng)端振動(dòng)不大現(xiàn)象時(shí),即便柱銷孔間距誤差只有0.3 mm 也應(yīng)該更換為誤差0.2 mm 以下聯(lián)軸器測(cè)試。

以上試驗(yàn)結(jié)果特征寫(xiě)入上海航天動(dòng)力科技工程有限公司機(jī)泵健康診斷系統(tǒng)故障庫(kù),這樣機(jī)泵健康診斷系統(tǒng)監(jiān)測(cè)運(yùn)行水泵振動(dòng)時(shí)可以根據(jù)監(jiān)測(cè)振動(dòng)結(jié)果自動(dòng)給出診斷結(jié)果。

5 總結(jié)

泵的振動(dòng)通常是一項(xiàng)復(fù)雜和難解決的問(wèn)題,其誘因包括機(jī)械、管道、基礎(chǔ)、水力和電力等方面,如果沒(méi)有足夠的經(jīng)驗(yàn)和合理的分析方法,就會(huì)出現(xiàn)誤判并浪費(fèi)大量的時(shí)間和財(cái)力。本例中開(kāi)始就懷疑動(dòng)平衡有問(wèn)題,急于選擇拆解多級(jí)高壓鍋爐給水泵做動(dòng)平衡,浪費(fèi)了時(shí)間和工作還沒(méi)有解決問(wèn)題。后來(lái)通過(guò)頻譜分析和相關(guān)經(jīng)驗(yàn)相結(jié)合,分析并找出了產(chǎn)生振動(dòng)的根本原因是聯(lián)軸器孔間距加工誤差,通過(guò)更換合格聯(lián)軸器解決了此次振動(dòng)問(wèn)題,以最短的時(shí)間和最小的經(jīng)濟(jì)代價(jià)完成了此次事故處理。本次處理事故后及時(shí)對(duì)該故障進(jìn)行故障再現(xiàn)試驗(yàn),總結(jié)出此類故障振動(dòng)特征,便于同類事故參考,同時(shí)完善了上海航天動(dòng)力科技工程有限公司機(jī)泵健康診斷系統(tǒng)故障庫(kù),具有積極意義。

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