張 輝
(中國石化華北油氣分公司石油工程技術(shù)研究院,河南 鄭州 450006)
大牛地氣田是中國知名致密低滲透氣藏之一,縱向發(fā)育多套儲層[1-6]。但隨著勘探開發(fā)的不斷深入,已經(jīng)進(jìn)入綜合調(diào)整期,儲層品味逐步變差,井網(wǎng)密度不斷加劇,征地、環(huán)保等要求日益嚴(yán)格,且伴隨國際油價的持續(xù)低迷,效益開發(fā)對鉆井降本減費提出了更高的要求。井身結(jié)構(gòu)簡化和叢式井組的應(yīng)用是鉆井提速的重要手段之一,能夠減少鉆井程序,降低鉆頭切削面積,減少廢棄物處理,推動集約化鉆井,縮短鉆井周期,為降本增效拓展了空間。目前國內(nèi)對于叢式井組工廠化開展了積極探索,并取得了成功,如四川涪陵頁巖氣工廠化鉆井、蘇里格叢式井鉆井等[7-9];而對于井身結(jié)構(gòu)簡化的相關(guān)研究較少,主要是受限于后期作業(yè)及市場非標(biāo)工具配套不完善[10]等原因。筆者結(jié)合大牛地井網(wǎng)分布條件開展了叢式小井眼集約化鉆井技術(shù)探索研究,發(fā)現(xiàn)主要存在以下難點:①井網(wǎng)密度大,單個平臺井?dāng)?shù)少,均為定向井,經(jīng)濟(jì)有效的叢式井組施工模式需要優(yōu)化;②征地難度大,井網(wǎng)間距小,井間干擾風(fēng)險大,目的層垂直中靶對軌跡的平滑性提出了較高要求;③井眼尺寸變小,施工排量受限,鉆頭水力破巖能力降低,影響機(jī)械鉆速;④劉家溝組地層承壓能力低,小井眼增大了環(huán)空壓耗,固井易憋漏地層。綜上可知:應(yīng)通過完善叢式井組施工模式,減小井眼尺寸,優(yōu)化井眼軌跡,設(shè)計強(qiáng)研磨鉆頭和低密度水泥漿體系,以保障叢式小井眼集約化鉆井技術(shù)得以優(yōu)化。
國內(nèi)叢式水平井井組工廠化作業(yè)模式主要有3種[11-13]:整拖式“井工廠”作業(yè)模式、批量化單鉆機(jī)“井工廠”作業(yè)模式和流水線雙鉆機(jī)“井工廠”作業(yè)模式,分別采用單鉆機(jī)單口井依次完成施工、單鉆機(jī)逐個開次完成施工和雙鉆機(jī)逐個開次完成施工。涪陵頁巖氣田實踐表明,當(dāng)平臺布井少于6 口時,3 種模式工程費用接近;當(dāng)平臺布井超過10 口后,批量化單鉆機(jī)“井工廠”作業(yè)模式和流水線雙鉆機(jī)“井工廠”作業(yè)模式降本減費更具優(yōu)勢。
與涪陵頁巖氣田相比,大牛地氣田小井眼叢式井組有以下不同:①井組均不大于6 口井,施工井?dāng)?shù)少;②二級結(jié)構(gòu)定向井施工,單井鉆井周期短,平均鉆井周期為20.11 d,鉆機(jī)拖動逐開次施工優(yōu)勢不足;③工廠化作業(yè)需要改進(jìn)鉆機(jī),現(xiàn)場配套不足。因此,大牛地小井眼叢式井組優(yōu)選整拖式“井工廠”作業(yè)模式,設(shè)計單排單鉆機(jī)和雙排雙鉆機(jī)作業(yè)模式。以六井組為例,單排單鉆機(jī)作業(yè)模式是井口“一”字型排布,單個鉆機(jī)依次完成6 口井施工;雙排雙鉆機(jī)作業(yè)模式是井口“二”字型排布,兩臺鉆機(jī)對向各自完成3口井施工(圖1)。常規(guī)單井井場面積為6 300 m2,叢式井組井口間距設(shè)計為5 m,六井組單排單鉆井施工模式可節(jié)約4.72 個井場;采用液動滑軌整托式搬遷,單井搬遷周期設(shè)計為8 d,井組間單井搬遷周期設(shè)計為2天,六井組預(yù)計累計搬遷時間為18 d(表1)。
圖1 井口設(shè)計圖
表1 叢式井組施工模式指標(biāo)對比表
大牛地氣田常規(guī)定向井采用二級井身結(jié)構(gòu)設(shè)計,一開采用直徑為311.2 mm 鉆頭,下入外徑為244.5 mm 套管封固第四系黃土層和白堊系砂泥巖易漏、易垮塌層;二開采用直徑為215.9 mm 鉆頭,下入外徑為139.7 mm 生產(chǎn)套管固井。為減小鉆頭切削面積,并保障壓裂等作業(yè)要求,以外徑為114.3 mm生產(chǎn)套管固井為基準(zhǔn),逆向設(shè)計井身結(jié)構(gòu)。一開優(yōu)化直徑為241.3 mm 鉆頭,下入外徑為193.7 mm 套管固井;二開采用直徑為165.1 mm 鉆頭,下入外徑為114.3 mm 生產(chǎn)套管固井;井眼尺寸縮小了22.46%~23.53%,套管尺寸縮小了18.18%~20.78%(表2)。
表2 井身結(jié)構(gòu)對比表
當(dāng)壓裂改造層小于等于3層時,采用機(jī)械分壓工藝,井口選用KQ65-70 型井口,封隔器以上采用N80 鋼級外徑為73.0 mm 加厚油管,抗內(nèi)壓為72.9 MPa,封隔器以下采用P110鋼級外徑為73.0 mm加厚油管,抗內(nèi)壓為95.6 MPa,油管壁厚均為5.51 mm,后期采用壓裂管柱直接投產(chǎn)。當(dāng)壓裂改造層大于3層時,采用可溶橋塞分壓工藝,選擇KQ103/65-70型壓裂井口,采用P110 鋼級外徑為114.3 mm 的管柱,優(yōu)選外徑為60.3 mm油管作為生產(chǎn)管柱[14]。
大牛地氣田面積為2 003 km2,已完鉆上千口井,井網(wǎng)間距約為600 m。受限于地下井網(wǎng)和地面征地條件,若采用“直—增—穩(wěn)”三段制軌道設(shè)計,目的層位移較大,軌跡易進(jìn)入鄰井的泄氣半徑內(nèi),產(chǎn)生井間干擾(圖2)。因此目的層設(shè)計兩個靶點,利用垂直中靶控制軌跡,采用“直—增—穩(wěn)—降—直”S型軌道設(shè)計(圖3)。
圖2 目的層井間干擾水平投影示意圖
圖3 軌道垂直投影對比示意圖
與“直—增—穩(wěn)”三段制定向井相比,增加了降斜和下部直井段,且儲層埋深更深,垂深為3 200 m,摩阻、扭矩較大,88.9 mm鉆具加壓難度增大。結(jié)合實鉆數(shù)據(jù),利用landmark 軟件開展摩阻分析,優(yōu)化井眼軌跡。結(jié)果表明,造斜率一定時,井斜越小,摩阻越?。痪币欢〞r,2.4°/30 m~3°/30 m 設(shè)計軌道的摩阻低于3°/30 m~2°/30 m設(shè)計軌道。造斜點優(yōu)選穩(wěn)定地層,設(shè)置上限為800 m,因此優(yōu)選2.4°/30 m增斜,3°/30 m降斜,井斜20~25°的軌道設(shè)計(表3)。依據(jù)《叢式井平臺布置及井眼防碰技術(shù)要求:SY/T 6396-2014》,叢式井組一開井深依次錯開10 m 以上,造斜點依次錯開30 m以上,保障鉆井施工安全。
表3 軌道設(shè)計對比數(shù)據(jù)統(tǒng)計表
定向井完鉆層位為下奧陶統(tǒng)馬家溝組,其中上古生界以泥巖、泥質(zhì)砂巖和粉砂巖為主,下古生界馬家溝組以灰?guī)r和白云巖為主。綜合室內(nèi)巖石可鉆性微鉆頭實驗和聲波時差計算可鉆性級值,其中和尚溝組及上部地層,PDC 鉆頭垂向可鉆性級值基本上分布在4,屬于軟地層;和尚溝組—石千峰組PDC鉆頭垂向可鉆性級值基本上分布在7,上石盒子組太原組地層巖石可鉆性與和尚溝組—石千峰組地層基本相當(dāng),均分布在7~8,馬家溝可鉆性級值介于6~8,屬于中—中硬地層。
設(shè)計PDC 鉆頭采用五刀翼,中拋物線設(shè)計,中心部位鑲錐形齒,直接頂碎中心巖心,提高機(jī)械鉆速;后排齒設(shè)置錐形齒,提高外部切削能力;中等密度布齒,主切削位置使用的復(fù)合片磨耗比高,配合后排錐形齒,增強(qiáng)了鉆頭攻擊性和抗沖擊性;優(yōu)化水力結(jié)構(gòu),加深水道,七水眼布置提高了鉆頭排屑效率[15-17],適用于中等硬度含有夾層地層(圖4)。配套101.6 mm 鉆具,內(nèi)通徑為84.84 mm,提高鉆具加壓能力和巖屑床清洗能力?,F(xiàn)場應(yīng)用8口井,單井二開鉆頭消耗為3.8 只,平均進(jìn)尺為756.09 m,單只鉆頭最大進(jìn)尺為1 754 m,實現(xiàn)了二開兩趟鉆完鉆,其中單井最快機(jī)械鉆速為17.87 m/h,最短鉆井周期為13.33 d(表4和表5)。
圖4 設(shè)計的PDC鉆頭出井圖
表4 常規(guī)井和小井眼鉆頭使用情況對比表
表5 D1-XX井鉆頭使用情況表
大牛地氣田中生界底部劉家溝組地層承壓能力低,地層破裂壓力當(dāng)量密度為1.22~1.27 g/cm3,水平井技術(shù)套管固井將井眼直徑由215.9mm 擴(kuò)大為222.3 mm,增大了環(huán)空間隙,固井漏失得到明顯改善;常規(guī)定向井井眼直徑為215.9 mm,下入外徑為139.7 mm 生產(chǎn)套管固井,采用一次注水泥雙凝固井工藝,1.90 g/cm3尾漿封固氣層以上300 m,1.33 g/cm3領(lǐng)漿返至井口,封固段長3 200 m,通過壓力節(jié)點控制工藝,保障了固井一次全返。研究表明,隨著環(huán)空尺寸減小,環(huán)空壓耗增大,當(dāng)環(huán)空間隙小于25 mm 時更為明顯[18]。165.1 mm 井眼直徑尺寸變小,環(huán)空間隙變窄,按照井徑擴(kuò)大率7%,環(huán)空截面積僅為14 249.64 mm2,較常規(guī)215.9 mm 井眼直徑縮小了46.4%,循環(huán)壓耗增大,現(xiàn)場施工最高泵壓為30 MPa,較常規(guī)增大了5.2 MPa,多口井憋漏地層。
進(jìn)一步降低水泥漿密度,調(diào)整漿體流變性是降低泵壓的重要手段之一[19-23]。采用電廠漂珠和人工漂珠復(fù)配為1.25 g/cm3低密度水泥漿體系,電廠漂珠具有質(zhì)輕、強(qiáng)度高的特點,可以減少人工漂珠受壓破碎引起的漿體密度上升,體系較為穩(wěn)定,同時塑性黏度和屈服值降低,提高了固井的頂替效率。現(xiàn)場應(yīng)用固井碰壓壓力降低了5.5 MPa,保障了水泥漿一次全返至地面(表6)。
表6 領(lǐng)漿體系流變性對比表
2019 年大牛地氣田完鉆小井眼井共計19 口,4個井組,單個平臺最多為6口井,平均鉆井周期縮短了24.54%,平均機(jī)械鉆速提高了15.04%,固井優(yōu)良率為100%,其中平均搬遷時間縮短了54.49%,最短搬遷時間為1.92 d(圖5)。與常規(guī)井眼相比,小井眼廢棄鉆井液及巖屑處理減少了48.46%,水泥漿用量減少了44.84%,套管費用節(jié)約了25.28萬元;叢式井組第二口及以后單井征地費用降低了65.6 萬,搬遷費用降低了26.03 萬元,鉆前費用降低了18.6 萬元,取得了較好的提速降本效果。
圖5 鉆井指標(biāo)對比圖
1)在小井眼完井工藝配套完善的條件下,逆向簡化井身結(jié)構(gòu),縮小井眼尺寸,是鉆井提速降本的重要途徑之一。
2)直徑為165.1 mm鉆頭下入外徑為114.3 mm生產(chǎn)套管固井,能夠滿足大牛地致密低滲氣藏的后期作業(yè)要求,PDC 鉆頭中心部位和后排齒的錐形齒設(shè)計有助于提高小井眼破巖效率,1.25 g/cm3低密度水泥漿體系降低了施工泵壓,有利于一次全返固井。
3)小井眼和叢式井組的集約化應(yīng)用縮短了建井周期,節(jié)約了搬遷、征地、鉆前等費用,降低了廢棄物、水泥漿及套管等成本,利于推動大幅提速降本,具有較好的推廣應(yīng)用價值。