(重慶松藻電力有限公司,重慶 401443)
NOX是火力發(fā)電廠三大主要污染物之一,其排放濃度主要靠脫硝系統(tǒng)控制。目前,大部分燃煤電廠脫硝系統(tǒng)采用SCR、SNCR、SCR+SNCR工藝技術(shù)[1-3],為滿足超低排放標(biāo)準(zhǔn)、提高脫硝系統(tǒng)的效率,還通過(guò)燃燒器低氮改造、噴氨優(yōu)化調(diào)整、增加催化劑層數(shù)等方法[4-6],降低NOX生成量和排放量。因煤質(zhì)、燃燒工況、負(fù)荷等因素的改變,NOX生成量波動(dòng)較大;加之,如文獻(xiàn)6所述:SCR系統(tǒng)入口邊界條件的非均勻性對(duì)煙氣中NOx與NH3均勻混合的影響,使氨逃逸增加,與SO3反應(yīng)生產(chǎn)NH4HSO4堵塞空氣預(yù)熱器,對(duì)脫硝系統(tǒng)實(shí)施精準(zhǔn)分區(qū)噴氨至關(guān)重要。文中以某燃煤電廠3號(hào)機(jī)組為例,闡述了脫硝系統(tǒng)精準(zhǔn)分區(qū)噴氨改造的方案、調(diào)試方法、調(diào)試中出現(xiàn)的問(wèn)題,通過(guò)優(yōu)化控制后,脫硝效率大于94.2%,優(yōu)于改造前6.2%,氨逃逸率小于2.28%。
某燃煤電廠3號(hào)鍋爐型號(hào)為:DG2141/25.31-Ⅱ12,超臨界參數(shù)變壓直流爐、單爐膛、“W”型火焰燃燒、一次再熱、尾部雙煙道結(jié)構(gòu)、采用擋板調(diào)節(jié)再熱汽溫、平衡通風(fēng)、露天布置、固態(tài)排渣、全鋼構(gòu)架、全懸吊結(jié)構(gòu)、Π型布置。機(jī)組同步建設(shè)脫硝裝置,脫硝系統(tǒng)采用選擇性催化還原(SCR)工藝,催化劑層數(shù)按3+1模初裝3層預(yù)留1層,采用高塵布置,如圖1所示。脫硝效率為88%,氮氧化物排放濃度小于200 mg/m3。
為滿足國(guó)家及地方環(huán)保要求,該公司對(duì)脫硝裝置實(shí)施超低排放改造。因SCR系統(tǒng)進(jìn)口NOX濃度較高,且斷面不同區(qū)域存在較大偏差。為改善上層催化劑截面處的氨氮摩爾比分布,控制氨逃逸,減輕空預(yù)器堵塞風(fēng)險(xiǎn),擬采取優(yōu)化脫硝系統(tǒng)流場(chǎng)、實(shí)施分區(qū)噴氨改造技術(shù)方案[7]。
圖1 SCR高塵布置系統(tǒng)圖
SCR系統(tǒng)分區(qū)噴氨系統(tǒng)包括測(cè)量層、執(zhí)行層和控制層,主要涉及NOx濃度分布式巡測(cè)和混合采樣測(cè)量、氨氮摩爾比分區(qū)在線調(diào)平以及多維度決策的噴氨總量控制等技術(shù),通過(guò)執(zhí)行層“總量控制閥+分區(qū)調(diào)節(jié)閥+支管調(diào)節(jié)閥”三級(jí)閥門的串聯(lián)控制和調(diào)節(jié),全面提升噴氨控制的品質(zhì),使SCR性能適應(yīng)NOx超低排放要求,達(dá)到節(jié)約噴氨量、降低NOx排放濃度、降低空預(yù)器堵塞幾率、減輕尾部設(shè)備(如電除塵極線、除塵濾袋、低壓省煤器)積灰等綜合效果。
測(cè)量層實(shí)現(xiàn)SCR出口NOx、O2濃度的分布式巡測(cè)和混合采樣測(cè)量,為執(zhí)行層和控制層提供基礎(chǔ)數(shù)據(jù),其核心部件包括:多點(diǎn)取樣槍(插入SCR出口截面)、取樣管路與控制閥門、噴氨支管混合氣流量計(jì)、NOx、O2在線分析儀以及管路吹掃子系統(tǒng)。
執(zhí)行層主要通過(guò)在噴氨總管和噴氨支管之間增加噴氨分區(qū)調(diào)平閥和噴氨分區(qū)小母管,實(shí)現(xiàn)分區(qū);根據(jù)測(cè)量層反饋,對(duì)“總量控制閥+分區(qū)調(diào)節(jié)閥+支管調(diào)節(jié)閥”三級(jí)閥門進(jìn)行串聯(lián)控制和調(diào)節(jié),總量控制閥、支管調(diào)節(jié)閥及其管路利用原有設(shè)備(待液氨改尿素項(xiàng)目完工后利用新的設(shè)備),噴氨分區(qū)母管和噴氨分區(qū)調(diào)節(jié)閥需要通過(guò)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)管道進(jìn)行改造,噴氨分區(qū)調(diào)節(jié)閥為氣動(dòng)閥,系統(tǒng)根據(jù)測(cè)量層反饋?zhàn)詣?dòng)調(diào)節(jié)。
控制層的實(shí)現(xiàn)方式:將噴氨總量控制邏輯直接寫入DCS組態(tài),控制原理及方案與PLC方式基本相同。
根據(jù)原有系統(tǒng)脫硝出口的NOx、O2濃度以及鍋爐相關(guān)設(shè)備數(shù)據(jù)進(jìn)行綜合分析后,對(duì)總量控制閥進(jìn)行自動(dòng)調(diào)整,與原有總閥控制系統(tǒng)同時(shí)存在,可實(shí)現(xiàn)無(wú)擾切換。
根據(jù)測(cè)量層反饋的NOx、O2濃度分布式巡測(cè)值對(duì)分區(qū)調(diào)節(jié)閥進(jìn)行定期調(diào)整,分區(qū)調(diào)節(jié)閥設(shè)定上、下限,僅在設(shè)定范圍內(nèi)小幅度調(diào)節(jié),且調(diào)節(jié)過(guò)程保證各分區(qū)調(diào)節(jié)閥總開(kāi)度基本不變,避免對(duì)噴氨總量控制閥的自動(dòng)調(diào)節(jié)造成擾動(dòng)。
本次改造增加了一層催化劑,同時(shí)配套增加蒸汽吹灰器,每側(cè)3臺(tái),共6臺(tái),其運(yùn)行參數(shù)同原蒸汽吹灰器、控制方式并入原蒸汽吹灰器。
原脫硝系統(tǒng)無(wú)聲波吹灰器,改造后增加了40臺(tái)聲波吹灰器(每層催化劑5臺(tái),為一組)。聲波吹灰器氣源壓力控制0.6 MPa左右,每組工作8 s,間隔64 s進(jìn)行下一組,每10 min循環(huán)一次。
根據(jù)廠家建議及現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況,單測(cè)點(diǎn)測(cè)量時(shí)間為2 min,巡測(cè)一個(gè)周期10 min,反吹間隔為60 min。
分區(qū)閥門特性試驗(yàn)確認(rèn),分區(qū)閥1動(dòng)作,影響巡測(cè)點(diǎn)2的NOx濃度;分區(qū)閥2動(dòng)作,影響巡測(cè)點(diǎn)1的NOx濃度;分區(qū)閥3動(dòng)作,影響巡測(cè)點(diǎn)4的NOx濃度;分區(qū)閥4動(dòng)作,影響巡測(cè)點(diǎn)3的NOx濃度。
根據(jù)以上特性及分區(qū)測(cè)量情況,分區(qū)閥自動(dòng)按以上對(duì)應(yīng)方式設(shè)定,同時(shí)閥門開(kāi)度控制在65%~85%之間,每10分鐘調(diào)整1次,每次調(diào)整閥門幅度5%。
影響噴氨自動(dòng)的因素主要有負(fù)荷、NOx濃度、一二次風(fēng)量、燃料量等一系列因素,測(cè)點(diǎn)的準(zhǔn)確性及靈敏度影響噴氨自動(dòng)調(diào)整的效果[8]。由于原出入口CEMS裝置測(cè)量結(jié)果不穩(wěn)定,將原有控制邏輯中主調(diào)節(jié)量:?jiǎn)蝹?cè)反應(yīng)器出口NOx濃度改為單側(cè)分區(qū)NOx測(cè)量值與煙囪入口NOx濃度的平均值。NOx預(yù)測(cè)部分主體為總風(fēng)量,兼有風(fēng)煤比、鍋爐氧量等因素測(cè)點(diǎn)組成。
4.1.1 測(cè)點(diǎn)不準(zhǔn)確
機(jī)組啟動(dòng)后發(fā)現(xiàn),原系統(tǒng)入出口CEMS測(cè)點(diǎn)不準(zhǔn)確,雖然進(jìn)行了消缺處理,但偏差仍然較大。主要表現(xiàn)如下:
CEMS裝置取樣管容易堵塞,造成測(cè)量數(shù)值偏差及反應(yīng)遲鈍;從采樣浮子流量計(jì)可見(jiàn),浮子波動(dòng)劇烈且偏低,證明取樣管線不通暢。
4.1.2 供氨系統(tǒng)不合理
噴氨總量調(diào)節(jié)閥死區(qū)為1.5%左右,對(duì)出口NOx的影響卻在20~30 mg/m3左右,嚴(yán)重影響了噴氨的精準(zhǔn)控制。
4.1.3 原有邏輯不合理
原邏輯中脫硝出口NOx低于10 mg/m3,延時(shí)10 s,速關(guān)閥關(guān)閉。在排放標(biāo)準(zhǔn)為200 mg/m3時(shí),脫硝出口濃度過(guò)低,短暫關(guān)閉速關(guān)閥,對(duì)小時(shí)均值影響不大,而超低排放條件下,速關(guān)閥動(dòng)作,很容易引起NOx排放超標(biāo)。
4.1.4 供氨系統(tǒng)氨泄漏
在整套啟動(dòng)運(yùn)行期間,SCR系統(tǒng)多次出現(xiàn)氨泄漏情況。
4.1.5 供氨流量不準(zhǔn)
在整套啟動(dòng)運(yùn)行期間,測(cè)算氨流量計(jì)數(shù)值與理論計(jì)算值偏差較大,經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)氨流量計(jì)安裝方式和參數(shù)設(shè)置不正確。
(1)加強(qiáng)聲波吹灰器的巡檢,發(fā)現(xiàn)聲音異常后及時(shí)聯(lián)系檢修處理,更換膜片;
(2)原蒸汽吹灰為每值投運(yùn)一次,本次改造增加了聲波吹灰器,根據(jù)實(shí)際情況,減少蒸汽吹灰的頻次,有利于延長(zhǎng)催化劑的使用壽命;
(3)加強(qiáng)儀表的維護(hù),確保測(cè)點(diǎn)的準(zhǔn)確性,加強(qiáng)對(duì)脫硝入出口CEMS的維護(hù),以保證NOx測(cè)量的準(zhǔn)確性;
(4)分區(qū)閥門2對(duì)應(yīng)分區(qū)測(cè)點(diǎn)1、閥門1對(duì)應(yīng)測(cè)點(diǎn)2、閥門3對(duì)應(yīng)測(cè)點(diǎn)4、閥門4對(duì)應(yīng)測(cè)點(diǎn)3,手動(dòng)調(diào)整時(shí)需特別注意;
(5)對(duì)供氨系統(tǒng)改造,增加供氨控制小旁路,入口NOx較波動(dòng)不大時(shí),主路開(kāi)度不變,采用小旁路精準(zhǔn)控制控制;入口NOx較波動(dòng)較大時(shí),主路粗調(diào),小旁路精準(zhǔn)控制噴氨量,以利于出口NOx的穩(wěn)定;
(6)取消“出口NOx低于10 mg/m3,延時(shí)10 s,速關(guān)閥關(guān)閉”的邏輯,建議修改為“只要SCR區(qū)溫度滿足脫硝投運(yùn)要求,稀釋風(fēng)機(jī)運(yùn)行,速關(guān)閥禁關(guān)”;
(7)反應(yīng)器出入口NOx濃度、煙囪入口NOx濃度、分區(qū)測(cè)量NOx濃度、總風(fēng)量、燃料量、鍋爐氧量等對(duì)噴氨自動(dòng)影響較大,在處理與之相關(guān)的測(cè)點(diǎn)缺陷時(shí),需注意解除噴氨自動(dòng),以防止出口NOx大幅波動(dòng)。
針對(duì)脫硝系統(tǒng)精準(zhǔn)分布改造調(diào)試過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題,采用上述措施后對(duì)其試驗(yàn),試驗(yàn)結(jié)果見(jiàn)表1。通過(guò)改造后,NOX排放濃度滿足超低排放要求,脫硝效率提高6.2%,氨逃逸率教改造前降低1.02,長(zhǎng)時(shí)間運(yùn)行觀察,較改造前降低1.02,長(zhǎng)時(shí)間運(yùn)行觀察,空氣預(yù)熱器堵塞問(wèn)題得到緩解,說(shuō)明精準(zhǔn)分區(qū)噴氨優(yōu)化可實(shí)現(xiàn)NOx與NH3混合均勻。
表1脫硝系統(tǒng)精準(zhǔn)分布改造后試驗(yàn)結(jié)果
(注:NOX排放濃度及氨逃逸系干基,6% O2狀態(tài)下數(shù)據(jù))
脫硝系統(tǒng)精準(zhǔn)分布改造同時(shí)還不僅能提高脫硝效率,還能減緩空氣預(yù)熱器因NOx與NH3混合不均勻,氨逃逸率大,生成大量NH4HSO4堵塞的問(wèn)題,不必因此頻繁停機(jī)對(duì)空氣預(yù)熱器進(jìn)行沖洗,提高了機(jī)組運(yùn)行穩(wěn)定性和經(jīng)濟(jì)性,值得推廣,對(duì)改造調(diào)試過(guò)程中會(huì)出現(xiàn)一些問(wèn)題,可參照文中所述措施解決。