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高倍率灰鈣循環(huán)脫硫過程及影響因素研究

2020-05-12 06:25:14
潔凈煤技術(shù) 2020年2期
關(guān)鍵詞:脫硫劑硫含量水量

陳 福 仲

(濟南熱力集團,山東 濟南 250000)

0 引 言

近年來,隨著SO2排放量的增加,加上特殊的地形和氣相條件最終導(dǎo)致霧霾的產(chǎn)生[1],嚴重危害環(huán)境和人類健康,國家對不同污染物實行了超低排放標(biāo)準(zhǔn),要求SO2濃度≤35 mg/m3。目前,主要的脫硫方式是濕法脫硫和半干法脫硫,對于電站鍋爐,應(yīng)用較多的主要是石灰石-石膏法,脫硫效率在90%~95%[2],其中設(shè)備腐蝕是限制該脫硫方法發(fā)展的主要因素[3]。中小型燃煤工業(yè)鍋爐不同于電站鍋爐,其容量小、啟停頻繁,需要研發(fā)出一種適用于中小型燃煤鍋爐的脫硫技術(shù)。而半干法脫硫?qū)χ行⌒湾仩t有很好的適應(yīng)性,煤科院節(jié)能技術(shù)有限公司結(jié)合CFB脫硫工藝和NID脫硫工藝研發(fā)出一種新型的高倍率灰鈣循環(huán)脫硫除塵一體化工藝(no gap desulfurzation,NGD),將粉煤灰作為脫硫劑進行循環(huán)使用[4],利用高速熱煙氣中SO2與脫硫劑中堿性物質(zhì)發(fā)生酸堿反應(yīng)的脫硫原理,最終達到脫除SO2的目的。脫硫過程中將粉煤灰增濕,在有水的條件下粉煤灰與熟石灰發(fā)生水合反應(yīng),生成的脫硫劑具有比表面積大、持水性高等特點,是脫硫效率大幅提高的主要原因[5-7]。

王乃華[8]分析了半干法脫硫反應(yīng)過程,對搭建半干法脫硫反應(yīng)器具有指導(dǎo)性意義。高繼錄等[9]模擬脫硫塔內(nèi)脫硫過程,發(fā)現(xiàn)沿脫硫塔高度方向SO2濃度逐漸降低,且脫硫反應(yīng)主要發(fā)生在噴口后1.5 m內(nèi),說明水分影響脫硫反應(yīng)。李國蓮[10]將模擬與試驗手段相結(jié)合,研究了不同影響因素對脫硫效率的影響規(guī)律,驗證了模型的準(zhǔn)確性。沈應(yīng)強[11]發(fā)現(xiàn)Ca/S摩爾比、入口煙氣中SO2濃度增加,系統(tǒng)脫硫效率增加。本文在神東30 t/h鍋爐對應(yīng)的NGD脫硫反應(yīng)裝置上打孔取樣,檢測脫硫過程中反應(yīng)物變化,從而分析整個脫硫反應(yīng)過程,研究脫硫反應(yīng)機理,分析增濕水量、SO2初始濃度、摻混比對脫硫效率的影響,以期獲得試驗中的最佳工況。

1 試 驗

1.1 脫硫試驗裝置

脫硫系統(tǒng)包括脫硫反應(yīng)器、脫硫劑儲存循環(huán)系統(tǒng)、脫硫劑增濕系統(tǒng)、除塵系統(tǒng)、測控系統(tǒng)5部分,試驗裝置示意如圖1所示。

圖1 NGD工藝流程[12]Fig.1 NGD process flow chart[12]

脫硫反應(yīng)的工藝流程為:首先,鍋爐燃燒后產(chǎn)生的煙氣經(jīng)煙道口排出,進入脫硫反應(yīng)器的直管段后流經(jīng)文丘里,文丘里的漸擴段與脫硫劑進料口相連。由于文丘里特殊的結(jié)構(gòu)使煙氣流經(jīng)文丘里后先加速后減速,煙氣在高氣速條件下擾動程度增加,煙氣與脫硫劑充分接觸,迅速發(fā)生脫硫反應(yīng),反應(yīng)后的煙氣從反應(yīng)器上端直管段流出。經(jīng)過布袋除塵器和旋風(fēng)分離器,大顆粒被過濾,小顆粒被儲存在灰倉中用來進行脫硫反應(yīng)。為保證脫硫劑活性和除塵器正常運行,脫硫劑經(jīng)過增濕混合器后被增濕至含水率為0~5%,并通過測控系統(tǒng)觀察整個鍋爐運行系統(tǒng)及脫硫反應(yīng)情況。

1.2 試驗工況

脫硫試驗工況見表1。在不同鍋爐負荷下,SO2初始濃度不同,當(dāng)脫硫劑中活性物質(zhì)含量一定時,脫硫初始反應(yīng)速率不同,所以脫硫劑的脫硫效果不同。增濕水量為制備脫硫劑過程中添加的水量,增濕水量不同脫硫劑溶解在水中的硅離子和鋁離子含量不同,因此脫硫劑脫硫反應(yīng)過程不同。NGD工藝中將燃燒后產(chǎn)生的粉煤灰與外加熟石灰摻混制備脫硫劑,二者摻混的質(zhì)量比不同使得制備的脫硫劑結(jié)構(gòu)及活性不同。

表1 試驗工況

分別研究SO2初始濃度、增濕水量、摻混比對脫硫效率的影響規(guī)律,表1中試驗1~3、4~6研究不同鍋爐負荷下增濕水量對脫硫效率的影響,試驗1~6、7~9、10~12研究增濕水量對脫硫效率的影響,試驗3、13、14研究摻混比對脫硫效率的影響規(guī)律,試驗3、15、16研究SO2初始濃度對脫硫效率的影響。

1.3 試驗測點布置

在反應(yīng)器壁面打孔,取樣孔測點位置見表2。根據(jù)煙氣流動方向設(shè)定x軸和y軸正方向,其中從左至右為x軸正方向,沿反應(yīng)器從下至上為y軸正方向。設(shè)定反應(yīng)器入口管徑d=1.04 m,所以y/d對于不同尺寸的脫硫反應(yīng)器具有普適性,試驗結(jié)果也具有相同的規(guī)律性。前人研究表明脫硫反應(yīng)前半段為控制段,脫硫反應(yīng)速率快,因此結(jié)合現(xiàn)場裝置實際情況,將進料口附近部分的取樣孔位置適當(dāng)加密,測定相應(yīng)位置取樣孔中反應(yīng)物成分及含量。脫硫劑中水分、硫含量變化以及煙氣成分及含量變化均可以反應(yīng)該取樣孔位置的脫硫反應(yīng)程度,進而推斷整個脫硫反應(yīng)過程。

表2 取樣孔測點布置

2 結(jié)果與討論

2.1 脫硫反應(yīng)過程分析

2.1.1脫硫劑中水分變化

一些學(xué)者根據(jù)脫硫反應(yīng)過程中脫硫劑水分的蒸發(fā)速率將脫硫反應(yīng)分為3個階段,前2個階段為脫硫反應(yīng)的主要階段[13],原因是該反應(yīng)階段脫硫劑中水分較充足,在有水的條件下脫硫反應(yīng)性質(zhì)從氣固兩相反應(yīng)變成離子間的液相反應(yīng),反應(yīng)速率大幅度提升[14]。

為了解反應(yīng)過程中脫硫劑內(nèi)部水分的變化,選取反應(yīng)前后的脫硫劑,檢測其中全水以及分析水,檢測結(jié)果見表3,其中α為分析水和全水的比值。結(jié)果發(fā)現(xiàn)隨著脫硫反應(yīng)進行,全水、分析水均呈現(xiàn)下降趨勢,說明脫硫過程會消耗一定水分,水分是脫硫反應(yīng)必不可少的物質(zhì)。α呈下降趨勢,說明脫硫過程消耗的水分外水占比更高,原因是溫度大于100 ℃,分析水在一定時間內(nèi)才能蒸發(fā),隨著脫硫反應(yīng)進行,煙氣溫度逐漸下降,最終煙氣出口溫度小于100 ℃,因此消耗的分析水含量較少。

表3 脫硫劑中水分變化

2.1.2煙氣成分及含量變化

在鍋爐負荷76.7%、氧含量5.5%、SO2濃度185 μL/L時,使用德圖350煙氣分析儀測定不同取樣孔中煙氣的成分及含量,煙氣分析儀量程為0~5 000×10-6,檢測精確度為1×10-6,最終測量結(jié)果見表4。

表4 不同取樣孔煙氣成分及含量

利用不同取樣孔下單位距離脫硫效率的變化量分析反應(yīng)器不同位置的脫硫反應(yīng)速率,如圖2所示??芍摿蚍磻?yīng)初期反應(yīng)速率最快,隨著反應(yīng)的進行,脫硫反應(yīng)速率基本不變,直至反應(yīng)器出口位置脫硫反應(yīng)速率大幅下降,因此可將脫硫過程分成3個階段:常速段、降速段、擬平衡段,不同取樣孔在脫硫反應(yīng)器上對應(yīng)的位置及分段示意如圖3所示。

圖2 不同取樣孔單位距離脫硫效率變化量Fig.2 Change of desulfurization efficiency per unit distanceof different sampling holes

圖3 脫硫反應(yīng)過程分區(qū)示意Fig.3 Schematic diagram of desulfurization reaction process

整個脫硫過程中,常速段中脫硫劑在有水的條件下,Al離子和Si離子溶解出來與脫硫劑中堿性物質(zhì)發(fā)生反應(yīng),此時脫硫劑表面有充足的水分和有效物質(zhì)供脫硫反應(yīng)[15],脫硫反應(yīng)速率最快。在降速段,由于脫硫產(chǎn)物體積大于脫硫劑孔隙體積,隨著反應(yīng)進行,脫硫產(chǎn)物逐漸覆蓋在脫硫劑表面,最后形成致密的產(chǎn)物層[16],氣體擴散阻力增加,導(dǎo)致脫硫反應(yīng)速率逐漸下降。根據(jù)不同取樣孔中SO2濃度的變化,可以看出前2個階段所脫除的SO2占入口煙氣中SO2總量的90%,說明前2個階段為脫硫反應(yīng)的主要階段,因此在工程中可強化前2個階段來提高脫硫效率,若在脫硫劑中加入含氯的可溶鹽可增加水分的持水性,從而延長水分在脫硫劑中的停留時間[17]。

由表4可知,隨著脫硫反應(yīng)進行,脫硫溫度呈下降趨勢,說明脫硫反應(yīng)過程中存在能量傳遞,主要原因是在脫硫劑在進料口進入與煙氣充分接觸,氣液固三相之間發(fā)生強烈的熱傳遞、熱交換,最終使煙氣溫度下降,在脫硫反應(yīng)后半段煙氣溫度變化幅度減小,說明煙氣與脫硫劑已發(fā)生充分接觸,脫硫反應(yīng)基本完成,此時煙氣溫度降低主要是由于煙氣及脫硫劑中水分蒸發(fā)所致[18]。

2.1.3脫硫劑中硫含量變化

脫硫中硫含量反映了該取樣孔中脫硫反應(yīng)進行程度,為研究脫硫反應(yīng)過程中脫硫劑中硫含量的變化,選取與2.1.2相同的鍋爐工況,鍋爐負荷為分別為76.7%和93.3%時,對不同的取樣孔進行取樣,測量硫含量,結(jié)果見表5,脫硫劑中硫含量隨取樣孔位置的變化如圖4所示。試驗中取樣設(shè)備所選取的脫硫劑為脫硫反應(yīng)器中建立的坐標(biāo)系中x=1時不同取樣孔位置的脫硫劑,由圖4可知,在不同工況下,隨著取樣孔位置升高,除取樣孔2、4、6外脫硫劑中硫含量呈增加趨勢,原因是脫硫反應(yīng)從反應(yīng)器底端開始沿脫硫反應(yīng)器向上進行,隨著脫硫反應(yīng)的發(fā)生,脫硫劑中的活性物質(zhì)與SO2發(fā)生反應(yīng),所生成的硫化物覆蓋在脫硫劑表面,導(dǎo)致脫硫劑中硫含量增加。同時發(fā)現(xiàn)在工況1和工況2中,反應(yīng)前后脫硫劑中的硫含量分別增加0.50%、0.95%,原因是工況2中鍋爐負荷較大,在脫硫劑中活性物質(zhì)一定的情況下,SO2初始濃度較高,脫硫反應(yīng)速率越快,生成的脫硫產(chǎn)物越多,反應(yīng)前后硫含量差值越大。取樣孔2的硫含量出現(xiàn)小幅下降,原因是取樣孔2處位置在煙氣的進氣口附近,由于是直角彎頭,所以反應(yīng)器內(nèi)出現(xiàn)煙氣向右偏斜的情況,而取樣孔6處在脫硫劑進料口附近,因此脫硫劑左側(cè)進料會導(dǎo)致煙氣向左偏斜,因此推測導(dǎo)致取樣孔2和6處出現(xiàn)硫含量降低的原因是脫硫反應(yīng)器內(nèi)流場出現(xiàn)偏斜,存在流場不均勻的情況。說明在該工藝中可通過優(yōu)化反應(yīng)流場提高脫硫效率,主要采取改進反應(yīng)器內(nèi)部結(jié)構(gòu)或添加內(nèi)構(gòu)件等手段[19-21]。

表5 不同取樣孔中脫硫劑硫含量變化

圖4 脫硫劑硫含量隨取樣孔位置的變化Fig.4 Change of sulfur content of desulfurizer with sampling hole position

2.2 脫硫工藝條件對脫硫效率的影響

2.2.1增濕水量

水分對脫硫反應(yīng)至關(guān)重要[22-23]。由于神東地區(qū)較低的煙氣排放標(biāo)準(zhǔn),加上神東煤種硫含量較低,燃燒后所產(chǎn)生的粉煤灰有較高的堿性。神東現(xiàn)場通常在脫硫劑摻混比為1∶0的條件下進行脫硫即可達到煙氣排放標(biāo)準(zhǔn)。為了尋找最佳增濕水量,在摻混比為1∶0、鍋爐負荷為100%、氧含量5%~6%、增濕水量分別為0、0.14、0.27 t/h條件下進行脫硫試驗,系統(tǒng)連續(xù)穩(wěn)定運行30 min后通過數(shù)據(jù)監(jiān)測系統(tǒng)讀取出口SO2濃度,最終獲得脫硫效率隨增濕水量的變化曲線如圖5所示。

圖5 脫硫效率隨運行時間的變化Fig.5 Change of desulfurization efficiency with operation time

由圖5可知,隨著增濕水量增加,脫硫效率增加,原因是增濕水量增加,水分在脫硫劑中的停留時間延長,發(fā)生脫硫反應(yīng)的有效時間增加,同時溶解在水中的硅離子和鋁離子濃度增加,脫硫反應(yīng)速率增加,有效物質(zhì)被充分利用,脫硫效率增加[24]。該結(jié)果得到了相關(guān)學(xué)者的驗證[25-27],但由于現(xiàn)場限制,增濕水量過多會出現(xiàn)布袋結(jié)露現(xiàn)象,導(dǎo)致布袋阻力及能耗增加[28],因此現(xiàn)場中在不影響布袋正常運行的情況下應(yīng)選擇最佳的增濕水范圍,使脫硫劑中有效物質(zhì)和水分均得到充分利用。根據(jù)脫硫結(jié)果,增濕水量從0增加到0.14 t/h時,平均脫硫效率增加17.60%,增濕水量從0.14 t/h增加到0.27 t/h時,平均脫硫效率增加28.81%,因此本試驗中最佳增濕水量為0.14~0.27 t/h。

2.2.2SO2初始濃度

不同鍋爐負荷下SO2初始濃度不同,選取鍋爐負荷36.7%、76.7%、100%進行脫硫試驗,尋找SO2的最佳初始濃度范圍。在氧含量為5%~6%、增濕水量為0.27 t/h條件下,使用testo350煙氣分析儀檢測不同負荷下的SO2初始濃度分別為355、555、705 μL/L。工況穩(wěn)定后系統(tǒng)連續(xù)運行30 min,在數(shù)據(jù)監(jiān)測系統(tǒng)上讀取出口煙氣中SO2濃度,最后得到的脫硫曲線如圖6所示。

圖6 平均脫硫效率隨SO2初始濃度的變化Fig.6 Change of average desulfurization efficiency with the initial concentration of SO2

由圖6可知,隨SO2初始濃度增加,平均脫硫效率呈下降趨勢,主要原因是在一定的含濕量和Ca/S比下,SO2初始濃度不同相當(dāng)于脫硫劑的水鈣比發(fā)生變化。SO2初始濃度越高,脫硫反應(yīng)向右移動,反應(yīng)速率越快,但煙氣擴散速率不變,所以二者差值增加,導(dǎo)致脫硫效率降低。該結(jié)論與相關(guān)學(xué)者所得到結(jié)論一致[29-31]。若脫硫反應(yīng)速率遠大于氣體擴散速率,則脫硫劑中有效物質(zhì)未被利用就被脫硫產(chǎn)物覆蓋,此時脫硫劑有效物質(zhì)利用率低,因此存在最佳初始濃度使脫硫劑有效物質(zhì)利用率最高。初始濃度由350 μL/L增至550 μL/L時,脫硫效率降低25.87%,初始濃度由550 μL/L增至700 μL/L時,脫硫效率降低2.47%,因此本文最佳初始濃度為350~550 μL/L,說明較低的初始濃度對脫硫反應(yīng)更有利。

2.2.3摻混比

當(dāng)鍋爐負荷為100%時,選取摻混比為分別為1∶0、3∶1、2∶1進行脫硫試驗,研究脫硫效率隨摻混比的變化規(guī)律,結(jié)果如圖7所示。

圖7 平均脫硫效率隨摻混比的變化Fig.7 Change of average desulfurization efficiency withmixing ratio

由圖7可知,隨著熟石灰占比增加,脫硫效率呈上升趨勢,主要是由于熟石灰占比增加,脫硫劑中活性物質(zhì)含量增多,反應(yīng)物濃度增加,促進脫硫反應(yīng)向右進行,因此脫硫效率增加。若外加熟石灰過多,降低脫硫工藝的經(jīng)濟性,同時應(yīng)考慮脫硫劑的有效利用率,降低脫硫反應(yīng)速率與氣體擴散速率差值,因此需要找到試驗中最佳的摻混比。摻混比從1∶0增至3∶1時,脫硫效率增加7.72%,脫硫效率從3∶1增加至2∶1時,脫硫效率增加10.55%。因此本文最佳摻混比為3∶1~2∶1。

3 結(jié) 論

1)通過檢測沿程脫硫劑中水分及硫含量變化,發(fā)現(xiàn)隨著反應(yīng)的進行,脫硫劑中水分及硫含量分別呈降低和增加的趨勢,水分對于脫硫反應(yīng)具有至關(guān)重要的作用。

2)根據(jù)沿程煙氣中單位距離脫硫效率的變化將脫硫過程分為3個階段:常速段、降速段、擬平衡段,前2個反應(yīng)階段為關(guān)鍵段,所脫除的SO2為入口SO2總量的90%,采取有效手段延長水分在脫硫劑中的停留時間可提高脫硫效率。

3)通過研究增濕水量、SO2初始濃度、摻混比對脫硫效率的影響,發(fā)現(xiàn)增濕水量增加、SO2初始濃度降低、熟石灰占比增加都會促進脫硫反應(yīng),脫硫效率增加。試驗最佳增濕水量、初始濃度、摻混比分別為:0.14~0.27 t/h、350~550 μL/L、3∶1~2∶1。

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