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含硫污水屏蔽泵的故障分析及改進(jìn)措施

2020-05-08 09:33馬文禮李立峰胡建忠張保元
設(shè)備管理與維修 2020年7期
關(guān)鍵詞:含硫硫化物屏蔽

馬文禮,李立峰,胡建忠,張保元

(中石油克拉瑪依石化有限責(zé)任公司,新疆克拉瑪依 834003)

0 引言

隨著當(dāng)前環(huán)保要求的逐漸提高,屏蔽泵在化工生產(chǎn)中的應(yīng)用也越來越廣泛。其結(jié)構(gòu)為電機(jī)和葉輪同軸,沒有軸封,不需要潤滑油,所有正常運(yùn)行過程中可以有效防止泄漏事故的發(fā)生,非常適用于易燃、易爆、有毒、有害介質(zhì)的輸送[2]。鑒于屏蔽泵具有體體積小、重量輕及可靠性高等優(yōu)點(diǎn)[1],某加氫裝置含硫污水中H2S(硫化氫)含量較大,故采用屏蔽泵外送。

1 屏蔽泵簡介

某加氫裝置屏蔽泵P-1207A 主要用于含硫污水的外送,型號(hào)為F62-416H4BM-0405U1B1-BV,生產(chǎn)廠家為大連帝國屏蔽電泵有限公司(圖1)。該泵主要由泵體、葉輪、石墨軸承、軸套、定子、推力盤、電機(jī)轉(zhuǎn)子組成,電機(jī)定子組件的內(nèi)表面和轉(zhuǎn)子組件的外表面裝有非磁性耐腐蝕金屬薄板制成的屏蔽套(用于隔離介質(zhì))(圖2)。其主要作用是將加氫裝置分餾塔頂回流罐D(zhuǎn)-1202 中的H2S 含量較高的污水外送出裝置,介質(zhì)組分為水和氯離子、鐵離子、硫化物、氨氮等雜質(zhì),其中硫化物濃度一般在1000 mg/L 左右,輸送介質(zhì)溫度約40。如果該泵出現(xiàn)故障,含硫污水無法及時(shí)外送,將造成分餾塔降低吹氣量,產(chǎn)品質(zhì)量不合格等一系列問題,并影響裝置正常生產(chǎn)。

2 屏蔽套開裂事故案例

圖1 屏蔽泵工藝流程

2018 年10 月3 日,某加氫班組反映90 萬噸加氫裝置含硫污水泵P-1207A 運(yùn)行中自停,現(xiàn)場點(diǎn)擊啟泵按鈕再次啟泵后觀察現(xiàn)場TRG(Teikoku Rotary Guardian,旋轉(zhuǎn)檢測(cè)儀)[3]表指針在綠色良好區(qū)域,但運(yùn)行許久泵自停,于是切換至B泵使用,該泵停用待檢查。10 月9 日,設(shè)備技術(shù)人員再次試泵發(fā)現(xiàn)泵運(yùn)行一會(huì)依然自停,聯(lián)系電修現(xiàn)場測(cè)量泵運(yùn)行時(shí)的實(shí)時(shí)電流,啟泵后未開出口閥,當(dāng)時(shí)泵的電流值已經(jīng)達(dá)到110 A,而此泵的額定電流只有17 A,基本判斷該泵無法長時(shí)間運(yùn)行,不斷自停的原因可能為屏蔽泵機(jī)械部分故障。當(dāng)日聯(lián)系鉗工拆檢該泵,發(fā)現(xiàn)泵的前后端石墨軸承完好,但轉(zhuǎn)子屏蔽套開裂損壞(圖3)。

3 屏蔽套開裂的原因分析

(1)查看設(shè)備運(yùn)行記錄,裝置開工后,2018 年9 月29 日制氫一班根據(jù)車間要求,對(duì)P-1207A 入口過濾器進(jìn)行清理回裝,并將P-1207B 切至A 泵運(yùn)行至10 月3 日跳閘。泵入口液位控制正常,沒有抽空斷流現(xiàn)象。從拆檢情況看,泵前、后端石墨軸承均完好(圖4)。因此,可以排除泵抽空導(dǎo)致轉(zhuǎn)子損壞的因素。

圖2 屏蔽泵的結(jié)構(gòu)

圖3 屏蔽泵屏蔽套開裂

圖4 屏蔽泵石墨軸承

(2)拆開屏蔽泵檢查:轉(zhuǎn)子及屏蔽泵內(nèi)壁均干凈,未發(fā)現(xiàn)有明顯顆粒物等其他雜質(zhì)(圖5);過濾器入口較臟,說明入口過濾有效。因此,可以排除泵內(nèi)介質(zhì)不干凈導(dǎo)致轉(zhuǎn)子屏蔽套磨損的原因。

(3)翻閱泵的隨機(jī)資料并咨詢泵設(shè)計(jì)廠家,轉(zhuǎn)子屏蔽套的作用是隔離所輸送介質(zhì)與轉(zhuǎn)子矽鋼片接觸。該泵主軸材料為304#不銹鋼,包在軸上的轉(zhuǎn)子材料為矽鋼片,矽鋼片兩端壓板材料為304#不銹鋼,矽鋼片外側(cè)的屏蔽套材料為316 不銹鋼。屏蔽套與矽鋼片兩端壓板采用焊接方式密封,為異種鋼焊接。此泵介質(zhì)為含硫污水,其H2S 含量濃度較高。根據(jù)現(xiàn)場屏蔽套損壞的照片分析,斷裂部位無明顯減薄,判斷為屏蔽套不銹鋼焊口在含硫污水環(huán)境下長期使用而產(chǎn)生的應(yīng)力腐蝕開裂、擴(kuò)展[4]。裂口在泵運(yùn)轉(zhuǎn)過程中擴(kuò)展進(jìn)而造成轉(zhuǎn)子掃膛,超電流跳閘,查看現(xiàn)場屏蔽套紋裂出現(xiàn)的位置,是從焊接位置裂向轉(zhuǎn)子中間的斜口。對(duì)設(shè)備發(fā)生故障前的介質(zhì)含硫污水組分分析,發(fā)現(xiàn)硫化物濃度明顯升高,其中最大值約為正常值的5 倍(表1)。這也進(jìn)一步驗(yàn)證了,屏蔽套開裂與H2S 腐蝕有直接關(guān)系。

圖5 屏蔽泵內(nèi)壁

表1 90 萬噸加氫裝置含硫污水組分分析

4 解決措施

基于對(duì)屏蔽泵屏蔽套開裂的原因分析,從2018 年11 月份起對(duì)該泵進(jìn)行升級(jí)管理,制定了一系列解決措施,有效解決了屏蔽套開裂的問題。具體解決措施如下:

(1)定期切換屏蔽泵,檢查、清洗入口過濾器。由于該泵輸送介質(zhì)含有雜質(zhì),潔凈度不夠[5],必須保證入口過濾器有效,能夠及時(shí)將雜質(zhì)過濾掉,防止進(jìn)入泵體損壞石墨軸承跟屏蔽套。

(2)屏蔽泵的運(yùn)行情況主要靠TRG 表監(jiān)控。TRG 表安裝在現(xiàn)場屏蔽泵靠近電機(jī)的一端,主要監(jiān)控屏蔽泵的軸向竄量、軸承磨損、電機(jī)轉(zhuǎn)向等。TRG 表有一個(gè)指針,指針區(qū)域分為綠、黃、紅,表指針的位置極為重要,是判斷設(shè)備是否正常運(yùn)行的重要依據(jù)。為了提高TRG 表的巡檢質(zhì)量,特制定檢查參考依據(jù)(表2)。操作人員在日常巡檢時(shí)就可以盡早發(fā)現(xiàn)屏蔽泵故障,防止設(shè)備進(jìn)一步損壞。

表2 泵運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)TRG 表判斷標(biāo)準(zhǔn)

(3)屏蔽套材料升級(jí)。由于H2S 的腐蝕,屏蔽套更換為耐腐蝕性更好的材料,從而延長轉(zhuǎn)子的使用壽命。在目前材料不變情況下,3 年更換一次屏蔽泵轉(zhuǎn)子,減少因設(shè)備損壞而造成裝置的生產(chǎn)波動(dòng)。

(4)定期對(duì)輸送介質(zhì)含硫污水的組分進(jìn)行分析,尤其關(guān)注硫化物濃度的變化,因?yàn)榱蚧餄舛雀哂谡V禃r(shí)會(huì)加劇屏蔽泵內(nèi)部件腐蝕。每月進(jìn)行一次硫化物濃度的趨勢(shì)分析,加強(qiáng)對(duì)該指標(biāo)的管理。

5 結(jié)束語

長久以來,屏蔽泵以相比于離心泵,噪聲小、泄漏率低、體積小[6],不需要潤滑油潤滑等優(yōu)點(diǎn)而被廣泛應(yīng)用,但實(shí)際工況復(fù)雜多變等都會(huì)造成屏蔽泵出現(xiàn)各種故障。對(duì)某加氫裝置含硫污水屏蔽泵屏蔽套開裂進(jìn)行了分析,并制定了相應(yīng)的改進(jìn)措施,最終解決了屏蔽泵屏蔽套開裂的問題,不僅節(jié)約了維修成本,而且延長了屏蔽泵的有效運(yùn)行時(shí)間,為處理屏蔽套開裂的問題提供了借鑒和參照。

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