王彥青
(中海石油(中國)有限公司天津分公司,天津 300459)
海上采油平臺對于油田伴生天然氣的處理,一般為初步脫水、除油,供給本平臺及周邊無伴生天然氣平臺的燃氣透平發(fā)電使用,多余部分通過火炬放空燃燒。淺海、近海油田將產(chǎn)出的天然氣深度脫水、除油后,經(jīng)海底管道外輸至陸地處理廠做進一步的脫硫等處理,然后銷售。
渤海L 油田群部分油井兼有氣層,產(chǎn)液量大,油田伴生氣及單氣層氣構成外輸天然氣的來源。通過天然氣流程優(yōu)化改造,提高天然氣利用率,增大外輸量,減小放空量,日減少火炬放空量12 萬方。
渤海L 油田群主要包括中心處理平臺(下文簡稱CEP)、天然氣處理平臺(下文簡稱BOP)、周邊小平臺及儲油輪。其中CEP 與BOP 通過棧橋連接。渤海L 油田群ODP 設計天然氣主要處理流程為:CEP 油井產(chǎn)出的伴生天然氣一路經(jīng)過處理后供CEP 和FPSO 燃氣透平發(fā)電使用;一路去BOP 壓縮機,進入BOP 天然氣處理流程;一路經(jīng)脫水脫油后燃燒放空;油田群周邊小平臺油井物流經(jīng)混輸海管輸送至BOP,經(jīng)氣液兩相分離,脫水、脫油及加壓處理;渤中M 油田群伴生天然氣經(jīng)海管輸送至BOP,經(jīng)脫水、脫油后,其中一路進入燃氣壓縮機入口洗滌器,另一路直接進入燃氣壓縮機二級洗滌罐做脫水加壓處理。
所有匯集到BOP 外輸燃氣壓縮機壓縮處理的天然氣、經(jīng)原油/天然氣換熱器BOP-E-2501 和BOP-WC2501 冷卻后,再經(jīng)三甘醇入口洗滌器BOP-V-2502 脫水、脫油,三甘醇入口過濾器BOP-F-2501 除雜、脫水,再經(jīng)三甘醇系統(tǒng)接觸塔BOP-TW-2501 脫水、脫輕烴重烴后外輸至FPSO,經(jīng)FPSO 單點輸送至陸地終端處理廠處理,處理合格后供下游用戶使用。
CEP 給BOP 壓縮機供氣的流程是通過一級分離器CEPV-2001(操作壓力0.45 MPa)天然氣出口與BOP 壓縮機BOPC-2501A/B/C 入口洗滌器BOP-V-2501(操作壓力0.42 MPa)之間一條6"管線,管線上安裝有調(diào)節(jié)閥CEP-PV-2050A/B,流程兩容器之間的流程壓差為30 kPa,CEP 每天只有約2 萬方的天然氣輸至BOP 燃氣壓縮機處理,不能大幅度減少火炬放空量。
火炬放空量過大會引起一系列后果:在風向朝向平臺時,火炬高溫影響鉆修機鉆臺的正常作業(yè);BOP 平臺上甲板的火氣探頭頻繁探測到火炬火焰而報警;燃燒不徹底造成空氣污染,火炬高速氣流容易攜帶微油滴飄落甲板或海面造成環(huán)境污染。需要增大BOP 天然氣外輸功效,減少火炬放空。
BOP 燃氣外輸壓縮機尚有處理余量。CEP 平臺3 臺電動壓縮機為兩用一備,每臺設計壓縮氣量為8.6 萬方/天。目前工況下,CEP 日產(chǎn)氣:28 萬方,CEP 目前2 臺透平每天用氣7 萬方,每日向FPSO 送氣5 萬方,一級分離器向BOP 補氣2 萬方。此時每日放空為14 萬方。充分利用BOP 平臺天然氣處理余量進行處理,可以減少火炬放空量12 萬方/天。
在PV-3141 的旁通管線的截止閥下游添加一個三通及一個截止閥,從三通引出一條6"管線,與渤中M 油田來氣海管出口管線合并一起進入BOP-V-MD3102 罐。如圖1 所示,加粗線為新增管線。
新增6" 管線上還需安裝2" 帶關斷功能的調(diào)節(jié)閥(PVMD3132)及旁通管路;V-3104 罐上的壓力表PI-3132 改為壓力變送器PIT-MD3132,用于控制新增管線上的調(diào)節(jié)閥(PV-MD3132)。
新增天然氣流程,實現(xiàn)CEP 天然氣處理系統(tǒng)進出口流程、BOP 天然氣處理系統(tǒng)進出口流程均有聯(lián)通管路,可以實現(xiàn)雙流程聯(lián)動調(diào)節(jié),增加天然氣處理系統(tǒng)的穩(wěn)定性和壓縮機負載穩(wěn)定性。有利于降低海管段塞流沖擊,增加壓縮機運行穩(wěn)定性,從而大大降低了流程運行風險,大大提高壓縮機機組使用壽命。
渤中M 油田群供氣量基本相同,從表1 對比看到,渤海L油田BOP 外輸氣量每天能增多12 萬方左右,達到了預期的目標,較短時間回收成本并取得較大收益。
BOP 設有3 臺壓縮機,單臺壓縮機最大氣處理量為39 萬方,兩用一備。壓縮機一級洗滌器與一級壓縮氣缸間濾器壓差每3 d 左右濾器就升至60 kPa,造成壓縮機帶載率降至80豫以下,嚴重影響設備的正常運行。為此,頻繁停機清洗濾網(wǎng),而頻繁啟停影響設備的使用壽命、影響外輸氣量和上下游流程平穩(wěn)運行,并造成伴生天然氣放空燃燒。
圖1 渤海L 油田天然氣處理流程
表1 渤海L 油田BOP 外輸氣量 萬方
從壓縮機入口天然氣檢測報告看出:壓縮機入口混合氣樣出現(xiàn)二氧化碳和輕質(zhì)油成分。由于渤海L 油田CEP 為間歇性輔助供氣,可以推斷渤中M 油田群的天然氣中含輕質(zhì)油較多。結(jié)合洗滌器罐取液觀察,其含水和雜質(zhì)也比較多,主要雜質(zhì)為含碳雜質(zhì)。
為解決天然氣流程的含液量太多的問題,需在壓縮機入口洗滌罐至壓縮機主管線上增加一套雙聯(lián)濾器(圖2),在進入壓縮機之前對天然氣進行精過濾,以除去輕烴和雜質(zhì),雙聯(lián)濾器投用后BOP 燃氣壓縮機由原來3 d 停機清洗濾網(wǎng)減緩至30 d 停機清洗濾網(wǎng),設備運轉(zhuǎn)狀況良好,機組故障率明顯下降。
(1)天然氣流程改造,實現(xiàn)CEP 和BOP 流程進口、出口雙流程聯(lián)動調(diào)節(jié),增加天然氣處理系統(tǒng)的穩(wěn)定性和壓縮機負載穩(wěn)定性,外輸天然氣實際增長氣量達到理論預期值。這對天然氣處理和外輸中,合理利用改造流程提高天然氣利用率、增強流程穩(wěn)定性、提高生產(chǎn)設備設施使用率等方面有借鑒意義。
(2)雙聯(lián)濾器改造,壓縮機組運轉(zhuǎn)狀況良好,機組故障率明顯下降,既保證壓縮機機組使用壽命,又響應公司節(jié)能減排的要求,節(jié)約能源資源,達到節(jié)能減排的目的。
圖2 BOP 增設雙聯(lián)濾器流程