涂連濤
中國石油獨(dú)山子石化分公司
中國石油獨(dú)山子石化煉油廠(以下簡稱獨(dú)山子石化)1 000×104t/a常減壓蒸餾裝置由中國石化洛陽工程公司設(shè)計(jì),減壓系統(tǒng)引進(jìn)殼牌(Shell)公司減壓工藝包,減頂采取3級抽真空[1]。減壓爐爐管逐級擴(kuò)徑,使常壓渣油充分汽化,吸收足夠的熱量。減壓塔設(shè)置4段Mellapak填料,回流取熱采取空塔噴淋技術(shù),降低塔的壓降。設(shè)計(jì)減壓爐出口溫度436 ℃,進(jìn)料段溫度415 ℃,汽化段壓力(A)2.5 kPa,塔頂壓力(A)1.2 kPa,設(shè)計(jì)減壓渣油切割點(diǎn)575 ℃。
蒸餾裝置總拔出深度通常采用減壓渣油的切割點(diǎn)表示。需要強(qiáng)調(diào)的是,減壓渣油的切割點(diǎn)不是減壓渣油的初餾點(diǎn),而是指減壓渣油收率對應(yīng)于原油實(shí)沸點(diǎn)蒸餾曲線上的溫度[2]。國外減壓渣油切割點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)是565 ℃,只有減壓渣油切割點(diǎn)超過565 ℃才稱為深拔[3]。美國KBC公司的原油深度切割技術(shù)使減壓渣油切割點(diǎn)達(dá)到607~621 ℃[4]。減壓深拔技術(shù)的關(guān)鍵為高溫低壓,具體可歸納為以下幾點(diǎn):
(1) 較高的減壓爐出口溫度和汽化率。
(2) 低壓降、低溫降的轉(zhuǎn)油線。
(3) 塔頂高真空度。
(4) 填料層低壓降。
(5) 高效的氣液分布器。
2015年以來,受中哈管道原油資源平衡和成品油市場影響,獨(dú)山子石化原油加工負(fù)荷逐步從90%降至70%,且原油性質(zhì)逐步變重,原油密度(20 ℃)從830 kg/m3升至845 kg/m3,中哈管道輸送的原油從以哈油為主轉(zhuǎn)變?yōu)橐远碛蜑橹?。哈?540 ℃餾分收率為13.8%,俄油>540 ℃餾分收率為20.9%,蒸餾裝置加工俄油比例上升后,蠟油收率降低。近年來,國內(nèi)成品油市場消費(fèi)結(jié)構(gòu)變化,汽油消費(fèi)量快速增長,柴油消費(fèi)量增長緩慢,消費(fèi)柴汽比持續(xù)下降,催化裂化裝置保持高負(fù)荷生產(chǎn),對蠟油原料的需求上升。為適應(yīng)市場需求,獨(dú)山子石化開展降低柴汽比工作,蒸餾裝置實(shí)施減壓深拔,提高蠟油收率。從2016年底開始,蒸餾裝置開始實(shí)施減壓深拔,減壓爐出口溫度逐步從418 ℃提至424 ℃,減三線回流量逐步從145 t/h降至120 t/h。
獨(dú)山子石化1 000×104t/a常減壓蒸餾裝置減壓深拔存在的問題及分析如下:
(1) 洗滌油泵抽空。洗滌油泵(P-204A、B)有大小兩臺泵,P-204A為小泵,必需氣蝕余量NPSHr為3.6 m;P-204B為大泵,必需氣蝕余量NPSHr為4.8 m。2017年,洗滌油泵出現(xiàn)抽空現(xiàn)象,且大泵比小泵更容易抽空,為防止泵抽空,必須控制泵出口流量,洗滌油罐被迫滿罐操作,增加泵入口壓頭。洗滌油罐(V-204)滿罐操作時(shí),罐頂壓力(A)在2.5~70 kPa波動,波動范圍較大。根據(jù)洗滌段結(jié)構(gòu)判斷,洗滌油罐滿罐操作時(shí),罐頂壓力波動大的原因是:洗滌油進(jìn)入洗滌油罐氣相返塔線,氣相線內(nèi)洗滌油高度變化,導(dǎo)致洗滌油罐罐頂壓力變化。此時(shí),罐頂壓力指示的實(shí)際為該處液體靜壓+汽化段壓力,當(dāng)洗滌油液位未達(dá)到罐頂測壓點(diǎn)時(shí),顯示的壓力是汽化段壓力(A)2.5 kPa,當(dāng)洗滌油液位達(dá)到V-204氣相返塔口時(shí),V-204罐頂與氣相返塔口高度差為10 m,洗滌油在該處溫度下的密度為715 kg/m3,根據(jù)高度核算,液體靜壓見式(1)。
p=ρgh
=715 kg/m3×9.8 m/s2×10 m/1 000
=70 kPa
(1)
式中:p為液體靜壓,kPa;ρ為液體密度,kg/m3;g為重力加速度,m/s2;h為液體高度,m。
液體靜壓加上2.5 kPa的氣相壓力,則罐頂壓力為72.5 kPa,與壓力波動上限70 kPa很接近。減壓塔洗滌段流程見圖1。
(2) 洗滌段填料結(jié)焦嚴(yán)重。2015年蒸餾裝置檢修開工后至2019年大檢修停工前,洗滌段填料層壓降由0.15 kPa逐步升至0.45 kPa,反映填料層逐步結(jié)焦的趨勢。2019年大修時(shí)發(fā)現(xiàn):減三線回流過濾器絲網(wǎng)破損,減壓塔內(nèi)減三線回流主管、分配管油泥較多,越靠近主管末端,油泥越多,見圖2(a),減三線回流部分噴嘴堵塞。減壓塔洗滌段共6層Mellapak填料,從上至下填料結(jié)焦逐步加重,1~2層結(jié)焦較少,3~4層結(jié)焦加重,噴頭下方的焦粉少而噴淋間隙區(qū)域的焦粉較多,5~6層結(jié)焦最嚴(yán)重,見圖2(b),噴頭下方較干凈的區(qū)域也很少。洗滌油集油槽內(nèi)焦粉、碎焦塊較多,見圖2(c),洗滌油抽出口焦粉、碎焦塊較多,見圖2(d)。
從大檢修時(shí)的檢查情況判斷,洗滌油泵出現(xiàn)抽空的原因?yàn)椋合礈煊吞盍蠈咏Y(jié)焦,結(jié)焦物落入洗滌油抽出槽,導(dǎo)致洗滌油抽出口堵塞,流道變窄。
洗滌油填料層上的“焦”有兩種存在形式,第1種為焦粉,第2種為亮黑色的結(jié)焦區(qū)。焦粉一方面來源于氣相攜帶的減壓爐、轉(zhuǎn)油線等部位剝離的焦粉;另一方面,洗滌油集油槽的焦粉隨洗滌油返回至減壓爐入口,然后回到減壓塔,部分焦粉在減壓塔內(nèi)隨油品汽化進(jìn)入洗滌段填料層。
為了分析洗滌段填料層結(jié)焦的原因,對各填料層結(jié)焦情況進(jìn)行對比分析。從洗滌段第3層填料開始,噴頭下方較干凈的區(qū)域逐步減少,并在噴淋間隙出現(xiàn)亮黑色的結(jié)焦區(qū),顏色比焦粉亮,類似于瀝青狀附著在填料的波紋板上,硬度高。判斷該處填料潤濕不足,產(chǎn)生高溫干區(qū),導(dǎo)致瀝青質(zhì)結(jié)焦。洗滌段第4層填料的亮黑色結(jié)焦區(qū)(見圖3紅圈內(nèi))明顯增多,主要分布在噴淋間隙區(qū)域。檢查填料內(nèi)部發(fā)現(xiàn),亮黑色生焦區(qū)并非只存在于填料層表面,而是貫穿于整個(gè)填料層,亮黑色結(jié)焦區(qū)的焦粉附著量高于其他區(qū)域。洗滌段第5層填料亮黑色結(jié)焦區(qū)繼續(xù)增加,相應(yīng)的焦粉含量也隨之增加。洗滌段第6層填料結(jié)焦情況與第5層相近,但噴頭下方圓形的干凈區(qū)域幾乎消失,焦粉分布相對均勻。
2019年大修時(shí)的洗滌段填料層總體結(jié)焦情況比2015年大修時(shí)更為嚴(yán)重,且該大修周期內(nèi)填料運(yùn)行4年,而在2015年大修時(shí)填料共運(yùn)行6年。
亮黑色結(jié)焦區(qū)主要分布于3~6層,縱向呈錐型或圓臺型,貫穿于整個(gè)填料層,判斷結(jié)焦與本周期加工負(fù)荷較低及減壓深拔有關(guān)。2015年大修后,蒸餾裝置加工負(fù)荷從90%降至70%,導(dǎo)致減壓塔進(jìn)料量降低,進(jìn)而導(dǎo)致洗滌段內(nèi)回流量減少。2016年底,開始減壓深拔后,減三線回流量逐步從145 t/h降至120 t/h,雖然洗滌段填料潤濕量滿足殼牌(Shell)公司所給的下限值,但與下限值非常接近,且潤濕量計(jì)算每月進(jìn)行1次,并不能保證潤濕量總是高于下限值。內(nèi)回流量和減三線回流量下降導(dǎo)致洗滌段噴淋密度降低,噴淋間隙區(qū)域擴(kuò)大,這對洗滌段第1~2層填料的影響不大(因第1~2層內(nèi)回流量較高,可彌補(bǔ)噴淋不足的影響),但第3~6層內(nèi)回流量小,會導(dǎo)致第3~6層填料局部潤濕量不足,造成局部結(jié)焦。減三線回流部分噴嘴堵塞,則噴頭下方的結(jié)焦情況將更加嚴(yán)重。填料層表面結(jié)焦會導(dǎo)致下方缺乏噴淋,加劇下方填料的結(jié)焦。洗滌段填料潤濕量計(jì)算公式見式(2)。
qV(WO)=(qm(DWO)-qm(SR in DWO))/ρ(DWO)
(2)
式中:qV(WO)為填料底部的清潔洗油潤濕量,m3/h;qm(DWO)為去加熱爐的洗滌油循環(huán)流量,kg/h;qm(SR in DWO)為循環(huán)洗滌油中減壓渣油的量,kg/h;ρ(DWO)為洗滌油的密度,kg/m3。
qm(SR in DWO)=qm(DWO)×(w(DWO)-
w(HVGO))/(w(SR)-
w(HVGO))
(3)
式中:w(x)為質(zhì)量分?jǐn)?shù),x是DWO(洗滌油)、HVGO(蠟油Ⅱ)及SR(減壓渣油),μg/g。
(3) 減壓爐煙氣中SO2含量超標(biāo)。設(shè)計(jì)減頂瓦斯胺液脫硫后進(jìn)減壓爐燃燒,減頂瓦斯有機(jī)硫含量高,但胺液脫硫無法脫除有機(jī)硫。蒸餾裝置原油中硫質(zhì)量分?jǐn)?shù)設(shè)計(jì)值為0.62%,自2017年3月起,原油中硫質(zhì)量分?jǐn)?shù)逐步從0.5%升至0.85%,最高為0.995%,導(dǎo)致減頂瓦斯脫硫后總硫質(zhì)量濃度升至約3 500 mg/m3。其中,H2S質(zhì)量濃度只有約5 mg/m3,其余全部為硫醇、硫醚等有機(jī)硫。實(shí)施減壓深拔時(shí),減壓塔進(jìn)料溫度高,渣油裂解反應(yīng)加劇,導(dǎo)致減頂瓦斯量上升,其中攜帶的有機(jī)硫含量隨之增加。根據(jù)操作經(jīng)驗(yàn),當(dāng)減壓爐出口溫度高于424 ℃時(shí),會導(dǎo)致減壓爐煙氣中SO2質(zhì)量濃度超過50 mg/m3,不能滿足GB 31570-2015《石油煉制工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》的要求。
減壓塔洗滌段填料層結(jié)焦是影響蒸餾裝置長周期運(yùn)行的關(guān)鍵因素,為確保蒸餾裝置運(yùn)行周期達(dá)到5年,根據(jù)上述對洗滌段填料層結(jié)焦原因的分析,制定以下措施,減緩洗滌段填料層結(jié)焦速率:
(1) 大修時(shí)對洗滌段填料進(jìn)行全部更換,并確保填料安裝質(zhì)量。
(2) 對洗滌段減三線回流主管、分配管進(jìn)行清理,更換全部噴頭。
(3) 定期對減三線回流過濾器進(jìn)行檢查清理,注意檢查過濾器濾網(wǎng),及時(shí)更換有破損的濾網(wǎng)。
(4) 嚴(yán)格按照殼牌(Shell)公司給出的限制值控制洗滌段填料潤濕量,并保持一定的安全裕量。每周對洗滌段填料潤濕量進(jìn)行計(jì)算,原油性質(zhì)發(fā)生大幅變化時(shí)也要對洗滌段填料潤濕量進(jìn)行計(jì)算。
(5) 提高常壓拔出率,有利于降低減壓塔壓降,從而提高汽化段真空度,在拔出率相同的情況下,可降低減壓爐出口溫度,減緩瀝青質(zhì)的結(jié)焦趨勢。在相同的溫度條件下,當(dāng)壓力(A)低于2.66 kPa時(shí),壓力每降低0.13 kPa,汽化率約增加0.5%~0.7%,與溫度升高2 ℃的作用相當(dāng)[3]。
2019年9月大修結(jié)束,蒸餾裝置開工正常,洗滌油罐液位降至60%,洗滌油泵運(yùn)行正常,減壓塔洗滌段填料層壓降由檢修前的0.45 kPa恢復(fù)至0.14 kPa。填料層結(jié)焦是長期緩慢發(fā)生的,日常操作時(shí)需密切關(guān)注填料層壓降變化趨勢,將填料層壓降作為裝置長周期運(yùn)行監(jiān)控參數(shù)。發(fā)現(xiàn)壓降異常上升,及時(shí)分析原因,并對操作進(jìn)行優(yōu)化調(diào)整,確保裝置長周期運(yùn)行。
為解決減頂瓦斯胺液脫硫無法脫除有機(jī)硫、減壓深拔造成減壓爐煙氣SO2排放超標(biāo)的問題,借鑒VOC治理技術(shù)中利用低溫柴油吸收有機(jī)硫的原理,委托設(shè)計(jì)院進(jìn)行研究,將原有減頂瓦斯胺液脫硫塔(C-202)改為柴油吸收塔,利用蒸餾裝置混合柴油(約35 ℃)作為吸收劑,吸收減頂瓦斯中的有機(jī)硫。2018年經(jīng)論證該方法可行,開始進(jìn)行設(shè)計(jì)工作。2019年4月-5月實(shí)施改造,減頂瓦斯脫硫改造流程見圖4,虛線框內(nèi)為新增的減頂瓦斯分液罐(V-217)。
2019年5月底,投用柴油吸收塔,投用后對操作進(jìn)行調(diào)整,投用前后數(shù)據(jù)對比見表1。
柴油吸收塔投用后,經(jīng)操作調(diào)整,減頂瓦斯總硫脫除率逐漸好轉(zhuǎn),吸收后的柴油中硫質(zhì)量分?jǐn)?shù)明顯上升。由表1可知:
表1 柴油吸收塔投用前后數(shù)據(jù)對比柴油吸收劑量/(t·h-1) 柴油吸收劑溫度/℃ 脫后減頂瓦斯中ρ(總硫)/(mg·m-3)總硫脫除率/%吸收前柴油中w(硫)/%吸收后柴油中w(硫)/%減壓爐煙氣中ρ(SO2)/(mg·m-3) 投用前 3 47934.20工況1 5372 15438工況2 7351 662520.442 0.585 10.14工況3 9.529401880.455 0.588 1.99工況4 9.5361 1106810.32
(1) 柴油吸收劑流量從5 t/h提至7 t/h,柴油吸收劑溫度從37 ℃降至35 ℃,減頂瓦斯總硫脫除率從38%升至52%。
(2) 柴油吸收劑流量從7 t/h提至9.5 t/h,柴油吸收劑溫度從35 ℃降至29 ℃,減頂瓦斯總硫脫除率從52%升至88%。
(3) 為驗(yàn)證柴油吸收劑溫度對吸收效果的影響,將柴油吸收劑溫度從29 ℃升至36 ℃,減頂瓦斯總硫脫除率從88%降至68%。
綜上所述,柴油吸收劑流量和溫度均會影響減頂瓦斯總硫脫除效果。在柴油溫度相同的情況下,每增加1 t/h柴油,總硫脫除率提高約6.6百分點(diǎn);在柴油流量相同的情況下,柴油溫度每降低1 ℃,總硫脫除率提高約2.9百分點(diǎn)。目前,減壓爐出口溫度424 ℃,C-202柴油吸收劑流量7 t/h,柴油溫度35 ℃,可保證減壓爐排放煙氣中SO2質(zhì)量濃度滿足環(huán)保要求。根據(jù)減壓深拔的需要,可繼續(xù)提高減壓爐出口溫度。
減壓塔洗滌段中下部填料層存在噴淋間隙,形成高溫干區(qū),引起瀝青質(zhì)結(jié)焦,表面結(jié)焦進(jìn)一步加劇下方填料結(jié)焦,導(dǎo)致填料層從上至下結(jié)焦逐步加重。分析填料層結(jié)焦嚴(yán)重的原因如下:
(1) 2015年大修后,蒸餾裝置加工負(fù)荷下降,導(dǎo)致減壓塔洗滌段內(nèi)回流量減少。
(2) 2016年底開始減壓深拔后,減三線回流量降低。
(3) 減三線回流部分噴嘴堵塞。
以上因素導(dǎo)致填料層潤濕量下降,噴淋間隙區(qū)域擴(kuò)大,加劇了填料層的結(jié)焦。填料層的焦粉、碎焦塊被回流液帶入洗滌油集油槽,造成集油槽內(nèi)焦粉、碎焦塊沉積,導(dǎo)致焦粉、碎焦塊堵塞洗滌油抽出口,使流道變窄,進(jìn)而導(dǎo)致洗滌油泵出現(xiàn)抽空現(xiàn)象。根據(jù)洗滌段填料層結(jié)焦原因分析,制定了減緩填料層結(jié)焦速率的措施。2019年9月,裝置檢修開工后,洗滌油罐液位降至正常液位,洗滌油泵運(yùn)行正常,減壓塔洗滌段填料層壓降恢復(fù)正常。日常操作時(shí),將洗滌段填料層壓降作為裝置長周期運(yùn)行監(jiān)控參數(shù),發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)進(jìn)行操作調(diào)整。
實(shí)施減壓深拔時(shí),減壓塔進(jìn)料溫度高,渣油裂解反應(yīng)加劇,造成減頂瓦斯量上升,導(dǎo)致減壓爐煙氣中SO2排放超標(biāo)。為此,減頂瓦斯脫硫系統(tǒng)增加了柴油吸收措施,該措施有效降低了減頂瓦斯中有機(jī)硫和總硫含量,順利實(shí)現(xiàn)了減壓爐煙氣達(dá)標(biāo)排放,為進(jìn)一步減壓深拔創(chuàng)造了條件。