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某渦軸發(fā)動機核心機振動故障分析

2020-04-26 02:12
中國科技縱橫 2020年24期
關(guān)鍵詞:機匣燃氣幅值

(中國航發(fā)湖南動力機械研究所,湖南株洲 412002)

0.引言

某發(fā)動機核心機轉(zhuǎn)子采用1-0-1的結(jié)構(gòu)布局,包括兩個軸承腔、兩個主軸承,雙支點均采取了彈性鼠籠+擠壓油膜的減振措施,各級葉片盤之間采用圓弧端齒進行連接,結(jié)構(gòu)示意見圖1。燃氣發(fā)生器轉(zhuǎn)子設(shè)計點轉(zhuǎn)速為N1。

圖1 某渦軸發(fā)動機核心機轉(zhuǎn)子結(jié)構(gòu)示意圖

該型發(fā)動機核心機在轉(zhuǎn)速調(diào)試試驗過程中曾出現(xiàn)兩次振動總量幅值超過限制值的現(xiàn)象,故障發(fā)生后,對其進行了詳細的分析,在臺架上進行了部分排查工作,通過對發(fā)動機進行分解檢查,對試驗數(shù)據(jù)進行分析,找到了振動超限的原因,采取了相應(yīng)的排查措施后,核心機成功上推至設(shè)計轉(zhuǎn)速。

1.故障現(xiàn)象

該發(fā)動機核心機在進行轉(zhuǎn)速磨合試驗時,當(dāng)燃氣發(fā)生器轉(zhuǎn)速到93%N1時,過渡段機匣后安裝邊振動測點ZDT45、ZDT315處振動總量幅值超過限制值,過渡段機匣后安裝邊新增加的振動測點ZDTy、ZDTz也達到50mm/s(限制值穩(wěn)態(tài)38mm/s,瞬態(tài)70mm/s)。發(fā)動機下拉轉(zhuǎn)速至90%N1,振動幅值恢復(fù)正常,兩次嘗試從90%N1上推轉(zhuǎn)速的試驗,在燃氣發(fā)生器轉(zhuǎn)速到93%N1附近時,振動超限現(xiàn)象重復(fù)。過渡段機匣后安裝邊振動測點布局見圖2。

圖2 渦輪過渡段機匣振動測點布局

2.故障分析

2.1 故障樹分析

以核心機試驗振動超限為頂事件,建立故障樹(圖3),從機匣振動、轉(zhuǎn)子振動和振動測試反饋不準確3個方面查找故障原因,并進行驗證。

圖3 核心機振動超限故障樹

2.2 復(fù)查與驗證

依據(jù)故障樹分析結(jié)果,結(jié)合發(fā)動機的試驗驗證及分解檢查情況對故障樹底事件進行排查,具體情況見表1。

表1 故障樹底事件排查情況

2.3 原因分析

振動故障多數(shù)屬于非線性動力學(xué)問題,它沒有一種完全相同的振動模式,即便振動模式相似,但引起振動大的原因也不完全一致[1]。整機振動主要是由內(nèi)部故障引起,故障不同,其振動特征也不同,因此可以根據(jù)不同的振動故障推測出故障原因[2]。

根據(jù)此次核心機試驗振動超限進行的故障樹分析,逐一對各種因素進行了排查,最終確定此次核心機轉(zhuǎn)速調(diào)試試驗過程中的振動超限的主要因素:轉(zhuǎn)子不平衡偏大、機匣局部剛性不足引起共振、臨界轉(zhuǎn)速裕度不足。通過對發(fā)動機進行分解檢查、數(shù)據(jù)處理與分析及試驗驗證,確定了振動超限的原因,即燃氣發(fā)生器轉(zhuǎn)子動平衡完成后,進入裝配時,燃氣渦輪轉(zhuǎn)子與壓氣機轉(zhuǎn)子未按動平衡標示零位進行裝配。在排查過程中,發(fā)動機在Ty、Tz處(靠近機匣的支板)安裝的振動測點振動幅值比T45、T315處的小很多,初步認為是由于此次機匣剛性不足,造成的局部共振。對振動頻譜進行了分析,發(fā)現(xiàn)在燃氣發(fā)生器轉(zhuǎn)速90%N1~93%N1左右試驗過程中,燃氣發(fā)生器轉(zhuǎn)子的基頻振動幅值上升明顯,認為有兩種可能原因,一是發(fā)動機在高轉(zhuǎn)速、大狀態(tài)工作時,燃氣發(fā)生器轉(zhuǎn)子的動平衡被破壞;二是燃氣發(fā)生器轉(zhuǎn)子的一階彎曲臨界轉(zhuǎn)速在93%N1附近。

3.排除措施及試驗驗證

針對上述對核心機振動超限原因的分析,采取了如下6條措施:

(1)完善工藝資料,明確了分段轉(zhuǎn)子平衡后在裝配必須嚴格按標識零位裝配;

(2)取消壓氣機第三級葉片盤與離心葉輪之間的引氣盤,確保圓弧端齒連接可靠;

(3)提高燃氣發(fā)生器轉(zhuǎn)子低速動平衡的轉(zhuǎn)速(由1100r/min 提高至 1800/min);

(4)調(diào)整了大彎管與燃氣渦輪導(dǎo)葉內(nèi)支承的軸向尺寸調(diào)整墊,確保在高轉(zhuǎn)速狀態(tài)下的熱變形協(xié)調(diào);

(5)修磨燃氣渦輪工作葉片的榫頭寬度,增加燃氣渦輪工作葉片在裝配狀態(tài)下的軸向活動量,保證燃氣渦輪工作葉片能自由擺動;

(6)增加過渡段機匣、承力機匣及過渡段支板壁厚,以提高機匣剛性,避免機匣局部共振。

通過采取以上措施,核心機在試驗過程中,各振動測點的振動幅值均小于限制值,順利完成了核心機轉(zhuǎn)速達標和初步性能調(diào)試試驗。

4.結(jié)論

本文采用故障樹分析的方法,對某渦軸發(fā)動機核心機起動及轉(zhuǎn)速調(diào)試試驗中的振動超限問題進行逐一排查,對可能引起發(fā)動機試驗振動的原因采取了相應(yīng)的措施,解決了發(fā)動機的振動問題,核心機完成了低轉(zhuǎn)速磨合試驗并成功上推至設(shè)計轉(zhuǎn)速,為該型號后續(xù)研制及類似結(jié)構(gòu)其他型號發(fā)動機的研制提供參考。

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