張孝真,劉軍平,苗 偉,李 浩
(陜西延長(zhǎng)中煤榆林能源化工有限公司,陜西 榆林 718500)
陜西延長(zhǎng)中煤榆林能源化工有限公司線性低密度聚乙烯裝置,采用美國(guó)Univation公司的UNIPOL氣相流化床聚乙烯生產(chǎn)工藝,生產(chǎn)能力為30萬(wàn)t/a。裝置連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn),年操作時(shí)數(shù)為8000h,小時(shí)生產(chǎn)能力37.5噸。裝置從2014年開工至今,主要以鈦系產(chǎn)品為主。尾氣回收壓縮機(jī)主要通過逐級(jí)壓縮冷卻,將脫氣倉(cāng)排放氣體變?yōu)橐后w,經(jīng)高速泵打入反應(yīng)器進(jìn)行回收。不能壓縮的氣體作為粉料輸送氣。液體主要包含原料共聚單體(丁烯-1或己烯-1)和誘導(dǎo)冷凝劑異戊烷。尾氣回收壓縮機(jī)停機(jī)后,脫氣倉(cāng)排放氣體就無(wú)法實(shí)現(xiàn)回收,只能通過火炬進(jìn)行排放。粉料輸送氣需要用新鮮的氮?dú)膺M(jìn)行輸送,因而會(huì)造成原料丁烯和誘導(dǎo)冷凝劑異戊烷損耗嚴(yán)重,降低了單體利用率,同時(shí)增加了氮?dú)獾氖褂昧俊?/p>
表1為線性低密度聚乙烯裝置尾氣回收壓縮機(jī)運(yùn)行情況,月累計(jì)停機(jī)次數(shù)達(dá)到7次,主要停車原因?yàn)閴嚎s機(jī)振動(dòng)高高報(bào)、入口過濾器堵塞、冬季環(huán)境溫度低等原因造成。
表1 尾氣回收壓縮機(jī)停機(jī)次數(shù)統(tǒng)計(jì)
尾氣回收壓縮機(jī)入口設(shè)計(jì)有錐形過濾器,主要用于保護(hù)壓縮機(jī),防止粉塵等雜物進(jìn)入機(jī)體造成設(shè)備損壞。壓縮機(jī)入口設(shè)有壓差表,用于觀察過濾器堵塞情況。線性低密度聚乙烯裝置尾氣回收壓縮機(jī)長(zhǎng)期處于低負(fù)荷運(yùn)行,尾氣中氮?dú)獗壤^高。由于壓縮比的不同,當(dāng)尾氣回收壓縮機(jī)負(fù)荷處于100%運(yùn)行時(shí),尾氣回收壓縮機(jī)一、二段排氣溫度高,會(huì)導(dǎo)致聯(lián)鎖停機(jī),故尾氣回收壓縮機(jī)只能處于50%負(fù)荷運(yùn)行。當(dāng)壓縮機(jī)50%負(fù)荷運(yùn)行時(shí),尾氣流速較低,尤其入冬后尾氣回收低壓冷卻器出口溫度會(huì)低至零下,導(dǎo)致尾氣中的異戊烷等重?zé)N冷凝。冷凝的重?zé)N與細(xì)粉混合易堵塞尾氣回收壓縮機(jī)入口過濾器,導(dǎo)致尾氣回收壓縮機(jī)入口過濾器頻繁堵塞,造成尾氣回收壓縮機(jī)入口前后壓差偏高。
尾氣回收系統(tǒng)有低壓冷卻器和級(jí)間冷卻器,低壓冷卻器和級(jí)間冷卻器作用分別是通過循環(huán)水將尾氣壓縮機(jī)一級(jí)、二級(jí)入口尾氣溫度降低至40℃以下,循環(huán)水走管程,尾氣走殼程。通過對(duì)低壓冷卻器管程水壓試驗(yàn)發(fā)現(xiàn),部分管束有水流出,堵漏管束達(dá)到47根。同樣,級(jí)間冷卻器也發(fā)生存在內(nèi)漏現(xiàn)象。由于循環(huán)水壓力高于尾氣壓縮機(jī)一級(jí)、二級(jí)入口壓力,在日常運(yùn)行時(shí)循環(huán)水會(huì)進(jìn)入尾氣中,水氣和粉料粘合后造成入口過濾器堵塞。
尾氣回收壓縮機(jī)停機(jī)主要因?yàn)橐患?jí)、二級(jí)排氣溫度高高報(bào)、軸承溫度高,壓縮機(jī)機(jī)身振動(dòng)高等原因,但就線性低密度聚乙烯裝置尾氣回收壓縮機(jī)停機(jī)的主要原因是壓縮機(jī)機(jī)身振動(dòng)高。當(dāng)尾氣回收壓縮機(jī)以75%負(fù)荷控制運(yùn)行時(shí),壓縮機(jī)振動(dòng)會(huì)逐漸增大,當(dāng)振動(dòng)增加至4.0mm/s時(shí)會(huì)導(dǎo)致壓縮機(jī)聯(lián)鎖停機(jī)。
尾氣從脫氣倉(cāng)排放至尾氣回收壓縮機(jī)入口,全程管線較長(zhǎng),入冬后當(dāng)?shù)貧鉁剌^低,最低至-25℃。此過程會(huì)有部分異戊烷及重?zé)N冷凝。針對(duì)這一現(xiàn)象,裝置在大檢修期間將脫氣倉(cāng)至尾氣回收壓縮機(jī)入口管線全部增加保溫棉。同時(shí)控制尾氣回收壓縮機(jī)一、二級(jí)入口溫度均在30~40℃,這樣可以防止異戊烷及部分重?zé)N冷凝。
尾氣回收設(shè)計(jì)有低壓冷卻器、級(jí)間冷卻器以及高壓冷卻器,特別是低壓冷卻器和級(jí)間冷卻器,其工藝介質(zhì)壓力低于循環(huán)水壓力。當(dāng)管束發(fā)生泄漏時(shí),循環(huán)水會(huì)進(jìn)入工藝介質(zhì)即尾氣內(nèi),與尾氣中微量的粉料黏合,糊住過濾器導(dǎo)致進(jìn)出口壓差升高。在換熱器選型和采購(gòu)時(shí)要嚴(yán)格保證換熱器質(zhì)量,本裝置采用了管束厚為2.5mm的換熱器后,泄漏情況減少很多。當(dāng)尾氣回收壓縮機(jī)入口錐形過濾器堵塞時(shí)對(duì)換熱器內(nèi)漏情況進(jìn)行排查甚為重要。
尾氣回收壓縮機(jī)要定期對(duì)卸荷閥、氣閥以及閥片溫度進(jìn)行檢查,利用大檢修時(shí)對(duì)氣缸、活塞裙等重要部件檢查。在日常運(yùn)行中,通過壓縮機(jī)一級(jí)、二級(jí)排氣壓力可判斷氣閥運(yùn)行情況,此次主要針對(duì)壓縮機(jī)負(fù)荷在75%情況下震動(dòng)高的原因,分析得出由于卸荷閥閥帽過高導(dǎo)致一級(jí)進(jìn)氣卸荷閥不做功,后對(duì)卸荷閥進(jìn)行維修后成功解決這一難題。
通過對(duì)尾氣回收壓縮機(jī)入口管線增加保溫,保證尾氣回收換熱器質(zhì)量以及尾氣回收壓縮機(jī)定期維護(hù)實(shí)施后,壓縮機(jī)運(yùn)行周期得到有效延長(zhǎng),成功解決了影響壓縮機(jī)運(yùn)行周期的因素,降低了因壓縮機(jī)非計(jì)劃停機(jī)而造成的原料浪費(fèi)。