裴培 崔世偉 吳騰飛
摘要:針對某型發(fā)動機出現(xiàn)的加力未接通并伴隨過渡態(tài)尾噴口異常放大現(xiàn)象,從噴口—加力燃油控制器工作原理出發(fā),進行了廠內(nèi)性能參數(shù)檢查、加調(diào)部件分解檢查等以確定故障誘因。根據(jù)控制原理分析及檢查結(jié)果,綜合判定引起本次故障的具體原因為噴口—加力燃油控制器內(nèi)部落壓比測量大薄膜組件膜片變形,導(dǎo)致該發(fā)動機工作過程中尾噴口異常放大,加力燃燒條件變差,加力接通異常。
關(guān)鍵詞:加力;尾噴口;落壓比控制器;膜片
Keywords:afterburner;tail nozzle;pressure ratio controller;diaphragm
1 故障現(xiàn)象
某型飛機起飛過程中,座艙出現(xiàn)加力信號燈閃爍、加力未接通信號,中斷起飛后飛機正?;亍ow參判讀(見表1)后發(fā)現(xiàn),在快推油門至最大狀態(tài)過程中發(fā)動機尾噴口異常放大。地面進行6次試車檢查,其中有2次發(fā)動機未進入加力狀態(tài),測量檢查第5輸油圈油壓、熱射流裝置油壓等均符合工藝要求。
檢查發(fā)動機尾噴口角位移傳感器、反饋鋼索、作動筒及尾噴口反饋鋼索拉緊機構(gòu),均無異常。測量離子火焰?zhèn)鞲衅骷跋嚓P(guān)電纜線路,無異常。初步判斷是噴口—加力燃油控制器異常,導(dǎo)致尾噴口調(diào)節(jié)異常,油門桿進入加力域后,加力燃燒室流場不穩(wěn)定,發(fā)動機進入加力失敗。更換噴口—加力燃油控制器后,地面試車發(fā)動機工作狀態(tài)良好,故障排除,故障件返廠進一步查明本次故障具體原因。
2 噴口—加力系統(tǒng)工作原理分析
2.1 噴口控制系統(tǒng)
如圖1所示,節(jié)流狀態(tài)噴口控制活門退出工作后,發(fā)動機在最大及加力狀態(tài),經(jīng)空氣濾—減壓器的P2′壓力空氣與P4壓力空氣共同作用于落壓比調(diào)節(jié)器薄膜組件,通過分油活門改變柱塞泵向尾噴口作動筒的供、回油壓力改變發(fā)動機機尾噴口大小。當P2′=P4時,薄膜組件位置不再變化,作動筒供、回油壓力穩(wěn)定,發(fā)動機尾噴口大小穩(wěn)定。
當發(fā)動機油門桿進入加力域,在最小加力電磁活門作用下,一路定壓油作用于落壓比重調(diào)活門,落壓比控制器薄膜上腔P2′壓力減小,根據(jù)尾噴口閉環(huán)控制原理,尾噴口預(yù)放P4壓力同步減小,保證發(fā)動機加力接通過程的穩(wěn)定性。
2.2 加力燃油控制系統(tǒng)
加力燃油控制器根據(jù)油門桿指令,通過液壓延遲器及齒輪杠桿機構(gòu)使第五燃油總管計量裝置壓差活門左移,計量活門至燃油總管油路打開;同時,接通定壓油至燃油壓力信號器及加力燃油分配器的控制油路,綜調(diào)接收到燃油壓力信號器發(fā)出的接通加力信號,分別向熱射流裝置和最小加力電磁活門發(fā)出控制信號,打開第五加力燃油總管油路,保證發(fā)動機在小加力狀態(tài)接通加力。當加力燃燒室點燃后,電離火焰?zhèn)鞲衅飨蜃詣诱{(diào)節(jié)器發(fā)出加力已點燃信號,點火系統(tǒng)和最小加力電磁活門關(guān)閉(見圖2)。
3 故障原因分析
根據(jù)噴口—加力燃油控制系統(tǒng)各子模塊工作原理分析,加力接通異常故障涉及加調(diào)的主要故障模式有噴口調(diào)節(jié)異常、加力供油異常及性能異常等(見圖3),結(jié)合本次加力接通異常伴隨噴口異常放大現(xiàn)象,重點對噴口控制器的性能及相關(guān)部件進行參數(shù)/外觀檢查。
3.1 性能檢查
對該噴口—加力燃油控制器進行性能復(fù)查,檢查結(jié)果顯示常溫性能、起動輸油圈流量性能、加力供油加速性、起動總管加速性、Ф10指令壓力、加力泵接通活門等均符合工藝要求;接通加力信號器及相關(guān)電磁鐵性能參數(shù)符合要求;落壓比控制器性能參數(shù)P2П/P4的測量值為6.31,超過工藝標準。檢查結(jié)果表明,涉及發(fā)動機加力燃油控制部分的性能參數(shù)均合格,因此,落壓比控制器性能參數(shù)異??赡苁菍?dǎo)致本次故障的根本原因。
3.2 分解檢查
為確定導(dǎo)致本次故障的零組件失效部位,對該噴口—加力燃油控制器進行內(nèi)部分解檢查。分解過程中發(fā)現(xiàn)擋板活門組件搖臂和支擋有局部銹蝕(見圖4),加力泵接通活門組件活動緊澀。
同時,在Ⅰ、Ⅳ壓差活門油嘴濾網(wǎng)處發(fā)現(xiàn)少量灰色纖維;在定壓活門組件和計量活門組件油濾表面發(fā)現(xiàn)細小金屬屑;控制壓力活門調(diào)整釘紅色密封膠圈有破損現(xiàn)象。
結(jié)合廠內(nèi)性能試驗檢查情況,未發(fā)現(xiàn)定壓油壓力和加力供油量性能出現(xiàn)明顯異常,分析認為以上分解檢查中發(fā)現(xiàn)的問題對該故障影響較小。
針對該發(fā)動機尾噴口異常放大現(xiàn)象,對落壓比控制器相關(guān)組件進行重點檢查。分解發(fā)現(xiàn)大薄膜組件的膜片有翹曲變形現(xiàn)象(見圖5),同時發(fā)現(xiàn)彈簧1長度異常(見圖6),該噴口—加力燃油控制器其余零組件分解過程中未見明顯異常。
對涉及落壓比控制器、關(guān)斷活門等相關(guān)組件的彈簧性能參數(shù)進行測量,測量結(jié)果顯示彈簧1在自由長度、彈力檢查中均不合格,其余彈簧性能在工藝范圍內(nèi)。該噴口—加力燃油控制器內(nèi)部相關(guān)彈簧具體性能數(shù)據(jù)見表1。
彈簧1在落壓比控制器內(nèi)的作用為比例反饋,彈簧性能不合格時會造成落壓比控制器調(diào)節(jié)遲滯,但工作過程中不會使噴口異常放大,該彈簧性能異常與本次故障現(xiàn)象不符,不是引起故障的根本原因。
4 故障結(jié)論
根據(jù)該發(fā)動機起飛加力未接通并伴隨噴口異常放大現(xiàn)象,結(jié)合外場開展的檢查工作及發(fā)動機加力系統(tǒng)控制規(guī)律分析,該起加力接不通故障是由噴口—加力燃油控制器噴口調(diào)節(jié)控制規(guī)律異常導(dǎo)致的。
經(jīng)過對噴口—加力燃油控制器進行性能復(fù)驗、分解檢查等情況的綜合分析,認為引起該發(fā)動機尾噴口異常放大的故障原因為落壓比控制器大薄膜翹曲變形。大薄膜翹曲變形導(dǎo)致發(fā)動機部分狀態(tài)下薄膜組件接觸上腔殼體(P2П腔殼體),造成薄膜不敏感區(qū)變大,落壓比控制器頂桿上移,分油活門上移,噴口作動筒有桿腔壓力增大,無桿腔壓力減小,使發(fā)動機尾噴口增大,當發(fā)動機進入加力時尾噴口預(yù)放過大,導(dǎo)致加力燃燒條件變差,出現(xiàn)加力接通異常。
5 工作建議
噴口—加力燃油控制系統(tǒng)工作異常,對飛機部分狀態(tài)推力及渦輪后溫度將產(chǎn)生較大影響。產(chǎn)品裝配過程中,應(yīng)注意噴口控制系統(tǒng)和加力燃油控制系統(tǒng)關(guān)鍵部附件的性能檢查,嚴控裝配質(zhì)量,加強裝配后的性能試驗檢查;外場使用過程中,應(yīng)結(jié)合日常檢查工作及飛參判讀,對加力過程中的T4溫度、尾噴口數(shù)值、加力接通時間等進行重點監(jiān)控,對發(fā)現(xiàn)的異常狀況及時處理,排除故障隱患。
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