張旭飛
一、研發(fā)背景
焦家分礦為焦家金礦的主礦區(qū),在生產(chǎn)過(guò)程中,經(jīng)常出現(xiàn)尾砂片落、充填體離析分層等現(xiàn)象,就其原因,主要是因?yàn)槌涮铙w強(qiáng)度未能完全滿足生產(chǎn)需求。因此,現(xiàn)階段展開(kāi)充填體強(qiáng)度影響因素的實(shí)驗(yàn)研究顯得尤為重要。
本項(xiàng)目主要探究尾砂級(jí)配和充填濃度對(duì)金屬礦山膠結(jié)充填體強(qiáng)度的影響,以此對(duì)現(xiàn)有系統(tǒng)進(jìn)行準(zhǔn)確有效分析,揭露出現(xiàn)有系統(tǒng)存在的不足及瓶頸,并結(jié)合實(shí)驗(yàn)結(jié)果及時(shí)進(jìn)行優(yōu)化調(diào)整,以此達(dá)到最佳運(yùn)行狀態(tài)。
二、研究?jī)?nèi)容
(一)關(guān)于影響充填體強(qiáng)度因素的實(shí)驗(yàn)
1、尾砂級(jí)配對(duì)充填體強(qiáng)度的影響實(shí)驗(yàn)
本實(shí)驗(yàn)選取最優(yōu)尾砂級(jí)配來(lái)展開(kāi)。
(1)通過(guò)對(duì)選廠尾砂進(jìn)行多次篩分,全尾砂平均粒級(jí)分布為:+100目占比27.1%、+200-100目占比20.8%、+400-200目占比20.3%、-400目占比31.8%。
(2)利用篩分出的各粒級(jí)干砂,合理組合級(jí)配,為后續(xù)充填體強(qiáng)度實(shí)驗(yàn)做準(zhǔn)備。根據(jù)經(jīng)驗(yàn),充填體中-400目(37μm以下)含量在10%-20%之間效果最佳。因此,設(shè)定-400目尾砂含量為15%,其余粒級(jí)分布進(jìn)行合理組合,見(jiàn)表1。
(3)根據(jù)表1中10組尾砂級(jí)配,分別制備灰砂比1:4、1:10、1:20充填體,當(dāng)充填體滿3天、7天、14天齡期后,分別進(jìn)行單軸抗壓強(qiáng)度實(shí)驗(yàn)。
(4)在Smart Test測(cè)試軟件中新建任務(wù),將充填體試塊放到萬(wàn)能試驗(yàn)機(jī)指定區(qū)域,調(diào)整好壓板位置和速度,發(fā)送指令進(jìn)行實(shí)驗(yàn)。實(shí)驗(yàn)結(jié)束,將數(shù)據(jù)整理歸檔,做好對(duì)比分析。
以上為實(shí)驗(yàn)期間充填體試塊的制備、強(qiáng)度測(cè)試及部分組別實(shí)驗(yàn)報(bào)告。最終實(shí)驗(yàn)結(jié)果如表2所示,充填體強(qiáng)度單位為MPA。
經(jīng)過(guò)實(shí)驗(yàn)確認(rèn),適用于焦家分礦的尾砂級(jí)配為:+100目占比30±2%、+200-100目占比30±2%、+400-200目占比25±2%、-400目占比15±2%,將在后續(xù)進(jìn)行尾砂級(jí)配優(yōu)化。
2、充填濃度對(duì)充填體強(qiáng)度的影響實(shí)驗(yàn)
本實(shí)驗(yàn)選取實(shí)驗(yàn)1最終的級(jí)配尾砂作為骨料,配制60%、65%、70%濃度的充填體試塊,充填體強(qiáng)度結(jié)果見(jiàn)表3,充填體強(qiáng)度單位為MPA。
分析表3后,我們得出以下結(jié)論:
①充填濃度影響充填體的質(zhì)量,濃度越高,充填體質(zhì)量越好。
②當(dāng)充填料漿濃度在65%左右時(shí),充填接頂完畢后,若在1天之內(nèi)拆板墻,接頂部分的充填體無(wú)法自立。若在短期內(nèi)拆除板墻進(jìn)行采掘作業(yè),不僅安全無(wú)法保障,而且會(huì)造成相鄰進(jìn)路采礦貧化率增大,降低經(jīng)濟(jì)效益。
③使用灰砂比1:10且充填濃度60%-65%接頂?shù)牟蓤?chǎng)或灰砂比1:20且充填濃度65%左右接頂?shù)牟蓤?chǎng),需間隔2天以上進(jìn)行板墻拆除及采掘作業(yè)。
(二)結(jié)合實(shí)驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行系統(tǒng)優(yōu)化
(1)對(duì)充填站旋流器組進(jìn)行檢查,取沉砂及溢流進(jìn)行濃度測(cè)試及尾砂粒級(jí)篩分,結(jié)果顯示3#旋流器組平均沉砂濃度僅為40%,平均溢流濃度卻達(dá)到42%,后續(xù)造漿濃度偏低。結(jié)果顯示溢流尾砂中粗粒級(jí)含量較多,旋流器跑粗現(xiàn)象明顯,分級(jí)失效。
在排除旋流器進(jìn)料口、沉砂口以及溢流口問(wèn)題后,對(duì)旋流器內(nèi)襯進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)6臺(tái)旋流器聚氨酯內(nèi)襯磨損厚度均超過(guò)50%,其中3臺(tái)磨損厚度近乎100%。經(jīng)工作人員緊張更換和調(diào)試,試車(chē)發(fā)現(xiàn)沉砂呈柱狀或斷續(xù)塊狀排出,可能是沉砂口過(guò)小引發(fā)沉砂排料異常。對(duì)此,技術(shù)人員決定將沉砂口直徑增大至?44,發(fā)現(xiàn)沉砂呈傘狀噴出,但沉砂夾角大于20%,未能達(dá)到最佳狀態(tài)。繼續(xù)將沉砂口直徑更換為?40,達(dá)到最優(yōu)工作狀態(tài)。
對(duì)優(yōu)化后的旋流器沉砂及溢流進(jìn)行濃度和粒級(jí)篩析測(cè)試。結(jié)果顯示,平均沉砂濃度達(dá)到65%,平均溢流濃度為25%,符合生產(chǎn)要求,但尾砂級(jí)配未達(dá)到實(shí)驗(yàn)要求。嘗試關(guān)閉1臺(tái)旋流器,進(jìn)料壓力增大至0.06MPA,測(cè)試尾砂級(jí)配,仍未達(dá)到要求。在確保足夠的尾砂處理量的情況下,嘗試關(guān)閉2臺(tái)旋流器,成功達(dá)到實(shí)驗(yàn)1要求的尾砂級(jí)配。
(2)①根據(jù)實(shí)驗(yàn)2的結(jié)果,當(dāng)充填接頂處濃度較低(60%-65%),板墻拆除及采掘作業(yè)需在充填完畢2-3天以后進(jìn)行,否則頂部充填體極易崩落。
②充填體實(shí)驗(yàn)強(qiáng)度數(shù)據(jù)均建立檔案,對(duì)測(cè)試數(shù)據(jù)不合格的試塊所屬采場(chǎng)應(yīng)尤為關(guān)注,未雨綢繆。
三、效益分析
通過(guò)開(kāi)展本項(xiàng)目,針對(duì)尾砂級(jí)配和充填濃度對(duì)充填體強(qiáng)度的影響進(jìn)行實(shí)驗(yàn)研究,并結(jié)合系統(tǒng)現(xiàn)狀進(jìn)行優(yōu)化,最終的目的是為了提高充填質(zhì)量,創(chuàng)造經(jīng)濟(jì)效益和安全效益。