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TDS智能干選機在煤礦中的研究與應(yīng)用

2020-02-26 07:17高嵩
工程技術(shù)與管理 2020年16期
關(guān)鍵詞:選機塊煤矸石

高嵩

鄂托克前旗長城五號礦業(yè)有限公司,中國·內(nèi)蒙古 鄂爾多斯 016200

1 TDS 智能矸選系統(tǒng)的應(yīng)用意義

內(nèi)蒙能源某礦位于中國寧夏回族自治區(qū)銀川市東南35km,行政區(qū)劃分隸屬內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂托克前旗上海廟鎮(zhèn)管轄。礦井設(shè)計生產(chǎn)能力180 萬t/a。未配套建設(shè)選煤廠,礦井原煤主要運輸至中心選煤廠進行集中洗選加工,對于中心選煤廠來說,原煤來料粒度要求小于50mm,在內(nèi)蒙能源某礦設(shè)置地面生產(chǎn)系統(tǒng),將原煤粒度控制在50mm 以內(nèi),以滿足中心選煤廠入料及產(chǎn)品地銷的粒度要求。另外,5 號煤層質(zhì)量較好,塊原煤可以通過篩分后直接銷售。但是開采9 號煤層時由于硫分較高,而且矸石含量較高,特別是+50mm 塊煤中矸石含量更高,通過設(shè)置TDS 智能排矸系統(tǒng),可以穩(wěn)定原煤煤質(zhì),改善后續(xù)選煤廠主洗系統(tǒng)分選效果,提高精煤產(chǎn)率以及產(chǎn)品銷售價格;可以降低塊煤破碎機的處理負荷,降低設(shè)備故障率。對于穩(wěn)定生產(chǎn)、提高企業(yè)經(jīng)濟效益,意義重大,可以減少長距離皮帶運輸?shù)呢摵桑档蜕a(chǎn)成本,增加企業(yè)經(jīng)濟效益。采用手選工藝,可以大大降低勞動強度,改善作業(yè)環(huán)境,同時可以做到減人提效的目的[1]。

2 技術(shù)報告

2.1 項目概述

內(nèi)蒙能源某礦毛煤經(jīng)過主斜井皮帶運至井口房,在井口房的主井皮帶機頭分叉溜槽給至新增的TDS 矸選系統(tǒng)處理。當(dāng)?shù)V井提升掘進矸石時,掘進矸石直接進入矸石皮帶運至矸石倉存儲。

礦井毛煤在井口房經(jīng)過50mm 分級篩分級后,+50mm塊煤通過振動布料器,均布后的+50mm 大塊直接進入TDS智能矸選系統(tǒng),經(jīng)過矸選機分選出塊精煤和矸石產(chǎn)品。雖然大塊煤中矸石含量大,但是如果選擇采用“打煤”,難免有漏網(wǎng)之魚進入矸石中。由于后續(xù)還有洗選作業(yè),因此選擇“打矸”方案,即使部分矸石進入塊煤中,還有后續(xù)洗選作業(yè)把關(guān)。另外還可以盡量減少塊精煤損失。塊精煤(+50mm)進入精煤破碎機破碎至-50mm,摻入篩下-50mm 原煤中,經(jīng)皮帶一起運至原煤倉儲存;塊矸石經(jīng)過皮帶運至矸石倉儲存。

2.2 課題提出

(1)內(nèi)蒙能源某礦9 號煤中+50mm 可見矸占本級的59.52%;因此有必要進行單獨機械化排矸。

(2)為了提高原煤的質(zhì)量和穩(wěn)定性,改善后續(xù)選煤廠主洗系統(tǒng)分選效果,提高精煤產(chǎn)率,有必要機械化預(yù)先排除大塊矸石。

(3)為貫徹節(jié)能減排精神,減少無效運輸,將大塊矸石就地排除是必要的。

(4)內(nèi)蒙能源某礦原煤存在一定的矸石泥化現(xiàn)象,大塊矸石預(yù)先排除出來,既可以減少矸石對后續(xù)煤泥水系統(tǒng)的污染,也可以減少主選系統(tǒng)的入選量,從而提高設(shè)備的利用率。

(5)機械化排除大塊矸石,可減輕工人勞動強度、減員增效、提高經(jīng)濟效益,做到文明生產(chǎn)。

(6)預(yù)先排除大塊矸石,對含矸量高的煤可加大開采強度,可提高礦井回采率,延長礦井服務(wù)年限,提高資源利用率。

(7)大塊排矸后的原煤可以直接作為動力煤銷售,用作電廠的燃料煤。

2.3 技術(shù)方案

內(nèi)蒙能源某礦在現(xiàn)有主井井口房西側(cè)建設(shè)TDS 矸選車間,原井口房分級篩拆除,在拆除后的位置布置兩臺滾軸篩。篩上進入TDS 分選,篩篩下物直接由皮帶運至中心洗煤廠進行洗選。

改造完成后,主井井口房形成了如下的三種工作模式:

(1)當(dāng)開采5 號煤層時,塊煤含量較少,則主井皮帶的物料進入新增的旁路系統(tǒng),即進入新增的50mm 分級篩(滾軸篩)進行分級,篩上進入新增破碎機,破碎至50mm 以下并與篩下物一起運至中心洗煤廠進行洗選。

(2)當(dāng)開采9 號煤層時,由于塊煤中矸石含量較大,需要進入TDS 矸選車間進行分選,即主井皮帶的物料進入本方案新增的兩臺50mm 分級篩(滾軸篩)進行分級,篩上物進入TDS 矸選車間,分選后的塊精煤由皮帶轉(zhuǎn)載后返回至井口房現(xiàn)有破碎機,破碎至50mm 以下進入至中心洗煤廠長距離皮帶;分選后的矸石直接由皮帶收集轉(zhuǎn)載至現(xiàn)有矸石上倉皮帶運至矸石倉進行排棄。

(3)當(dāng)井下開采掘進矸石時,則主井皮帶物料則按目前旁路溜槽進入801 矸石皮帶,并運至矸石倉進行排棄。

圖1 矸選系統(tǒng)

2.4 技術(shù)特征

2.4.1 系統(tǒng)簡單

TDS 智能干選機與傳統(tǒng)濕法選煤系統(tǒng)的最大區(qū)別在于不用水,沒有傳統(tǒng)濕法分選系統(tǒng)復(fù)雜的煤泥水濃縮機壓濾系統(tǒng),沒有生產(chǎn)管道;而且設(shè)備數(shù)量少,關(guān)聯(lián)銜接點少,系統(tǒng)簡單。

2.4.2 處理粒度范圍寬

TDS 智能干選機可分別處理 300~50mm、100~25mm 的塊原煤,實現(xiàn)塊煤的有效分選。

2.4.3 精度高

TDS 智能干選機采用大數(shù)據(jù)及智能分析技術(shù),準(zhǔn)確辨別煤與矸石,并實時跟蹤物料的動態(tài)變化,鎖定執(zhí)行目標(biāo),尋找最佳執(zhí)行時機,實現(xiàn)精確分選。其分選精度優(yōu)于動篩及跳汰分選。

2.4.4 安全的輻射防護

TDS 智能干選機以 X 射線作為識別手段,并通過鉛殼屏蔽,設(shè)備生產(chǎn)時外殼四周輻射強度一般均低于 1μSv/h,輻射強度遠低于國際標(biāo)準(zhǔn)值。設(shè)備發(fā)出的 X 射線與普通放射源不同,只有在設(shè)備開機時才會產(chǎn)生輻射,而且 TDS 智能矸選機為智能化設(shè)備,生產(chǎn)時不需人工時刻值守,因此更為安全。

2.4.5 不產(chǎn)生煤泥

TDS 智能干選機采用先進的檢測及執(zhí)行技術(shù),分選過程不需水,不產(chǎn)生煤泥,無需煤泥水濃縮回收裝置,可大大提高企業(yè)的效益。

2.4.6 降低消耗

TDS 智能干選機以 X 射線作為識別手段,高壓空氣作為分選執(zhí)行介質(zhì),主要能耗設(shè)備為空壓機。與傳統(tǒng)水洗相比,不需要大量的水和介質(zhì)的循環(huán),省去了合介泵、煤泥水泵等大功耗設(shè)備,不用水、不用介、不加藥,生產(chǎn)消費大大降低。

2.4.7 減少維護

TDS 智能干選機系統(tǒng)設(shè)備數(shù)量少,各設(shè)備及部件均結(jié)實耐用,維護周期長,維護量小。

2.4.8 減少人工

TDS 智能干選機采用前沿科學(xué)技術(shù),系統(tǒng)高度自動化,正常生產(chǎn)時僅需 1 人監(jiān)控即可,實現(xiàn)無人值守。

2.5 與其他選煤技術(shù)的比較

目前中國用于大塊煤排矸的主要設(shè)備為塊煤跳汰機、動篩跳汰機、重介淺槽及TDS 智能矸選機[2]。

2.5.1 塊煤跳汰機

跳汰選是一種較為傳統(tǒng)的選煤方法,目前中國有塊煤跳汰、混煤跳汰和末煤跳汰。跳汰選存在系統(tǒng)簡單等優(yōu)點,但同時也存在以下缺點:

(1)分選精度稍低于淺槽分選機,系統(tǒng)自動化水平較重介工藝低,不易實現(xiàn)自動控制。

(2)跳汰作業(yè)煤和水接觸時間及分選過程長,會產(chǎn)生大量的次生煤泥。

(3)必須配有煤泥水回收系統(tǒng),系統(tǒng)復(fù)雜。

2.5.2 動篩跳汰機

動篩跳汰機是以水為介質(zhì)進行分選,最早開發(fā)的目的是用于大塊煤的排矸作業(yè),以機械方式替代人工手選,減輕工人勞動強度,提高生產(chǎn)效率,或用于臟雜煤的分選。動篩跳汰機具有工藝簡單、運營費用低及用水量少等優(yōu)點,但同時也存在以下缺點:

(1)有效分選深度和精度都不如重介淺槽及塊煤跳汰機。

(2)設(shè)備體積大,結(jié)構(gòu)復(fù)雜,維護量較大,造價高。

(3)必須配有煤泥水回收系統(tǒng),系統(tǒng)稍顯復(fù)雜。

從上海廟地區(qū)實際應(yīng)用情況來看,跳汰機的分選精度低,矸中帶煤量大,已經(jīng)被新礦集團列入淘汰類產(chǎn)品。

2.5.3 重介淺槽分選機

重介淺槽分選機是專用于處理塊煤的高效分選設(shè)備,近年廣泛應(yīng)用于各類選煤廠塊煤分選作業(yè)[3]。

淺槽的分選原理是利用煤和矸石密度的不同在相對靜止(非脈動水流)的重介懸浮液中自然分層。由于淺槽分選機的分選長度一般只有 1.6~1.8m,煤和矸石在懸浮液中的停留時間很短,大約是普通跳汰機的 1/5~1/8,是動篩跳汰機的1/2~1/3,同時煤和矸石在淺槽內(nèi)的運動十分平穩(wěn),可以認為是相對靜態(tài)分選,煤和矸石在懸浮液中很少相互擠壓摩擦,因此可以最大限度地提高設(shè)備的分選精度,減輕分選作業(yè)產(chǎn)生的次生煤泥量。

淺槽分選機的優(yōu)點:

(1)分選精度高,產(chǎn)品回收率高,對煤質(zhì)波動有很強的適應(yīng)性。

(2)自動化程度高,懸浮液密度可自動調(diào)節(jié)。

(3)單臺設(shè)備處理能力大。

淺槽分選機的缺點:

(1)淺槽處理能力主要受限于排矸刮板的運量,當(dāng)入料中矸石含量大時,淺槽處理能力將會大大降低。

(2)淺槽分許必須配有水、介處理回收系統(tǒng),系統(tǒng)復(fù)雜。

(3)耗水耗介等生產(chǎn)成本高。

經(jīng)過上述分析,隨著選煤技術(shù)的發(fā)展,塊煤排矸工藝也在逐漸變革,從最早的人工揀矸到動篩排矸,再到高精度的重介淺槽排矸。新礦集團作為中國煤炭行業(yè)的領(lǐng)航者,也一直見證著選煤技術(shù)的應(yīng)用和發(fā)展。從目前中國最新的塊煤排矸技術(shù)來說,智能干法分選技術(shù)已趨于成熟,相比而言,以上三種排矸設(shè)備并不是最佳的排矸方案。

2.5.4 TDS 智能干選機的優(yōu)勢

與傳統(tǒng)排矸設(shè)備相比,TDS 智能干選機具有以下優(yōu)勢:

(1)不用水、不用介,系統(tǒng)簡單,施工工程量小。

(2)分選精度優(yōu)于跳汰機,等同于重介淺槽。

(3)不產(chǎn)生煤泥,無后期煤泥處理費用。

(4)生產(chǎn)成本較低。

3 效益分析

3.1 經(jīng)濟效益分析

內(nèi)蒙能源某礦設(shè)計年產(chǎn)180 萬t 商品煤,原煤含矸量約30%,年產(chǎn)矸石80 萬t。TDS 智能矸選系統(tǒng)智能干選+50mm大塊矸石,占矸石總量的50%約40 萬t。原設(shè)計選用重介淺槽分選60 元/t,利用TDS 智能矸選年節(jié)約洗選費用:40*60=2400 萬元。

減少801、803 兩部皮帶運行時間,年節(jié)約用電317182.5kwh年節(jié)電費317182.5*0.53=16.8 萬元。

預(yù)計每年可創(chuàng)效:2400+16.8=2416.8 萬元。

3.2 社會效益分析

一是可以穩(wěn)定原煤煤質(zhì),改善后續(xù)選煤廠主洗系統(tǒng)分選效果,提高精煤產(chǎn)率以及產(chǎn)品銷售價格;二是可以降低塊煤破碎機的處理負荷,降低設(shè)備故障率,對于穩(wěn)定生產(chǎn)、提高企業(yè)經(jīng)濟效益意義重大;三是可以減少長距離皮帶運輸?shù)呢摵桑档蜕a(chǎn)成本,增加企業(yè)經(jīng)濟效益;四是采用手選工藝,可以大大減輕勞動強度,改善作業(yè)環(huán)境,同時可以做到減人提效的目的[4]。

4 結(jié)語

本地面生產(chǎn)系統(tǒng)(TDS 智能矸選),采用選煤技術(shù)發(fā)展的塊煤射線識別最新成果,具有生產(chǎn)成本低、工期短、改造對現(xiàn)有生產(chǎn)系統(tǒng)影響小、投資回收期短等優(yōu)點。

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