劉振華,吳 炯
(廣西防城港核電有限公司,廣西防城港 538001)
某電站一期工程采用了國(guó)內(nèi)成熟的CPR1000 壓水堆技術(shù),為2 臺(tái)百萬(wàn)千瓦機(jī)組,每臺(tái)機(jī)組設(shè)計(jì)有2×50%循環(huán)水泵。該泵組主要將經(jīng)粗格柵和旋轉(zhuǎn)濾網(wǎng)過(guò)濾后的海水輸送到凝汽器,從而實(shí)現(xiàn)對(duì)二回路蒸汽的冷卻,確保整個(gè)機(jī)組的熱力循環(huán)順利進(jìn)行。
該循環(huán)水泵為大型立式混凝土蝸殼泵,在電站現(xiàn)場(chǎng)組裝,主要由預(yù)埋件、葉輪、泵軸、齒輪箱、油站、電機(jī)及其他附屬管線組成。
在調(diào)試期間發(fā)現(xiàn),該泵組齒輪箱底部輸出軸處有大量油霧冒出并伴有刺激性氣味,而且還導(dǎo)致了如下問(wèn)題:①油霧揮發(fā)極大地加速了齒輪箱潤(rùn)滑油損耗,耗油量約1 L/d;②揮發(fā)的油霧凝結(jié)后形成大量油跡,增加了人員滑跌的風(fēng)險(xiǎn);③揮發(fā)的油霧在齒輪箱層廠房聚集,導(dǎo)致該房間消防探頭多次報(bào)警,降低了消防設(shè)施的可靠性;④揮發(fā)的油霧對(duì)電站運(yùn)維人員身體健康造成了潛在危害。
該循環(huán)水泵齒輪箱為國(guó)內(nèi)某齒輪箱公司產(chǎn)的HDBT 型產(chǎn)品,其最大傳輸功率為7140 kW,輸入轉(zhuǎn)速為745 r/min,輸出轉(zhuǎn)速為179 r/min,齒速比為4.16,潤(rùn)滑油為長(zhǎng)城ISO VG100 礦物油(牌號(hào)長(zhǎng)城4408)。
該產(chǎn)品設(shè)計(jì)為立式行星輪結(jié)構(gòu),電機(jī)輸入扭矩后,經(jīng)太陽(yáng)輪—行星輪—內(nèi)齒輪嚙合副傳動(dòng),驅(qū)動(dòng)行星架實(shí)現(xiàn)減速輸出,齒輪箱下部設(shè)計(jì)有組合軸承。它除了承受齒輪箱和水泵的徑向力外,還承受齒輪箱轉(zhuǎn)動(dòng)部件的自重、水泵轉(zhuǎn)子的自重以及水泵工作時(shí)所產(chǎn)生的推力。作為整個(gè)循環(huán)水泵潤(rùn)滑油系統(tǒng)的大油箱,齒輪箱箱體底部日常工作時(shí)潤(rùn)滑油量約為1600 L。
齒輪箱輸出端的密封采用插入式靜止的擋油筒隔離結(jié)構(gòu),擋油筒始終高于齒輪箱內(nèi)部潤(rùn)滑油油面。擋油筒與齒輪箱推力軸之間有剖分式的密封圈進(jìn)行密封,該密封圈使用兩圈扣合式彈簧來(lái)抱和成為一個(gè)整圓,來(lái)保證立式齒輪箱的密封(圖1)。
圖1 齒輪箱輸出端結(jié)構(gòu)
推力軸與密封擋圈配合處上方圓周開(kāi)有8 個(gè)直徑為16 mm的孔(氣壓平衡孔),用于平衡齒輪箱內(nèi)外氣壓。
齒輪箱箱蓋的頂部裝有帶加長(zhǎng)桿的呼吸器,用于平衡齒輪箱內(nèi)外氣壓(圖2)。
2.1.1 密封圈產(chǎn)生干涉
圖2 呼吸器安裝示意
齒輪箱輸出端轉(zhuǎn)動(dòng)副唯一接觸結(jié)構(gòu)為擋油筒上安裝的密封圈,該密封圈可能產(chǎn)生干涉引發(fā)摩擦。
對(duì)密封圈處配合尺寸進(jìn)行分析,密封圈和推力軸的平均間隙為0.25 mm,密封圈和擋油筒間隙為3 mm。由此可知,推力軸、密封擋圈、擋油筒形成一個(gè)浮動(dòng)密封結(jié)構(gòu),不會(huì)產(chǎn)生干涉問(wèn)題。
2.1.2 密封圈材質(zhì)問(wèn)題
密封圈材料為聚酰亞胺,為驗(yàn)證該密封圈的耐磨性、低發(fā)煙率、高溫下不燃燒等特性,對(duì)其進(jìn)行耐磨和燃燒試驗(yàn)。
(1)耐磨試驗(yàn)流程。
①將工裝法蘭的軸頸夾持在車(chē)床夾盤(pán)上,調(diào)整機(jī)床轉(zhuǎn)速,利用旋轉(zhuǎn)的工裝法蘭模擬齒輪箱推力軸內(nèi)孔與密封擋圈的摩擦,試驗(yàn)時(shí)兩者接觸的線速度與實(shí)際運(yùn)行工況保持接近;
②試驗(yàn)采取兩種工況:一是密封圈與法蘭斷面直接進(jìn)行干摩擦,二是在密封圈涂抹鋰基潤(rùn)滑脂,進(jìn)行濕式摩擦;
③試驗(yàn)時(shí)間:干摩擦和濕摩擦各進(jìn)行1 h;
④法蘭面和推力軸內(nèi)孔粗糙度保持一致;
⑤摩擦力:通過(guò)調(diào)整刀架,模擬兩者間較大的摩擦力。
耐磨實(shí)驗(yàn)結(jié)果:通過(guò)嚴(yán)格測(cè)試,無(wú)論是干式摩擦還是濕式摩擦,在實(shí)試驗(yàn)時(shí)間內(nèi)均無(wú)煙霧產(chǎn)生;試驗(yàn)結(jié)束后,密封圈端面未產(chǎn)生明顯磨損。
(2)燃燒試驗(yàn)。
利用焊槍火焰對(duì)準(zhǔn)密封圈(火焰溫度約250 ℃),持續(xù)燃燒5 min,經(jīng)過(guò)高溫加熱,密封圈未見(jiàn)煙霧產(chǎn)生,也未發(fā)生劇烈自燃現(xiàn)象。停止加熱后,密封圈自熄。
由上述分析可知,在設(shè)計(jì)上,密封圈處為浮動(dòng)密封結(jié)構(gòu),不會(huì)干涉摩擦;同時(shí),密封圈材質(zhì)優(yōu)異,耐磨和耐熱性好,不會(huì)在軸承輸出端處產(chǎn)生油霧。
安裝調(diào)試時(shí),齒輪箱用潤(rùn)滑油為長(zhǎng)城100#齒輪油。該油品為礦物油,相比合成油,但具有揮發(fā)性更高、黏度指數(shù)低、低溫流動(dòng)性差、氧化安定性低、熱安定性低、較低的剪切安定性等不足。為驗(yàn)證該油品揮發(fā)性,分別選取市場(chǎng)上4 種代表性的同黏度油品進(jìn)行揮發(fā)性試驗(yàn)。檢測(cè)方法SH/T 0026—1990,試驗(yàn)結(jié)果見(jiàn)表1。其中,除長(zhǎng)城4408(100#)為礦物油外,其他均為合成油。
表1 4 種代表性油品在不同溫度下的揮發(fā)性檢測(cè)結(jié)果 %
由表1 可知,70 ℃時(shí),礦物油長(zhǎng)城4408(100#)揮發(fā)性最大,而3 種合成油揮發(fā)性相差不大,僅為礦物油的一半;隨著溫度升高,4 種油品揮發(fā)速率均加快,但合成油美孚SHC627 和殼牌100#表現(xiàn)良好,且美孚SHC627 揮發(fā)穩(wěn)定性更高。
齒輪箱運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí),油溫約50 ℃,推力瓦處溫度為70 ℃,太陽(yáng)輪和行星輪嚙合處溫度更高。鑒于美孚SHC627 揮發(fā)穩(wěn)定性好,后續(xù)電廠用該油品進(jìn)行了替代。經(jīng)一段時(shí)間驗(yàn)證,現(xiàn)場(chǎng)潤(rùn)滑油損耗明顯變?。? 個(gè)循環(huán)周期未加油),油霧揮發(fā)也得到一定改善,但是油霧冒出問(wèn)題仍未得到根本解決。
2.3.1 呼吸器設(shè)計(jì)不合理
查詢潤(rùn)滑油SHC627 的黏度特性和試驗(yàn)數(shù)據(jù),溫度達(dá)到50 ℃左右時(shí),其黏度會(huì)大大較低(SHC627 在20 ℃時(shí)黏度為274 cSt,50 ℃時(shí)為63 cSt),在油溫作用下會(huì)產(chǎn)生揮發(fā)性油霧。同時(shí),齒輪箱在運(yùn)轉(zhuǎn)過(guò)程中,內(nèi)部齒輪的相互嚙合以及軸承的高速運(yùn)轉(zhuǎn)會(huì)產(chǎn)生大量熱量,潤(rùn)滑油在齒輪高速甩動(dòng)和高溫蒸發(fā)下,會(huì)霧化生成大量混合氣體。齒輪運(yùn)轉(zhuǎn)生成的熱量對(duì)齒輪箱內(nèi)部油霧和空氣進(jìn)行加熱,使其受熱后體積膨脹,從而會(huì)造成齒輪箱內(nèi)部氣壓增加。
為維持齒輪箱內(nèi)外部氣壓平衡,保持齒輪箱各部位良好密封,在齒輪箱頂部位置設(shè)計(jì)呼吸器裝置(圖2)。齒輪箱運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí),打開(kāi)呼吸器后可以看到大量油液從加長(zhǎng)桿內(nèi)孔中飛濺外溢,造成油液粘附在透氣帽的過(guò)濾網(wǎng)上,使其孔徑變小甚至堵塞,進(jìn)而使齒輪箱內(nèi)的大量氣體無(wú)法及時(shí)排出。箱體內(nèi)混合氣體不斷聚集,壓力急劇上升,箱體內(nèi)溫度越高,與外界的壓力差越大,當(dāng)其增大到一定程度后,霧化氣在壓差作用下從齒輪箱輸出端、呼吸器憋出。
為驗(yàn)證上述成因,對(duì)同系列齒輪箱進(jìn)行試驗(yàn)。
(1)試驗(yàn)流程:①將齒輪箱頂部支架用塑料保鮮薄膜進(jìn)行纏繞密封,以模擬齒輪箱實(shí)際運(yùn)行工況,齒輪箱呼吸器數(shù)量、規(guī)格和正常帶載運(yùn)行保持一致;②齒輪箱試車(chē)時(shí)的潤(rùn)滑油油溫、油壓、供油流量、油位與正常帶載運(yùn)行保持一致;③施加徑向載荷連續(xù)試車(chē)2 h。
(2)試驗(yàn)結(jié)果:①打開(kāi)齒輪箱呼吸器,有大量混合氣體從齒輪箱內(nèi)部往外冒出;②齒輪箱底部能明顯看到氣體冒出;③試車(chē)結(jié)束后打開(kāi)呼吸器,呼吸器內(nèi)殘留大量潤(rùn)滑油。
由上述實(shí)驗(yàn)過(guò)程可知,呼吸器接口未增設(shè)擋油板,輸入法蘭在轉(zhuǎn)動(dòng)時(shí)將大量潤(rùn)滑油甩向加長(zhǎng)桿,油液飛濺到透氣帽內(nèi)的過(guò)濾網(wǎng),進(jìn)而引起透氣帽的透氣效率降低。另外,所選用透氣帽可流通空氣流量過(guò)小,不利于齒輪箱內(nèi)部大量混合霧氣的排出。這兩種因素造成箱體內(nèi)氣壓遠(yuǎn)大于外部環(huán)境氣壓,從而使箱體內(nèi)的混合霧氣從各通氣處外泄。
根據(jù)試驗(yàn)結(jié)果,對(duì)呼吸器進(jìn)行了3 次升級(jí)改造,將呼吸器加大加高的同時(shí),在筒壁內(nèi)部增設(shè)折流板,以增加油霧揮發(fā)的沿程阻力。該新型呼吸器經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證后,齒輪箱底部油霧揮發(fā)現(xiàn)象得到解決,但是油霧改從呼吸器處冒出。該方案仍未能從根本上解決油霧冒出的問(wèn)題。
2.3.2 齒輪箱結(jié)構(gòu)未完全封閉
從上述試驗(yàn)可知,該類(lèi)型采用100#黏度潤(rùn)滑油的齒輪箱,產(chǎn)生大量油霧已不可避免,呼吸器的改造只是將油霧從齒輪箱輸出軸處改為從呼吸器處冒出,只要齒輪箱存在外泄的通道,油霧就會(huì)和內(nèi)部空氣一起溢出,通道越大,溢出越多。
為驗(yàn)證該成因,對(duì)齒輪箱進(jìn)行全封閉試驗(yàn)(未帶載)。
(1)試驗(yàn)流程:①將呼吸器盲板堵住,堵塞輸出軸平衡氣壓孔,在齒輪箱上相蓋處安裝氣壓表來(lái)測(cè)量其內(nèi)部氣壓數(shù)值,驗(yàn)證齒輪箱箱體內(nèi)部氣壓能否自動(dòng)平衡;②拆除所有呼吸器盲板和推力軸平衡氣壓孔絲堵,齒輪箱長(zhǎng)時(shí)間運(yùn)行,進(jìn)行油耗試驗(yàn)。實(shí)驗(yàn)過(guò)程中,輸入轉(zhuǎn)速穩(wěn)定在746 r/min,供油流量為350 L/min,供油壓力0.16 MPa,密封工裝處壓力為0 MPa,實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)見(jiàn)表2。
表2 氣壓試驗(yàn)結(jié)果(未帶載)
(2)試驗(yàn)結(jié)果:①經(jīng)過(guò)6 d 的試驗(yàn),齒輪箱上部壓力表數(shù)值一直為0,說(shuō)明封堵通道后,氣體可以在箱體內(nèi)部自動(dòng)平衡;②拆除壓力表,明顯發(fā)現(xiàn)該處有油霧溢出;③觀察齒輪箱輸出端,未觀察到有油霧現(xiàn)象;④經(jīng)過(guò)5 d 的油耗試驗(yàn),耗油量為18.5 L。
通過(guò)對(duì)齒輪箱的輸出軸平衡氣壓孔及呼吸器進(jìn)行完全封堵,齒輪箱未觀察到任何油霧冒出。根據(jù)壓力表測(cè)量結(jié)果,完全封堵后齒輪箱內(nèi)部氣壓很低,對(duì)齒輪箱運(yùn)行無(wú)任何不利影響。
所以,在該齒輪箱設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)已經(jīng)確定的情況下,選用黏度100#的潤(rùn)滑油,其在油溫和齒輪嚙合及高速軸甩動(dòng)下會(huì)導(dǎo)致油霧產(chǎn)生,而齒輪箱運(yùn)轉(zhuǎn)產(chǎn)生的熱量對(duì)油霧和空氣進(jìn)行加熱后,在內(nèi)外部通道未完全封堵的情況下,使其從通道溢出,最終導(dǎo)致油霧揮發(fā)。
基于原因分析和試驗(yàn)結(jié)果,為了防止油霧從齒輪箱內(nèi)部冒出,可以從減少齒輪箱向外部排氣點(diǎn)和改善齒輪箱通氣條件入手,優(yōu)化、改進(jìn)齒輪箱呼吸器結(jié)構(gòu),同時(shí)封堵輸出軸氣壓平衡孔,防止油霧溢出。具體方案如下:
(1)優(yōu)化呼吸器結(jié)構(gòu):將原有呼吸器加大加長(zhǎng),呼吸器筒壁內(nèi)部增設(shè)折流板,同時(shí),為防止運(yùn)行異常出現(xiàn)氣壓過(guò)高,設(shè)計(jì)預(yù)壓式呼吸器組件(帶有止回閥),當(dāng)內(nèi)部氣壓高于透氣帽設(shè)定值才開(kāi)啟。
(2)封堵輸出軸氣壓平衡孔:對(duì)齒輪箱輸出軸的8 個(gè)氣壓平衡孔進(jìn)行手動(dòng)攻絲,安裝絲堵以封堵平衡孔(圖2)。
改造完成后,觀察一個(gè)循環(huán)周期,齒輪箱底部和上部無(wú)油霧冒出,期間未對(duì)齒輪箱進(jìn)行過(guò)補(bǔ)油。由此驗(yàn)證,該方案成熟可行。
某電站齒輪箱油霧產(chǎn)生機(jī)理較為復(fù)雜,與潤(rùn)滑油、溫度、壓力、設(shè)備結(jié)構(gòu)等因素有關(guān),其油霧的揮發(fā)是一個(gè)癥結(jié)性的難題。在其結(jié)構(gòu)已經(jīng)確定的情況下,選用100#黏度潤(rùn)滑油無(wú)法阻止油霧形成,所以只能采用封堵和增加沿程阻力的方式,將油霧封閉在齒輪箱內(nèi)部,利用齒輪箱內(nèi)部箱體自動(dòng)平衡氣壓波動(dòng)。同時(shí),使揮發(fā)的油霧凝結(jié),減少潤(rùn)滑油的外泄損耗。
最終方案的成功實(shí)施,解決了齒輪箱油霧揮發(fā)問(wèn)題,減少了刺激性氣體對(duì)電站運(yùn)維人員的身體傷害,同時(shí)每年還可減少潤(rùn)滑油損耗約1.5 t,為電站節(jié)省成本近10 萬(wàn)元。
本文從齒輪箱可能產(chǎn)生油霧的各個(gè)方面進(jìn)行綜合分析,同時(shí)采用方法進(jìn)行驗(yàn)證,最終提出了成功的改造方案。其分析方法和解決思路對(duì)同類(lèi)設(shè)備問(wèn)題具有借鑒意義。