張國然
(中鐵十七局集團有限公司,山西太原 030006)
載體樁是由混凝土、夯實填充料、擠密土體3部分構(gòu)成的承載體。載體樁的技術(shù)原理為側(cè)限約束下的土體密實,即在一定深度下,通過柱錘的勢能沖切土層形成孔洞,并迅速填料作為介質(zhì)進行夯實,擠壓土體中的水和空氣,實現(xiàn)土體的最優(yōu)密實,形成擴展基礎(chǔ),實現(xiàn)力的擴散。當(dāng)作為復(fù)合地基加固處理時,樁身一般不配筋,混凝土強度不低于C25;作為單樁承載時,樁身正截面配筋率取0.20%~0.65%,混凝土強度不低于C30[1]。載體樁填充料可采用水泥砂、干硬性混凝土、碎石、磚渣等。黏性土地層中載體影響區(qū)域深度3~5 m,直徑2~3 m。載體樁構(gòu)成示意見圖1。
圖1 載體樁構(gòu)成示意圖
載體樁是一種在工程中應(yīng)用較成熟的復(fù)合地基處理方法,尤其在房屋建筑中,因其施工成本低、加固效果好、能適應(yīng)多種地質(zhì)條件,應(yīng)用較廣泛。但其在鐵路工程中應(yīng)用實例較少,缺乏施工基礎(chǔ)數(shù)據(jù)[2-4]。針對京沈客專京冀段14 標動車走行線特大橋現(xiàn)澆簡支箱梁支架地基處理工程項目,采用科學(xué)的試驗方法,得出詳實的基礎(chǔ)數(shù)據(jù),填補了載體樁在鐵路工程中應(yīng)用實踐的空白。
京沈客專京冀段14 標動車走行線特大橋現(xiàn)澆簡支箱梁共計34 孔,采用鋼管貝雷梁支架結(jié)構(gòu),單樁基礎(chǔ)容許承載力不小于1 250 kN。采用載體樁為鋼管立柱基礎(chǔ),現(xiàn)澆簡支箱梁支架結(jié)構(gòu)示意見圖2。
圖2 現(xiàn)澆簡支箱梁支架結(jié)構(gòu)示意圖
橋址區(qū)位于北京市朝陽區(qū)東五環(huán),地層可劃分為第四系全新統(tǒng)(Q4)、上更新統(tǒng)(Q3),地層成因類型主要為沖洪積,地下水埋深1.9~4.3 m。橋址區(qū)典型地質(zhì)斷面見表1。
表1 橋址區(qū)典型地質(zhì)斷面
根據(jù)載體樁受力原理,混凝土樁身僅為傳力桿件,載體樁的承載能力取決于樁端載體的持力層及載體填料質(zhì)量[5-6]。根據(jù)工程所處地區(qū)地質(zhì)構(gòu)成,結(jié)合設(shè)備施工能力,持力層選在承載力相對較大的粉質(zhì)黏土層。
在選定持力層的情況下,填料質(zhì)量是控制載體承載能力的關(guān)鍵因素。為了確定最優(yōu)填料種類,進行2組對比試驗。第1 組采用水泥級配碎石,第2 組采用水泥砂拌合物,具體試驗參數(shù)如下:
(1)樁長:載體樁樁長約10.0 m(含2.0 m 載體),樁端持力層為粉質(zhì)黏土層。
(2)樁徑:φ=500 mm。
(3)配筋:主筋6C14,箍筋A(yù)8@200(頂部2.5 m A8@100),保護層厚度5 cm。
(4)樁身混凝土強度:C35。
(5)填料指標:第1 組(S1#—S3#樁)填充料為水泥級配碎石,m水泥∶m砂∶m碎石=300∶746∶1 077,碎石粒徑5~40 mm;第2組(S4#—S6#樁)填充料為水泥砂拌合物,m水泥∶m砂=1∶2;三擊貫入度均不大于10 cm。
(6)單樁承載力特征值1 250 kN,極限承載力2 500 kN。
施工機械采用ZTZ-4 型液壓步履式載體樁機,柱錘直徑400 mm、長度6 m、質(zhì)量3.5 t;護筒直徑480 mm、壁厚1 cm、長度11 m。
載體樁施工工藝流程為:平整場地→樁機就位→錘擊成孔→夯填水泥砂拌合物(水泥級配碎石)→實測貫入度→夯平孔底→提出重錘→安放鋼筋籠→灌注混凝土→提出護筒、振搗混凝土。
載體樁施工完成7 d 后,開挖鑿除樁頂50 cm 超灌部分混凝土,采用低應(yīng)變反射波法檢測。經(jīng)檢測,6根試驗樁均為Ⅰ類樁。
2.2.1 檢測方法
載體樁單樁承載力檢測采用慢速維持荷載(堆載)法。采用油壓千斤頂,通過反力裝置,對沉壓板下應(yīng)力主要影響范圍內(nèi)的復(fù)合土層進行逐級加載和卸載,根據(jù)每級荷載對應(yīng)的沉降量,繪制荷載-沉降量曲線(Q-s曲線)判定地基承載力和變形參數(shù)。
試驗加載分8 級進行,最終控制荷載為2 500 kN,第1 級加載值為分級荷載的2 倍,其余每級加荷量為預(yù)估極限荷載的1/8~1/10。
2.2.2 終止加載條件
當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時,終止加載:
(1)某級荷載作用下,樁頂沉降量大于前1級荷載作用下沉降量的5倍,且總沉降大于60 mm;
(2)某級荷載作用下,樁的沉降量大于前1級荷載作用下沉降量的2倍,且經(jīng)24 h尚未達到相對穩(wěn)定;
(3) 達到設(shè)計要求的最大加載量(極限荷載2 500 kN)。
2.2.3 檢測結(jié)果
臨時支架基礎(chǔ)載體樁靜荷載試驗Q-s 曲線見圖3。由圖3(a)可知,S1#—S3#樁Q-s 曲線平穩(wěn),各級沉降均勻,在最大加載力2 500 kN 作用下,樁頂最大沉降量為35.8 mm,卸載回彈曲線也平穩(wěn),最大殘余位移量為24.3 mm;由圖3(b)可知,S4#—S6#樁Q-s 曲線出現(xiàn)陡降現(xiàn)象,在加載力1 200~1 600 kN作用下,樁頂急劇沉降,達到終止加載條件,單樁承載力試驗不合格。
2.3.1 樁身強度
在加載前對S4#—S6#樁進行樁身完整性檢測(見圖4)??梢姡虞d前S4#—S6#樁樁身完整。
當(dāng)加載至5~6級時,各樁均出現(xiàn)陡降現(xiàn)象,可能原因為樁身結(jié)構(gòu)破壞或載體承載能力不足。在現(xiàn)場對S4#—S6#樁進行開挖檢查,并進行第2 次樁身完整性檢測。檢測結(jié)果表明,S4#—S6#樁樁頭及樁身無結(jié)構(gòu)性破壞,結(jié)合S1#—S3#樁試驗結(jié)果,判定樁身C35 混凝土強度滿足設(shè)計承載力要求,S4#—S6#樁沉降原因為載體承載力不足。
2.3.2 持力層
在施工過程中,S1#—S6#樁三擊貫入度均滿足小于10 cm 的技術(shù)指標,確定在該工藝下,可選定粉質(zhì)黏土層加固土體。S1#—S3#樁卸載回彈曲線,反映了粉質(zhì)黏土層回彈力較低的特征。
圖3 臨時支架基礎(chǔ)載體樁靜荷載試驗Q-s曲線
圖4 加載前S4#—S6#樁樁身完整性檢測波形
導(dǎo)致載體承載力不足的原因如下:
(1)填充料固結(jié)強度低,加載過程中樁端應(yīng)力過大,致使載體破壞變形,樁身沉入載體;
(2)水泥砂內(nèi)摩擦角小,填料錘擊過程中對持力層擾動過大,造成剪切破壞,承載能力降低。
2.3.3 填料種類
水泥級配碎石相比于水泥砂,顆粒粒徑更大,在填料錘擊過程中,增大與樁底土體的有效接觸面積,當(dāng)重復(fù)提錘、夯擊動作時,減小對下層土體的擾動。高固結(jié)強度,保證承載體具有更大的等效截面面積。2組對比試驗表明,采用水泥級配碎石填充料時載體整體承載能力遠高于水泥砂填料,且滿足單樁承載力不小于1 250 kN、極限承載力不小于2 500 kN的要求。
在支架基礎(chǔ)方案比選時,綜合對比鋼筋混凝土擴大基礎(chǔ)(碎石、磚渣換填)、鋼管樁、鉆孔樁、渣土樁和載體樁方案。經(jīng)過分析,鉆孔樁和載體樁在方案可行性、施工組織可操作性、經(jīng)濟效益等方面較合理,現(xiàn)僅列舉此2 種方案。載體樁與鉆孔樁優(yōu)缺點對比見表2。
表2 載體樁與鉆孔樁優(yōu)缺點對比
載體樁因其樁長短、工效高、配套工藝簡單的特點,在不考慮縮短工期產(chǎn)生的經(jīng)濟效益情況下,相比于鉆孔樁,在本項目施工中直接降低成本達51.9%。
目前項目載體樁已施工完成70 根,施工質(zhì)量全部合格,后續(xù)支架預(yù)壓時樁頂最大沉降量僅2 mm,載體樁施工取得較好的技術(shù)經(jīng)濟效益,具有在同類工程中推廣應(yīng)用的價值。但是,受施工條件限制,對載體樁的試驗與探索尚不全面,需在后期施工中不斷總結(jié)完善,建議如下:
(1)根據(jù)載體樁的受力特點,持力層承載力越高、可加固性越強,樁承載能力越大。當(dāng)持力層為砂或礫石時,對應(yīng)填料種類是否可以進一步優(yōu)化。
(2)地下水對載體樁的影響程度尚不能完全判定。在工程實施中,主要影響為成樁后至混凝土灌注前,少量泥漿由護筒底滲入到孔內(nèi),存在泥漿裹附在樁底混凝土內(nèi)、導(dǎo)致樁身缺陷的隱患。采取措施為夯擊填充料前,先夯入部分磚渣封底,切斷地下水滲流路徑,實施效果表明,灌注完成后樁頂仍有偶發(fā)性的泥漿出現(xiàn),需要在后續(xù)施工中進行改進。
(3)地質(zhì)條件較差(如濕陷性黃土、地震液化層等)時,載體樁應(yīng)用有待深入探討。