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連續(xù)重整裝置異常運行的分析與處理

2020-02-22 00:47楊宏濤

楊宏濤

【摘?要】目前,我國的化工工程建設(shè)的發(fā)展迅速,催化重整是在一定溫度、壓力、臨氫和催化劑存在的條件下,使石腦油轉(zhuǎn)化為富含芳烴的重整生成油,并副產(chǎn)氫氣的過程。催化重整在進行脫氫環(huán)化和芳構(gòu)化反應(yīng)的同時也伴隨著大分子裂解為小分子的副反應(yīng),致使重整氫氣的純度相對較低,并夾帶大量的輕烴。因此,為提高供下游加氫裝置使用的氫氣的純度,也盡可能地回收其中可液化的烴類組分。連續(xù)重整裝置設(shè)有提純氫氣的再接觸系統(tǒng),使重整產(chǎn)物分離罐頂?shù)暮瑲錃怏w和重整生成油在較高的壓力和較低的溫度下建立新的氣液平衡,吸收氫氣中的烴類,以提高外送氫氣的純度和重整生成油的液體收率。

【關(guān)鍵詞】連續(xù)重整裝置;異常運行;分析與處理

引言

重整進料/產(chǎn)物換熱器回收產(chǎn)物熱量來加熱進料,脫戊烷塔將反應(yīng)產(chǎn)物分離成重整生成油、輕石腦油和干氣等組分,二者的良好運行關(guān)系到裝置能耗和產(chǎn)品質(zhì)量,生產(chǎn)中需特別關(guān)注。

1重要性

連續(xù)重裝裝置是煉廠的能耗大戶,而加熱爐是裝置主要耗能設(shè)備,其能耗占整個裝置能耗60%以上,在通過生產(chǎn)調(diào)整手段無法進一步有效降低裝置能耗時,可以利用先進節(jié)能技術(shù)對裝置進行改造。文章綜合介紹基于煙氣余熱回收的幾種技術(shù)及先進陶瓷涂層技術(shù),分析了加熱爐節(jié)能技術(shù)的適應(yīng)性選擇。

2原因分析

2.1板換運行效果差分析

2.1.1生產(chǎn)波動

查詢生產(chǎn)記錄,2013年大檢修前出現(xiàn)因循環(huán)機停機、還原段催化劑跑損、晃電等原因造成的緊急停工,停工過程進料、產(chǎn)物、循環(huán)氫等流量大幅波動,板換出現(xiàn)溫度、壓力驟變甚至物料倒流的異常情況,可能引起板束的變形。大幅波動易導(dǎo)致管線內(nèi)附著物脫落進入板換,造成壓降升高、換熱效率下降等情況。

2.1.2擴能改造

擴能后未對進料管路、換熱器及反應(yīng)器等相關(guān)設(shè)備進行改動,各壓降相應(yīng)升高,影響進料量的提高。隨著進出物料的流量、流速和溫度等發(fā)生變化,板換換熱效率改變甚至超過其換熱負(fù)荷,是導(dǎo)致熱端溫差過高、一反進料加熱爐負(fù)荷過大的主要原因。

2.1.3過濾器及入口噴淋棒堵塞

引罐區(qū)精制油直接做為重整進料、蒸發(fā)塔波動以及加裂重石波動,可能帶入管路雜質(zhì)使過濾器壓差過高;過濾器后管路存在雜質(zhì)或者過濾器損壞導(dǎo)致雜質(zhì)通過,進料中過高的氮、氯、烯烴、重組分等于板換入口產(chǎn)生結(jié)焦、結(jié)鹽現(xiàn)象,均可能堵塞入口噴淋棒孔眼,導(dǎo)致壓降過高、處理量達不到控制值和換熱效果差等問題。

2.2脫戊烷塔波動分析

用精密壓力表測量塔盤總壓降約44kPa,較正常運行的30kPa偏高,結(jié)合運行情況,初步判斷塔盤結(jié)鹽。為進一步了解塔內(nèi)氣液相分布情況,2015年11月利用γ射線掃描檢測技術(shù)對塔的運行工況進行檢測,結(jié)果1~39層塔盤正常,40層塔盤存在液泛,液層高度約1m,表明塔盤或其降液管存在堵塞情況[1]。塔內(nèi)上升氣體或者下降液體流動不暢,某一時刻出現(xiàn)大量氣體上升或者液體下流,引起塔的大幅波動和產(chǎn)品的不合格。2014年2月因過水和氮含量超標(biāo)致使催化劑氯大量流失,活性顯著下降,為盡快恢復(fù)其活性,將再生注氯由11.9g/min提高到29.6g/min進行集中補氯,為避免再次出現(xiàn)催化劑酸性功能不足情況以及持氯能力的下降,注氯量穩(wěn)定在23.7g/min[2]。氯含量較高的反應(yīng)產(chǎn)物和還原尾氫于再接觸部分混合,液相組分未經(jīng)脫氯便進入脫戊烷塔,導(dǎo)致塔內(nèi)氯含量較高,塔頂干氣中最高達250μL/L。進料中的氮經(jīng)反應(yīng)生成NH3,與HCl結(jié)合形成NH4Cl結(jié)晶,沉積在溫度較低的上層塔盤,混合塔內(nèi)鐵銹、催化劑粉等雜質(zhì)不斷長大變硬,導(dǎo)致浮閥卡死、降液管堵塞等異常,影響氣液相平衡導(dǎo)致液泛。

3連續(xù)重整裝置異常運行的分析與處理

3.1穩(wěn)定燃料氣性質(zhì)

重整反應(yīng)溫度的平穩(wěn)對反應(yīng)產(chǎn)物的質(zhì)量起著關(guān)鍵作用,同時也是開展節(jié)能降耗優(yōu)化工作的基礎(chǔ)保障。要實現(xiàn)反應(yīng)溫度平穩(wěn),必須從燃料氣的熱值、流量、溫度等參數(shù)進行優(yōu)化。提高燃料氣熱值的措施主要是將低熱值的PSA解吸氣改送至制氫裝置增產(chǎn)氫氣,增設(shè)自產(chǎn)液化氣汽化設(shè)施和天然氣專線作為應(yīng)對燃料氣系統(tǒng)熱值波動的應(yīng)急手段。改造后,反應(yīng)爐出口溫度波動由±8℃下降至±2℃。減少燃料氣流量波動的措施主要是對脫戊烷塔、C4/C5分餾塔的塔頂干氣增加脫氯設(shè)施。改造前,由于此兩股含氯干氣并入燃料氣系統(tǒng),加熱爐火嘴、阻火器經(jīng)常出現(xiàn)銨鹽結(jié)晶,造成燃料氣爐前壓力高,流量大幅波動等問題。增加脫氯設(shè)施后,從源頭上消除了銨鹽結(jié)晶的問題,保證了燃料氣流量平穩(wěn)。

3.295+高效超凈加熱爐技術(shù)

該技術(shù)的核心是燃料氣預(yù)熱脫硫,疊加空氣預(yù)熱器的復(fù)合技術(shù),主要通過復(fù)合阻蝕劑反應(yīng)器凈化并預(yù)熱燃料氣,以降低硫化物、含氮化合物等的排放,從源頭上減少二氧化硫、氮氧化物等污染物的生成;降低煙氣露點腐蝕溫度,為煙氣極限換熱創(chuàng)造條件,排煙溫度可以降至80℃以下;通過增加煙氣余熱回收系統(tǒng)加熱空氣至100℃以上,從而實現(xiàn)加熱爐熱效率95%以上。

3.3先進陶瓷涂層技術(shù)

該技術(shù)主要將納米陶瓷材料噴涂在輻射區(qū)耐火襯里的表層及加熱爐爐管表面上,提高爐管的表面黑度,在很大溫度范圍內(nèi)保持爐管表面的發(fā)射率不變。常溫下耐火材料的發(fā)射率一般為0.6~0.8,并且隨著爐溫的升高會大幅度下降,而陶瓷涂層節(jié)能涂料一直保持0.9以上的發(fā)射率,提高了爐效率。該技術(shù)能加強爐內(nèi)熱傳導(dǎo),增加加熱爐內(nèi)的輻射傳熱,同等工況下可以降低爐膛和火焰燃燒溫度,達到節(jié)約燃料并有效減少了氮氧化物的生成。

3.4重整循環(huán)氫壓縮機排油煙系統(tǒng)改造后的效果

重整循環(huán)氫壓縮機排油煙系統(tǒng)改造后,有效地解決了機組儀表管接頭的漏油問題,消除了安全隱患;并有效去除了PM2.5級油霧,解決了油煙污染問題,符合了越來越嚴(yán)格的VOCs排放要求,排放口無可見油煙,對環(huán)境保護及裝置現(xiàn)場規(guī)格化管理作出了貢獻;同時,通過收集潤滑油煙,使之變?yōu)橛偷位氐接拖?,降低了處理成本,?chuàng)造了良好的經(jīng)濟效益。3.5針對纏繞管換熱器(1)若對換熱器進行機械或者化學(xué)清洗,結(jié)束后應(yīng)充分脫水并做好氮封,避免設(shè)備腐蝕。(2)由于雷雨、臺風(fēng)多發(fā)以及早晚溫差等原因,產(chǎn)物冷后溫度變化較大,導(dǎo)致循環(huán)氫流量、組分改變。建議對復(fù)合型管式空冷器管道泵增設(shè)遠(yuǎn)傳啟停開關(guān)并采用變頻風(fēng)機,既有利于循環(huán)機、進料換熱器的運行,又避免了對反應(yīng)系統(tǒng)產(chǎn)生影響。

結(jié)語

(1)燃料氣單耗占重整裝置能耗的60%以上,重點對加熱爐進行節(jié)能改造能使裝置能耗明顯下降。2#重整裝置通過節(jié)能改造,裝置能耗由2014年的59.21kgEO/t下降至2019年的55.66kgEO/t,節(jié)能效果明顯,在中國石化同類裝置中處于較先進的水平。(2)加熱爐對流段增加爐管和輻射室噴涂耐高溫節(jié)能涂料能有效提高加熱爐熱效率。(3)纏繞式換熱器相對于板式換熱器熱端溫差下降約13℃,換熱效率明顯提高;此外,系統(tǒng)總壓降降低了約11kPa,循環(huán)氫壓縮機3.5Mpa蒸汽耗量減少0.3t/h,改造反應(yīng)進料換熱器是重整裝置節(jié)能降耗的重要途徑。(4)機組增加無級調(diào)速系統(tǒng)可將往復(fù)機出口返回閥開度關(guān)小至5%以下,節(jié)電效果明顯。

參考文獻:

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[5]徐承恩.催化重整工藝與工程[M].北京:中國石化出版社,2014.

(作者單位:中國石油大學(xué)(北京))

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