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A區(qū)塊鉆完井施工配套技術(shù)

2020-02-07 11:48:06
石油和化工設(shè)備 2020年1期
關(guān)鍵詞:起鉆氣層井段

(大慶鉆探工程公司鉆井一公司, 黑龍江 大慶 163411)

A區(qū)塊主要的產(chǎn)油層位是P油層,在多年對該區(qū)塊進行勘探與開發(fā)的實踐基礎(chǔ)上,我們認識到,在A區(qū)塊鉆井施工主要存在以下幾方面的技術(shù)難點:一是上部第四系地層不成巖,而且存在流沙層,因此在表層的鉆井施工中井眼的擴大率比正常地層要大,因此導(dǎo)致表層的固井質(zhì)量難以保證;二是該區(qū)塊發(fā)育有淺氣層,而且存在壓力異常情況,一旦淺氣層中的天然氣侵入到井筒中,就會造成嚴重的井涌、井噴事故,井控風(fēng)險特別高;三是在施工定向井的過程中造斜點既要避開上部不穩(wěn)定的流沙層,還要避免在淺氣層井段進行起下鉆,因此對定向井軌道剖面的設(shè)計提出了更高要求;四是下部地層發(fā)育有大段的泥巖井段,滲透率高,因此在鉆井施工中容易形成泥環(huán),造成環(huán)空返砂不暢,憋壓的情況發(fā)生,進而引起井漏?;谝陨鲜┕るy點,需要對A區(qū)塊施工井進行系統(tǒng)化、規(guī)范化研究,形成一套A區(qū)塊鉆井施工配套技術(shù),才能保證該區(qū)塊的鉆井施工安全與高效。

1 優(yōu)化設(shè)計技術(shù)

在鉆井施工時,若要實現(xiàn)施工區(qū)塊鉆井的安全與高效,在調(diào)研前期施工基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上,結(jié)合區(qū)塊的具體特點與施工難點進行優(yōu)化設(shè)計,是保證施工安全與高效的前提。

1.1 井身結(jié)構(gòu)優(yōu)化

良好的井身結(jié)構(gòu)優(yōu)化設(shè)計是保證鉆井施工安全與高效的基礎(chǔ)。根據(jù)A區(qū)塊前期已經(jīng)完成井出現(xiàn)的復(fù)雜情況,結(jié)合A區(qū)塊的地質(zhì)巖性特點,在原有兩層套管的基礎(chǔ)上,對施工的井眼尺寸和套管尺寸進一步實施優(yōu)化與改進,將原來一開井段的鉆頭尺寸由原來的374mm更改為444.5mm,套管尺寸由原來的273mm增大到339.7mm,同時將二開上部井段鉆頭尺寸由215.9mm增大到229mm,增加鉆具與環(huán)空之間的間隙,提高鉆井排量,保證環(huán)空暢通,不憋壓、不發(fā)生井漏的情況。優(yōu)化后的A區(qū)塊井身結(jié)構(gòu)如表1所示。

表1 優(yōu)化后的A區(qū)塊井身結(jié)構(gòu)

1.2 井眼軌道剖面設(shè)計

以往在A區(qū)塊鉆井施工中,由于對該區(qū)塊的地質(zhì)情況掌握的不夠清楚、準(zhǔn)確,所以在進行定向井井眼軌道設(shè)計中有的造斜點選在了地層不夠穩(wěn)定的流沙層,造成定向造斜施工不夠順利;還有的造斜點選在了淺氣層發(fā)育的井段,在起鉆定向時由于環(huán)空間隙太小而發(fā)生抽吸,造成淺氣層井涌及井噴事故。為了保證定向施工的安全,通過進一步對地層進行研究,將定向施工的造斜點選在井壁較穩(wěn)定的泥巖井段,同時在淺氣層發(fā)育的井段進行復(fù)合鉆進,避免在該層位進行起鉆,這就提高了定向施工效率和成功率。

2 鉆完井工藝配套技術(shù)

2.1 表層鉆完井配套技術(shù)

表層鉆完井是施工的最開始井段,表層鉆完井施工的成敗直接關(guān)系到整口井施工的成敗。為此在表層鉆完井方面主要采取以下幾方面的技術(shù)措施:一是鉆頭優(yōu)選。根據(jù)表層施工的地層在60-120m具有流沙層發(fā)育這一特點,優(yōu)選了444.5mm牙輪鉆頭進行施工,以減少通井劃眼的次數(shù)。二是優(yōu)化鉆井施工參數(shù)??刂剖┕さ你@壓,使鉆壓保證在50kN以內(nèi),保證井眼開直,降低施工排量,減少對流沙層的沖刷,控制好井徑擴大率,保證井眼規(guī)則,為固井施工準(zhǔn)確計算水泥漿用量奠定基礎(chǔ),提高表層固井質(zhì)量。三是優(yōu)化鉆井液性能控制。由于表層施工的地層在60-120m具有流沙層發(fā)育,這一段的井壁穩(wěn)定性較差,因此要求進行表層鉆井施工的鉆井液在具有良好的攜砂性能的同時,還要具有良好的造壁性。在鉆井液密度達到設(shè)計要求的同時,要保證鉆井液的黏度在45-70s之間,其它各項性能也要符合施工要求,未達要求不進行開鉆。四是優(yōu)化表層固井方案??刂葡淳畷r間,減少對流沙層的沖刷,采用插入式固井方式,減少水泥漿的用量,同時控制好水泥漿的密度變化。

2.2 二開鉆完井技術(shù)

2.2.1 鉆具組合優(yōu)化

在以往其它區(qū)塊鉆井施工中,穩(wěn)斜段多使用178mm鉆鋌和210mm方接頭,或是212mm螺旋扶正器,但該區(qū)塊由于下部發(fā)育有比較大段的泥巖井段,因此要對鉆具組合進行進一步的簡化,這樣才能保證環(huán)空暢通,避免起鉆發(fā)生抽吸引起復(fù)雜。基于以上理念,將178mm鉆鋌和210mm方接頭更改為165mm鉆鋌和198mm螺旋扶正器,這就大大增加了環(huán)空空間,具體鉆具組合如下:∮215PDC鉆頭+∮165mm鉆鋌2根+∮198螺扶+∮1652根+∮198螺扶+∮165mm鉆鋌2根+∮198螺扶+∮165mm鉆鋌4根+∮127mm鉆桿。

2.2.2 優(yōu)化水力參數(shù)

在鉆井水力參數(shù)優(yōu)化方面,一是將現(xiàn)有的鉆井泵使用的缸套由φ170mm更換成φ180mm,提高單次泵沖的排量,進而提高總體的施工排量;二是在進入下部泥巖井段后,在增大鉆井施工排量的同時,改變鉆頭的水眼尺寸,盡量應(yīng)用尺寸大的水眼,保證鉆井排量不降低,保證巖屑的返出效果。

2.2.3 軌跡控制技術(shù)

根據(jù)定向井井眼軌跡優(yōu)化設(shè)計的結(jié)果,對井眼軌跡進行精確控制。在定向儀器的選取方面使用MWD隨鉆儀器進行跟蹤控制,主要是在定向結(jié)束后直接進行復(fù)合鉆進,穿過淺氣層發(fā)育的井段,這就有效地避免了在淺氣層發(fā)育的井段進行起下鉆作業(yè),有效地保證了井控安全。同時根據(jù)該區(qū)塊以往施工中井斜角與方位角的漂移情況,在定向施工的時候預(yù)留漂移值,有效地提高了施工效率。

2.2.4 井控技術(shù)

一是在一開鉆井結(jié)束后,根據(jù)鉆井設(shè)計要求進行封井器的安裝與試壓,保證各項性能指標(biāo)都達到設(shè)計要求;二是使施工的鉆井液密度達到設(shè)計上限,以平衡淺氣層發(fā)育井段的地層壓力,實現(xiàn)一次井控安全;三是在淺氣層發(fā)育的井段,如在鉆進過程中無特殊情況,杜絕在淺氣層井段進行起鉆作業(yè),防止抽噴。定向施工完成后直接復(fù)合施工,直到穿過淺氣層段后才進行起鉆更換施工的鉆具組合,同時在起鉆過程中要有專人進行坐崗,發(fā)現(xiàn)異常及時匯報,保證井控安全。

3 結(jié)論

(1)通過優(yōu)化井身結(jié)構(gòu),改變鉆頭尺寸與套管尺寸,提高了鉆具組合與井壁之間的環(huán)空間隙,保證了井眼暢通,避免了起鉆抽吸現(xiàn)象的發(fā)生。

(2)一開井段優(yōu)選鉆頭和施工參數(shù),控制鉆井液性能,減少了對流沙層的井壁沖刷,保證了井徑擴大率在規(guī)范范圍內(nèi),為準(zhǔn)確計算固井水泥用量提供了依據(jù)。

(3)二開施工中優(yōu)化鉆具組合,強化井控技術(shù)措施,能夠?qū)崿F(xiàn)A區(qū)塊鉆井施工的安全與高效。

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