張健 淮河能源股份有限公司選煤顧橋選煤廠
煤泥重介旋流器人料主要來自精煤弧形篩分流的合格介質(zhì)以及精煤脫介篩噴水段之前的合格介質(zhì)。部分合格介質(zhì)收集到煤泥合格介質(zhì)桶,由泵打入煤泥重介旋流器進(jìn)行分選。煤泥重介旋流器溢流(輕產(chǎn)物)和精煤稀介混合,進(jìn)入精煤磁選機(jī)回收磁鐵粉,煤泥重介旋流器底流(重產(chǎn)物)和中煤稀介混合,進(jìn)入中煤磁選機(jī)。
SHMC450型煤泥重介旋流器SHMC450,該旋流器由圓柱一圓錐兩部分組成,圓柱部分有與徑向呈切線方向的人料口,旋流器軸線方向有溢流口、底流口,分別排出輕物料(精煤)和重物料(矸石),圓筒內(nèi)部有溢流管。旋流器圓柱段直徑為450 mm,旋流器的圓柱、圓錐、底流口等均采用耐磨性能良好的硬鎳白口鑄鐵。
來自三產(chǎn)品重介質(zhì)旋流器一段輕物料分流出的部分重懸浮液,與粗煤泥一并以一定壓力沿切線方向的人料口進(jìn)人旋流器形成離心力場。在離心力作用下,重物料(矸石)向旋流器壁移動(dòng),由底流口排出;輕物料(精煤)則向中心空氣柱移動(dòng),經(jīng)溢流管由溢流口排出,從而完成分選過程。
某選煤廠煤泥重介旋流器采樣小篩分試驗(yàn)結(jié)果可知:①溢流精煤灰分由入料17.78%降至14.76%,底流灰分達(dá)到36.19%,煤泥重介旋流器起到了降灰作用;②0.25~0.10mm灰分由人料的14.86%分選為精煤的10.35%和尾煤的39.97%,分選效果非常明顯,因此煤泥重介旋流器的分選下限已達(dá)到0.10mm;③溢流精煤中-0.10mm質(zhì)量分?jǐn)?shù)為46.88%,灰分為20.80%,未起到分選效果,采用脫泥設(shè)備有效脫除這部分高灰煤泥才能保證煤泥重介旋流器精煤灰分合格。實(shí)際生產(chǎn)中,選煤廠采用弧形篩分級(jí)脫泥,分級(jí)粒度為0.25mm,篩上物料經(jīng)沉降過濾式離心機(jī)脫水后摻人精煤產(chǎn)品,篩下水直接去浮選系統(tǒng)進(jìn)行分選。
某選煤廠煤泥重介旋流器0.50~0.10mm煤樣小浮沉試驗(yàn)結(jié)果:
可知,溢流精煤累計(jì)灰分為9.96%,小于精煤產(chǎn)品灰分要求(10.51%~11.00%),底流累計(jì)灰分為31.08%,分選效果比較理想。
煤泥重介旋流器分配率計(jì)算結(jié)果繪制煤泥重介旋流器分配曲線可知,分選密度δp=1.55kg/L,密度值如δ25=1.48kg/L,δ75=1.65kg/L,可能偏差E=(δ75-δ25)/2=(1.65-1.48)/2=0.085,分選效果達(dá)到設(shè)計(jì)要求。
煤泥重介工藝在選煤廠的應(yīng)用效果較好,主要具有如下優(yōu)點(diǎn):
(1)工藝流程簡單,直接利用大直徑旋流器實(shí)現(xiàn)對(duì)介質(zhì)的分級(jí)、濃縮,為小旋流器提供了密度、粒度合適的懸浮液。
(2)與大直徑重介旋流器配合使用,有效延伸了大直徑重介旋流器的分選下限。
(3)對(duì)粗煤泥分選精度較高,可直接生產(chǎn)出合格的精煤產(chǎn)品,大大降低了浮選環(huán)節(jié)的煤泥量,避免了系統(tǒng)跑粗造成浮選效果差的問題。
(1)合格介質(zhì)分流量的調(diào)節(jié)空間受限影響煤泥重介旋流器分選效果的主要因素是人料壓力,因此在生產(chǎn)過程中必須保證煤泥合格介質(zhì)桶液位穩(wěn)定,既不能拉空也不能跑冒。原設(shè)計(jì)3臺(tái)精煤弧形篩的3道分流都到煤泥合格介質(zhì)桶,合格介質(zhì)分流量會(huì)受到煤泥合格介質(zhì)桶液位的制約,不利于原煤合格介質(zhì)密度的調(diào)節(jié)。選煤廠將其中l(wèi)道分流引至精煤稀介桶作為備用分流,當(dāng)原煤合格介質(zhì)密度提高時(shí)開啟,既保證了煤泥合格介質(zhì)桶液位穩(wěn)定,又保證了分流量的靈活調(diào)整。
(2)煤泥合格介質(zhì)密度調(diào)節(jié)滯后
理論上可通過加水或補(bǔ)加介質(zhì)調(diào)節(jié)煤泥合格介質(zhì)的密度,但實(shí)際生產(chǎn)中,由于煤泥重介產(chǎn)品量較少,容易忽視對(duì)部分產(chǎn)品灰分的監(jiān)測。密控司機(jī)對(duì)煤泥合格介質(zhì)密度的調(diào)節(jié)相對(duì)滯后,調(diào)節(jié)效果不明顯,易造成精煤損失。針對(duì)這個(gè)問題,選煤廠加強(qiáng)對(duì)煤泥重介精煤產(chǎn)品的監(jiān)測,由原來一班一個(gè)灰分改為2h一個(gè)灰分,為密控司機(jī)調(diào)節(jié)密度提供參考,并且每周對(duì)煤泥重介尾煤取樣做小浮沉試驗(yàn),查看精煤損失情況。
(3)選煤廠煤泥重介精煤產(chǎn)品采用弧形篩脫水分級(jí),分級(jí)粒度為0.25mm,篩上物進(jìn)入沉降過濾離心機(jī)脫水后摻入精煤產(chǎn)品,篩下水進(jìn)入浮選處理。弧形篩分級(jí)屬于機(jī)械分級(jí)法,有節(jié)能和嚴(yán)格按粒度分級(jí)的優(yōu)點(diǎn)。實(shí)際生產(chǎn)中,由于弧形篩處理量不足,易磨損,經(jīng)常造成分級(jí)效果差,弧形篩跑水跑粗嚴(yán)重不但污染精煤產(chǎn)品,也不利于浮選操作。為解決這一問題,選煤廠增加1臺(tái)弧形篩改為可翻轉(zhuǎn)震動(dòng)弧形篩。同時(shí)加強(qiáng)管理,發(fā)現(xiàn)跑水及時(shí)翻轉(zhuǎn)弧形篩,發(fā)現(xiàn)跑粗及時(shí)更換互相篩片,從根本上解決分級(jí)效果差的問題。
煤泥重介工藝自應(yīng)用以來,生產(chǎn)效果改善明顯。1.00~0.25mm粗精煤灰分由原來的14%降至11%以下,避免了對(duì)精煤產(chǎn)品的污染,降低了浮選系統(tǒng)的入浮煤泥量。精煤損失較低,煤泥重介旋流器單機(jī)檢測結(jié)果顯示洗選效率達(dá)到90%以上。實(shí)際生產(chǎn)中需根據(jù)煤質(zhì)變化及時(shí)調(diào)整煤泥重介旋流器底流口大小,降低精煤損失,更好地發(fā)揮該工藝的優(yōu)勢。