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印尼海德堡萬噸生產(chǎn)線燒成系統(tǒng)設(shè)計(jì)優(yōu)化與運(yùn)行

2019-02-26 03:24陳昌華馬嬌媚武曉萍彭學(xué)平陶從喜
水泥技術(shù) 2019年1期
關(guān)鍵詞:窯頭生料預(yù)熱器

陳昌華,馬嬌媚,武曉萍,彭學(xué)平,陶從喜

P14-印尼海德堡10 000t/d生產(chǎn)線項(xiàng)目位于印尼爪哇島,當(dāng)?shù)睾0渭s50m,年平均環(huán)境溫度約30℃。該項(xiàng)目采用EPC總承包模式實(shí)施,業(yè)主為印尼水泥集團(tuán)和海德堡集團(tuán),總承包方為天津水泥工業(yè)設(shè)計(jì)研究院有限公司(以下簡稱天津院)。其中,燒成系統(tǒng)采用天津院新一代技術(shù)與裝備,生產(chǎn)線于2016年投產(chǎn),目前系統(tǒng)運(yùn)行狀態(tài)正常,日產(chǎn)熟料量穩(wěn)定在10 000t以上,燒成系統(tǒng)能耗指標(biāo)(煤耗、電耗)以及各項(xiàng)環(huán)保指標(biāo)(NOx、CO、粉塵排放等)均達(dá)到同規(guī)模生產(chǎn)線的先進(jìn)水平。

1 原燃料情況

1.1 高水分褐煤

該生產(chǎn)線燃料主要考慮使用當(dāng)?shù)睾置?,褐煤的工業(yè)分析結(jié)果見表1。由表1可知,原煤的內(nèi)水高達(dá)21.8%,熱值僅19 750kJ/kg,屬于高水分、低熱值褐煤。

按照天津院煤粉燃燒特性的試驗(yàn)方法,對(duì)來樣褐煤進(jìn)行了試驗(yàn),從測試結(jié)果來看,P14項(xiàng)目褐煤燃盡時(shí)間(燃盡度達(dá)到90%所需的時(shí)間)為6.6s。一般易燃煙煤的燃盡時(shí)間為7.0s左右,而難燃無煙煤的燃盡時(shí)間長達(dá)60s以上。由于褐煤的揮發(fā)分較高,容易起燃,燃盡時(shí)間也相應(yīng)較短。本項(xiàng)目褐煤與其他項(xiàng)目褐煤相比(見表2),燃盡時(shí)間較短,說明其燃盡特性較好。

表1 褐煤的工業(yè)分析,%

表2 幾種典型褐煤的燃盡時(shí)間對(duì)比

表3 熟料的化學(xué)成分,%

1.2 原料特點(diǎn)

1.2.1 原料水分高

本項(xiàng)目原料主要為石灰石、粘土、砂粘土、鐵砂巖和砂巖等5種。其中,石灰石的水分為4%~7%,粘土、鐵砂巖等水分一般在10%以上,生料綜合水分最大值達(dá)8.5%。

1.2.2 原料MgO含量偏高

熟料的化學(xué)成分見表3,其中MgO的含量為3.0%~3.5%,主要來源于石灰石原料。為了保證熟料強(qiáng)度,高鎂原料對(duì)應(yīng)的熟料率值往往比較高,熟料形成熱也往往偏高。根據(jù)該生產(chǎn)線原料成分進(jìn)行計(jì)算,熟料的形成熱為1 755.6kJ/kg熟料左右。

2 燒成系統(tǒng)主機(jī)配置

燒成系統(tǒng)窯尾采用天津院自主開發(fā)的萬噸級(jí)規(guī)模的窯尾預(yù)分解系統(tǒng)。旋風(fēng)筒及分解爐等采用了天津院最新開發(fā)思路,對(duì)多處細(xì)節(jié)進(jìn)行了優(yōu)化。其中,預(yù)熱器為高效低阻型5級(jí)預(yù)熱器系統(tǒng),分解爐為旋噴結(jié)合的TDF型在線分解爐?;剞D(zhuǎn)窯由天津院設(shè)計(jì)和供貨,為天津院供貨的首臺(tái)萬噸級(jí)規(guī)模的回轉(zhuǎn)窯,其規(guī)格為?6.0m×90m三檔窯。燒成系統(tǒng)主機(jī)配置見表4。

3 燒成系統(tǒng)主要技術(shù)特點(diǎn)

3.1 正常燃用褐煤的安全生產(chǎn)技術(shù)

由于褐煤水分大、揮發(fā)分高、熱值低,燃燒產(chǎn)生的煙氣量相對(duì)偏大,理論燃燒溫度較低,因此,萬噸線開發(fā)的重點(diǎn)為:如何在確保燃用褐煤的情況下正常安全生產(chǎn)。主要采取的技術(shù)措施有:

(1)優(yōu)化分解爐結(jié)構(gòu),對(duì)入爐的三次風(fēng)、燃燒器、物料下料點(diǎn)位置等進(jìn)行合理匹配,C4分料設(shè)置,保證分解爐煤粉噴入高溫操作區(qū)間,確保褐煤的燃燒效果。

(2)窯頭主燃燒器調(diào)節(jié)性要好,能根據(jù)窯內(nèi)燃燒情況靈活地調(diào)整火焰形狀,確保合理的窯皮長度。

表4 P14項(xiàng)目燒成系統(tǒng)主機(jī)配置

(3)采用小窯門罩,提高二次風(fēng)溫度,有助于提高窯頭火焰溫度。

(4)煤磨烘干從窯尾取熱風(fēng),入煤磨煙氣用電收塵器收塵,減少煤粉貧化。

3.2 帶4/5級(jí)切換的預(yù)熱器系統(tǒng)

根據(jù)建廠原料情況,生料的最大綜合水分含量按照8.5%考慮,將窯尾預(yù)熱器系統(tǒng)設(shè)計(jì)成4/5級(jí)切換的型式,可根據(jù)原料水分的情況調(diào)整窯尾預(yù)熱器系統(tǒng)。

在下列情況下,燒成窯尾切換至五級(jí)預(yù)熱器狀態(tài)運(yùn)行:

(1)生料綜合水分<6%;

(2)生料磨停磨狀態(tài)。

3.3 旋噴結(jié)合的TDF改進(jìn)型分解爐(圖1)

由于萬噸級(jí)生產(chǎn)線分解爐直徑較大(?9.0m),為了促進(jìn)風(fēng)、煤、料在爐內(nèi)的均勻分布,該生產(chǎn)線分解爐采用了特殊的設(shè)計(jì),TDF分解爐由常規(guī)的噴騰型改進(jìn)為旋噴結(jié)合型,優(yōu)化內(nèi)容主要包括三次風(fēng)偏置進(jìn)風(fēng)(圖2),窯尾喂煤點(diǎn)偏置,三次風(fēng)管布置在窯正上方,從篦冷機(jī)兩點(diǎn)取風(fēng)等。同時(shí),設(shè)計(jì)過程中針對(duì)不同的優(yōu)化方案,對(duì)分解爐進(jìn)行了大量的數(shù)值模擬工作,以提高分解爐內(nèi)物料和煤粉的均勻分布,避免局部高溫,同時(shí)促進(jìn)煤粉燃盡。不同偏置距離的溫度、O2和CO濃度云圖見圖3。

3.4 優(yōu)化的回轉(zhuǎn)窯

3.4.1 窯尾端擴(kuò)大

對(duì)于大規(guī)模的生產(chǎn)線,為了促進(jìn)窯內(nèi)通風(fēng)狀況,本項(xiàng)目回轉(zhuǎn)窯采用尾端擴(kuò)大技術(shù),尾端直徑由?6.0m擴(kuò)大至?6.4m?;剞D(zhuǎn)窯尾端擴(kuò)大示意圖見圖4。窯尾端擴(kuò)大主要有以下幾個(gè)優(yōu)點(diǎn):

(1)可以有效擴(kuò)大煙室最小斷面,降低阻力,改善窯內(nèi)通風(fēng),減少煙室飛灰,最大限度地發(fā)揮窯的潛能;

(2)三次風(fēng)管閥門開度可適當(dāng)加大,避免三次風(fēng)管閥門開度太小造成的閥體較快磨損。3.4.2 窯頭收縮

由于回轉(zhuǎn)窯的傾斜布置,窯頭耐火磚和窯口澆注料的結(jié)合處往往是應(yīng)力集中的區(qū)域。對(duì)于大規(guī)模的回轉(zhuǎn)窯,窯內(nèi)耐火磚的重量大,窯頭應(yīng)力集中對(duì)耐火材料的使用壽命影響更大。本項(xiàng)目回轉(zhuǎn)窯采用窯頭收縮技術(shù),窯口段回轉(zhuǎn)窯的直徑由?6.0m逐步過渡至?5.8m,使窯內(nèi)耐火磚下滑的應(yīng)力在區(qū)域內(nèi)分散,避免應(yīng)力集中對(duì)耐火材料的損壞。窯頭收縮示意見圖5。

4 燒成系統(tǒng)運(yùn)行情況

圖1 旋噴結(jié)合的TDF改進(jìn)型分解爐

圖2 三次風(fēng)管偏置進(jìn)風(fēng)型式

圖3 不同偏置距離的溫度、O2和CO濃度云圖

圖4 回轉(zhuǎn)窯尾端擴(kuò)大示意圖

投產(chǎn)以來,預(yù)熱器系統(tǒng)未出現(xiàn)塌料、結(jié)皮堵塞等問題,生料喂料和喂煤系統(tǒng)穩(wěn)定,分解爐及各級(jí)旋風(fēng)筒溫度、壓力波動(dòng)較小,整個(gè)預(yù)熱器系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定正常。由于燃料為褐煤,內(nèi)水較高,預(yù)熱器出口的風(fēng)量相對(duì)正常煙煤偏大。在設(shè)計(jì)產(chǎn)量下,預(yù)熱器出口溫度在315℃左右,壓力為-5 000Pa左右,出預(yù)熱器粉塵含量<60g/m3(標(biāo))。

旋噴結(jié)合的改進(jìn)型TDF分解爐運(yùn)行穩(wěn)定,爐內(nèi)煤粉著火和燃燒情況正常,無爆燃現(xiàn)象,煤粉燃盡度高,分解爐出口幾乎無CO(氣體分析儀顯示CO含量在0.02%以下),C5出口與爐出口溫度無倒掛現(xiàn)象,現(xiàn)場觀察,C5料管及煙室無未燃盡的煤粉火星。該分解爐對(duì)印尼高水分褐煤有很好的適應(yīng)性。

由天津院自主研發(fā)的萬噸級(jí)回轉(zhuǎn)窯,自投產(chǎn)以來運(yùn)行穩(wěn)定,雙齒輪系統(tǒng)運(yùn)行同步性好,托輪瓦溫正常,窯電流一般控制在500~700A。窯內(nèi)通風(fēng)正常,無窯內(nèi)結(jié)球、結(jié)圈現(xiàn)象,窯皮長度正常。采用尾端擴(kuò)大技術(shù)后,回轉(zhuǎn)窯內(nèi)壓損較小,煙室負(fù)壓一般在-200Pa左右。

圖5 窯頭收縮示意圖

圖6 典型的中控操作畫面

IKN篦冷機(jī)性能表現(xiàn)卓越,設(shè)備可靠性高,熟料冷卻效果好,對(duì)應(yīng)冷卻風(fēng)機(jī)電耗低。中控操作畫面見圖6。

5 現(xiàn)場熱工測試與熱平衡計(jì)算

5.1 溫度、壓力、氣體成分

現(xiàn)場測試了燒成系統(tǒng)主要部位的溫度、壓力、氣體成分,結(jié)果見表5。從測試結(jié)果看,出預(yù)熱器煙氣溫度在315℃左右,預(yù)熱器系統(tǒng)的換熱效率正常。分解爐出口CO含量很低,煤粉燃盡度較高。二次風(fēng)溫達(dá)到1 200℃以上,三次風(fēng)溫930℃,篦冷機(jī)的熱回收效率較好。另外,預(yù)熱器出口與分解爐出口O2含量相差較小,預(yù)熱器系統(tǒng)漏風(fēng)較少。

表5 溫度、壓力、氣體成分測試數(shù)據(jù)

表6 表面散熱測試結(jié)果

5.2 含塵濃度

考核期間,分兩次測試了出預(yù)熱器煙氣含塵濃度,結(jié)果分別為41.0g/m3(標(biāo))和47.5g/m3(標(biāo)),根據(jù)含塵濃度測試結(jié)果計(jì)算,預(yù)熱器系統(tǒng)的收塵效率達(dá)到95%以上。

5.3 表面散熱

大規(guī)模的生產(chǎn)線,單位熟料對(duì)應(yīng)的表面積相對(duì)較小,表面散熱也相對(duì)較低。以回轉(zhuǎn)窯為例,萬噸級(jí)生產(chǎn)線回轉(zhuǎn)窯(?6.0m×90m)較之5 500t/d規(guī)模的回轉(zhuǎn)窯(?4.8m×72m),單位熟料對(duì)應(yīng)的表面積相對(duì)減少約15%,表面散熱相應(yīng)可減少約15%。P14項(xiàng)目考核期間,測試了設(shè)備表面溫度,并計(jì)算了表面散熱,結(jié)果見表6。

5.4 熱平衡計(jì)算

基于熱工測試數(shù)據(jù),對(duì)P14項(xiàng)目燒成系統(tǒng)進(jìn)行了熱平衡計(jì)算,結(jié)果見表7。平衡計(jì)算結(jié)果顯示,燒成系統(tǒng)熱耗在2 900.92kJ/kg熟料左右,與生產(chǎn)運(yùn)行過程中的煤耗統(tǒng)計(jì)結(jié)果基本吻合。

表7 燒成系統(tǒng)熱量平衡表

表8 燒成系統(tǒng)2×72h性能考核結(jié)果

6 性能考核

窯系統(tǒng)性能考核于2016年9月進(jìn)行,考核前采用實(shí)物標(biāo)定,修正了生料秤和煤粉秤。按照合同要求,分兩次72h連續(xù)運(yùn)行考核。考核期間,生料投料量為680~700t/h,煤粉熱值為 20 900~22 990kJ/kg,兩次72h考核結(jié)果見表8。

7 結(jié)語

印尼海德堡P14萬噸線燒成系統(tǒng),采用天津院新一代技術(shù)與裝備,窯尾預(yù)分解系統(tǒng)和回轉(zhuǎn)窯均為天津院自主研發(fā)的萬噸級(jí)設(shè)備。針對(duì)大型化生產(chǎn)線的特殊性,并結(jié)合高水分原料和高水分褐煤的特點(diǎn),生產(chǎn)線在設(shè)計(jì)上采用了4/5級(jí)切換的第三代預(yù)熱器系統(tǒng)、旋噴結(jié)合的改進(jìn)型TDF分解爐、帶尾端擴(kuò)大和窯頭收縮的大規(guī)?;剞D(zhuǎn)窯等技術(shù)。從運(yùn)行考核結(jié)果看,熟料產(chǎn)量、燒成煤耗、電耗、NOx排放等各項(xiàng)指標(biāo)均優(yōu)于合同要求,燒成系統(tǒng)一次性順利通過達(dá)產(chǎn)達(dá)標(biāo)考核,系統(tǒng)性能指標(biāo)為目前國際先進(jìn)水平。

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