史風(fēng)華 ,王文文
(1.江蘇南大華興環(huán)??萍脊煞莨?;2.南京大學(xué)鹽城環(huán)保技術(shù)與工程研究院,江蘇 鹽城 224000)
化工廠生產(chǎn)派瑞林期間,合成釜、環(huán)合釜和蒸餾除鹽釜等裝置均有三甲胺尾氣產(chǎn)生,其中合成工序采用99.5%的對甲基氯芐與過量的30%三甲胺水溶液為原料,合成中間體4-甲基芐基三甲基氯化銨。該類廢氣具有成分單一、風(fēng)量小、濃度高等特點(diǎn)。三甲胺常溫下為無色氣體,具有魚腥味惡臭,溶于水、乙醇等,易燃,有毒,沸點(diǎn)為3~4℃。因其沸點(diǎn)較低,使用過程中揮發(fā)量大;嗅閾值低,惡臭嚴(yán)重,影響廠區(qū)周邊環(huán)境空氣質(zhì)量并擾民。
目前,三甲胺尾氣治理主要有破壞技術(shù)和回收技術(shù)。其中,破壞技術(shù)主要包括活性炭吸附法、低溫等離子法、催化氧化法、生物法和焚燒法等;回收技術(shù)則有冷凝法、吸收法、吸附-脫附法等[1-4]。
在應(yīng)用過程中,普通活性炭吸附會(huì)有固廢產(chǎn)生,造成二次污染;低溫等離子體和光催化氧化對于高濃三甲胺廢氣去除效率低,同時(shí)有O3和NOx等二次污染物產(chǎn)生;催化燃燒和焚燒法雖然去除效率極高,但投資成本大,同時(shí)也存在NOx二次污染物,需要考慮脫硝,并增加運(yùn)行成本;而生物法則不適宜處理高濃度廢氣,稀釋處理勢必增加投資運(yùn)行費(fèi)用。由于三甲胺沸點(diǎn)很低,冷凝和吸附效率有限,無法實(shí)現(xiàn)達(dá)標(biāo)排放,因此實(shí)際生產(chǎn)中通常采用吸收法處理高濃度的三甲胺廢氣。
在吸收法治理高濃三甲胺廢氣的過程中,常使用水、稀硫酸作為吸收劑。使用水作為吸收劑,得到的三甲胺水溶液濃度一般低于20%,需要提濃至30%才能回用至生產(chǎn),但此過程不僅能耗大,而且去除率低,尾氣超標(biāo)現(xiàn)象嚴(yán)重;使用稀硫酸作為吸收劑,雖然去除效率得到提高,尾氣超標(biāo)問題得到解決,但得到的三甲胺鹽酸鹽溶液需要蒸發(fā)析鹽,能耗大,且副產(chǎn)三甲胺硫酸鹽去向或處理困難。
本試驗(yàn)提出一種三甲胺尾氣的資源化利用新方法。利用該化工廠現(xiàn)有三甲胺尾氣治理系統(tǒng)——三級降膜吸收裝置,采用工業(yè)級對甲基氯芐作為吸收劑,得到對甲基氯芐和4-甲基芐基三甲基氯化銨混合物。
去除(回收)率計(jì)算公式為:
式中,η為廢氣凈化系統(tǒng)去除(回收)率,%;Cin為廢氣凈化系統(tǒng)進(jìn)口三甲胺濃度,mg/m3;Qin為廢氣凈化系統(tǒng)進(jìn)口尾氣流量,m3/h;Cout為廢氣凈化系統(tǒng)出口三甲胺濃度,mg/m3;Qout為廢氣凈化系統(tǒng)出口尾氣流量,m3/h。
試驗(yàn)過程如圖1所示,將派瑞林車間內(nèi)的合成釜、環(huán)合釜、蒸餾除鹽釜產(chǎn)生的高濃三甲胺尾氣輸送至車間外的三級降膜吸收裝置進(jìn)氣口,其中尾氣風(fēng)量為300 m3/h,質(zhì)量濃度為1 000~2 000 mg/m3,單套降膜吸收器停留時(shí)間為5 s,接觸面積為30 m2、液氣比為4 L/m3。其間采用工業(yè)級質(zhì)量濃度為99.5%的對甲基氯芐作為吸收劑。在降膜吸收器中,尾氣中的三甲胺首先溶于對甲基氯芐中,然后與其反應(yīng)生成4-甲基芐基三甲基氯化銨,反應(yīng)原理如式(1)所示;三甲胺尾氣經(jīng)三級降膜吸收的潔凈氣,經(jīng)排氣筒高空排放,工藝流程如圖1所示;采用霍普斯PGCM-5500G型揮發(fā)性有機(jī)物在線監(jiān)測系統(tǒng)對排放尾氣進(jìn)行實(shí)時(shí)濃度檢測,三甲胺尾氣去除(回收)率計(jì)算如式(2)所示,去除效果如圖2所示。最后將三甲胺尾氣處理得到的對甲基氯芐和4-甲基芐基三甲基氯化銨混合物作為派瑞林合成工序的部分原料。
由圖2可知,經(jīng)過連續(xù)72 h的試驗(yàn),筆者發(fā)現(xiàn),三甲胺轉(zhuǎn)化率隨著反應(yīng)時(shí)間的延長而緩慢下降,且與時(shí)間關(guān)系曲線有波動(dòng),三甲胺的轉(zhuǎn)化率下降,其主要原因是吸收液中對甲基氯芐的含量逐漸減少,反應(yīng)速率相對下降;轉(zhuǎn)化率發(fā)生波動(dòng),其主要原因是生產(chǎn)過程屬于間歇操作,尾氣中三甲胺濃度等工況出現(xiàn)變化因素。但是,采用對工業(yè)甲基氯芐作為吸收劑對高濃三甲胺尾氣進(jìn)行吸收,總體表現(xiàn)出極高的去除(回收)效率。
在線監(jiān)測儀數(shù)據(jù)顯示,72 h內(nèi)排氣筒檢測口處的非甲烷總烴濃度為4.92~20.18 mg/m3,排放速率為(1.5~6.1)×10-3kg/h,遠(yuǎn)低于《惡臭污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 14554—1993)中的三甲胺排放標(biāo)準(zhǔn),去除率高,達(dá)到98~99.5%;吸收產(chǎn)物作為部分合成工序原料,產(chǎn)品質(zhì)量未受影響,合成工序時(shí)間也有所縮短,生產(chǎn)效率得到提高。
圖1 三級降膜吸收處理高濃三甲胺尾氣流程
圖2 三甲胺轉(zhuǎn)化率與時(shí)間的關(guān)系
本試驗(yàn)?zāi)鼙3秩绱烁叩娜コ?,效果良好,得益于以下原因。一是對甲基氯芐具有較高的沸點(diǎn)(200℃),飽和蒸氣壓低,溶于其中的三甲胺不易揮發(fā)逃逸,同時(shí),三甲胺能夠與對甲基氯芐發(fā)生化學(xué)反應(yīng),且對甲基氯芐相對三甲胺是極度過量的,有利于反應(yīng)且反應(yīng)迅速。二是在降膜吸收器中尾氣與吸收劑流向相同,即并流吸收,停留時(shí)間更久,延長了吸收和反應(yīng)時(shí)間,進(jìn)而提高了吸收效果和去除效率。三是將對甲基氯芐純品作為第三級吸收器的吸收劑,將第三級的吸收液作為第二級吸收器的吸收劑,并將第二級的吸收液作為第一級吸收器的吸收劑,梯級向前,提高了4-甲基芐基三甲基氯化銨在吸收液中的濃度;此外,整個(gè)吸收和反應(yīng)過程與合成工序的反應(yīng)機(jī)理相同,故可將尾氣吸收產(chǎn)物作為合成工序的部分原料及產(chǎn)品,從而實(shí)現(xiàn)三甲胺尾氣的資源化利用。
針對派瑞林生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的三甲胺尾氣,采用生產(chǎn)原料對甲基氯芐作為吸收劑,具有較高的去除效率,尾氣能夠連續(xù)穩(wěn)定達(dá)標(biāo)排放,又能將吸收液作為合成工序的原料,實(shí)現(xiàn)了三甲胺尾氣的資源化利用。較現(xiàn)行治理技術(shù),整個(gè)過程無二次污染,不需要蒸餾提濃,動(dòng)力能耗和三甲胺損耗大幅下降,經(jīng)濟(jì)效益可觀,值得推廣借鑒。