楊 超
(攀鋼集團(tuán)攀枝花新白馬礦業(yè)有限責(zé)任公司白馬鐵礦,四川 攀枝花 617000)
穿孔爆破是礦山生產(chǎn)中的首道工序,它決定著鏟裝、運(yùn)輸、破碎等各個(gè)工序環(huán)節(jié)的效率及經(jīng)濟(jì)效益。白馬鐵礦及及坪采場每年計(jì)劃的礦巖爆破量約4 000 萬t,而爆破大塊率高一直影響著采場的生產(chǎn)效率與安全。主要體現(xiàn)在:一是鏟裝設(shè)備作業(yè)效率降低,設(shè)備挖裝作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)率提高,故障時(shí)間及維修費(fèi)用增加;二是爆堆挖裝緩慢,重點(diǎn)部位推進(jìn)滯后,導(dǎo)致空間失衡;三是礦石大塊容易使膠帶破碎系統(tǒng)出現(xiàn)卡塊、蓬塊現(xiàn)象,影響礦石輸出;四是二次處理大塊,易產(chǎn)生爆破飛石,給設(shè)備及人員帶來安全風(fēng)險(xiǎn)。因此,尋求有效減小爆破大塊率的方法是露天采場生產(chǎn)的重要需求,對礦山的生產(chǎn)和安全具有重要的意義。
白馬鐵礦屬于大型山坡露天釩鈦磁鐵礦,礦區(qū)地勢是北高南低,標(biāo)高1 400~2 400 m,地形坡度多為30°~35°,礦體為厚大層狀礦體,呈穩(wěn)定的層狀產(chǎn)出,走向近南北,傾向西,傾角50°~70°。礦區(qū)地質(zhì)構(gòu)造復(fù)雜,斷裂、巖脈眾多。礦體附存有4個(gè)含礦層;圍巖主要為輝長巖類,其次為正長巖類,礦體和圍巖中有貫入輝綠巖脈、閃長巖脈和角閃石英正長巖脈。巖脈致密堅(jiān)硬,裂隙不甚發(fā)育。礦石平均體重3.48 t/m3,巖石平均體重3.03 t/m3。松散系數(shù):礦石1.60,巖石1.50;硬度系數(shù):f=10~15。采場部分圍巖的地質(zhì)特征情況如表1所示[1]。設(shè)備選用WK-4、195-B、WK-10型電鏟鏟裝;60 t級礦用自卸式汽車運(yùn)輸;KY-250D、CDM75牙輪鉆以及易普力液壓鉆。裝藥采用混裝乳化炸藥車,密度1.10~1.25 g/cm3,爆速4 200~5 000 m/s,礦石大塊二次破碎采用液壓破碎錘。
表1 圍巖地質(zhì)特征
大塊率是指一次爆破后所產(chǎn)生的不合格大塊在總爆堆礦巖總量的占比(%)。由礦山生產(chǎn)的實(shí)際情況來看,大塊易產(chǎn)生于臺階的坡面、炮孔孔口填塞段、后方和側(cè)方的拉裂區(qū)、軟硬巖層的分界處、土夾石礦夾巖部位、地質(zhì)結(jié)構(gòu)復(fù)雜地段、孔網(wǎng)參數(shù)過大的中間位置、底盤抵抗線過大的臺階底部、盲炮部位等[2]。因此,結(jié)合白馬鐵礦及及坪采場爆破產(chǎn)生大塊的情況,將采場劃分成4個(gè)重點(diǎn)難爆區(qū)(見表2)。
表2 及及坪采場大塊偏多的部位
通過調(diào)查采場難爆部位的爆破情況,結(jié)合礦山的實(shí)際條件,產(chǎn)生大塊的主要原因有:①爆破參數(shù)設(shè)計(jì)不合理。當(dāng)孔網(wǎng)參數(shù)過大時(shí),炸藥爆破能量不足以將爆破體“切割”成合格塊度,尤其爆區(qū)間接頭位置;底盤抵抗線過小,導(dǎo)致頭排孔裝藥量偏小,藥柱重心偏低,臺階坡面易產(chǎn)生大塊。②炸藥單耗過低。炸藥單耗與爆破質(zhì)量在某種程度上是正相關(guān)關(guān)系,炸藥單耗過低爆破能量不足以有效破壞可爆體,導(dǎo)致爆破大塊產(chǎn)出率高。③礦巖性質(zhì)。礦巖密度與強(qiáng)度越大,單位體積礦巖所消耗的能量也越大。此外,礦巖的容重越大,其彈性模量、強(qiáng)度、波阻抗一般也越大,抵抗爆破作用能力也越強(qiáng);因此,堅(jiān)硬致密礦巖部位易產(chǎn)生大塊。另外,礦巖的結(jié)構(gòu)面(節(jié)理、裂隙、層面及其他薄弱面)爆轟氣體易從礦巖裂隙中泄露,出現(xiàn)能量損失,體積較大的礦巖得不到有效破碎而形成大塊。
露天臺階深孔爆破產(chǎn)生大塊的影響因素很多,針對及及坪采場的實(shí)際情況,主要從以下幾個(gè)方面采取措施,提高爆破質(zhì)量,降低大塊率[3-7]。
毫秒延時(shí)爆破是利用毫秒雷管或其他毫秒延時(shí)引爆裝置,將同一網(wǎng)路的裝藥孔分組,以毫秒級的時(shí)間間隔進(jìn)行順序起爆的方法。逐孔起爆網(wǎng)路起爆點(diǎn)確定后,通常采用后傾連接方式(列與排之間的夾角>90°),這樣先爆炮孔可以為后爆炮孔創(chuàng)造更多的自由面,同時(shí)保持等時(shí)線均勻一致,保證拋擲方向達(dá)到預(yù)期效果。
根據(jù)理論研究和礦山實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),孔間最佳延時(shí)時(shí)間為3~8 ms/m,排間最佳延時(shí)時(shí)間為8~15 ms/m。及及坪采場爆區(qū)φ160 mm孔間延時(shí)17 ms,采用西安慶華生產(chǎn)的抗水毫秒導(dǎo)爆管雷管,排間延時(shí)42 ms;φ250 mm爆區(qū)地表延時(shí)采用25 ms和65 ms搭配使用。同時(shí)根據(jù)起爆方式以及爆區(qū)的不同,網(wǎng)路連接也適當(dāng)調(diào)整。當(dāng)2 個(gè)自由面斜線起爆時(shí),為減小側(cè)、后方拉裂,在最后2 排連接選用100 ms延時(shí),增加延時(shí)時(shí)間且后排孔藥量要比正??姿幜繙p少約30%。在南采場東部試驗(yàn)爆區(qū)爆破網(wǎng)路如圖1所示。
使用多排孔毫秒延時(shí)爆破時(shí),每次起爆的排數(shù)至少要大于3 排,如果排數(shù)過少,后沖作用很大,增大地表拉裂,大塊率相應(yīng)會(huì)提高,還會(huì)造成穿孔困難。
圖1 1975-1960臺階礦石爆區(qū)穿孔起爆網(wǎng)路Fig.1 1975-1960 perforated initiation network of bench ore explosion zone
提高藥柱重心能有效破碎臺階上部的大塊,采場偉晶輝長巖、斷層角礫巖難爆區(qū)(φ160 mm)單孔裝藥量在280~320 kg的情況下,爆破效果也并不理想:爆區(qū)側(cè)后方拉裂過大,爆堆大塊、根底多。通過分析,得出單孔藥量過大,能量易從孔口釋放,產(chǎn)生整體向上或斜上方拱的位移量,使爆堆上方巖塊破碎較差,易形成大塊群。針對這兩種巖石情況,決定在旱季采用提高孔內(nèi)分層裝藥高度,在距離孔口3~3.5 m處使用8~10 kg的乳化成品破碎藥包。若使用現(xiàn)場混裝乳化炸藥,上部分層藥量增加到15 kg(見圖2)。在采場其他圍巖易爆、中等難爆部位,如微風(fēng)化巖、橄欖輝長巖等可適當(dāng)降低上部分層藥量15%~20%;采場常見的幾種分層裝藥情況如表3所示。
圖2 φ160 mm裝藥分層Fig.2 φ160 mm charge stratification
表3 孔內(nèi)分層裝藥情況
從爆破理論上講,軟巖應(yīng)采用低猛度、低爆速的炸藥并采用長延時(shí)時(shí)間,以增加應(yīng)力波及爆炸氣體在巖體中的作用時(shí)間;硬巖及軟弱夾層、裂隙較發(fā)育的巖石,應(yīng)采用高猛度、高爆速的炸藥并采用短延時(shí)時(shí)間以使爆破能量依次迅速釋放,避免爆炸氣體泄漏及應(yīng)力波迅速衰弱。猛度是炸藥性能最重要的指標(biāo)之一,但往往在市場體制的監(jiān)管下,考慮到爆破安全和礦山開采條件的因素,炸藥生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)的乳化炸藥猛度都較低。由于缺乏對炸藥猛度的測定,白馬鐵礦在南采場南部Ⅱ含礦層三、四品級礦石、北部下盤偉晶輝長巖及西部斷層角礫巖3個(gè)難爆部位使用高密度、高爆速的成品乳化炸藥時(shí),炸藥爆炸產(chǎn)生的高溫、高壓氣體更能貫入致密堅(jiān)硬巖體內(nèi),加速了巖石破裂和拋擲。經(jīng)實(shí)踐對比,爆破質(zhì)量有明顯改善。
爆破礦巖體要求的塊度越小,炸藥單耗也就越大。及及坪采場近三年炸藥單耗控制在0.67~0.71 kg/m3之間。實(shí)踐證明,在采場巖石大塊率較高的部位,例如偉晶輝長巖和斷層角礫巖,適當(dāng)提高炸藥單耗至0.75~0.78 kg/m3,能有效降低爆破塊度。
根據(jù)采場礦巖可爆性,利用經(jīng)驗(yàn)公式確定底盤抵抗線、孔排距、密集系數(shù)以及填塞長度等爆區(qū)參數(shù),并結(jié)合爆區(qū)地質(zhì)特征、物理力學(xué)性質(zhì)以及地形條件,使得同一巖性爆區(qū)在炸藥類型、單孔裝藥量、網(wǎng)路布置以及裝藥結(jié)構(gòu)等條件盡可能相同情況下,反復(fù)進(jìn)行爆破實(shí)踐的對比、優(yōu)化,其難爆部位優(yōu)化孔網(wǎng)參數(shù)如表4所示。
表4 采場優(yōu)化試驗(yàn)參數(shù)
爆區(qū)布置是否合理是影響爆破質(zhì)量的關(guān)鍵環(huán)節(jié),但是往往受到地質(zhì)、地形條件,開采條件等因素的影響,因此爆區(qū)布置尤為重要。
1)白馬鐵礦礦體為厚大層狀,呈穩(wěn)定的層狀產(chǎn)出,走向近南北,傾向西,傾角50~70。南采場南部Ⅱ含礦層三品級礦石(Fe3)部位節(jié)理裂隙發(fā)育,按照設(shè)計(jì)采用橫向采剝,電鏟挖裝方向由西往東作業(yè)。跟蹤多個(gè)爆區(qū)發(fā)現(xiàn),此部位爆破大塊較多,礦石表面附有“銹斑”,爆堆底部位移量不夠,電鏟挖裝阻力較大,鏟具損耗較大。針對這種情況,又根據(jù)白馬鐵礦礦體傾向,決定垂直礦體走向布置爆區(qū),拋擲方向垂直于礦體傾向向南(見圖3)。通過調(diào)整布孔方向,多次嘗試后該礦石部位大塊根底明顯減少,電鏟斗齒消耗也明顯減少。
圖3 Ⅱ含礦層1900水平爆區(qū)布置Fig.3 The blasting area layout of Ⅱ 1900 levels of ore-bearing bed
2)對于沒有自由面的情況,白馬鐵礦的實(shí)踐證明,布置壓碴爆區(qū)頭排孔距離上一爆區(qū)后排孔5~8 m,側(cè)方4~5 m為宜;否則出現(xiàn)當(dāng)前排抵抗線或側(cè)方孔網(wǎng)面積過大時(shí),在正常裝藥的前提條件下不能對前排或邊排孔進(jìn)行有效破碎,會(huì)造成爆區(qū)銜接位置易產(chǎn)生根底大塊。
采用留碴爆破能有效地改善頭排孔臺階坡面產(chǎn)生的大塊礦石。根據(jù)白馬鐵礦實(shí)際情況,孔徑250 mm的爆堆留碴厚度5~6 m,孔徑160 mm的爆堆留碴厚度2~3 m時(shí)效果最佳。具體做法:根據(jù)不同孔徑爆堆的最佳留碴厚度,在爆堆上用警示帶圈出留碴厚度挖裝線。這樣,使下次爆破頭排孔礦巖增加二次擠壓作用,臺階坡面大塊進(jìn)一步得到破碎,達(dá)到減少大塊的目的;其次,還會(huì)因抵抗線的不均勻造成誤判,導(dǎo)致頭排孔裝藥量偏大,發(fā)生飛石的危險(xiǎn)。另外,還可防止鏟裝設(shè)備挖孔現(xiàn)象發(fā)生,避免二次補(bǔ)孔,增加穿孔成本。
根據(jù)采場多年爆破實(shí)踐,在以下情況采取補(bǔ)孔措施:①山坡露天礦隨著開采深度的下降,山體坡度漸緩,強(qiáng)風(fēng)化巖石逐漸減少,在組織開溝爆區(qū)時(shí)先安排挖機(jī)削坡,然后組織液壓小鉆在頭排孔穿鑿70°~75°斜孔;②采場斷層帶較多,西幫局部臺階由于斷層構(gòu)造面的存在,抵抗線過大,往往在臺階上部穿斜孔、坡角處穿根底輔助孔;③超挖部位易形成尖支嘴,牙輪鉆機(jī)無法靠近穿孔,考慮安全因素使用液壓小鉆進(jìn)行補(bǔ)孔處理。
施工質(zhì)量的好壞直接影響爆破效果的好壞。在施工過程中,應(yīng)做到以下幾點(diǎn):①孔網(wǎng)參數(shù)和孔位的確定由爆破技術(shù)人員標(biāo)定,孔位的確定方法是使用皮尺測定孔、排距并布置爆區(qū)形成規(guī)則狀,為了保證炮孔定位準(zhǔn)確度,孔距控制在±0.3 m,排距±0.2 m以內(nèi);②鉆機(jī)司機(jī)要嚴(yán)格按照爆破技術(shù)人員布孔位置和孔深要求進(jìn)行作業(yè),避免炮孔過深,使設(shè)計(jì)單孔裝藥量的藥柱重心偏低,填塞過長,孔口大塊偏多;③混裝乳化炸藥車在攪拌轉(zhuǎn)速以及炸藥密度合格后才允許開始裝藥,避免攪拌不均勻產(chǎn)生的廢藥進(jìn)入孔內(nèi),使炸藥爆炸化學(xué)反應(yīng)不充分,發(fā)生爆燃情況;④混裝炸藥車裝藥過程中,孔口浮碴必須清理干凈再進(jìn)行裝藥,然后用竹竿把硝酸銨袋子捅到填塞段底部,再回填。如遇水孔,操作人員必須把輸藥管放置到孔底之后再進(jìn)行裝藥,輸藥管必須緩慢拔起,不宜過快,避免水、碴、炸藥三相交融,影響炸藥威力。
針對采場不同的地質(zhì)條件以及爆破介質(zhì)的差異,采用各種技術(shù)措施進(jìn)行大量的爆破試驗(yàn),同時(shí)加強(qiáng)施工質(zhì)量管理。并以建立爆破基礎(chǔ)臺賬和評價(jià)機(jī)制的方式,對二次處理大塊的數(shù)目和爆堆挖裝時(shí)間進(jìn)行記錄與統(tǒng)計(jì)(見表5),爆破方量以月底測量核算爆破塊段方量為準(zhǔn)。2018年9 個(gè)偉晶輝長巖爆區(qū)大塊率及挖裝時(shí)間的統(tǒng)計(jì)結(jié)果,較2017年同期相比,偉晶輝長巖爆區(qū)大塊率(最長邊大于1.2 m)從0.535%降低至0.475%。同時(shí)表明:2018年1~9 月及及坪采場偉晶輝長巖爆區(qū)爆破質(zhì)量有顯著提高,大塊率高的部位得到了很大的改善,挖裝效率明顯提高(見圖4),節(jié)約挖裝成本58.76 萬元。
圖4 爆堆改進(jìn)前后整體外觀情況Fig.4 Overall appearance before and after improvement of blasting pile
降低露天爆破大塊率幾乎是所有露天礦山亟待解決的問題。針對白馬鐵礦及及坪采場的實(shí)際情況,在爆破實(shí)踐中不斷地學(xué)習(xí)與改進(jìn),找出了產(chǎn)生大塊的原因,采用一系列的技術(shù)手段和管理措施,并總結(jié)出符合本礦山的一些經(jīng)驗(yàn),確實(shí)有效地改善了采場爆破質(zhì)量,降低了深孔臺階礦石大塊率,為采場高效生產(chǎn)奠定了基礎(chǔ)。同時(shí)大大減少了二次破碎量,提高了鏟裝和運(yùn)輸?shù)男?,降低了礦山開采的綜合成本。