国产日韩欧美一区二区三区三州_亚洲少妇熟女av_久久久久亚洲av国产精品_波多野结衣网站一区二区_亚洲欧美色片在线91_国产亚洲精品精品国产优播av_日本一区二区三区波多野结衣 _久久国产av不卡

?

渦輪盤中隱藏多年的瑕疵導(dǎo)致波音767燒毀

2019-12-24 01:45陳光北京航空航天大學(xué)
航空動(dòng)力 2019年6期
關(guān)鍵詞:美國航空公司輪盤渦輪

■ 陳光/北京航空航天大學(xué)

渦輪盤中隱藏多年的一個(gè)暇疵導(dǎo)致一架客機(jī)的燒毀!可見在發(fā)動(dòng)機(jī)的研制中,對(duì)高速旋轉(zhuǎn)的零件,特別是處于高溫下的渦輪盤,要從材料的源頭抓起,不僅要精心設(shè)計(jì)、嚴(yán)格試驗(yàn),還要在冷熱加工過程中一絲不茍,使產(chǎn)品能承受長時(shí)間運(yùn)行的考驗(yàn)。

美國航空公司(AA)的1架裝有2臺(tái)CF6-80C2B6發(fā)動(dòng)機(jī)的767-300ER客機(jī),于2016年10月28日?qǐng)?zhí)行由芝加哥飛往邁阿密的AA383航班任務(wù),機(jī)上載有乘客161人,機(jī)組人員9人。當(dāng)飛機(jī)在跑道上加速滑行2000m己達(dá)到起飛速度時(shí),只聽見“嘭”的一聲巨響,右側(cè)發(fā)動(dòng)機(jī)推力急劇下降,飛行員根據(jù)當(dāng)時(shí)的情況立即終止了起飛,飛機(jī)在滑行了820m后停在了跑道上,乘務(wù)員當(dāng)即打開了飛機(jī)上的應(yīng)急滑梯(機(jī)身左側(cè)2個(gè),機(jī)身右側(cè)前部1個(gè))組織乘客緊急疏散,機(jī)上170人均安全逃離飛機(jī)。由于左側(cè)發(fā)動(dòng)機(jī)并未停車,發(fā)動(dòng)機(jī)排氣尾流導(dǎo)致從滑梯逃離的1名乘客重傷,21人輕傷。事故原因是通向發(fā)動(dòng)機(jī)的燃油總管,以及機(jī)翼內(nèi)的燃油箱被甩出的發(fā)動(dòng)機(jī)高壓渦輪第二級(jí)輪盤的斷塊打斷與打穿,大量燃油泄漏引發(fā)大火,將飛機(jī)右側(cè)機(jī)翼及機(jī)體燒毀,如圖1、圖2所示。

事故原因

打斷燃油總管的渦輪輪盤斷塊來自于右側(cè)發(fā)動(dòng)機(jī)高壓渦輪第二級(jí)輪盤發(fā)生的非包容破裂。當(dāng)飛機(jī)在跑道上加速到140km/h即將離地、發(fā)動(dòng)機(jī)處于起飛推力狀態(tài)時(shí),第二級(jí)高壓渦輪輪盤突然爆裂成兩大塊,其中質(zhì)量為25.7kg的A塊被甩出發(fā)動(dòng)機(jī)后,先打斷了向燃燒室供燃油的總管,繼而又將飛機(jī)右機(jī)翼油箱底打穿,在將右機(jī)翼打出兩個(gè)洞后飛出895m打穿了聯(lián)合包裹服務(wù)(UPS)公司的倉庫屋頂,最后落在倉庫內(nèi)的地板上。輪盤的另一大半塊甩出發(fā)動(dòng)機(jī)后,砸向跑道摔成三塊(B、C、D)飛出近420m分別墜落到另一跑道邊的草地上,其中B、C、D塊的質(zhì)量分別為37.8kg、3kg和0.9kg。高壓渦輪第二級(jí)輪盤最終破裂成4塊,如圖3所示。

圖1 由飛機(jī)流出的燃油引發(fā)飛機(jī)發(fā)生大火

圖2 飛機(jī)右側(cè)機(jī)翼與機(jī)身嚴(yán)重?zé)龤?/p>

圖3 高壓渦輪第二級(jí)輪盤破裂成4塊

圖4 CF6-80C2高壓渦輪轉(zhuǎn)子組件

出事的CF6-80C2B6發(fā)動(dòng)機(jī)由1級(jí)風(fēng)扇、4級(jí)增壓壓氣機(jī)、14級(jí)高壓壓氣機(jī)、2級(jí)高壓渦輪(見圖4)與5級(jí)低壓渦輪組成,發(fā)動(dòng)機(jī)已工作了68785h/10984循環(huán)。

通過對(duì)輪盤殘骸的斷面進(jìn)行觀察,發(fā)現(xiàn)在輪盤前緣的盤心處有明顯的黑灰色區(qū)域(見圖5),輪盤是由此處開始斷裂的。對(duì)斷裂區(qū)進(jìn)行電子顯微鏡觀察,發(fā)現(xiàn)在輪盤表面下細(xì)晶包圍出一個(gè)3.81mm×2.54mm的白色區(qū)域,如圖6所示,此區(qū)域中有多個(gè)條紋與裂紋,被稱為“不連續(xù)的白斑點(diǎn)區(qū)”。通過進(jìn)一步的觀察與分析,不連續(xù)的白斑點(diǎn)區(qū)是由于材料中存在微米級(jí)的氧化物造成的。由于輪盤表面下(即輪盤內(nèi)部)存在著由雜質(zhì)產(chǎn)生的微裂紋與條紋,在長期處于低循環(huán)條件下工作,裂紋逐漸增長直至輪盤爆裂。出現(xiàn)故障的輪盤是在工作10984循環(huán)后爆裂的,其設(shè)計(jì)壽命為15000循環(huán)。

經(jīng)過美國國家運(yùn)輸安全委員會(huì)(NTSB)與GE航空集團(tuán)的分析與研究,確認(rèn)輪盤材料中存在的微米級(jí)氧化物是在輪盤材料熔煉過程中未能清除而殘留在材料中的,且在生產(chǎn)當(dāng)年以及投入使用后,也無法探測(cè)到。

圖5 輪盤斷面

圖6 電子顯微鏡下的斷裂區(qū)

CF6-80C2B6的高壓渦輪第二級(jí)輪盤所用材料為In718鎳基合金,出故障的輪盤是1997年生產(chǎn)的。首先是由美國的ATI 特殊材料公司根據(jù)GE的技術(shù)文件要求,采用三重熔煉法(真空感應(yīng)熔煉、電渣重熔與真空電弧重熔)獲得In718的鑄錠。采用三重熔煉是為了消除材料中的雜質(zhì),保證材料的各項(xiàng)指標(biāo)符合要求。澆鑄的鑄錠直徑為254mm,交給威曼高登公司作進(jìn)一步的熱加工,首先將鑄錠的頂端與底部切割掉,然后再切成9個(gè)坯料,每個(gè)壞料經(jīng)過3個(gè)方向的多次錘鍛以及相應(yīng)的熱處理后,形成可供機(jī)械加工的鍛坯,1997年8月8日威曼高登公司將符合規(guī)范要求的鍛坯交給德國的MTU公司。MTU公司對(duì)此鍛坯加工出最終的輪盤。在各制造工序中,均按GE的要求,采用超聲波探測(cè)儀對(duì)原材料與加工好的輪盤進(jìn)行過多次探傷,但均未發(fā)現(xiàn)引起這次故障的微隙。當(dāng)年ATI特殊材料公司用于探傷的超聲波探測(cè)技術(shù)與2017年年底該公司用的技術(shù)是一樣的,所用的探傷設(shè)備也是按同一設(shè)計(jì)制成的。

1998年2月,MTU公司對(duì)發(fā)生故障的輪盤完成了最終檢查后,簽發(fā)了合格證,發(fā)送到GE航空集團(tuán),同年3月此輪盤裝到CF6-80C2B6發(fā)動(dòng)機(jī)上,發(fā)動(dòng)機(jī)序號(hào)為ESN 690-373。1998年4月30日,波音公司向美國航空公司交付了裝有ESN690-373此次發(fā)生故障發(fā)動(dòng)機(jī)的767客機(jī)。

在ESN 690-373發(fā)動(dòng)機(jī)服役的18年中,高壓渦輪第二級(jí)輪盤曾按美國聯(lián)邦航空局(FAA)適航指令進(jìn)行過2次強(qiáng)制性的檢測(cè),即2011年1月15日與2017年3月25日,檢測(cè)的手段均符合FAA的有關(guān)指令,結(jié)果表明輪盤質(zhì)量無問題,也未發(fā)現(xiàn)隱藏在輪盤內(nèi)的微隙。

由于在熔煉過程中,鎳基合金微米級(jí)的氧化物未被清除干凈,所形成的瑕疵隱藏在輪盤內(nèi)部無法探測(cè)出來,經(jīng)過一萬多次低循環(huán)加載與卸載,裂隙逐步擴(kuò)大發(fā)展,最終導(dǎo)致高壓渦輪第二級(jí)輪盤爆裂。

經(jīng)核實(shí),與故障件同期(1997年)生產(chǎn)的高壓渦輪第二級(jí)輪盤共有36件,其中8件仍在使用,GE航空集團(tuán)對(duì)此進(jìn)行了高分辨率的超聲探測(cè)檢查,未發(fā)現(xiàn)存在問題。

圖7 高壓渦輪第一級(jí)輪盤爆裂引發(fā)著火

發(fā)生在高壓渦輪第一級(jí)輪盤上的類似故障

CF6-80C2發(fā)動(dòng)機(jī)的高壓渦輪第一級(jí)輪盤曾出現(xiàn)過數(shù)次非包容爆裂故障。例如,2000年9月22日美國航空公司的767-2B7(ER)進(jìn)行地面維修性試車時(shí),1號(hào)發(fā)動(dòng)機(jī)第一級(jí)高壓渦輪輪盤爆裂,甩出的斷片造成飛機(jī)左翼下部著火,使飛機(jī)及1號(hào)發(fā)動(dòng)機(jī)受到損壞;2002年12月28日新西蘭航空公司的767-219(ER),爬升到3400m時(shí)高壓渦輪第一級(jí)輪盤爆裂,斷塊打穿發(fā)動(dòng)機(jī)及短艙,打壞飛機(jī)左翼前緣;2006年6月2日美國航空公司的767-223(ER)進(jìn)行地面調(diào)整試車時(shí),高壓渦輪第一級(jí)輪盤爆裂,斷塊打壞飛機(jī)多處并引發(fā)著火(見圖7);另外還有5起類似故障。但是,第二級(jí)輪盤出現(xiàn)破裂故障還是第一次。

2008年1月31日,NTSB將CF6-80C2高壓渦輪第一級(jí)輪盤出現(xiàn)多次非包容爆裂的可能原因歸納為:高壓渦輪第一級(jí)輪盤為疲勞斷裂,是由于一條晶間裂紋造成的破裂,原因是高壓渦輪輪盤設(shè)計(jì)不完善,造成在榫槽底部后圓角處有一個(gè)高應(yīng)力區(qū),此處的應(yīng)力接近或等于材料的許用應(yīng)力,因此只要有一點(diǎn)小瑕疵就可能造成起裂,裂紋發(fā)展后造成輪盤破裂。為此,GE航空集團(tuán)對(duì)輪盤榫槽底部后圓角處進(jìn)行了設(shè)計(jì)修改,并要求在加工、裝配與使用中,避免在該圓角處出現(xiàn)人為的傷痕,此后再未出現(xiàn)類似的故障。

結(jié)束語

從高壓渦輪輪盤中隱藏多年的瑕疵引發(fā)價(jià)值2億美元的767客機(jī)燒毀,以及設(shè)計(jì)缺陷造成多起高壓渦輪第一級(jí)輪盤非包容爆裂等嚴(yán)酷事例說明,在發(fā)動(dòng)機(jī)研制中,對(duì)高速旋轉(zhuǎn)的零件,特別是處于高溫下的渦輪盤,要特別認(rèn)真對(duì)待,要從材料的源頭抓起,不僅要精心設(shè)計(jì)、嚴(yán)格試驗(yàn),還要在冷熱加工過程中一絲不茍,使產(chǎn)品能承受長時(shí)間運(yùn)行的考驗(yàn)。

猜你喜歡
美國航空公司輪盤渦輪
旋轉(zhuǎn)裂紋葉片-彈性輪盤耦合系統(tǒng)振動(dòng)特性
對(duì)渦輪增壓器進(jìn)行高效加工的應(yīng)用
一張改變航空史的機(jī)票
2014款寶馬525Li渦輪增壓壓力過低
某低壓渦輪盤破裂轉(zhuǎn)速分析與試驗(yàn)驗(yàn)證
命運(yùn)的輪盤誰玩兒誰尷尬
美非裔協(xié)會(huì):乘坐美國航空“要小心”
渦輪的烏托邦時(shí)代到來了嗎?
渦輪的烏托邦時(shí)代到來了嗎?