張繼剛 陸志強(qiáng)
(同濟(jì)大學(xué) 機(jī)械與能源工程學(xué)院 上海201804)
近年來(lái)提出工業(yè)4.0,智能制造2025規(guī)劃,且隨著人口紅利衰退,自動(dòng)設(shè)備不斷改善以及計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的飛速發(fā)展,制造業(yè)由傳統(tǒng)手工作業(yè)模式向自動(dòng)化生產(chǎn)線轉(zhuǎn)化的時(shí)機(jī)已成熟,但對(duì)于制造企業(yè),尤其是勞動(dòng)力密集型企業(yè),產(chǎn)線設(shè)備的特性與產(chǎn)品設(shè)計(jì)匹配成為企業(yè)轉(zhuǎn)型的一個(gè)關(guān)鍵問(wèn)題,且需企業(yè)自行摸索,無(wú)前車(chē)可鑒[1]。
本文從Q公司自動(dòng)線實(shí)際現(xiàn)狀出發(fā),對(duì)自動(dòng)線光學(xué)薄膜組裝過(guò)程中出現(xiàn)的靜電吸附問(wèn)題進(jìn)行研究,利用工業(yè)工程所學(xué)知識(shí)進(jìn)行分析改善,最后將結(jié)果應(yīng)用于實(shí)際產(chǎn)線及產(chǎn)品。
8D方法來(lái)源于二戰(zhàn)的“軍事標(biāo)準(zhǔn)1520”用以尋找解決問(wèn)題,并為美國(guó)福特汽車(chē)公司所借鑒,應(yīng)用于汽車(chē)制造中,通過(guò)此法解決生產(chǎn)制作過(guò)程中出現(xiàn)的各種ISSUE[2],實(shí)施步驟如圖1所示。
Q公司目前已擁有全自動(dòng)流水線10條,每條線體月產(chǎn)約100K PCS模組,線體以流水形式呈直線型排列,各站點(diǎn)各自進(jìn)行本站點(diǎn)裝配工作,可實(shí)現(xiàn)從單一原材輸入直至成品模組產(chǎn)出。
各站點(diǎn)均設(shè)有報(bào)警裝置,一旦某一環(huán)節(jié)出現(xiàn)問(wèn)題,即會(huì)閃紅燈報(bào)警,該站點(diǎn)即會(huì)停止運(yùn)作,需人員排除故障后方可繼續(xù)運(yùn)行。流水線工位詳見(jiàn)圖2 Q公司自動(dòng)線工位示意圖。
本文的光學(xué)模組組裝主要位于流水背光(BLU)組裝部分,膜片靜電吸附問(wèn)題主要機(jī)種在棱鏡片及反射片,模組常用擴(kuò)散類(lèi)薄膜因其本身表面含有粗糙顆粒,膜片不易形成吸附。而其中棱鏡片(LENS)的吸附問(wèn)題尤為嚴(yán)重,因此即以LENS作為主要研究改善對(duì)象。
在膜片組裝環(huán)節(jié),自動(dòng)線使用機(jī)械臂結(jié)合真空吸附方式,直接將膜片從料盤(pán)吸出后進(jìn)行組裝。詳見(jiàn)附圖3 自動(dòng)線FILM吸附方式。
在此工位中,膜片以100PCS為一摞被置于一方形料盤(pán)中。機(jī)械臂每次吸取一張進(jìn)行下一階段組裝,但因膜片表面存在靜電,導(dǎo)致同時(shí)吸取2張膜片的情況,且隨著靜電量變大,嚴(yán)重時(shí)可同時(shí)吸附3PCS,導(dǎo)致幾臺(tái)卡料及拋料,嚴(yán)重影響線體TT,造成不必要的物料浪費(fèi)。機(jī)械臂夾取FILM方式和多張吸附問(wèn)題示意圖,如圖4所示。
針對(duì)以上制程中的問(wèn)題,工廠不斷HL提請(qǐng)相關(guān)單位改善。引起上層領(lǐng)導(dǎo)的高度重視,竭力推動(dòng)此問(wèn)題的改善。
將2017年5月問(wèn)題爆發(fā)期膜片拋料數(shù)量及對(duì)線體的影響狀況匯成表格,2017年5月上半月拋料數(shù)及線體狀況如表1所示。
目前一條線體一天產(chǎn)能約為3-4K片模塊,其中1片模塊使用2張棱鏡片,拋料率為一日內(nèi)實(shí)際拋料數(shù)與投入總棱鏡片數(shù)量比值,并將拋料率制作成折線圖,如圖5所示。
多張表示在同一片模塊中因吸附而多組一張膜片的模塊數(shù)量,宕機(jī)數(shù)表示因膜片吸附卡料造成線體膜片組裝單元宕機(jī)的次數(shù)。
從圖5可見(jiàn)半月中Q公司膜片拋料率居高不下,最高達(dá)4.17%,最低也有2.19%,半月平均不良率3.08%,單張膜片以1.7元計(jì)算,多組膜片模塊需要rework取走一張多組裝膜片,加上四周貼附Tape及人工成本按2.5元/張計(jì)算。則該條線損失計(jì)算公式為:
單線半月:1.7×3084片+87片×2.5=5460.3元
10線一年:5460.3×10×24=1310472元
一年預(yù)計(jì)損失超131萬(wàn),且其中并未計(jì)入因宕機(jī)造成整條線TT時(shí)間拉長(zhǎng),影響線體產(chǎn)出總量,因此此引起公司高度重視,成立改善小組,期望能有效改善吸附拋料問(wèn)題。
為了避免在分析過(guò)程中造成系統(tǒng)性遺漏,無(wú)法找到問(wèn)題的根本原因,此專案采用8D方法,并結(jié)合5M1E分析法,從人、機(jī)、料、法、環(huán)、測(cè)等方面進(jìn)行原因排查,對(duì)根因采用DOE法進(jìn)行逐項(xiàng)驗(yàn)證,找到最佳參數(shù)及方案,最終將改善按統(tǒng)合應(yīng)用于產(chǎn)線實(shí)際生產(chǎn),達(dá)到改善的目的。
建立臨時(shí)小組:PD、INT、SQE、供應(yīng)商、ENG
臨時(shí)措施:FILM上線前增加臨時(shí)消靜電措施。
原因分析:采用魚(yú)骨圖(如圖6所示)進(jìn)行可能原因篩查。
表1所示為問(wèn)題根因排查項(xiàng)目展開(kāi)。
表1 問(wèn)題根因排查項(xiàng)目展開(kāi)
通過(guò)圖6魚(yú)骨圖及表1根因展開(kāi)可以發(fā)現(xiàn),產(chǎn)線存在諸多問(wèn)題,經(jīng)排查后,將部分低級(jí)問(wèn)題先行改善,余下幾項(xiàng)為造成靜電吸附的主要原因,將逐一對(duì)其進(jìn)行專項(xiàng)改善。
根因1:傳送帶速度,通過(guò)DOE實(shí)驗(yàn)結(jié)合靜電棒廠家的產(chǎn)品說(shuō)明,將膜片清潔傳送帶速度設(shè)置成不同檔位(0.2 m/s~1.0 m/s),測(cè)試膜片通過(guò)靜電棒后殘留靜電值表3,可見(jiàn)隨著速率增加其除電效果將明顯下降,結(jié)合產(chǎn)線TT要求,最終0.4 m/s檔位,同時(shí)縮小靜電棒與膜片間距離≤20 mm以內(nèi)。
表2 傳送帶速率靜電值關(guān)系
根因2:離子風(fēng)扇角度及數(shù)量,排查離子風(fēng)扇角度,使其切實(shí)對(duì)準(zhǔn)膜片入料位置,同時(shí)由原1臺(tái)離子風(fēng)扇增加至左右各一臺(tái)。
根因3:機(jī)械臂行程,因通過(guò)實(shí)際觀察發(fā)現(xiàn),機(jī)械臂下探吸取一張后膜片后會(huì)進(jìn)行上下抖動(dòng)動(dòng)作,目的是使第一張已被吸取膜片與料盒中其他膜片分離,但因下抖行程設(shè)置過(guò)長(zhǎng),使第一張膜片被吸取后又在下探后與料盒中第二章膜片完全貼合,容易將第二張膜片帶起后拋料。因此通過(guò)DOE實(shí)驗(yàn)計(jì)算,行程/拋料率=最佳參數(shù),將圖7中原1行程縮短至2行程,并由實(shí)驗(yàn)確定2最佳行程,也即最不易帶料的距離,同時(shí)將抖動(dòng)數(shù)由3次變?yōu)?次。
根因4:保護(hù)膜材質(zhì),經(jīng)過(guò)量測(cè)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題保護(hù)膜表面粗糙度Ra0.1低于正常品一半,對(duì)材質(zhì)進(jìn)行變更,增加其Ra值至正常水平Ra0.235。
從圖8可以看出變更后因保膜粗糙度增加,膜片間空氣層增加,使機(jī)械臂下探導(dǎo)致的真空靜電吸附狀況可有所緩解。
表3 現(xiàn)行保護(hù)膜表面粗糙度量測(cè)
從圖9可以看出,綜合應(yīng)用以上各條改善后,實(shí)際平均拋料率已從3.08%下降至0.42%,拋料問(wèn)題已大大改善。
運(yùn)用工業(yè)工程及QC基本工具解決工廠實(shí)際生產(chǎn)問(wèn)題,便捷有效,能給企業(yè)帶來(lái)較好的實(shí)際效益。對(duì)相關(guān)知識(shí)也非常值得進(jìn)一步學(xué)習(xí)研究。