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干氣C3組分過高原因分析及解決措施

2019-12-10 00:40周興嚴潔
天津化工 2019年6期
關鍵詞:干氣重油吸收劑

周興,嚴潔

(1.玉門油田分公司煉油化工總廠催化裝置,甘肅玉門735200;2.玉門油田分公司煉油化工總廠重整加氫裝置,甘肅玉門735200)

受原料性質影響,近年來我廠重油催化裂化裝置的干氣產量較高,干氣中C3及以上組分含量較高。干氣C3組分過高時,液態(tài)烴收率降低,裝置的整體效益下降。降低干氣C3及以上組分含量急需解決。實際生產中通過優(yōu)化指標,調整操作,能夠將催化裂化干氣中C3組分控制在更低的水平,提高裝置經濟效益。

1 裝置現(xiàn)狀分析

玉門煉化總廠催化裂化裝置于1994 年11 月投產,設計加工量50 萬t/a,2004 年9 月經優(yōu)化設計改造,年加工量為提至80 萬t/a??杉庸た倧S常減壓裝置餾分油、渣油、焦化裝置蠟油等。產品包括汽油、柴油和液態(tài)烴,副產品有干氣和焦炭等。整個重油催化裂化裝置包括反應再生、分餾、吸收穩(wěn)定、余熱鍋爐、煙氣除塵脫硫等系統(tǒng),其中與干氣組分密切相關的為吸收穩(wěn)定系統(tǒng)。2013 年裝置經過部分改造和大檢修,目前裝置運行較平穩(wěn),但在實際生產過程中干氣中C3及以上組分含量較高的問題嚴重影響著裝置各項指標的提升。

重油催化裂化裝置作為全廠重要的干氣輸出裝置,也受著干氣產率的嚴重限制。我廠干氣的使用情況呈現(xiàn)出夏季干氣過剩,冬季干氣需求量大的特點,因此,重油催化裂化裝置干氣量調整比較頻繁,給裝置干氣質量的控制帶來一定的壓力。隨著原料油性質的變化,重油催化裂化裝置摻渣率的提升,裝置的干氣和焦炭產率較高。同時,目前我廠的干氣在很大程度上存在富余,操作中調整幅度較大,這就使得長久以來重油催化裂化裝置干氣中C3及以上組分含量較高,影響了裝置液體收率的提高,以及裝置經濟效益的提升。干氣和焦炭產率高,勢必會影響整個裝置的干氣產量及質量,干氣量越大,在控制干氣C3及以上組分含量中存在的壓力越大。表1 裝置生產干氣的產品分析結果看出,干氣中C3及以上組分含量的平均值為6.93%,最高值達到8.11%,其中丙烷、丙烯、異丁烷、異丁烯的含量較高。

表1 干氣中C3 以上組分含量分析結果

2 影響因素分析

2.1 吸收劑和再吸收劑的影響

再吸收塔中用輕柴油作為再吸收劑對干氣中的汽油組分進行吸收,在實際操作過程中,再吸收劑流量及溫度對干氣中C3及以上組分含量影響較大。再吸收劑量較低,會導致干氣中的汽油組分吸收不完全,再吸收劑量過大,塔盤上面液層厚,容易造成霧沫夾帶,會使干氣帶油;再吸收劑溫度過低,油品粘度增加,不利于氣液兩相接觸,精餾效果變差,同時會增加冷卻輕柴油的能耗,溫度過高同樣會使干氣帶油。

2.2 液氣比的影響

吸收塔以粗汽油作為吸收劑, 以穩(wěn)定汽油作為補充吸收劑。正常操作中, 粗汽油全部進吸收塔。液氣比是指進入吸收塔的吸收劑用量與進塔氣體量的比值,加大液氣比即加大補充穩(wěn)定汽油吸收劑的用量。加大液氣比,使吸收劑中被吸收的氣體組分濃度降低,可使吸收推動力增加,提高吸收效率,從而使C3、C4回收率提高。

2.3 吸收溫度的影響

吸收過程是放熱過程,降低吸收溫度有利于提高吸收效果。吸收劑從塔頂流到塔底溫度會有所上升,氣體中被吸收組分在氣液兩相中的實際濃度與平衡濃度的差值變小,推動力減小,吸收效果變差。所以降低吸收塔溫度,控制好補充吸收劑溫度可以使吸收效果更好。

2.4 解吸塔溫度的影響

解吸塔的目的是將乙烷脫吸出來。汽油乙烷脫吸率是通過解吸溫度來控制的,即通過塔頂進料溫度與塔底重沸器熱負荷來調節(jié)。若解吸溫度過高,脫吸氣便含有大量C3、C4組分,返回吸收塔底部重新參與吸收過程,使C3、C4組分循環(huán)于壓縮富氣冷凝冷卻器、吸收塔、解吸塔之間,使吸收效果變差。若解吸溫度過低,解吸效果差,在很大程度上又會造成穩(wěn)定塔頂壓力高,液態(tài)烴中C5含量超標,影響汽油收率和液態(tài)烴的質量控制。

3 解決措施

對于重油催化裂化裝置干氣中C3以上組分含量高,干氣不干的問題,通過原因分析,數據對比,在不改變原有設備的條件下,確定適合實際的工藝參數。降低吸收溫度, 提高吸收塔液氣比,控制解吸溫度,調整再吸收劑的溫度及流量,解吸溫度控制在115℃左右,解吸效果較好,有利于干氣中C3以上組分含量的控制,在保障液化氣產品質量合格的同時,降低了液化氣中C5的含量,穩(wěn)定汽油收率有所提高。干氣中C3及以上組分含量由單日最高的8.11%(v)降低到2.63%(v);月平均最高值的4.85%(v)降低到3.06%(v),干氣質量明顯有所好轉。見表2。

表2 工藝操作調整前后干氣C3 組分對比

同時通過優(yōu)化工藝操作,裝置液化氣收率和液收有了一定的提高。表3 為裝置近5 個月產品收率情況對比,通過對比我們可以發(fā)現(xiàn),在逐步采取一系列措施后,重油催化裂化裝置的液化氣及總液體收率均有所上升,上升幅度可達0.2%~0.3%,以裝置年處理量80 萬t 計算,每年可增加液體產品總量為2000 t 左右。

表3 裝置6~10 月產品收率情況

4 結語

通過優(yōu)化工藝操作參數,實際生產的調整,重油催化裂化裝置干氣中C3以上組分含量有了明顯的下降,在裝置挖潛增效工作上起到了推動作用,但總體來說裝置的干氣產量仍然偏高,生焦率較高,干氣中C3以上組分含量仍然時常保持3%以上。裝置會根據原料性質進一步摸索最佳的操作工況,徹底解決干氣不干的問題。

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