高福斌
(大同煤礦集團(tuán) 大地選煤工程有限責(zé)任公司, 山西 大同 037003)
王村選煤廠是一座入選能力2.1 Mt/a的動力煤選煤廠,選煤廠日處理量為6 363.64 t,小時處理量398 t,服務(wù)年限為58年,采用兩產(chǎn)品重介旋流器+螺旋分選機(jī)+板框壓濾機(jī)回收工藝。近年來,入選原煤煤質(zhì)好轉(zhuǎn),但商品煤質(zhì)量要求沒有變化,為了提高商品煤的產(chǎn)率,對兩產(chǎn)品重介旋流器的結(jié)構(gòu)參數(shù)進(jìn)行了調(diào)整,將DN320 mm底流口更換為DN290 mm的底流口,底流口變小后,商品煤的產(chǎn)率提升了9%,但與此同時,煤的平均介耗由1.8 kg/t上升到2.7 kg/t,固定篩板的更換頻率也明顯上升。因此,對兩產(chǎn)品重介旋流器溢流端的下料溜槽進(jìn)行改進(jìn),以期降低介質(zhì)消耗。
重介質(zhì)旋流器是一種結(jié)構(gòu)簡單、無運動部件、分選效率高的選煤設(shè)備。將兩產(chǎn)品重介旋流器的底流口直徑由DN320 mm更換為DN290 mm后,分析旋流器內(nèi)部流體壓力的分布規(guī)律,旋流器內(nèi)部煤流示意圖見圖1,內(nèi)部流體受力分析見圖2.
如圖2所示,在旋流器橫截面內(nèi)取一個流體微元來分析受力情況,微元縱斷面積為dA,厚度為dr,流體密度為ρ,在r處和r+dr處流體的表面壓力分別為P和P+dp,因此微元體所受表面力在徑向的總力為[1]:
圖1 旋流器內(nèi)部煤流示意圖
圖2 旋流器內(nèi)部流體受力分析圖
(1)
微元受到的合力應(yīng)為零,因此積分可得:
(2)
式中,V為所取微元單位流體的切向速度,考慮半自由渦旋公式,流體切向速度可表示為:
vrn=viRn
(3)
R是旋流器半徑;vi是旋流器入口速度。所以:
(4)
在r=R(器壁)處,令P=Pk,則積分常數(shù):
(5)
于是,旋流器自流渦旋范圍內(nèi)任意半徑r處的靜壓力分布為:
(6)
也可以寫成另一種形式:
(7)
其中,h是液柱高度,由此可見,旋流器中的壓力差決定于旋流器半徑與任意半徑之比的2n次方。
因此,更換了小口徑底流口的旋流器,溢流端的壓力會增大,而旋流器的溢流端壓力又與溢流速度成正比關(guān)系,因此更換了小口徑底流口的旋流器,其溢流端出來的物料流速與之前相比就會增大。
將兩產(chǎn)品重介旋流器的底流口直徑從DN320 mm更換為DN290 mm后,根據(jù)實際觀察,不僅介耗大幅度提升,固定篩板的更換頻率也有了明顯的上升。更換重介旋流器的底流口后,物料流速增大,結(jié)合固定篩板更換頻率的提高可以推斷:造成洗選介耗上升的直接原因是兩產(chǎn)品重介旋流器溢流端下來的物料流速太快,精煤脫介篩及矸石脫介篩的脫介效果下降,導(dǎo)致大量介質(zhì)進(jìn)入到精煤、矸石脫介篩稀介段,當(dāng)稀介桶內(nèi)部物料的磁性物含量增多而且超出磁選機(jī)的回收能力時,大量的介質(zhì)會隨磁選機(jī)的尾礦進(jìn)入到煤泥水桶,繼而進(jìn)入到煤泥系統(tǒng),造成介質(zhì)的流失,介耗上升。
為了降低從旋流器溢流端流出物料的流速,設(shè)計改造旋流器的下料溜槽,以改變物料的運動過程,減少物料在自由落體運動方向的做功,改造前旋流器溢流端的流體走勢見圖3,物料通過兩產(chǎn)品重介旋流器溢流端進(jìn)入到重介旋流器溢流套箱內(nèi)部,繼而物料順著套箱末端的下料口垂直進(jìn)入到精煤固定篩入料溜槽。
圖3 改進(jìn)前旋流器溢流端的流體走勢圖
根據(jù)溜槽改進(jìn)空間位置,對兩產(chǎn)品重介旋流器溢流端的下料溜槽進(jìn)行改進(jìn),首先對重介旋流器溢流套箱末端的下料口進(jìn)行封堵,然后在套箱前端開與末端下料口同尺寸的下料口,其次在新開下料口與精煤固定篩入料溜槽之間新增一部與水平面呈30°夾角的溜槽,使得物料在進(jìn)入精煤固定篩的方式由原先的垂直降落變成沿斜坡滑落,改進(jìn)后旋流器溢流端的流體走勢見圖4. 溜槽的受沖擊面使用20 mm厚的16Mn鋼板,其余面使用12 mm厚普通鋼板。
圖4 改進(jìn)后旋流器溢流端的流體走勢圖
根據(jù)公式:
(8)
式中:
Vt—末速度,m/s;
V0—初速度,m/s;
g—重力加速度,m/s2;
h—落下高度,m;
E—摩擦力做功,N.
對下料溜槽進(jìn)行改進(jìn),改變物料在流動過程中的運動,使物料流速在重力方向的分量變小,同時在重力方向的自由落體距離h縮短,達(dá)到減小物料速度的目的;同時,增加了物料的行程,加大摩擦力做功消耗部分能量,也使得物料流速減小。根據(jù)實際結(jié)果,溜槽改進(jìn)前后的噸煤平均介耗見表1. 由表1可知,下料溜槽改進(jìn)后煤的平均介耗為1.6 kg/t,相比未改進(jìn)前介耗節(jié)省1.1 kg/t.
1) 直接效益。改進(jìn)前煤的平均介耗為2.7 kg/t,改進(jìn)后降到1.6 kg/t,平均每月按入選22萬t原煤量,每噸介質(zhì)按565元計算,每年可節(jié)約費用164.04萬元。
表1 改進(jìn)前后噸煤平均介耗表
2) 間接效益。通過對兩產(chǎn)品重介旋流器溢流端至精煤固定篩入料溜槽的改進(jìn),有效降低了物料的流速,使得篩板的使用周期延長,降低了工人的勞動強(qiáng)度。
通過對兩產(chǎn)品重介旋流器溢流端的下料溜槽進(jìn)行改進(jìn),使得物料在進(jìn)入精煤固定篩的方式由原先的垂直降落變成沿斜坡滑落,增加了物料行程,降低了物料流速,使得物料在精煤固定篩與精煤脫介篩上可以充分的脫介,降低了介質(zhì)消耗。