成 勛, 黃偉棟
(1. 上海電力股份有限公司 羅涇燃機(jī)發(fā)電廠, 上海 200949;2. 上海漕涇熱電有限責(zé)任公司, 上海 201507)
近年來,隨著綠色低碳戰(zhàn)略的推進(jìn)以及電力市場(chǎng)化改革的深化,給發(fā)電企業(yè)提出了新的要求,進(jìn)一步促使發(fā)電企業(yè)利用創(chuàng)新技術(shù)降低生產(chǎn)成本,提升電廠盈利能力。
GE的先進(jìn)熱通道(AGP)升級(jí)解決方案將創(chuàng)新性設(shè)計(jì)和先進(jìn)材料相結(jié)合,同時(shí)引入在航空、密封技術(shù)等領(lǐng)域的技術(shù)手段,通過改進(jìn)熱通道的冷卻和密封,提升透平進(jìn)口初溫,改善機(jī)組效率。
截至2017年11月,在運(yùn)的實(shí)施AGP升級(jí)改造項(xiàng)目的9F機(jī)組達(dá)到25臺(tái),累計(jì)運(yùn)行小時(shí)數(shù)達(dá)15.7萬h,均實(shí)現(xiàn)了更低的燃料消耗和更長(zhǎng)的熱通道維修間隔,大幅提升燃?xì)廨啓C(jī)熱部件的壽命。
某電廠有2臺(tái)GE 9F.03型燃?xì)廨啓C(jī)發(fā)電機(jī)組,標(biāo)準(zhǔn)環(huán)境條件下的出力可達(dá)254 MW,配有余熱鍋爐和裝機(jī)容量為92 MW的抽汽式汽輪發(fā)電機(jī),組成“一拖一”布置的聯(lián)合循環(huán)。機(jī)組于2005年投產(chǎn),可燃用天然氣和輕油兩種燃料,于2014年和2015年先后完成2臺(tái)機(jī)組的DLN 2.6+燃燒技術(shù)改造后,僅可使用天然氣作為燃料。
近年來,機(jī)組年運(yùn)行小時(shí)數(shù)穩(wěn)定在7 000 h左右,負(fù)荷率約為90%。機(jī)組在經(jīng)過長(zhǎng)時(shí)間高負(fù)荷的運(yùn)行后,除輔助設(shè)備逐漸老化外,燃?xì)廨啓C(jī)本體也存在相應(yīng)的性能衰減。
2017年,鑒于機(jī)組經(jīng)濟(jì)性和可用性的整體考慮,結(jié)合高溫燃?xì)馔ǖ罊z修(HGPI),該電廠組織實(shí)施了燃?xì)廨啓C(jī)AGP的升級(jí)改造[1-2],改造范圍包括:
(1) 整套三級(jí)透平AGP部件。
(2) 對(duì)原有DLN2.6+部件進(jìn)行檢修間隔適應(yīng)性升級(jí)。
(3) 輔助系統(tǒng)升級(jí):新增缸體間隙控制模塊、第9級(jí)及第13級(jí)抽氣流量控制模塊。
9F.03型燃?xì)廨啓C(jī)的AGP技術(shù)是基于7F型燃?xì)廨啓C(jī)的AGP技術(shù),同時(shí)借鑒了9F.05型燃?xì)廨啓C(jī)的實(shí)踐驗(yàn)證轉(zhuǎn)換而來。AGP部件較傳統(tǒng)熱通道部件有了較大的改動(dòng),包括第一級(jí)噴嘴(S1N)、第一級(jí)動(dòng)葉(S1B)、第一級(jí)護(hù)環(huán)(S1S)、第二級(jí)噴嘴(S2N)、第二級(jí)動(dòng)葉(S2B)、第二級(jí)護(hù)環(huán)(S2S)、第三級(jí)噴嘴(S3N)、第三級(jí)動(dòng)葉(S3B)、第三級(jí)護(hù)環(huán)(S3S),圖1為各部件所在位置示意圖。
圖1 燃?xì)廨啓C(jī)熱通道部件位置示意圖
AGP部件的改動(dòng)主要體現(xiàn)在整體結(jié)構(gòu)、材質(zhì)、隔熱涂層、葉片的葉型、冷卻及密封的改進(jìn)(見表1)。
表1 AGP部件的特性
透平噴嘴的作用是加快高溫氣體流速,同時(shí)引導(dǎo)氣體流向。S1N直接面對(duì)燃燒室出來的高溫、高速燃?xì)?,是透平部件中承受溫度最高、熱沖擊最大的零件。由于這些高溫、高速燃?xì)獾臏囟冉咏蛘叱^了靜葉及其周圍構(gòu)件金屬的熔點(diǎn),噴嘴內(nèi)部和周圍必須有充分的冷卻氣流,這樣冷熱交加的環(huán)境要求噴嘴能夠承受熱應(yīng)力而不引起裂紋。同時(shí),透平噴嘴由于兩端固定,在承受熱脹冷縮時(shí)必須保持不變形[3]。
新型S1N材料為鎳基高溫合金(EQ GTD-111),該合金在斷裂應(yīng)力相同時(shí)所承受的溫度較之前材料提高約100 K,抗氧化性能、蠕變強(qiáng)度、疲勞強(qiáng)度、抗熱腐蝕性、組織穩(wěn)定性均有較大提升。不僅如此,新型的S1N整體結(jié)構(gòu)由先前的兩片葉片一組的結(jié)構(gòu)改為單葉結(jié)構(gòu)(見圖2),在提升冷卻效率的同時(shí),降低了應(yīng)力載荷。同時(shí)在全葉身采用了垂直裂紋結(jié)構(gòu)的熱障涂層(DVC TBC)[4]。涂層上具有一定密度的垂直裂紋,可釋放熱沖擊過程中形成的熱應(yīng)力,延長(zhǎng)DVC TBC的使用壽命。
圖2 S1N示意圖
EQ R-108是GE公司為滿足S2N對(duì)蠕變強(qiáng)度有更高要求而采用的新型鎳基高溫合金。與GTD-262相比,R-108最大的改進(jìn)是蠕變性能提高了50%,持久強(qiáng)度也有提升。
新型的S3N采用的是GTD-262材料,相較先前的GTD-241從抗蠕變性能上又有一定提升。
各級(jí)噴嘴均采用等軸凝固工藝。
透平動(dòng)葉是燃?xì)廨啓C(jī)最關(guān)鍵的構(gòu)件之一,是承受高溫、大應(yīng)力的重要零件。雖然承受的溫度相對(duì)于噴嘴靜葉較低,但它須要承受高離心力、振動(dòng)應(yīng)力和高溫燃?xì)獾母咚贈(zèng)_蝕[3]。AGP項(xiàng)目升級(jí)后,S1B前的燃?xì)鉁囟葘⑦_(dá)到1 343 ℃,更接近原金屬材料的熔點(diǎn)[5],因此為了使葉片在高溫、高速旋轉(zhuǎn)條件下保持一定的強(qiáng)度,對(duì)動(dòng)葉材質(zhì)也進(jìn)行了更新和升級(jí)。同時(shí)配以新型冷卻技術(shù)和涂層保護(hù),確保了動(dòng)葉能夠經(jīng)受住更高的初溫。
新型的透平S1B在整體結(jié)構(gòu)上實(shí)現(xiàn)了葉身減重、密封上采用了C形榫槽密封條;S2B的葉頂齒封改為雙層齒封,為此將葉基進(jìn)行減重,以滿足葉片整體質(zhì)量平衡。
圖3是透平動(dòng)葉結(jié)構(gòu)改進(jìn)部位示意圖。
圖3 透平動(dòng)葉結(jié)構(gòu)改進(jìn)部位
新型S1B材料為定向凝固的(DS) R-108合金,較先前DS GTD-111的使用溫度提升3.2%,持久強(qiáng)度、高溫強(qiáng)度、疲勞強(qiáng)度、耐腐蝕度均有提升。S3B材料使用R-108代替原GTD-111。
圖4是透平動(dòng)葉和噴嘴材料斷裂應(yīng)力性能比較曲線。
圖4 透平動(dòng)葉和噴嘴材料斷裂應(yīng)力性能比較
同時(shí),新型動(dòng)葉采用了三維氣動(dòng)設(shè)計(jì),葉片的各個(gè)截面均按照最佳的沖角設(shè)計(jì),使之折轉(zhuǎn)角度更大,氣動(dòng)損失更小,通流能力更強(qiáng)。S2B、S3B采用帶雙切齒的葉頂密封結(jié)構(gòu),減少了葉頂與護(hù)環(huán)間隙,提升熱通道效率。
透平護(hù)環(huán)位于燃?xì)廨啓C(jī)透平兩級(jí)噴嘴之間動(dòng)葉頂部的位置。護(hù)環(huán)的作用是減少葉頂間隙,并在高溫燃?xì)馀c溫度相對(duì)較低的缸體之間進(jìn)行隔熱,以達(dá)到減少透平氣缸所受的熱膨脹和熱應(yīng)力[6]。
新型S1S采用可磨涂層的表面結(jié)構(gòu),不再采用上一代平滑的表面設(shè)計(jì),而是帶有特殊的紋路。透平動(dòng)葉與護(hù)環(huán)的接觸面將僅限于凸出的表面花紋,在減少了涂層磨損量的同時(shí),也避免了因?yàn)閮烧叩慕佑|對(duì)動(dòng)葉造成損傷。另外,這種涂層設(shè)計(jì)可減少動(dòng)葉與護(hù)環(huán)間隙;同時(shí),也使在動(dòng)葉劃過護(hù)環(huán)的過程中,在護(hù)環(huán)間隙產(chǎn)生氣動(dòng)阻力,減少二次流的損失[6]。圖5是S1B與S1S示意圖。
圖5 S1B與S1S示意圖
此外,新型S1S在整體結(jié)構(gòu)上還增大了噴嘴掛鉤導(dǎo)角,以減少應(yīng)力,降低風(fēng)險(xiǎn)。圖6是S1S結(jié)構(gòu)示意圖。
圖6 S1S結(jié)構(gòu)示意圖
為配合S2B、S3B葉頂帶雙切齒的葉頂密封,其護(hù)環(huán)也采用了帶雙切齒蜂窩密峰結(jié)構(gòu),以減小動(dòng)葉頂部的漏氣損失,提高效率。圖7是S2B與S2S示意圖。
圖7 S2B與S2S示意圖
燃燒室是燃?xì)廨啓C(jī)的三大核心部件之一,是整個(gè)燃?xì)廨啓C(jī)承受溫度最高的部件,其工作環(huán)境非常惡劣。在燃?xì)廨啓C(jī)工作時(shí)為了使火焰筒和過渡段保持筒體的強(qiáng)度,其周圍必須有強(qiáng)大的冷卻氣體回流,同時(shí)筒體內(nèi)壁采用熱障涂層(TBC)加以保護(hù), 使得火焰筒和過渡段處于安全的使用溫度范圍內(nèi)。為具有良好的傳熱和冷卻性能,燃燒筒和過渡段筒體必須薄,而且筒壁上須要留出大大小小許多的孔洞和縫隙。為承受必需的載荷,筒體又必須具有足夠高的剛度和強(qiáng)度。
通常,9F.03型燃?xì)廨啓C(jī)配備的DLN 2.6+燃燒室檢修間隔為24 000 h,此次也對(duì)DLN 2.6+相關(guān)部件進(jìn)行了補(bǔ)強(qiáng),主要包括材料和冷卻性能方面,以匹配AGP升級(jí)后的32 000 h的檢修間隔和更高的燃燒初溫(AGP改造后S1B前的燃?xì)鉁囟燃s提升27 K)。
升級(jí)中,除了燃料噴嘴端蓋(CAP)、導(dǎo)流襯套、燃燒室的前/后缸繼續(xù)使用以外,其他零部件都進(jìn)行了更換。
在更換的零部件中,CAP的冷卻方式修改為軸向冷卻,并對(duì)彈性密封進(jìn)行升級(jí);對(duì)燃料噴嘴的空氣進(jìn)口流量調(diào)節(jié)器部件的材質(zhì)和進(jìn)氣孔進(jìn)行升級(jí);過渡段尾部框架外表面增加TBC;同時(shí)更換了新型火花塞和聯(lián)焰管。圖8、圖9是燃料噴嘴空氣進(jìn)口流量調(diào)節(jié)器(IFC)部件升級(jí)示意圖。
圖8 燃料噴嘴示意圖
圖9 燃料噴嘴IFC升級(jí)部件示意圖
氣缸溫度控制(CTM)單元是在透平氣缸處布置吹掃空氣以降低和控制第一級(jí)處的氣缸溫度,縮小S1B與S1S之間的間隙,降低葉頂漏氣量,提高通流效率;同時(shí),CTM單元還具有降低缸體橢圓度的作用。一般,該模塊在機(jī)組負(fù)荷率高于60%時(shí)投用。根據(jù)設(shè)計(jì),在基本負(fù)荷時(shí),CTM單元對(duì)機(jī)組效率的提升約為0.3百分點(diǎn)。
該模塊主要由風(fēng)機(jī)模塊、氣缸冷卻空氣噴嘴和測(cè)溫?zé)犭娕既糠纸M成。
1.5.1 風(fēng)機(jī)模塊
模塊置于燃?xì)廨啓C(jī)隔音罩旁,配置了1臺(tái)離心風(fēng)機(jī)、進(jìn)氣過濾器、出口風(fēng)量調(diào)節(jié)擋板及相關(guān)測(cè)溫元件。
1.5.2 缸體冷卻空氣噴嘴
在透平氣缸第一級(jí)的周向布置了8組冷卻空氣噴嘴,在缸體上打孔后,將熱電偶穿入專用接頭并固定在缸體表面。每個(gè)冷卻空氣噴嘴包括進(jìn)氣管、噴嘴組件和調(diào)平螺栓。在噴嘴組件的內(nèi)側(cè)表面,均勻布滿了冷卻空氣小孔,以保證冷卻空氣在吹向缸體表面時(shí)的均勻性。噴嘴組件呈與缸體外沿形狀相匹配的弧形,配合調(diào)平螺栓,確保噴嘴與缸體之間的間隙均勻,且處在可控的范圍內(nèi)。
圖10是氣缸冷卻噴嘴安裝位置示意圖。
圖10 氣缸冷卻空氣噴嘴安裝位置示意圖
圖11是冷卻空氣噴嘴結(jié)構(gòu)示意圖。
圖11 冷卻空氣噴嘴結(jié)構(gòu)示意圖
1.5.3 缸體熱電偶
在透平氣缸上新安裝了深度不同的16支熱電偶,其中12支插入深度較深(接近S1S處溫度),4支插入深度較淺(接近缸體表面溫度)。
這些元件用來監(jiān)測(cè)缸體溫度和CTM投入時(shí)的缸體溫度梯度。配合相關(guān)的Mark VIe邏輯,以達(dá)到控制S1S與動(dòng)葉葉頂間隙的目的。
自2008年以來,已有超過50臺(tái)GE 9F 機(jī)組和75臺(tái)7F機(jī)組裝備了CTM單元,且使用至今,沒有發(fā)現(xiàn)透平氣缸裂紋或變形的情況。CTM已經(jīng)成為配合AGP升級(jí)改造的成熟技術(shù)。
來自9F.05型燃?xì)廨啓C(jī)技術(shù)的壓氣機(jī)第9級(jí)及第13級(jí)抽氣流量控制(EFM)單元主要是在壓氣機(jī)第9級(jí)和第13級(jí)抽氣管路上各安裝4個(gè)流量調(diào)節(jié)閥和壓力變送器,以精確控制進(jìn)入透平S2N、S3N的冷卻空氣流量,達(dá)到在部分負(fù)荷下提升燃?xì)廨啓C(jī)的效率和改善滿足排放限值的最低負(fù)荷能力的作用。
改造前,來自壓氣機(jī)第9級(jí)和第13級(jí)的冷卻空氣流量是根據(jù)極限工況設(shè)計(jì),并安裝匹配的流量孔板以達(dá)到設(shè)計(jì)效果,冷卻空氣流量不能實(shí)時(shí)調(diào)節(jié)。改造后,在燃?xì)廨啓C(jī)大部分負(fù)荷工況下,EFM單元將根據(jù)實(shí)時(shí)的負(fù)荷和通往噴嘴處的壓力數(shù)值,實(shí)時(shí)調(diào)節(jié)流量調(diào)節(jié)閥開度,在保證透平噴嘴冷卻量充足的前提下,減少從壓氣機(jī)抽出的冷卻空氣流量,達(dá)到提升燃?xì)廨啓C(jī)效率的目的[7]。
圖12、圖13分別是改造前后EFM單元系統(tǒng)示意圖。
圖12 改造前EFM單元系統(tǒng)示意圖
圖13 改造后EFM單元系統(tǒng)示意圖
在機(jī)組啟動(dòng)點(diǎn)火前,第9級(jí)和第13級(jí)調(diào)節(jié)閥保持最小開度位置(開度約35%),點(diǎn)火成功后的低負(fù)荷階段,調(diào)節(jié)閥開至最大,由此增加了透平冷卻空氣的流量,壓氣機(jī)排至燃燒室的空氣流量減少。由此提升了燃燒溫度,實(shí)現(xiàn)燃?xì)廨啓C(jī)在更低負(fù)荷下控制一氧化碳和確保低氮氧化物排放下的燃燒穩(wěn)定性[8],改善了滿足排放限值的最低負(fù)荷的范圍。
改造前后機(jī)組在部分負(fù)荷(80%負(fù)荷以上)與基本負(fù)荷(100%負(fù)荷)工況下均進(jìn)行了性能試驗(yàn),并將試驗(yàn)結(jié)果折算為標(biāo)準(zhǔn)條件下的數(shù)值。試驗(yàn)結(jié)果表明:改造后燃?xì)廨啓C(jī)基本負(fù)荷的出力提升;各負(fù)荷率(負(fù)荷率=負(fù)荷值/基本負(fù)荷)下的熱耗率均下降。
燃?xì)廨啓C(jī)基本負(fù)荷的出力提高了15 200 kW,增幅達(dá)5.8%。
改造前后各負(fù)荷率下的熱耗率變化情況見圖14;表2為熱耗率改善的具體數(shù)據(jù)。
圖14 改造前后各負(fù)荷工況下的熱耗率
負(fù)荷率/%熱耗率差值/(kJ·kW-1·h-1) 熱耗率下降百分比/%100262.132.6795223.272.2690259.902.6085319.023.1280347.643.37
根據(jù)2016年該燃?xì)廨啓C(jī)在各負(fù)荷段的發(fā)電量分布情況估算,機(jī)組改造后年可節(jié)約的標(biāo)煤量超過13 500 t。
與該臺(tái)機(jī)組投產(chǎn)時(shí)的性能試驗(yàn)數(shù)據(jù)相比,AGP改造后,基本負(fù)荷下的熱耗率減少了268.33 kJ/(kW·h),下降2.73%??梢夾GP改造對(duì)燃?xì)廨啓C(jī)性能的提升是比較可觀的。
機(jī)組本體檢修間隔延長(zhǎng)的情況見表3。
表3 熱通道改造前后檢修間隔對(duì)比
燃?xì)廨啓C(jī)熱通道部件壽命延長(zhǎng)情況見表4。
表4 熱通道部件改造前后壽命對(duì)比
9F.03型燃?xì)廨啓C(jī)經(jīng)過AGP部件升級(jí)改造,使用了AGP部件、CTM單元及EFM單元等輔助模塊,有效提高了機(jī)組的可用率和安全性,提高了機(jī)組的出力和效率,延長(zhǎng)了機(jī)組的檢修間隔和部件的使用年限。不僅降低了發(fā)電成本,同時(shí)也增加了燃?xì)廨啓C(jī)的最大出力,切實(shí)達(dá)到了節(jié)能降耗的目的。