賈占民,賀寶軍
(唐山市德龍鋼鐵有限公司燒結(jié)廠,河北 樂亭 063600)
唐山德龍產(chǎn)能不匹配,一臺230m2燒結(jié)機供兩座高爐用料,燒結(jié)產(chǎn)能低是不爭的事實,尤其是兩座高爐全部擴容以后,為滿足高爐產(chǎn)量的需求,燒結(jié)采用“高鐵低硅”戰(zhàn)略來滿足高爐用量要求,此生產(chǎn)模式使燒結(jié)礦液相量減少,強度差,粉率高,因此如何使成礦率不斷提高,返礦率逐步降低,成為生產(chǎn)難題。返礦率高,一方面會造成入爐燒結(jié)礦的減少,生鐵成本的升高;另一方面返礦返回到燒結(jié),造成燒結(jié)能耗和加工成本的增加。
唐山德龍230m2燒結(jié)機于2008 年3 月份投產(chǎn),燒結(jié)機運行已10 余年,設(shè)備漏風率高,通過對燒結(jié)抽風系統(tǒng)的觀察、分析,認為漏風主要集中在以下幾個部位:A、主抽風機與風箱之間的漏風;B、頭尾密封裝置與臺車底面之間的漏風;C、燒結(jié)機臺車本體漏風;經(jīng)測定燒結(jié)抽風系統(tǒng)漏風率高達62%,致使燒結(jié)有效風量降低,無法實現(xiàn)厚料層燒結(jié),只能“薄鋪快轉(zhuǎn)”,造成燒結(jié)料面表層返礦增多,返礦率升高。
鐵料結(jié)構(gòu)以高品位物料卡粉、pb 粉、巴混等為主,燒結(jié)礦品位在56%以上,燒結(jié)礦SiO2在4.8%以內(nèi),含SiO2量低造成燒結(jié)礦液相量少,燒結(jié)礦強度差,返礦率高。
燒結(jié)篩分系統(tǒng)由2 套冷礦篩組成,正常為一備一用,但由于篩板形式的不同,單獨使用1# 冷篩時自循環(huán)返礦較少,返礦率較高;單獨使用2# 冷篩時自循環(huán)返礦較多,返礦率較低,但燒結(jié)固耗及燒結(jié)成本升高。
主抽風機與風箱之間的漏風,采取的措施主要是對機頭電除塵進行了大修改造,徹底解決了目前的漏風現(xiàn)象。頭尾密封裝置與臺車底面之間的漏風,將密封更換為柔性密封,頂部可調(diào)整成與臺車底部契合的弧度,大大降低漏風率。燒結(jié)機臺車本體漏風,這是燒結(jié)漏風的關(guān)鍵部位,主要是由于臺車欄板變形、端面磨損致使欄板與臺車體,欄板與欄板之間的漏風。篦條銷子與欄板之間配合不嚴造成漏風;由于欄板在燒結(jié)過程中熱脹冷縮造成欄板裂縫形成的漏風;臺車體與臺車體端面磨損形成間隙造成的漏風;車的長度與欄板長度方向磨損不一致,且修復(fù)過程中不注重裝配尺寸造成的漏風。針對此種情況,對167 塊臺車全部更換為新臺車。
通過卡粉、紐曼粉、PB 粉、鐵精粉、印粉、西部粉、混合粉、超特粉、巴西混合粉、氧化鐵皮進行物料結(jié)構(gòu)的測算與試驗,最后確定了合理的配料結(jié)構(gòu):PB 粉+金步巴粉+巴粗粉+超特粉+巴西混合粉+氧化鐵皮,減少料種4 種,采用主流物料,固化配料結(jié)構(gòu),使燒結(jié)礦SiO2由4.80%提高到5.0%以上。
為解決蒸汽不足現(xiàn)象,從豎爐引蒸汽至燒結(jié)污水池,使污水池溫度達到了90 ℃,直接加入一混,并將蒸汽引入一混、二混進料端2 m 處,直接噴射料面,根據(jù)蒸汽壓力適時調(diào)整開度,經(jīng)測量一混料溫由原來的65 ℃提高至75 ℃,提高10 ℃。將混合料槽蒸汽管加至礦槽內(nèi)部中央,往四周噴蒸汽,解決了混合料料溫偏析現(xiàn)象?;旌狭蠝囟扔稍瓉淼?5 ℃提高至80 ℃左右,提高15 ℃,滿足了780 mm 以上厚料層燒結(jié)的必要條件。
根據(jù)配料結(jié)構(gòu)的特性、各種物料的同化及礦化性能,結(jié)合物料表面的點火情況與料層的透氣性,最后確定工藝參數(shù):點火溫度1100±50 ℃,廢氣溫度110~160 ℃,將燒結(jié)大煙道負壓控制在13~14 kPa,燒結(jié)終點控制在22#~23# 風箱,終點溫度控制在400~440 ℃,燒結(jié)機臺車料層厚度控制780mm 以上,環(huán)冷機卸礦溫度控制在100℃以內(nèi)。
加強對配料下料量的監(jiān)督,保證下料量的穩(wěn)定性;看火工要根據(jù)來料的變化與點火過程出現(xiàn)的現(xiàn)象,加強燒結(jié)過程水碳的觀察,及時判斷分析物料的水碳大小,并及時通知混料工與配料工進行調(diào)整;混料工與配料工要做好為下道工序服務(wù)的態(tài)度,抓好本崗位的水分與物料給料的穩(wěn)定性,嚴格按工藝技術(shù)操作規(guī)程執(zhí)行,確保燒透冷好,確保燒結(jié)礦的直送率,減少落地燒結(jié)礦倒運過程中產(chǎn)生粉末。
單獨使用1# 冷礦篩時,自返率為11.76%,燒結(jié)礦中小于5mm 粒級為10%,造成返礦率升高;單獨使用2# 冷礦篩時自返率為15.73%,燒結(jié)礦中小于5mm 粒級為6%,造成燒結(jié)成品率降低,燃耗升高;同時使用1#篩與2# 篩,按以上數(shù)據(jù)計算,1# 號篩給料量為43%,2#篩給料量為57%,確定1# 篩給料40%,2# 篩給料60%,燒結(jié)礦中小于5mm 粒級為7.5%,滿足生產(chǎn)工藝要求。
燒結(jié)冷礦篩的篩分效率直接影響燒結(jié)返礦率的高低,高爐槽下篩的磨損程度直接影響高爐返礦量的多少,加大燒結(jié)成品礦中小于5 mm 粒級的檢測,保證其值小于10%;加大高爐返礦中大于5 mm 粒級的檢測,保證其值小于20%,加強與高爐的溝通,保證返礦粒度的正常性。
通過以上技術(shù)措施的逐步實施與生產(chǎn)過程的精細化控制,2019 年1 -6 月份返礦率比去年同期降低2.0%,燒結(jié)礦入爐率提高2%,燒結(jié)燃耗降低1.7kg,為公司降本增效奠定了基礎(chǔ)。具體如表1、表2。
表1 燒結(jié)返礦率變化情況
表2 燃耗變化情況
(1)優(yōu)化原料結(jié)構(gòu),保證燒結(jié)礦含含SiO2量在5%以上,燒結(jié)礦有足夠的液相,降低返礦率。
(2)保證混合料料溫達到80 ℃以上,減少燒結(jié)過程的過濕層,保證燒結(jié)過程的透氣性,實現(xiàn)厚料層燒結(jié),降低返礦率。
(3)合理使用1#、2# 冷礦篩,保證燒結(jié)礦的篩分指數(shù)合理,使返礦率穩(wěn)定。
(4)加強燒結(jié)機抽風系統(tǒng)的設(shè)備維護,減少漏風率,降低返礦率。
(5)精細化燒結(jié)過程的操作,穩(wěn)定水碳,燒透冷好,確保燒結(jié)的強度,降低返礦率。