胡井濤,王 顯,朱祥亮
(河北鋼鐵股份有限公司唐山分公司第二鋼軋廠,河北 唐山 063016)
ER70S-6 鋼盤條是CO2氣體保護(hù)實(shí)心焊絲的主要原料。目前已在汽車制造、機(jī)車和化工機(jī)械、農(nóng)業(yè)機(jī)械等部門得到廣泛應(yīng)用。氣保焊絲鋼為滿足客戶不經(jīng)過中間退火,直接由Φ5.5 mm 拉拔至Φ0.8 mm的要求,必須做到化學(xué)成分均勻,非金屬夾雜物低,鋼質(zhì)均勻,金相組織均勻。生產(chǎn)實(shí)踐證明氮含量對(duì)氣保焊絲的拉拔性能影響巨大[1]。氮作為固溶強(qiáng)化元素,能夠提高鋼材的強(qiáng)度,作為間隙原子,會(huì)顯著降低鋼材的塑性、韌性,使鋼材的脆性增加,提高拉拔過程的機(jī)械性能,降低拉拔過程的面縮率[2]。因此,控制氣保焊絲鋼生產(chǎn)過程氮含量就顯得尤為重要。
氮的溶解反應(yīng)[2]:
服從西華特定律:
式中:KN為氮分壓為100 kPa 時(shí),純鐵液中的氮溶解度反應(yīng)的平衡常數(shù);PN2為純鐵液外的氫分壓,kPa。
KN與絕對(duì)溫度間關(guān)系可表示:
氮在純鐵中的溶解度與溫度和分壓的關(guān)系:
氮的溶解度可表示[4]:
式(3)在計(jì)算溶解度時(shí)適用于不產(chǎn)生氮化物的鋼液。也可以看出,氮在鐵水中的溶解度受元素影響,鐵水中由于碳含量高,氮含量(質(zhì)量分?jǐn)?shù))一般在(40~60)×10-6。
轉(zhuǎn)爐吹煉過程中各元素被分步氧化,含量逐漸降低。冶煉ER70S-6 鋼315 爐次終點(diǎn)的成分平均值如表1 所示。
表1 ER70S- 6 樣本終點(diǎn)成分平均值 %
轉(zhuǎn)爐吹煉過程各元素含量不斷降低,由于鐵水V、Cr 含量遠(yuǎn)低于C 含量,根據(jù)式(3)可以得出,鋼水中氮的溶解度呈現(xiàn)增加的趨勢(shì),吹煉至終點(diǎn)時(shí)鋼水中飽和氮溶解度>300×10-6,考慮合金化時(shí)氮化物的生成,鋼水中的氮的溶解度會(huì)更高。實(shí)際生產(chǎn)過程,轉(zhuǎn)爐終點(diǎn)w(N)<50×10-6,遠(yuǎn)未達(dá)到飽和氮溶解度,鋼水與空氣接觸,吸氮是自發(fā)進(jìn)行。
氣保焊絲ER70S-6 鋼中氮主要來源于自身的氮(鐵水自身及原料加入帶入)和與空氣發(fā)生的自發(fā)吸氮反應(yīng)(如在拉碳、出鋼等冶煉過程)。由于此鋼種的冶煉過程中不進(jìn)行真空處理,提高轉(zhuǎn)爐煉鋼過程碳氧反應(yīng)脫氮作用就顯得尤為重要。
碳排出速度與脫碳反應(yīng)速率的關(guān)系式[5]:
栽培是中藥材GAP管理的重要內(nèi)容,對(duì)藥材道地性和穩(wěn)定性有著重要作用。針對(duì)甘草多年來栽培不科學(xué)問題,本研究在保證各栽培措施相同的前提下,設(shè)立了4個(gè)不同播種時(shí)間,以產(chǎn)量和各項(xiàng)生長(zhǎng)指標(biāo)作為評(píng)價(jià)因子,確定甘草的最佳育苗播種時(shí)期。試驗(yàn)結(jié)果表明:播種期對(duì)甘草的出苗及生長(zhǎng)成苗、產(chǎn)量等都有影響,其中對(duì)生長(zhǎng)成苗和產(chǎn)量影響較大。播種期過早,甘草苗在萌發(fā)、出苗及前期葉片迅速生長(zhǎng)期易受環(huán)境低溫影響;適當(dāng)推遲播種期,甘草苗受春季低溫影響較小,甚至不受影響,葉片迅速生長(zhǎng)形成,同化器官形成良好,有利于形成較高的產(chǎn)量。綜合分析可以看出,甘草露地育苗最佳播種期應(yīng)選擇5月中旬—6月底。
脫氮與脫碳密切相關(guān)。脫碳產(chǎn)生的CO 氣泡為脫氮提供了反應(yīng)界面的同時(shí)還減少了氮分壓,可以說CO 量是影響脫氣的關(guān)鍵。
由式4 可以得出,脫碳反應(yīng)速度決定脫氮反應(yīng)速度,脫碳持續(xù)時(shí)間決定脫氮反應(yīng)時(shí)間。吹煉前期為錳硅脫氧反應(yīng),不進(jìn)行脫氮反應(yīng);吹煉中期隨著溫度升高,碳氧反應(yīng)速度增加,產(chǎn)生的CO 量增加,脫氮反應(yīng)不斷加??;吹煉后期,隨著碳含量的降低,碳氧反應(yīng)逐漸減弱,雖然鋼水中的氧含量逐漸升高占據(jù)氮氧反應(yīng)界面,但吹煉反應(yīng)界面溫度高于2 600 ℃,鋼水中氧對(duì)脫氮、吸氮的影響減小,基本可以忽略,吹煉過程鋼水卷入空氣后,會(huì)出現(xiàn)自發(fā)吸氮現(xiàn)象[3]。
廢鋼內(nèi)的碳含量遠(yuǎn)低于鐵水的碳含量,所以提高鐵水比例有力于提高熔池中的碳含量。但是,過高的鐵水比例會(huì)造成物理熱化學(xué)熱過大,吹煉過程溫度過高,反應(yīng)劇烈,造成溫高反干,使鋼水暴露在空氣下,后期碳氧反應(yīng)減弱時(shí)反而容易造成吸氮,同時(shí)會(huì)造成終點(diǎn)成分不合,給操作帶來困難。如表2 所示,對(duì)廢鋼加入比例進(jìn)行優(yōu)化,廢鋼從原來的85%提高至92%左右,最大限度的提高熔池反應(yīng)。
表2 廢鋼比與終點(diǎn)氮(質(zhì)量分?jǐn)?shù))的影響
由于轉(zhuǎn)爐吹煉后期碳含量降低,吹煉過程存在吸氮反應(yīng),終點(diǎn)碳含量對(duì)轉(zhuǎn)爐終點(diǎn)氮存在影響如圖1。終點(diǎn)碳為0.11%時(shí),終點(diǎn)氮最低為20×10-6;隨著終點(diǎn)碳的降低,碳氧反應(yīng)減弱,終點(diǎn)氮逐漸增加,終點(diǎn)碳為0.04%時(shí),氮含量為30×10-6;隨著終點(diǎn)碳升高,碳氧反應(yīng)產(chǎn)生CO 脫碳作用未充分發(fā)揮,終點(diǎn)氮也會(huì)增加。由于氣保焊絲ER70S-6 鋼成品w(C)≤0.1%,LF 爐精煉和澆鑄過程存在增碳現(xiàn)象,終點(diǎn)C控制目標(biāo)不能過高要求0.030%~0.055%,低碳出鋼控制鋼水基礎(chǔ)氮含量顯得尤為重要。
圖1 終點(diǎn)碳對(duì)鋼水氮含量影響圖
吹煉終點(diǎn)碳低狀態(tài)下,鋼水吸氮主要是吹煉過程鋼水卷入空氣,空氣中的氮與鋼水發(fā)生界面反應(yīng)造成的氮含量增加。保證吹煉中后期化渣效果,鋼液表面良好的泡沫渣可有效隔絕鋼水,有利于降低鋼水基礎(chǔ)氮,吹煉中期發(fā)現(xiàn)爐渣返干,及時(shí)提高槍位,加入適量鐵皮球或礦石降低熔池溫度減緩熔池碳氧反應(yīng),提高渣中氧化鐵含量,促進(jìn)化渣形成泡沫渣;吹煉后期爐渣返干,吊槍化渣,加入鐵皮球,強(qiáng)行化渣,提高泡沫渣覆蓋效果。
倒?fàn)t取樣測(cè)溫的前提是減弱泡沫渣發(fā)泡效果,如果一倒成分不合再次吹煉時(shí),空氣會(huì)伴隨著吹煉過程混入鋼水,由于此時(shí)鋼水碳較低同時(shí)泡沫渣薄,碳氧反應(yīng)脫氮效果低,鋼水中的氮含量會(huì)增加。統(tǒng)計(jì)96爐冶煉數(shù)據(jù),按補(bǔ)吹時(shí)間長(zhǎng)短,以10 s 為區(qū)間進(jìn)行分組,如圖2 所示補(bǔ)吹時(shí)間與終點(diǎn)增氮量關(guān)系。補(bǔ)吹時(shí)間與終點(diǎn)增氮量基本成正比,補(bǔ)吹時(shí)間大于60 s,增氮量大于16×10-6。吹煉過程保證全程化渣效果,根據(jù)碳火焰判定一倒,保證磷、碳一倒合格,此外禁止倒?fàn)t前用氮?dú)獯祾咴?,防止增加氮分壓,鋼水增氮?/p>
圖2 補(bǔ)吹時(shí)間與增氮量關(guān)系
轉(zhuǎn)爐底吹氬氣可以在鋼液中形成小氣泡,減少氮分壓,同時(shí)可以提高熔池?cái)嚢鑿?qiáng)度,有助于氣泡上浮。吹煉前期溫度低,碳氧反應(yīng)較小,氮的溶解度變化不大,氮的界面反應(yīng)速度低,氮分壓的高低對(duì)吸、脫氮影響不大;隨著碳氧反應(yīng)加劇,溶解度逐漸增加,溫度升高,氮的界面反應(yīng)速度增加,降低氮分壓有助于脫氮,所以底吹氬氣有助于脫氮。同時(shí)考慮到氮?dú)夂蜌鍤獬杀?,冶煉氣保焊絲ER70S-6 鋼時(shí)選擇氮?dú)迩袚Q。下頁表3 為氮?dú)迩袚Q時(shí)間與終點(diǎn)氮的關(guān)系,從表中可以看出,3 min 與5 min 進(jìn)行切換時(shí),對(duì)終點(diǎn)氮影響不大,基本保持在24×10-6左右;7 min 進(jìn)行氮?dú)迩袚Q,終點(diǎn)氧有所提高?,F(xiàn)場(chǎng)實(shí)際吹煉過程產(chǎn)生碳火焰在開吹3~4 min,氮?dú)迩袚Q時(shí)間設(shè)定為開吹5 min 進(jìn)行切換,可以達(dá)到隨著碳氧反應(yīng)深入進(jìn)行,氬氣泡和CO 氣泡共同作用進(jìn)行脫氮。
表3 氮?dú)迩袚Q時(shí)間與終點(diǎn)氮(質(zhì)量分?jǐn)?shù))的影響
鋼液吸氮是由三個(gè)步驟決定:氣體向鋼液表面擴(kuò)散;吸附化學(xué)反應(yīng);氣體原子在鋼液中擴(kuò)散。轉(zhuǎn)爐出鋼過程N(yùn)2在鋼液表面的吸附是N2在鋼液中溶解的限制環(huán)節(jié)時(shí),氮的溶解速度[3]:
式中:kN為氮在鋼液表面的吸附反應(yīng)速率常數(shù);1-θN為鋼液表面未被吸附物占據(jù)的面積分?jǐn)?shù)(1-θN=ks,ko為吸附常數(shù))。
氮在鋼液中的溶解速度與氮的分壓及界面上未被占據(jù)的活性點(diǎn)數(shù)1-θN成正比。
氣保焊絲ER70S-6 出鋼前后硫變化不大,由于終點(diǎn)w(C)要求較低<0.05%,終點(diǎn)w(O)較高(800~1 000)×10-6,經(jīng)過出鋼過程的脫氧合金化進(jìn)行脫氧反應(yīng),w(O)控制在30×10-6,在此過程氮的溶解速度提高20~30 倍。因此,出鋼時(shí),鋼水從轉(zhuǎn)爐至鋼包過程,鋼水氧含量高,鋼水單位面積與空氣接觸時(shí)間短,鋼水吸氮不大;但鋼流的高速運(yùn)動(dòng)將空氣帶入鋼水包內(nèi),隨著鋼水運(yùn)動(dòng),空氣變成細(xì)小氣泡,加大了與鋼水接觸面積,隨著鋼水氧含量的降低,提高了氮的溶解速度,成為出鋼過程增氮的控制環(huán)節(jié)。出鋼過程脫氧劑及合金料要求晚加,出鋼量達(dá)到1/2 后加脫氧劑及合金料,同時(shí)不可大氣翻包,小氣量控制氣眼,減少脫氧后與空氣接觸吸氮。同時(shí),脫氧強(qiáng)度不要過深,LF 精煉分擔(dān)脫氧任務(wù),有利于降低鋼水氮含量,如表4 所示。
表4 脫氧與鋼水氮的關(guān)系 ×10- 6
LF 精煉流程:化渣—升溫—成分微調(diào)—軟吹。
鋼水進(jìn)站后加入造渣料后通過電弧產(chǎn)生高溫逐步熔化,由于此時(shí)渣料未熔化渣層較薄,產(chǎn)生弧光區(qū)域溫度>2 000 ℃,空氣中被電離的氮,與鋼水接觸后極易吸氮。隨著渣料熔化,通過加入發(fā)泡劑和還原劑作用,精煉渣發(fā)泡埋弧加熱,此時(shí)由于產(chǎn)生還原氣體及底吹氬氣作用將空氣進(jìn)行隔絕,鋼水吸氮效果減弱。由于成分偏差需要進(jìn)行成分微調(diào),合金加入后為保證成分均勻需要大氣攪拌,攪拌過程一般不伴隨起弧,此時(shí)水冷爐蓋內(nèi)的還原、惰性氣氛補(bǔ)充較少卷入空氣,鋼水吸氮量增加。鋼水中的氧在LF 爐精煉過程進(jìn)一步降低,軟吹過程鋼水與空氣接觸后更容易吸氮。
1)轉(zhuǎn)爐出鋼1/2 后時(shí)加入石灰,通過鋼流沖擊、底吹攪拌將造渣料充分熔化,縮短LF 爐化渣時(shí)間;化渣過程加入50~60 kg 發(fā)泡劑,通過發(fā)泡劑分解反應(yīng)產(chǎn)生CO2氣體隔絕空氣,可以降低化渣吸氮量(如表5 所示)。
表5 石灰與鋼水氮的關(guān)系
2)提高成分微調(diào)一次命中率,減少成分調(diào)整次數(shù),縮短大氣攪拌造成鋼水卷入空氣和與空氣接觸時(shí)間,可有效降低鋼水接觸氮的量,從而降低鋼水增氮。
3)LF 生產(chǎn)節(jié)奏緊湊可以有效減少大氣翻包和降電極起弧次數(shù),減少鋼水與空氣接觸時(shí)間,圖3為精煉周期與出站氮含量關(guān)系圖,LF 爐精煉周期<55 min,出站w(N)高于50×10-6幾率減小。
圖3 精煉周期與出站氮含量關(guān)系圖
通過以上措施的落實(shí),LF 爐精煉過程增氮量控制在5×10-6以內(nèi)。
氣保焊絲ER70S-6 在澆鑄時(shí)鋼水氧、硫含量低,由式(3)、式(5)可以得出鋼水吸氮是自發(fā)反應(yīng),同時(shí)吸氮反應(yīng)速率高。保證澆注過程有效隔絕鋼水與空氣接觸是控制吸氮的必要手段。中包開澆前進(jìn)行氬氣吹掃,保證中包開澆前中包內(nèi)部為氬氣環(huán)境,可降低開澆過程鋼水與空氣接觸量,防止頭坯氮高。澆鑄過程采用氬封鋁碳長(zhǎng)水口保護(hù)澆注,防止鋼水在澆注過程與空氣接觸吸氮;保證長(zhǎng)水口垂直,插入深度100~200 mm,中包液面不得低于500 mm,防止?jié)沧⑦^程鋼水翻騰;大包不自流時(shí),需要燒眼引流,鋼水下流后方可帶長(zhǎng)水口,鋼流會(huì)與空氣接觸吸氮,所以引流砂加入時(shí)保證加入量充足,呈“饅頭”狀,確保大包自流率,防止燒眼引流;中包沖擊區(qū)采用氬封保護(hù),保證中包液面不裸露,充分隔絕液面與空氣接觸。鋼水與空氣有效隔絕可有效降低澆注過程鋼水吸氮量,通過以上措施澆注過程鋼水吸氮量控制<5×10-6。
本文通過分析鋼水冶煉過程吸氮、脫氮機(jī)理,從控制轉(zhuǎn)爐原料加入、吹煉過程槍位控制,底吹切換時(shí)機(jī)的把握得出了脫氮措施;通過轉(zhuǎn)爐出鋼脫氧劑延后加入,LF 精煉、連鑄澆鋼過程有效隔絕鋼水與空氣接觸,可控制鋼水吸氮。通過措施的落實(shí),氣保焊絲ER70S-6 氮質(zhì)量分?jǐn)?shù)<50×10-6合格率達(dá)到了100%,提高了焊絲鋼的拉拔性能,滿足用戶要求。