向明林 汪永軍 敖 博 杜 鵬 周冬京 佘喜春
(湖南長嶺石化科技開發(fā)有限公司,岳陽,414012)
苯二甲酸二元酯類是應用最廣泛的增塑劑,約占全部增塑劑產(chǎn)能的60%,工業(yè)上主要用作PVC等橡塑材料的增塑劑和軟化劑,廣泛添加于日用高分子橡塑制品中,如兒童玩具、食品包裝材料、醫(yī)療材料、家用及車用裝飾材料。IHS化學的研究報告顯示,2015年~2019年全球增塑劑需求的年均增速將達到3.9%,到2019年,全球增塑劑使用量將升至10 300 kt。
研究表明,鄰苯二甲酸酯是一類環(huán)境雌激素物質(zhì),具有生殖和發(fā)育毒性,影響生物體內(nèi)激素的正常分泌,具有致畸、致癌、致突變作用。近年來被限制或禁止用于食品接觸材料、兒童玩具等塑料制品的呼聲越來越高。因此,非鄰苯類增塑劑的開發(fā)和應用越來越受到人們的重視。近年來,研究發(fā)現(xiàn)環(huán)己烷二甲酸二元酯類具有媲美鄰苯二甲酸酯的增塑性能和無毒環(huán)保的特性,可廣泛用于醫(yī)藥、食品包裝、兒童玩具等加工領(lǐng)域,有望成為新一代的環(huán)保增塑劑[1-3]。該類增塑劑可以通過氫化法、酯化法和烯烴法的工藝制取[4-5],生產(chǎn)技術(shù)主要受巴斯夫、贏創(chuàng)及中國臺灣企業(yè)所掌控,暫無采用國產(chǎn)技術(shù)進行工業(yè)生產(chǎn)的裝置。
湖南長嶺石化科技開發(fā)有限公司開發(fā)了苯二甲酸二元酯加氫制備環(huán)己烷二甲酸二元酯催化劑,并開展了配套工藝技術(shù)開發(fā)[6]。本文以工業(yè)產(chǎn)品鄰苯二甲酸二異辛酯(DOP)、鄰苯二甲酸二異壬酯(DINP)、對苯二甲酸二辛酯(DOTP)為起始原料,采用自主研發(fā)的高效加氫催化劑,配套新型液相固定床加氫新工藝,選擇性加氫制備無毒的環(huán)己烷二甲酸二元酯增塑劑。在100 t/a氫化產(chǎn)品的中試裝置上進行了加氫工藝研究,確定了反應的最佳工藝條件,并在該條件下進行了催化劑穩(wěn)定性考察,加氫粗產(chǎn)品經(jīng)分離提純達到進口產(chǎn)品質(zhì)量標準。
實驗原料為工業(yè)級鄰苯二甲酸二異辛酯,DOP,純度≥99.5%;鄰苯二甲酸二異壬酯,DINP,純度≥99.5%;對苯二甲酸二辛酯,DOTP,純度≥99.5%;氫氣,體積分數(shù)為99.9%。
本中試試驗采用自主研發(fā)的JD-I加氫催化劑,催化劑裝填總量為30 L,其物化參數(shù)如表1所示,在使用前需在H2氣氛下150℃還原6 h。
表1 JD-I催化劑參數(shù)Tab.1 Parameter of the catalyst JD-I
本試驗主要針對原料、加氫產(chǎn)物、產(chǎn)品、氣體等進行分析,具體分析項目見表2。
表2 分析項目及分析方法Tab.2 Analysis items and methods
2.1.1加氫流程
圖1固定床三段加氫工藝流程示意圖Fig.1 Schematic diagram of three-stage hydrogenation process in a fixed bed
由于該反應屬于強放熱反應,無溶劑稀釋下絕熱溫升較大,三段固定床加氫模式下主要采用產(chǎn)品作稀釋劑,配制不同濃度的DINP原料 (以DINP加氫為例)進行加氫反應。流程如圖1所示:DINP與部分循環(huán)回來的產(chǎn)品以一定比例混合,與氫氣混合后一起以上流方式進入第一反應器進行加氫反應,然后第一反應器出口物流與第一補充氫混合后進入第二反應器繼續(xù)進行加氫反應,該第二反應器出口物流與第二補充氫混合后進入第三反應器繼續(xù)進行加氫反應,該反應物流經(jīng)氣液分離器進行氣液分離,尾H2進入制氫裝置回用,氣液分離器的液相通過液位調(diào)節(jié)閥與差壓液位計聯(lián)合使用自動出料,一部分進入后續(xù)提純單元,一部分作為稀釋溶劑與新鮮DINP混合作為加氫進料。
2.1.2 反應結(jié)果
由于苯環(huán)飽和反應放熱量大,本中試試驗采用加氫產(chǎn)物作為稀釋溶劑,加氫進料中DINP濃度含量為30%~40%(DOP和DOTP的加氫反應亦在此濃度范圍)。由表3可知,催化劑活性較高,反應空速高,經(jīng)第一加氫反應器后,入口溫度控制在33~35℃,出口溫度達到70℃,DINP轉(zhuǎn)化率50%~55%,選擇性達99.8%以上。
表3 第一段加氫反應結(jié)果Tab.3 Reaction results after the first stage hydrogenation
以第一反應器出口物流與補充氫混合后(H/O=50(v/v))繼續(xù)進入經(jīng)第二反應器反應,由表4可知,此時DINP總轉(zhuǎn)化率達93.0%左右,總選擇性達99.80%。
表4 第二段加氫反應結(jié)果Tab.4 Reaction results after the first stage hydrogenation
以第二反應器出口物流與補充氫混合后(H/O=10-20)繼續(xù)進入經(jīng)第三反應器反應,由表5可知,此時DINP總轉(zhuǎn)化率達100%,總選擇性接近99.80%,副產(chǎn)物產(chǎn)生較少。
表5 第三段加氫反應結(jié)果Tab.5 Reaction results after the first stage hydrogenation
2.1.3 催化劑穩(wěn)定性考察
圖2催化劑穩(wěn)定性考察Fig.2 Stability of the catalyst during reaction time
由于催化劑在小試試驗中表現(xiàn)出優(yōu)異的催化性能以及穩(wěn)定性,連續(xù)運轉(zhuǎn)超過8000 h仍未見失活現(xiàn)象。在100 t/a中試裝置上同樣也進行了催化劑活性穩(wěn)定性考察,由圖2可知,催化劑穩(wěn)定性較好,連續(xù)運轉(zhuǎn)約2000 h后仍表現(xiàn)出較好的催化活性,轉(zhuǎn)化率達100%,選擇性依舊保持在大于99.7%以上。
圖3產(chǎn)品提純示意圖Fig.3 Schematic diagram of product purification
加氫粗產(chǎn)品中含有微量的殘醇以及水分,需要進行提純以滿足產(chǎn)品質(zhì)量。工業(yè)上運用水蒸汽真空汽提和閃蒸方法可有效脫除殘醇和水分,如圖3所示。將加氫反應得到的粗產(chǎn)品加熱至一定溫度進入汽提塔上部,汽提塔塔底通入水蒸汽,通過水汽與醇的共沸,帶走酯中少量的醇,所述的水蒸汽流量為酯進量的5%~10%,汽提后的酯從塔底采出,再經(jīng)干燥塔進一步真空閃蒸,然后從塔底排出。
本中試試驗生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量如表6所示。
表6 DINP加氫產(chǎn)品提純典型結(jié)果Tab.6 Typical results of DINP hydrogenation products
DINP經(jīng)加氫反應后,會產(chǎn)生少量副產(chǎn)物如單酯、異壬醇、單元酸和水等雜質(zhì)。由表6可知,經(jīng)提純后產(chǎn)品純度增加,殘醇和水含量進一步降低,產(chǎn)品質(zhì)量大幅提高。表7給出了本公司DOP和DOTP加氫、提純后的產(chǎn)品質(zhì)量情況,可以看出其產(chǎn)品品質(zhì)均達到國外產(chǎn)品標準。
表7 本公司氫化型增塑劑產(chǎn)品質(zhì)量Tab.7 Quality of hydrogenated plasticizer products made by our company
(1)以工業(yè) DINP、DOP和DOTP為原料,在貴金屬加氫催化劑及配套新型加氫工藝條件下,可生產(chǎn)氫化型H-DINP、H-DOP和H-DOTP環(huán)保增塑劑產(chǎn)品。
(2)通過100 t/a的中試試驗,確定了固定床三段液相加氫反應適宜工藝條件為:入口反應溫度35~75 ℃,壓力 5 MPa,重量總空速 0.8 h-1,氫氣與原料的體積比為130∶1,該條件下催化劑連續(xù)運行2000 h活性選擇性穩(wěn)定,原料轉(zhuǎn)化率達100%(原料殘余<10 mg/kg),選擇性高于99.7%,產(chǎn)品經(jīng)提純后達到進口產(chǎn)品質(zhì)量標準。
(3)本新型固定床加氫工藝流程簡單,反應條件緩和,設備投資和運行成本低,可以在已有DINP、DOP和DOTP裝置后補充建設,無需對原有裝置做過多的改造,適用于我國苯二甲酸酯類增塑劑生產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)品和工藝結(jié)構(gòu)調(diào)整。