秦棟
(北京京城地鐵有限公司,北京 101300)
(1)總體視圖(如圖1)
圖1
(2)部件明細(xì)(如表1)
表1
(3)組成結(jié)構(gòu)。受流器起復(fù)裝置主體由裝夾固定裝置、關(guān)節(jié)鎖緊裝置、間隙調(diào)整裝置三部分組成,并配有起復(fù)壓桿,方便正線進(jìn)行受流器起復(fù)作業(yè):①裝夾固定裝置。裝夾固定裝置用于起復(fù)裝置主體與受流器的連接固定,通過掛耳、掛鉤使起復(fù)裝置主體吊掛在受流器背板上,并可調(diào)節(jié)螺桿實現(xiàn)起復(fù)裝置的安裝與拆卸。②關(guān)節(jié)鎖緊裝置。關(guān)節(jié)鎖緊裝置在受流器與三軌脫離后,鎖緊關(guān)節(jié),實現(xiàn)受流器與三軌脫離的功能。關(guān)節(jié)鎖緊裝置分為工作狀態(tài)與非工作狀態(tài),如圖2、圖3。③間隙調(diào)整裝置。間隙調(diào)整裝置可調(diào)整補(bǔ)償間隙(裝置裝車時、受流器滑塊磨損后),確保受流器與第三軌之間的脫離間隙在合理范圍內(nèi)(如圖4)。④起復(fù)壓桿。起復(fù)壓桿作為受流器起復(fù)裝置配件,方便列車出現(xiàn)接地故障時乘務(wù)員在車上下壓受流器,實現(xiàn)受流器起復(fù)裝置起復(fù)功能,更為高效地處理現(xiàn)場。
圖2 工作狀態(tài)
圖3 非工作狀態(tài)
圖4
當(dāng)車輛發(fā)生接地故障需要起復(fù)裝置將受流器滑塊脫離三軌時,操作人員使用起復(fù)壓桿按壓受流器滑塊支臂,起復(fù)裝置彎曲的關(guān)節(jié)伸直,直線軸承在彈簧力的作用下向下做直線動作,將關(guān)節(jié)鎖緊伸直狀態(tài),實現(xiàn)受流器滑塊與第三軌分離。當(dāng)車輛回段后,手動操作起復(fù)裝置的直線軸承上移,受流器滑塊完成復(fù)位。
(1)關(guān)鍵部件有限元分析(吊耳,部件明細(xì)序號1)。靜應(yīng)力分析結(jié)論:在外加1000N 作用力時,吊耳最大變形量為3.946e-001mm。疲勞分析結(jié)論:在外加500N 循環(huán)應(yīng)力作用下,吊耳最小疲勞壽命1.684+003 次,最大疲勞壽命1e+006 次。振動頻率分析結(jié)論:車輛最大震動為500Hz,設(shè)備部件最小震動為2869.7Hz 發(fā)生在1 階震動,不會發(fā)生共振。
以上數(shù)據(jù)來源第三方有限元分析報告、北京地鐵機(jī)場線車輛維護(hù)手冊。
(2)車輛限界分析。根據(jù)北京地鐵機(jī)場線車輛限界圖,車輛限界最低點(diǎn)距軌面18mm。受流器起復(fù)裝置樣件經(jīng)過上車靜態(tài)調(diào)試,測得起復(fù)裝置工作狀態(tài)受流器滑塊固定螺栓最低點(diǎn)(安裝起復(fù)裝置后的受流器極限位置)距軌面29mm,高于車輛限界11mm,不會出現(xiàn)侵界現(xiàn)象。
(1)試驗對象。①試驗車輛:機(jī)場線104 號列車。②試驗設(shè)備(如表2、圖5)。
表2
圖5 受流器起復(fù)裝置裝車照片
(2)試驗地點(diǎn)。北京地鐵機(jī)場快軌天竺車輛段停車列檢庫及正線。
(3)試驗項目。①靜態(tài)試驗;地點(diǎn):列檢庫,靜態(tài)驗證受流器起復(fù)裝置起復(fù)功能。②動態(tài)試驗;地點(diǎn):正線,動態(tài)監(jiān)控受流器起復(fù)裝置工作狀態(tài)、站臺驗證起復(fù)功能。
(4)試驗情況說明。2018 年2 月2 日,4 套受流器起復(fù)裝置安裝在機(jī)場線104 車1#車位置,并在周圍固定了4 套高清夜視攝像頭,實時監(jiān)控裝置狀態(tài)。2 月3 日~5 日白天為靜態(tài)試驗階段,技術(shù)人員多次在列檢庫對受流器起復(fù)裝置起復(fù)功能進(jìn)行試驗;2 月5 日夜間機(jī)場線運(yùn)營結(jié)束后進(jìn)行動態(tài)試驗,試驗車輛按照機(jī)場線正常運(yùn)行速度運(yùn)行,技術(shù)人員通過攝像頭觀察受流器起復(fù)裝置狀態(tài),并在東直門站進(jìn)行了起復(fù)功能試驗。
(5)試驗結(jié)論。①車輛限界驗證。試驗車輛在運(yùn)行過程中,受流器運(yùn)行平穩(wěn),起復(fù)裝置固定牢靠,無撞擊、侵界現(xiàn)象,符合車輛限界要求。②受流器起復(fù)裝置起復(fù)功能驗證北京地鐵機(jī)場線技術(shù)人員分別在列檢庫、正線東直門站進(jìn)行受流器起復(fù)裝置起復(fù)功能驗證,試驗結(jié)果符合要求。③受流器滑塊與第三軌脫開距離確認(rèn)。受流器起復(fù)裝置裝車后,車輛正常運(yùn)營過彎道時由于車體傾斜,常因起復(fù)裝置設(shè)置的受流器滑塊與第三軌脫開距離(間隙調(diào)整裝置可調(diào)節(jié))設(shè)置的不合理造成受流器異常脫開,將使得受流器無法正常受電。裝車試驗階段通過多次車輛牽出線試驗、正線驗證,最終確定脫開距離設(shè)置為40±2mm。在此參數(shù)下,受流器運(yùn)行平穩(wěn),不易發(fā)生異常脫開現(xiàn)象。
為驗證受流器起復(fù)裝置具有符合要求的可靠性及后續(xù)投入運(yùn)營的能力,北京京城地鐵有限公司(機(jī)場線運(yùn)營公司)設(shè)定載客運(yùn)營考核指標(biāo),以開展后續(xù)載客運(yùn)營考核試驗工作。
(1)一輛車(4 套受流器起復(fù)裝置)載客運(yùn)營考核指標(biāo)。考核運(yùn)營時間1 個月,考核期間受流器起復(fù)裝置故障率≤0.05 件/百車公里,不得造成責(zé)任事故。
(2)一列車(16 套受流器起復(fù)裝置)載客運(yùn)營考核??己诉\(yùn)營時間兩個月,考核期間受流器起復(fù)裝置故障率≤0.02 件/百車公里,不得造成責(zé)任事故。
(1)一輛車(4 套受流器起復(fù)裝置)試驗。
①試驗方案。試驗車輛:機(jī)場線105 號列車,4#車。試驗時間:2018 年4 月20 日(裝置裝車)—5 月20 日(運(yùn)營結(jié)束)。試驗地點(diǎn):北京地鐵機(jī)場線天竺車輛段及正線。
②試驗結(jié)果。4 套受流器起復(fù)裝置于2018 年5 月30 日下車,累計考核40 天(多于規(guī)定試驗時間1 個月),載客運(yùn)營考核試驗期間受流器起復(fù)裝置未出現(xiàn)故障,達(dá)成載客運(yùn)營考核指標(biāo),試驗結(jié)果合格。
(2)一列車(16 套受流器起復(fù)裝置)試驗。
①試驗方案。試驗車輛:機(jī)場線105 號列車,全列車。試驗時間:2018 年7 月18 日(裝置裝車)—9 月18 日(運(yùn)營結(jié)束)。試驗地點(diǎn):北京地鐵機(jī)場線天竺車輛段及正線。
②試驗結(jié)果。16 套受流器起復(fù)裝置于2018 年10 月11 日下車,累計考核83 天(多于規(guī)定試驗時間2 個月),載客運(yùn)營考核試驗期間受流器起復(fù)裝置未出現(xiàn)故障,達(dá)成載客運(yùn)營考核指標(biāo),試驗結(jié)果合格。下車后的16 套受流器起復(fù)裝置進(jìn)行探傷處理,未發(fā)現(xiàn)缺陷(依據(jù)第三方測試報告)。
2018 年11 月29 日,北京京城地鐵有限公司組織召開了關(guān)于受流器起復(fù)裝置結(jié)題驗收項目的專家評審會,與會專家一致同意機(jī)場線QKZ5 型電動客車受流器起復(fù)裝置評審?fù)ㄟ^。