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70年來我國鐵路機(jī)車車輛制動技術(shù)的發(fā)展歷程

2019-11-11 08:35李和平嚴(yán)霄蕙
鐵道機(jī)車車輛 2019年5期
關(guān)鍵詞:機(jī)車貨車客車

李和平, 嚴(yán)霄蕙

(1 中國鐵道科學(xué)研究院集團(tuán)有限公司 機(jī)車車輛研究所, 北京 100081;2 北京電子科技職業(yè)學(xué)院 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院, 北京 100176)

(一)

自1876年中國大地上出現(xiàn)第1條營業(yè)鐵路--吳淞鐵路建成通車之日起,到1949年解放前夕,舊中國在70余年僅僅修建了2.7萬余公里鐵路,其中能夠維持通車的只有2.2萬公里。新中國建立后,作為國民經(jīng)濟(jì)的大動脈,鐵路得到快速發(fā)展,截止2018年底,我國鐵路總里程已達(dá)到13.1萬公里,其中高速鐵路2.9萬公里,占全世界總里程的2/3。2017年6月26日代表著世界先進(jìn)水平、被命名為復(fù)興號的兩列中國標(biāo)準(zhǔn)動車組在京滬高鐵亮相,開啟了中國鐵路技術(shù)裝備新時代?;仨?0年來我國鐵路機(jī)車車輛制動技術(shù)的發(fā)展和變化,每一步都印證著我國鐵路的發(fā)展和技術(shù)進(jìn)步。

1 制動機(jī)簡統(tǒng)化及仿制階段

新中國剛剛成立時,所有的鐵路運(yùn)輸設(shè)備均為國外生產(chǎn)。機(jī)車車輛制動裝置型號也十分繁雜,蒸汽機(jī)車大多裝備ET-6 型制動機(jī)??蛙嚧蠖酁镻M 型和LN 型制動機(jī)和少量的AV 型制動機(jī)。貨車則以K1、K2型制動機(jī)為主, 其他則為QA、Q SL P、H、Q SHU 等雜型閥。這些制動閥基本上是20世紀(jì)20年代之前的國外產(chǎn)品。據(jù)1950年的統(tǒng)計,客貨車輛中只有一部分安裝了制動閥,其余有的只安裝了過風(fēng)管、有的安裝了手制動機(jī)或者安裝了過風(fēng)管及手制動機(jī),還有很多車輛沒有任何制動設(shè)施,給運(yùn)用和檢修帶來了很大困難。

為適應(yīng)鐵路運(yùn)輸?shù)男枰?,車輛安裝空氣制動機(jī)成了首要工作。20世紀(jì)50年代初齊齊哈爾車輛廠建立了制動機(jī)車間,先后生產(chǎn)出客車用的P型和LN型三通閥、貨車用K型三通閥和蒸汽機(jī)車用的ET-6制動機(jī),改寫了我國不能生產(chǎn)制動機(jī)的歷史。經(jīng)過整修和改造,全部車輛陸續(xù)裝備了空氣制動裝置。在此基礎(chǔ)上,對空氣制動機(jī)進(jìn)行了簡統(tǒng)化,客車統(tǒng)一采用P型和LN型三通閥、貨車統(tǒng)一采用K型三通閥,逐步淘汰了各種雜型閥。1951年第一次公布了制動機(jī)檢修規(guī)則,建立了檢修制度,設(shè)置了試驗(yàn)設(shè)備。

隨著國民經(jīng)濟(jì)的恢復(fù)和發(fā)展,鐵路運(yùn)輸?shù)目拓涍\(yùn)量均大幅提高,貨車的載質(zhì)量由30 t提高到50~60 t,客運(yùn)列車編組也由12輛增加到13~15輛。1953年鐵道科學(xué)研究院大連鐵道研究所曾在120輛貨車制動試驗(yàn)臺上對K型三通閥進(jìn)行了制動、 緩解和充風(fēng)性能試驗(yàn)。試驗(yàn)表明列車牽引120 輛、機(jī)車使用ET-6 型制動機(jī)操縱, 制動時突出的問題是列車施行小減壓量時尾部車輛不發(fā)生制動作用, 這是因?yàn)镵型三通閥制動波速低, 列車緊急制動時其波速只有180 m/s, 常用制動只有85 m/s。K型三通閥由于沒有空重車裝置,載重50 t以上的貨車在重車時制動率只有20%左右,不能滿足制動的要求,而且存在靈敏性差、緊急制動作用不可靠、制動時列車制動力不均勻造成縱向沖動大等問題??蛙囀褂玫腖3型三通閥由于緊急制動作用靈敏度低,導(dǎo)致列車僅前部車輛發(fā)生緊急制動作用,列車后部車輛不起緊急,無法保證列車安全。P型三通閥常用制動不穩(wěn)定,往往在常用制動時發(fā)生緊急制動,給列車造成沖擊,同樣影響行車安全。

當(dāng)時迫切需要解決的首先是貨車制動性能不能滿足貨運(yùn)量急劇增長的問題。起初曾嘗試在60 t貨車上每輛車安裝兩套K型三通閥的方法(空車時使用一套、重車時使用兩套)。但是這種方式既不經(jīng)濟(jì)也不合理。1954年鐵道部在大連召開制動專業(yè)會議,會議的重點(diǎn)是討論K型三通閥改造問題。在這次會議上,蘇聯(lián)專家介紹了蘇聯(lián)的制動技術(shù),恰逢全社會各行各業(yè)大張旗鼓掀起學(xué)習(xí)蘇聯(lián)經(jīng)驗(yàn)熱潮,會議轉(zhuǎn)而決定引進(jìn)和采用蘇聯(lián)的MTЗ-135分配閥。然而在采用MTЗ-135分配閥的車輛與采用K型三通閥車輛混編時出現(xiàn)制動性能不協(xié)調(diào)等問題。這主要是因?yàn)镵型三通閥(包括客車用的P、L型三通閥)屬于二壓力控制的軟性制動機(jī),這種制動機(jī)是利用列車管與副風(fēng)缸的壓力差來控制制動機(jī)的制動、保壓和緩解作用的(見圖1)。 軟性制動機(jī)具有階段制動和一次緩解性能,列車緩解較容易。當(dāng)列車需要緩解時,只要列車管壓力比副風(fēng)缸壓力高10~15 kPa就能使車輛達(dá)到緩解的目的。而MTЗ-135分配閥屬于三壓力控制的硬性制動機(jī),這種制動機(jī)是利用列車管、工作風(fēng)缸和制動缸的壓力差控制分配閥的作用, 具有階段制動和階段緩解性能,但必須把列車管壓力升到制動之前的壓力值才能使列車完全緩解(見圖2)。兩種制動機(jī)性能不同,制動和緩解作用不一致。尤其是緩解作用差異更大,軟性制動機(jī)只要列車管一充風(fēng),列車就能夠緩解了,而硬性制動機(jī)必須等到列車管充風(fēng)至定壓才能徹底緩解。

圖1 二壓力制動機(jī)示意圖(圖中:4-副風(fēng)缸、6-直接連通列車管)

圖2 三壓力制動機(jī)示意圖(圖中:3-工作風(fēng)缸、9-制動缸、12-列車管)

應(yīng)該指出,MTЗ-135分配閥本身具有良好的制動性能,但該閥屬于歐洲普遍使用的三壓力硬性制動機(jī),而我國鐵路普遍使用的是二壓力軟性制動機(jī),兩種制動機(jī)混編時制動性能無法匹配。當(dāng)時國內(nèi)對硬性制動機(jī)性能認(rèn)識不足,也缺乏運(yùn)用經(jīng)驗(yàn),盲目引進(jìn),導(dǎo)致失敗。最終只能停止引進(jìn)和使用MTЗ-135分配閥及類似空氣制動機(jī),而把重點(diǎn)轉(zhuǎn)移到對K型三通閥的改進(jìn)工作。

K型三通閥的改進(jìn)工作由(當(dāng)時為鐵道部鐵道研究所)大連分所(1952年成立了制動研究室)和齊齊哈爾車輛廠承擔(dān)。在改進(jìn)K型三通閥的同時,增設(shè)手動空重車調(diào)整裝置、采用直徑φ356 mm的制動缸。1957年完成了試制工作,1958年4月完成了靜止試驗(yàn)、運(yùn)行試驗(yàn)和大坡道試驗(yàn)。在1958年5月鐵道部組織召開的制動專業(yè)會議上通過了技術(shù)鑒定,并決定推廣應(yīng)用。這就是至今仍在使用的GK型貨車制動機(jī)。GK型制動機(jī)可實(shí)現(xiàn)制動力分階段上升,減少了列車的縱向沖動,基本上解決了50~60 t貨車制動技術(shù)問題。

1958年當(dāng)時鐵道科學(xué)研究院機(jī)車車輛研究所和金屬化學(xué)研究所合作開始研制中磷鑄鐵閘瓦。在此之前,我國鐵路均采用灰生鐵閘瓦。相對于鑄鐵閘瓦,中磷閘瓦摩擦系數(shù)可提高20~25%,耐磨性提高50%。1960年中磷閘瓦通過了鐵道部組織的鑒定,1962年開始全路推廣應(yīng)用。GK型制動機(jī)與中磷閘瓦成了20世紀(jì)60年代貨車的標(biāo)配。GK型制動機(jī)與中磷閘瓦配合使用,使當(dāng)時以50t載重貨車為主的貨運(yùn)列車運(yùn)行速度由40~50 km/h提高到80 km/h,為我國鐵路運(yùn)輸做出了重要貢獻(xiàn)。

上世紀(jì)50年代末,對客車P型三通閥的結(jié)構(gòu)進(jìn)行了改進(jìn),將棒型節(jié)制桿改為平面型的滑閥(見圖3),解決了常用制動不確定的問題,在全國推廣后取得了良好的效果。

圖3 P型三通閥的結(jié)構(gòu)改進(jìn)

上世紀(jì)50年代,我國鐵路機(jī)車只有蒸汽機(jī)車,機(jī)車普遍采用ET-6制動機(jī)。該制動機(jī)是上世紀(jì)初出現(xiàn)在美國并開始使用。ET-6制動機(jī)總風(fēng)缸容量小,越來越不適應(yīng)長編組列車的要求。早期國內(nèi)生產(chǎn)的ET-6制動機(jī)關(guān)鍵部件H-6自動制動閥由于缺乏經(jīng)驗(yàn),閥座的緊急排風(fēng)口通路太小,導(dǎo)致排風(fēng)速度太慢,使列車經(jīng)常出現(xiàn)不起緊急制動現(xiàn)象,雙機(jī)重聯(lián)時問題更為嚴(yán)重。鐵科院調(diào)查了全國各機(jī)務(wù)段853臺機(jī)車制動閥,排風(fēng)合格的只有112臺,合格率只有13.1%。此外,機(jī)車基本上沒有配置壓縮空氣干燥及凈化裝置,供給車輛制動機(jī)的壓縮空氣混雜許多油水,嚴(yán)重影響列車制動機(jī)的性能和使用。上世紀(jì)50年代后期,我國開始研制內(nèi)燃機(jī)車和電力機(jī)車,這些機(jī)車要求能夠雙端操作,ET-6制動機(jī)也無法滿足這一要求。

為改進(jìn)機(jī)車制動機(jī), 1958年齊齊哈爾車輛廠(以下簡稱齊廠)試制EL-14型制動機(jī)(該型制動機(jī)源自美國),首先在韶山型電力機(jī)車上試用, 發(fā)現(xiàn)制動缸壓力偏低, 單機(jī)制動和緩解時間偏長。后幾經(jīng)改進(jìn), 并于1965年由鐵道部組織鑒定, 在部分電力機(jī)車上安裝使用。但由于該制動機(jī)基于ET-6制動機(jī),其結(jié)構(gòu)和作用原理與ET-6制動機(jī)基本相同,具有ET-6制動機(jī)的缺點(diǎn), 仍然存在初充風(fēng)和再充風(fēng)時間長、操縱長大列車時前部車輛產(chǎn)生自然緩解等缺點(diǎn)而未能推廣。

2 自主研發(fā)的初級階段

1958年有13個鐵路局先后研制出了各種電空制動機(jī)樣機(jī),鐵道部決定由鐵科院主持總結(jié)分析各方案的優(yōu)缺點(diǎn)并對電空制動機(jī)進(jìn)行研制和試驗(yàn)。并決定四方機(jī)車車輛廠(以下簡稱四方廠)負(fù)責(zé)客運(yùn)機(jī)車電空制動機(jī),天津廠負(fù)責(zé)客車電空制動機(jī);唐山機(jī)車車輛廠負(fù)責(zé)貨運(yùn)機(jī)車電空制動機(jī)。1959年1月經(jīng)制動專門委員會的同意成立了電空制動機(jī)研制小組, 對電空制動機(jī)制定了技術(shù)條件, 提出了電空制動機(jī)的具體方案。

1959年安裝電空制動機(jī)的1008號人民型蒸汽機(jī)車及安裝了由L3型三通閥改裝的電空制動機(jī)旅客列車在北京至天津間進(jìn)行運(yùn)行試驗(yàn),并在蘭州鐵路局烏稍嶺的20‰長大下坡道進(jìn)行運(yùn)行試驗(yàn),最高速度達(dá)到80 km/h,這在當(dāng)時是空氣制動機(jī)很難達(dá)到的速度。試驗(yàn)表明電空制動機(jī)具有制動力不衰退的優(yōu)點(diǎn),尤其是在長大下坡道顯示了電空制動機(jī)的優(yōu)越性。同年,安裝了電空制動機(jī)的蒸汽機(jī)車及60輛安裝了電空制動機(jī)的貨車在鄭州鐵路局進(jìn)行運(yùn)行試驗(yàn),后續(xù)也在烏稍嶺的20‰長大下坡道進(jìn)行了運(yùn)行試驗(yàn)。試驗(yàn)結(jié)果表明電空制動機(jī)比純空氣制動機(jī)制動距離短、列車停車平穩(wěn)、列車縱向沖擊力小,編組越長優(yōu)勢越明顯。雖然電空制動機(jī)有明顯的優(yōu)點(diǎn),但由于當(dāng)時條件限制,推廣應(yīng)用比較困難,相關(guān)工作中斷。然而這些研制工作積累了許多經(jīng)驗(yàn),為后續(xù)新產(chǎn)品開發(fā)創(chuàng)造了條件。

2.1貨車制動機(jī)的初期開發(fā)

鑒于當(dāng)時機(jī)、客、貨車制動機(jī)中,貨車制動機(jī)的問題比較突出, 一直是影響貨運(yùn)的關(guān)鍵,迫切需要予以解決。1962年鐵道部下發(fā)了新型貨車制動機(jī)設(shè)計任務(wù)書,要求必須實(shí)現(xiàn)下述主要技術(shù)條件:

①適應(yīng)速度120 km/h;

②消除漲圈與滑閥等研磨件;

③適應(yīng)最大牽引長度1 250 m,最大牽引噸位6 000 t(貨車);

④緊急制動波速250 m/s以上;

⑤適應(yīng)外界溫度-50 ℃~+50 ℃;

⑥能與直徑φ203~456 mm的制動缸匹配;

⑦能與既有制動機(jī)混編使用;

⑧盡可能作到客、貨車通用。

1962年6月鐵科院機(jī)輛所和齊齊哈爾廠共同著手研制新型空氣分配閥,于1963年2月完成空氣分配閥設(shè)計。根據(jù)圖號定名為101型分配閥,寓意為我國第一個自主開發(fā)的空氣制動分配閥。該分配閥采用全橡膠膜板、橡膠止閥和“O”圈結(jié)構(gòu),沒有滑閥和漲圈。樣機(jī)在室內(nèi)試驗(yàn)時,存在常用制動保壓時發(fā)生自然緩解等問題,而在討論改進(jìn)方案時出現(xiàn)了分歧,一種觀點(diǎn)認(rèn)為應(yīng)該采用全膜板及橡膠止閥,另一種觀點(diǎn)是采用模板帶滑閥方案。在此期間,試制了一個主閥為模板帶滑閥結(jié)構(gòu)的試驗(yàn)樣品,試驗(yàn)效果令人滿意,取名為102型分配閥。為了配合貨車制動閥的開發(fā),1964年在鐵科院東郊試驗(yàn)基地新建了100輛編組的貨車制動試驗(yàn)臺(1985年擴(kuò)展為150輛)。同年9月在鐵科院機(jī)輛所召開了技術(shù)方案討論會,考慮到采用膜板帶滑閥的方案能比較快的實(shí)施, 也比較可靠,決定先按這個方案研制,同時不放棄采用止閥的方案。1965年鐵科院機(jī)輛所和齊廠合作進(jìn)行新閥設(shè)計,1966年初完成樣機(jī)試制,試驗(yàn)證明性能基本達(dá)到設(shè)計要求。這就是20世紀(jì)60年代在貨車上推廣的103型分配閥(見圖4)。103型分配閥屬于二壓力控制閥,可以與既有制動閥混編;采用間接作用方式,能適應(yīng)不同直徑的制動缸;采用橡膠模板結(jié)構(gòu),提高了靈敏度;為避免緊急制動和常用制動混淆,增設(shè)了緊急制動閥??罩剀囌{(diào)整裝置具有自動調(diào)整功能。在72輛貨車編組時的常用制動波速為180 m/s,緊急制動為波速240 m/s,明顯高于GK閥。1978年采用103空氣制動機(jī)的C62A重載敞車獲全國科學(xué)大會優(yōu)秀科技成果獎。

圖4 103空氣制動機(jī)

2.2客車制動機(jī)初期開發(fā)

為適應(yīng)旅客列車增加編組的需要,解決GL三通閥作用靈敏度低、緊急制動作用不可靠、常用制動不能轉(zhuǎn)入緊急制動、緊急制動時縱向沖動大等問題,1968年鐵道部要求在103型閥基礎(chǔ)上,研制客車用空氣分配閥。1969年10月鐵科院機(jī)輛所和齊齊哈爾廠合作試制成功104空氣分配閥(見圖5)。104分配閥與103型分配閥的主要差別是取消了空重車調(diào)整裝置,其總體組成基本相同。104分配閥經(jīng)過多年的反復(fù)試驗(yàn)、優(yōu)化,于1975年通過了鐵道部組織的技術(shù)鑒定,并在全路推廣應(yīng)用,成為我國鐵路旅客列車主型空氣制動機(jī)。103分配閥也于1978年通過了鐵道部組織的技術(shù)鑒定。103及104分配閥的研制成功和推廣應(yīng)用,為提高我國鐵路鐵路運(yùn)輸做出了重要貢獻(xiàn)。

圖5 客車上104空氣制動機(jī)示意圖

1979年四方所與天津廠合作開展F8制動機(jī)研制工作。F8制動機(jī)(參見圖6)主閥屬于三壓力機(jī)構(gòu),可以實(shí)現(xiàn)階段緩解。由于主閥屬于三壓力機(jī)構(gòu),緩解時需要列車管壓力達(dá)到接近工作風(fēng)缸壓力時,制動缸壓力才能降到零,因此緩解時間長。這與二壓力分配閥有較大差異。為了解決這一問題,輔助閥設(shè)計成二壓力機(jī)構(gòu),通過轉(zhuǎn)換蓋板轉(zhuǎn)換。F8型制動機(jī)采用全橡膠密封結(jié)構(gòu),取消了金屬研磨件,有利于制造和檢修,并延長了檢修期。在25輛客車編組時,常用制動波速為213~236 m/s,緊急制動波速為234~246 m/s。其制動缸壓力直接受列車管控制,制動和緩解時縱向沖動小,適合于長編組列車。

F8型分配閥1989年通過了鐵道部鑒定。目前104型分配閥和F8型分配閥均在客車上使用,且可混編使用。

針對此類業(yè)務(wù),無論是采用一般計稅還是簡易計稅,納稅人都可以自行選擇是否采用差額計稅方法 (也就說可以采取通常采取的進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣制)。

圖6 F8分配閥在客車是管路安裝

2.3機(jī)車制動機(jī)初期開發(fā)

我國機(jī)車制動機(jī)的發(fā)展與牽引動力的變化息息相關(guān)。在蒸汽牽引為主的年代里,僅適應(yīng)于單端操縱的ET-6型空氣制動機(jī)是唯一的機(jī)車制動機(jī)。20世紀(jì)60年代初期,由ET-6型演變成適應(yīng)雙端操縱的EL-14型機(jī)車空氣制動機(jī)首先在電力機(jī)車裝用,然后用于內(nèi)燃機(jī)車。隨著內(nèi)燃機(jī)車和電力機(jī)車的發(fā)展,原有的機(jī)車制動機(jī)已經(jīng)不能滿足要求。為了解決舊機(jī)車制動機(jī)初充風(fēng)及再充風(fēng)時間長、操縱長大列車時前部車輛產(chǎn)生自然緩解等問題,四方所和天津廠于1973年正式開始JZ-7型機(jī)車空氣制動機(jī)的研制。該制動機(jī)是在20世紀(jì)60年代為非洲坦贊鐵路研制的空氣-真空兩用制動機(jī)的基礎(chǔ)上,借鑒了美國26-L型機(jī)車制動機(jī)的26-C分配閥的經(jīng)驗(yàn)。分配閥采用了二壓力和三壓力混合結(jié)構(gòu),設(shè)置了客車位和貨車位的轉(zhuǎn)換閥,分別適用于二壓力或三壓力的車輛制動機(jī),可客貨兩用,在客車位時有階段緩解作用。既可以雙端操作也可以單端操作。制動機(jī)采用橡膠膜板等結(jié)構(gòu),取消了需研磨的回轉(zhuǎn)閥和漲圈等配件。具有充風(fēng)及再充風(fēng)快、自動保壓性能。為適應(yīng)長大貨物列車的需要設(shè)有過充位,縮短了列車管和副風(fēng)缸的初充風(fēng)和再充風(fēng)時間。1974年底JZ-7型機(jī)車空氣制動機(jī)(見圖7)開始在東風(fēng)4型內(nèi)燃機(jī)車上運(yùn)用考核。1978年通過了鐵道部組織的技術(shù)鑒定,開始推廣使用,成為我國內(nèi)燃機(jī)車的主型機(jī)車制動機(jī)(JZ-7型機(jī)車空氣制動機(jī)研制工作早于F8客車制動機(jī),因此F8制動機(jī)的設(shè)計更多的借鑒了JZ-7制動機(jī)的經(jīng)驗(yàn)和結(jié)構(gòu))。

圖7 JZ-7制動機(jī)組成

1974年底,鐵科院機(jī)輛所、株洲電力機(jī)車廠(當(dāng)時名為田心機(jī)車車輛工廠)和株洲電力機(jī)車研究所合作開展DK-l型機(jī)車電空制動機(jī)研制工作。1975年6月試制了第1臺樣機(jī),并進(jìn)行了系統(tǒng)的地面試驗(yàn)。在改進(jìn)了結(jié)構(gòu)及工藝后,1976年5月試制成第2臺樣機(jī),同年8月安裝在SS1型135號電力機(jī)車上進(jìn)行運(yùn)用考核,同年年底至1977年初在鐵科院環(huán)行線進(jìn)行單機(jī)靜止和運(yùn)行試驗(yàn),并與60輛裝有GK型制動機(jī)的貨車編組進(jìn)行靜止和運(yùn)行試驗(yàn),取得了良好的效果。1977年5月開始在寶成線(我國第一條電氣化鐵路)運(yùn)用考核。DK-1制動機(jī)是通過電空制動控制器操縱電空閥,向均衡風(fēng)缸充風(fēng)或排風(fēng),從而控制中繼閥向列車管充風(fēng)或排風(fēng),實(shí)現(xiàn)機(jī)車及列車的制動或緩解(見圖8)。它用電空制動控制器代替空氣制動機(jī)的自動制動閥(大閘),具有減壓準(zhǔn)確、充排風(fēng)快,可與電阻制動或再生制動起聯(lián)鎖作用,結(jié)構(gòu)簡單,便于維修。在電氣發(fā)生故障而失電時可立即轉(zhuǎn)入常用制動并通過故障轉(zhuǎn)換裝置轉(zhuǎn)換為空氣制動, 以保證列車運(yùn)行安全。1982年通過了鐵道部組織的技術(shù)鑒定,并開始在電力機(jī)車上推廣應(yīng)用,成為我國鐵路電力機(jī)車主型制動機(jī)。

圖8 DK-1制動機(jī)控制關(guān)系示意圖

3 旅客列車制動技術(shù)

改革開放以后,鐵路客運(yùn)量和貨運(yùn)量大幅增加。旅客列車嚴(yán)重超員,雖然列車編組擴(kuò)編到20輛甚至更長,仍不能滿足客運(yùn)量日益增長的要求。迫切需要提高客運(yùn)列車運(yùn)行速度。1994年12月22日廣深準(zhǔn)高速鐵路正式開通運(yùn)營,成為中國第1條準(zhǔn)高速鐵路,拉開了我國鐵路旅客列車提速的序幕。從1997年4月1日至2004年4月18日的短短8年間,全路連續(xù)實(shí)施了5次大面積提速,主要干線客車最高速度達(dá)到160 km/h,部分區(qū)段最高速度達(dá)到200 km/h,全面加快了鐵路技術(shù)進(jìn)步。

我國鐵路在實(shí)施提速之前,主要干線客運(yùn)列車的最高運(yùn)行速度長期低于110 km/h,列車速度的大幅度提高給制動系統(tǒng)帶來了以下問題:

(1)首先是原有客車和機(jī)車均采用自動空氣制動機(jī),由于制動波速的限制,列車前后制動和緩解存在不一致問題,而且隨著列車編組長度增加,首尾車開始制動及緩解的時間差增大,造成列車在加速和減速時出現(xiàn)很大縱向沖動。1985年在鐵科院環(huán)形試驗(yàn)線進(jìn)行了旅客列車擴(kuò)編至16輛、20輛、25輛、30輛的制動性能試驗(yàn)(配置104分配閥、15號車鉤、1號緩沖器)。試驗(yàn)表明,20輛編組比16輛編組縱向沖動嚴(yán)重的多,25輛和30輛編組在緊急制動時縱向加速度對于旅客的身體健康已構(gòu)成潛在的威脅。由于制動波速偏低,并隨著列車長度的增加呈下降趨勢。這不僅僅影響旅客舒適度,同時也給列車運(yùn)行安全造成隱患。

(2)空氣制動機(jī)制動時,空走時間長,難以滿足制動距離要求

圖9 機(jī)車及機(jī)后15位客車制動缸壓力曲線圖

圖10 機(jī)后1位及15位客車制動缸壓力曲線

圖9是采用JZ-7制動機(jī)的機(jī)車與采用F8制動機(jī)的15輛客車組成的列車制動時,機(jī)車及第15輛客車的制動缸壓力上升曲線。圖10是同一列車的第1輛客車及第15輛客車的制動缸壓力上升曲線。從圖中可以看出,編組越長后部車輛制動缸升壓越慢。

(3)由于速度的提高,制動熱負(fù)荷大幅度增加,踏面制動方式已經(jīng)無法適應(yīng);

(4)列車速度提高后,為了盡可能縮短制動距離,必須充分利用輪軌黏著系數(shù),增大制動力,而輪軌黏著系數(shù)是隨著列車速度的增加呈下降趨勢,導(dǎo)致列車制動時抱死滑行的可能性增大。為了防止車輪滑行,必須采取防滑措施。

3.1旅客列車電空制動技術(shù)

為了解決這些問題,國家科委和國家經(jīng)委將“旅客列車電空制動技術(shù)”及相關(guān)配套技術(shù)列入“七五”國家重點(diǎn)科技攻關(guān)項(xiàng)目。1985年9月鐵道部在鐵科院召開了旅客列車電空制動機(jī)方案討論會,擬定了方案、原則及技術(shù)條件,決定旅客列車電空制動系統(tǒng)采用104型分配閥加電空制動方案,即104電空制動機(jī)。

104電空制動機(jī)是在104空氣制動機(jī)的基礎(chǔ)上增設(shè)了控制用電磁閥,用電來操縱制動系統(tǒng)的制動、緩解和保壓等作用。圖11是104電空制動機(jī)組成示意圖。

相對于104空氣制動機(jī),104電空制動機(jī)增設(shè)了制動、緩解、保壓3個電磁閥,1個40 dm3緩解風(fēng)缸(緩解時緩解風(fēng)缸的空氣進(jìn)入列車管,起到加速緩解和加速充風(fēng)的作用)及控制電纜。通過機(jī)車電空制動機(jī)控制各車輛的電磁閥,進(jìn)而控制制動管壓力增減,使自動空氣制動機(jī)起制動和緩解作用(F8電空制動機(jī)與104電空制動機(jī)控制原理基本一致)。104電空制動機(jī)采用了經(jīng)過改進(jìn)的104C分配閥,其常用制動波速達(dá)到174~213 m/s、緩解波速為174~194 m/s、緊急制動波速為270 m/s左右。

電空制動的使用使列車的制動性能有了很大的改善,列車幾乎可以同步制動和緩解,減少了列車的縱向沖動,使列車的運(yùn)行更加舒適平穩(wěn)。同時實(shí)現(xiàn)了階段緩解的功能,縮短了列車的制動距離,尤其是縮短了列車的常用制動距離。而且自動空氣制動系統(tǒng)可作為備用制動系統(tǒng),當(dāng)電空制動失效時,列車自動地轉(zhuǎn)為空氣制動系統(tǒng),增加了列車的安全冗余。

3.2盤形制動技術(shù)

鐵路機(jī)車車輛傳統(tǒng)的制動方式是采用閘瓦與車輪產(chǎn)生摩擦的踏面制動(閘瓦制動)方式。由于閘瓦摩擦面積小,大部分的制動熱負(fù)荷由車輪來承擔(dān)。速度越高車輪承受的制動熱負(fù)荷也越大,車輪踏面溫度也會越高。這不但會加快踏面磨耗,甚至有出現(xiàn)裂紋或剝離的危險,同時由于溫度上升,使得閘瓦磨耗加劇、摩擦系數(shù)下降。上述情況既影響使用壽命也影響行車安全。一般情況下,踏面制動只適用于速度120 km/h以下的列車。顯然,傳統(tǒng)的踏面制動已經(jīng)不能滿足提速旅客列車對制動系統(tǒng)的要求。

圖11 104電空制動機(jī)組成

盤形制動是在車軸或車輪輻板兩側(cè)安裝制動盤,用制動夾鉗使閘片夾壓制動盤側(cè)面,通過摩擦產(chǎn)生制動力(如圖12所示)。由于盤形制動作用力不在車輪踏面上,可以大大減輕車輪踏面的熱負(fù)荷和機(jī)械磨耗,而且制動平穩(wěn)、噪聲小。盤形制動的摩擦面積相對較大,可根據(jù)需要安裝若干套,其制動效果明顯高于踏面制動,因此速度120 km/h以上的列車普遍采用盤形制動。

圖12 踏面制動及盤形制動示意圖

盤形制動方式于1935年開始在法國鐵路應(yīng)用,我國鐵路首次應(yīng)用盤形制動是1958年,當(dāng)年四方廠邀請鐵科院機(jī)輛所和上海交通大學(xué)參與設(shè)計、1961年生產(chǎn)的低重心客車采用了輪裝制動盤。由于當(dāng)時客車技術(shù)水平和經(jīng)驗(yàn)不足,低重心客車并沒有投入使用。四方廠在1961年生產(chǎn)了我國第1列、也是我國第1代雙層客車上采用了鑄鋼軸裝制動盤,該車一直運(yùn)行到1982年。

1989年8月第2代速度120 km/h雙層旅客列車開始在滬寧線投入運(yùn)營。該車采用了鐵科院研制的H300型大功率制動盤、帶閘片間隙自動調(diào)整功能的制動夾鉗單元及匹配的合成閘片(如圖13所示)。在此之前,國內(nèi)鐵路車輛使用的制動盤主要是進(jìn)口產(chǎn)品。上世紀(jì)70年代鐵科院等單位開始對制動盤進(jìn)行深入研究,鐵科院曾經(jīng)對包括普通灰鑄鐵、高強(qiáng)度灰鑄鐵、球墨鑄鐵、25號鑄鋼、40號鑄鋼、稀土合金鑄鐵、鎳鉻鉬合金鑄鐵、鉻鉬銅合金鑄鐵等進(jìn)行了各種常溫機(jī)械性能、物理性能試驗(yàn)、高溫機(jī)械性能 (最高溫度達(dá)到800 ℃) 及高溫疲勞性能試驗(yàn)。選擇了在常溫及高溫下機(jī)械性能較好、熱膨脹系數(shù)較小、熱傳導(dǎo)系數(shù)較高的一種特種鑄鐵作為雙層客車及后續(xù)提速客車的制動盤材質(zhì)。

圖13 H300型制動盤及制動夾鉗單元

1982年鐵科院機(jī)輛所首次在1∶1試驗(yàn)臺對制動盤溫度場進(jìn)行了實(shí)物測試,并采用在制動盤嵌入熱電偶的方法,對制動盤面溫度及梯度進(jìn)行測量。在H300制動盤研制過程中,鐵科院在國內(nèi)首次利用計算機(jī)對制動盤進(jìn)行了溫度場及熱應(yīng)力場仿真模擬計算。1990年鐵科院機(jī)輛所在國內(nèi)首次在1∶1制動動力試驗(yàn)臺上進(jìn)行了制動盤的熱應(yīng)力場測試。

H300型制動盤為分體式結(jié)構(gòu),為適用于更高速度的需要,鐵科院又研制了雙金屬整體式結(jié)構(gòu)的H3200型制動盤(如圖14所示)。H3200型制動盤摩擦環(huán)采用雙金屬鑄造,摩擦部分為合金鑄鐵,摩擦環(huán)中間與盤轂的連接部分為鋼芯,將鑄鐵熔鑄在鋼芯上。這種結(jié)構(gòu)既可以發(fā)揮鋼的強(qiáng)度及韌性的優(yōu)點(diǎn),又可以利用合金鑄鐵良好的摩擦特性,可用于速度超過200 km/h的客車。盤形制動的摩擦盤與閘片間的摩擦系數(shù)是影響其制動性能的關(guān)鍵因素。與H3200型制動盤匹配的是半金屬合成閘片,臺架試驗(yàn)表明摩擦副的摩擦系數(shù)具有比較好的穩(wěn)定性。

1992年6月在鐵科院環(huán)行線分別對安裝了鐵科院盤形制動裝置的浦鎮(zhèn)廠準(zhǔn)高速雙層客車、長客廠和四方廠生產(chǎn)的準(zhǔn)高速客車,進(jìn)行單車溜放制動試驗(yàn),最高試驗(yàn)速度為162 km/h,盤形制動裝置具有良好的制動性能。鐵科院盤形制動裝置自1993年開始在準(zhǔn)高速客車和提速客車推廣應(yīng)用。

3.3電子防滑技術(shù)

我國鐵路機(jī)車車輛牽引力和制動力實(shí)現(xiàn)的基礎(chǔ)是輪軌間的黏著。因此,目前采用的制動方式均屬于黏著制動。對于黏著制動而言,制動時輪軌間產(chǎn)生最大縱向力Fmax(制動力)與黏著系數(shù)μ必須滿足下述關(guān)系才能保證制動力的實(shí)現(xiàn)(式中Q為制動時輪軌間的垂直力)。

Fmax≤Qμ

當(dāng)制動力小于黏著力時不會發(fā)生滑行。反之,將導(dǎo)致制動力急劇下降,可能出現(xiàn)滑行甚至輪對抱死現(xiàn)象,不僅使制動距離延長,而且影響列車的運(yùn)行安全。在設(shè)計制動系統(tǒng)時,總是希望盡可能利用輪軌黏著,以實(shí)現(xiàn)盡可能短的制動距離。但是輪軌黏著狀態(tài)是復(fù)雜多變的,使制動力可能接近甚至大于黏著力。解決這一問題的有效途徑就是采用防滑控制裝置。

早期的防滑技術(shù)是采用機(jī)械式防滑裝置。1966年四方廠和四方所共同研制了我國第1代機(jī)械防滑器,并裝在1967年出廠的25.5 m客車和發(fā)電車上。鐵科院也曾經(jīng)進(jìn)行了機(jī)械防滑器的研制。機(jī)械防滑器基本原理如圖15所示。當(dāng)車輛出現(xiàn)滑行時,車輪轉(zhuǎn)速會突然下降,防滑器內(nèi)的飛輪及凸輪盤因其慣性離心力作用,與主動桿產(chǎn)生相對轉(zhuǎn)動,使主動桿沿凸輪盤斜坡上移,進(jìn)而推動移動桿左移,使與制動缸相連接的排風(fēng)閥室壓力空氣迅速排向大氣。

圖14 H3200型制動盤及摩擦副的摩擦系數(shù)曲線

1-轉(zhuǎn)動桿;2-軸承套筒;3-飛輪;4-凸輪盤;5-主動桿;6-移動桿;7-排氣閥桿;8-排風(fēng)閥柱塞;P-排氣閥口;C-制動缸接口;D-分配閥接口;R-副風(fēng)缸接口;G-排風(fēng)閥G口,接傳感器;F-小孔。圖15 機(jī)械防滑器基本原理

機(jī)械式防滑器的防滑作用滯后時間長、靈敏度低,可靠性差。而且防滑器一旦動作就會使制動缸壓力排到零 ,不但浪費(fèi)了大量壓縮空氣,也無法根據(jù)輪軌黏著情況的變化調(diào)節(jié)制動力,延長了制動距離。由于機(jī)械式防滑器存在上述缺點(diǎn),無法從根本上解決防滑問題,因此并沒有得到廣泛應(yīng)用。

上世紀(jì)70年代出現(xiàn)了第1代電子防滑器,是以輪對轉(zhuǎn)動的速度差為判據(jù),具有較好的靈敏度,但所采用的分立元件有零點(diǎn)漂移現(xiàn)象,性能不穩(wěn)定。上世紀(jì)80年代初期出現(xiàn)了采用微機(jī)控制技術(shù)的第2代電子防滑器。微機(jī)控制防滑器可以對輪對滑行、制動緩解、再黏著的全過程進(jìn)行動態(tài)檢測和控制,并可對控制參數(shù)或控制算法進(jìn)行調(diào)整,以適應(yīng)不同工況的要求。

我國鐵路微機(jī)控制電子防滑器的研制啟始于1982年,源于鐵道部立項(xiàng)開展“制訂我國鐵路制動工況黏著系數(shù)”研究課題,并向鐵科院下達(dá)了“制動黏著測試裝置研制”的任務(wù)。鐵科院機(jī)輛所經(jīng)過4年的努力研制成功用于制動黏著系數(shù)試驗(yàn)研究的制動黏著測試裝置。

制動黏著測試裝置中包括基于單板機(jī)的輪對滑行檢測及防滑裝置、制動力監(jiān)控裝置等(如圖16所示)。車軸速度來自安裝在車軸端部的光電脈沖發(fā)生裝置。檢測裝置以設(shè)置的減速度和(或)兩輪對的轉(zhuǎn)差率為標(biāo)準(zhǔn)判斷輪對是否發(fā)生滑行。制動時一旦檢測到輪對的減速度或轉(zhuǎn)差率達(dá)到設(shè)定值時可迅速緩解。

圖16 制動黏著測試系統(tǒng)裝置原理圖

安裝該裝置的黏著試驗(yàn)車從1988年7月至1991年1月先后在濟(jì)南鐵路局、上海鐵路局及哈爾濱鐵路局開展黏著試驗(yàn)。這3個鐵路局代表了我國3個典型的氣候條件,即干燥的華北地區(qū)、多雨潮濕的南方地區(qū)和冬季嚴(yán)寒的東北地區(qū)。通過各種氣候和人工撒水工況下的制動黏著系數(shù)測試,獲得了大量的試驗(yàn)數(shù)據(jù),根據(jù)試驗(yàn)結(jié)果分析,得出我國鐵路制動黏著系數(shù)公式及黏著系數(shù)曲線(如圖17所示)。

圖17 我國鐵路制動黏著系數(shù)曲線(≤120 km/h)

雖然這次試驗(yàn)研究和取得的黏著系數(shù)公式具有一定的局限性,但是它開創(chuàng)了我國鐵路這一領(lǐng)域內(nèi)系統(tǒng)試驗(yàn)研究的先河,結(jié)束了我國鐵路沒有自己的制動黏著系數(shù)的歷史,為進(jìn)一步深入開展這項(xiàng)試驗(yàn)研究奠定了基礎(chǔ)。1991年12月該成果通過了鐵道部組織的技術(shù)鑒定。

在制動黏著測試裝置及大量試驗(yàn)數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上,鐵科院機(jī)輛所研制成功了TFX1系列微機(jī)控制電子防滑器(如圖18所示)。其性能達(dá)到國外先進(jìn)水平,打破了過去只有進(jìn)口產(chǎn)品的局面,填補(bǔ)了我國制動技術(shù)的空白。1993年TFX1防滑器開始裝車運(yùn)用考核,1994年開始推廣應(yīng)用,成為我國鐵路客車的主型防滑器。

1998年6月8日至25日,由SS8電力機(jī)車牽引試驗(yàn)客車在京廣線鄭武段進(jìn)行高速試驗(yàn),最高試驗(yàn)速度達(dá)到239.7 km/h,創(chuàng)造了當(dāng)時的“中國第一速”。在這次試驗(yàn)中,SS8電力機(jī)車采用DK-1電空制動機(jī)、雙管供風(fēng)、電阻制動,基礎(chǔ)制動裝置采用踏面制動方式。參加試驗(yàn)的2輛客車安裝了鐵科院的盤形制動裝置(制動盤為H3200型)和電子防滑器,其余車為進(jìn)口產(chǎn)品。這次試驗(yàn)雖然僅進(jìn)行了常用制動試驗(yàn),但是由于每個機(jī)車和客車均有一個輪對為測力輪對,另有一輛客車的一個輪對為測速輪對,測力輪對和測速輪對的制動裝置處于關(guān)門狀態(tài),因此整列車只有70%左右的制動力,尤其在進(jìn)行制動初速229.1 km/h的常用制動試驗(yàn)時,機(jī)車的電阻制動出現(xiàn)故障,盤形制動承擔(dān)了全部制動負(fù)荷,可以說制動盤和閘片經(jīng)受了嚴(yán)峻的考驗(yàn)。試驗(yàn)過程中鐵科院的電子防滑器工作可靠,輪對無一擦傷。

圖18 TFX1微機(jī)電子防滑器原理圖

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