周 伍,董文婷
(長(zhǎng)江電力股份有限公司,湖北 宜昌 443002)
葛洲壩電站12號(hào)機(jī)組屬大型軸流轉(zhuǎn)槳式水輪發(fā)電機(jī)組,單機(jī)容量150 MW,設(shè)計(jì)水頭18.6 m,額定轉(zhuǎn)速62.5 rpm。調(diào)速器為能事達(dá)公司W(wǎng)BST-150-4.0型微機(jī)步進(jìn)電機(jī)式導(dǎo)輪葉雙調(diào)節(jié)調(diào)速器(見(jiàn)圖1),采用步進(jìn)電機(jī)+主配壓閥的結(jié)構(gòu)形式,主配直徑150 mm,系統(tǒng)額定油壓4.0 MPa,是帶機(jī)械位移反饋的二級(jí)調(diào)速系統(tǒng),其導(dǎo)葉、輪葉機(jī)械位置信號(hào)均采用鋼絲繩反饋,通過(guò)杠桿作用在引導(dǎo)閥上實(shí)現(xiàn)機(jī)械自復(fù)中功能。
圖1 調(diào)速器輪葉側(cè)結(jié)構(gòu)示意圖
葛洲壩電站12號(hào)機(jī)組在年度例行檢修后,進(jìn)行調(diào)速器動(dòng)作試驗(yàn)時(shí),發(fā)現(xiàn)每次操作輪葉時(shí),輪葉側(cè)主配壓閥均出現(xiàn)持續(xù)的低頻抽動(dòng)現(xiàn)象,并引發(fā)輪葉側(cè)引導(dǎo)閥及杠桿、反饋裝置、調(diào)速油管路乃至機(jī)頭受油器處均出現(xiàn)3 Hz左右共振,且各部位振動(dòng)幅度較大,必須通過(guò)動(dòng)作手操機(jī)構(gòu),在反饋杠桿處施加作用力,方能遏制振動(dòng)。
經(jīng)過(guò)試驗(yàn)確認(rèn),輪葉側(cè)出現(xiàn)低頻共振的概率約在70%左右,與操作平穩(wěn)性有一定關(guān)系,在輪葉極限位置更容易引發(fā)共振,而導(dǎo)葉側(cè)多次試驗(yàn)未出現(xiàn)此類現(xiàn)象?,F(xiàn)場(chǎng)檢查了輪葉反饋鋼絲繩、導(dǎo)向滑輪以及重錘均在正常工作位置,輪葉引導(dǎo)閥、主配壓閥以及杠桿導(dǎo)向桿均能夠靈活動(dòng)作,未見(jiàn)調(diào)速器機(jī)械部件存在異常情況[1]。
由于修前無(wú)類似缺陷的記錄,而本次檢修工作中更換了調(diào)速器輪葉側(cè)屈服連桿內(nèi)的彈簧,增大了彈簧K值以提高調(diào)速器響應(yīng)速度和自復(fù)中能力,故初步分析是因?yàn)楦鼡Q屈服彈簧降低了輪葉調(diào)速器的緩沖能力,調(diào)節(jié)過(guò)程中產(chǎn)生了液壓沖擊引發(fā)共振?;诖朔治?,調(diào)低屈服彈簧預(yù)緊力無(wú)果后,回裝了原屈服機(jī)構(gòu)組件,但輪葉操作試驗(yàn)仍出現(xiàn)調(diào)速系統(tǒng)共振[2]。
多次試驗(yàn)過(guò)程中,我們注意到,機(jī)組機(jī)頭罩受油器處共振幅值達(dá)2 mm左右,而且偶爾出現(xiàn)的正常無(wú)共振操作中,在輪葉調(diào)節(jié)啟動(dòng)和停止的瞬間,機(jī)頭罩及受油器也有一定程度的振動(dòng)。經(jīng)過(guò)甄別,在無(wú)共振操作中,輪葉操作油管的振動(dòng),越靠近受油器處越強(qiáng)烈,靠近主配壓閥側(cè)反而幾乎無(wú)振動(dòng),因而推斷每次操作受油器處產(chǎn)生了異常振動(dòng),并且向外部傳導(dǎo)[3],這是否會(huì)是調(diào)速器共振的激振源呢?
現(xiàn)場(chǎng)檢查我們發(fā)現(xiàn),雖然輪葉反饋裝置自身工作狀態(tài)正常,但有2個(gè)反饋鋼絲繩的導(dǎo)向滑輪安裝在受油器外罩上(見(jiàn)圖2),在每次輪葉操作過(guò)程中,受油器外罩振動(dòng)都會(huì)直接帶動(dòng)導(dǎo)向滑輪振動(dòng),從而造成鋼絲繩位置反饋信號(hào)發(fā)生變化,一旦這種變化超出了整個(gè)反饋裝置的死區(qū)范圍,就會(huì)拉動(dòng)輪葉引導(dǎo)閥偏離中間位置,啟動(dòng)一次反方向的輪葉位置調(diào)節(jié)。而由于每次受油器罩的振動(dòng)速度極快,其所引發(fā)的位置反饋信號(hào)變化比較激烈,一旦變化量突破反饋裝置死區(qū),則引發(fā)的引導(dǎo)閥回調(diào)表現(xiàn)也較激烈,必然造成受油器的再次反向大幅振動(dòng),從而形成“受油器→反饋裝置→調(diào)速器→受油器”的一個(gè)循環(huán),形成低頻共振[4]。
在多次試驗(yàn)中,這一低頻共振的傳遞路徑分析得到了反復(fù)驗(yàn)證。
圖2 輪葉受油器結(jié)構(gòu)圖
顯然,根據(jù)我們的故障分析,消除調(diào)速器低頻振動(dòng)缺陷的重點(diǎn)在于遏制每次輪葉調(diào)節(jié)過(guò)程中受油器的初始振動(dòng)。
實(shí)際上,我們從圖2輪葉受油器結(jié)構(gòu)圖上可以看出,輪葉操作過(guò)程中,受油器必然會(huì)受到液壓油沖擊,并產(chǎn)生一定的振動(dòng),尤其是輪葉開(kāi)啟動(dòng)作時(shí),受油器整體受向上的液壓力沖擊最大。但根據(jù)我們多年運(yùn)行經(jīng)驗(yàn),通過(guò)機(jī)組調(diào)速器的系統(tǒng)設(shè)計(jì)以及受油器的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),這一沖擊引發(fā)的振動(dòng)幾乎控制在了不可人為感知的范疇內(nèi)[5]。為什么12號(hào)機(jī)組在每次輪葉操作中受油器處都產(chǎn)生如此明顯的振動(dòng)呢?
據(jù)觀測(cè),機(jī)組上機(jī)架在受油器初始振動(dòng)中穩(wěn)定性良好,為此,我們檢查了受油器底部與上機(jī)架之間的把緊螺栓。發(fā)現(xiàn)受油器底部的24個(gè)M30螺栓出現(xiàn)了嚴(yán)重的松動(dòng)情況,最大松動(dòng)量達(dá)到約3 mm(見(jiàn)圖3)。
圖3 受油器底部把緊螺栓松動(dòng)情況圖片
初步緊固受油器底部把緊螺栓后,重新進(jìn)行輪葉操作試驗(yàn),并且重新安裝了新的屈服連桿組件,受油器初始振動(dòng)控制良好,未再次出現(xiàn)調(diào)速系統(tǒng)共振情況,這也直接證明了故障分析和處理的思路是正確的。
為了進(jìn)一步明確受油器把緊螺栓松動(dòng)的原因,我們逐個(gè)檢查了把緊螺栓,發(fā)現(xiàn)大部分尼龍絕緣套的肩部都存在壓損情況,個(gè)別甚至已經(jīng)完全破裂分離,對(duì)此我們更換了該部位全部絕緣套,新絕緣套選用了更高強(qiáng)度的環(huán)氧材質(zhì)。
據(jù)此我們還排查了其他機(jī)組相同部位絕緣套以及把緊螺栓的運(yùn)行情況,發(fā)現(xiàn)該部位絕緣套主要采用了尼龍和環(huán)氧兩種材質(zhì),其中幾臺(tái)采用尼龍材質(zhì)絕緣套的機(jī)組,部分存在類似12號(hào)機(jī)組的絕緣套壓損、螺栓松動(dòng)的情況(見(jiàn)圖4),為此我們安排了擇機(jī)統(tǒng)一處理。
圖4 尼龍絕緣套受損情況圖片
葛洲壩電站12號(hào)機(jī)組受油器把緊螺栓使用的尼龍絕緣套運(yùn)行時(shí)間過(guò)長(zhǎng),在受油器長(zhǎng)期沖擊振動(dòng)下加速損壞,恰逢在本次檢修中更換輪葉側(cè)屈服連桿后,調(diào)速器自復(fù)中能力提高、緩沖能力下降,輪葉操作試驗(yàn)時(shí)開(kāi)始出現(xiàn)低頻共振,更加劇烈地破壞尼龍絕緣套,導(dǎo)致即使恢復(fù)原屈服連桿后,調(diào)速器輪葉側(cè)仍然出現(xiàn)嚴(yán)重的低頻共振。通過(guò)更換絕緣套、緊固受油器把緊螺栓,順利消除了此項(xiàng)故障。
調(diào)速系統(tǒng)對(duì)整個(gè)水輪發(fā)電機(jī)組的安全穩(wěn)定運(yùn)行至關(guān)重要,此次葛洲壩電站12號(hào)機(jī)組例行檢修中,及時(shí)發(fā)現(xiàn)并消除了調(diào)速器輪葉側(cè)低頻共振這一重大故障,有效保障了調(diào)速系統(tǒng)乃至整個(gè)機(jī)組的安全穩(wěn)定運(yùn)行。整個(gè)過(guò)程思路清晰、判斷準(zhǔn)確、行動(dòng)迅速,排除了屈服連桿等干擾信息,找到了“受油器→反饋裝置→調(diào)速器→受油器”的共振循環(huán)機(jī)理,查明了受油器異常振動(dòng)的原因,并在全站范圍內(nèi)進(jìn)行相關(guān)設(shè)備的普查并安排處理,一定程度上體現(xiàn)了電站的設(shè)備管理水平,其中的思路與方法以及發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,值得同類型電站參考、借鑒。