馬洪林
(東方汽輪機有限公司,四川 德陽 618000)
在潤滑油的冷卻系統(tǒng)中,采用冷油器帶走因轉子及軸承摩擦而產生的熱量,從而保證軸承入口油溫達到規(guī)定值,確保機組的安全運行。參考電站1 000 MW機組主機潤滑油管式冷油器采用某汽輪機廠制造的U型管式冷油器,在冷油器運行過程中,出現(xiàn)滲漏故障。在實際的檢修過程中發(fā)現(xiàn)了導致故障頻發(fā)的原因,進而提出相應的技術優(yōu)化方案,這對冷油器的設計及運行維護有一定的借鑒意義。
圖1 冷油器工作原理簡圖
機組正常運行時,冷油器兩臺工作,一臺備用。當冷油器的循環(huán)水溫超過設計值,或冷油器管系結垢比較嚴重,導致冷油器的出口油溫超過允許值時,可通過閥門操作,使另一臺冷油器投入運行,以滿足系統(tǒng)要求。當工作冷油器在運行中出現(xiàn)漏水、漏油時,也可通過閥門操作,使備用冷油器投入運行。檢修冷油器時,通過殼體放油口將油放盡,然后進行維護檢修。機組正常運行時,備用冷油器應隨時處于備用狀態(tài)。循環(huán)水(海水)由進水室進入管系(鈦管)經U型管反向,再經管系返回出水室,由出水口流出冷油器;潤滑油進入冷油器殼體下部,在殼體內呈“蛇”形流動,與管系內循環(huán)水進行熱交換,使?jié)櫥偷靡岳鋮s,最后從殼體上部流出冷油器。圖1所示為冷油器工作原理圖。
參考電站投運一段時間來發(fā)現(xiàn)1#機A冷油器滲漏,然后將B冷油器切換到工作狀態(tài),并把A冷油器水室打開進行了檢漏、堵孔處理。1#機停機檢修時,將1#機A冷油器管系抽出檢查。經汽機廠家設計、制造人員與電廠技術、維護人員和電廠領導多次現(xiàn)場檢查和分析討論,認為主要存在以下2個問題:①管系裝反,正確的安裝應是管系最末一級折流板弧邊對著進油口;②由于管系裝反,進油直接沖擊2個流程長度的冷卻管,使其尾部擺動較大并導致摩擦損壞。針對上述問題,研究決定:首先將管系旋轉180°,裝回正確位置,同時隔離、加固U型管擺動較大的部位。本方案有針對性地對U型管的擺動進行了有效的控制,從而消除了因管相互摩擦而導致?lián)p壞的現(xiàn)象。
采取以上措施后,經過現(xiàn)場運行反饋,問題得以解決。
T工程為600 MW等級汽輪發(fā)電機組,機組設計階段,業(yè)主堅持采用管式冷油器,而管式冷油器的設計、生產周期均特別長,項目工期緊,任務急,且600 MW系列無相似參數管式冷油器,無法借用相似設計。在工程開展階段,廠家與設計院、業(yè)主在設計聯(lián)絡會和電話配合協(xié)調中多次說明上述情況。為滿足工程進度,最終三方達成一致,采用“以大代小”方式,以某1 000 MW工程為參考電站(此工程為海水冷卻、鈦管管式冷油器)進行相似設計,因此該工程管式冷油器面積余量高達40%,同時從設計、工藝、生產、工裝、裝配等方面節(jié)約了時間,大大縮短了整個冷油器的生產周期,滿足電廠進度要求。
因參考電站管系裝反,造成進油直接沖擊2個流程長度的冷卻管,使其尾部擺動較大并導致鈦管摩擦損壞。為防止在T工程中發(fā)生類似事件,對相似管式冷油器進行了排查和優(yōu)化。根據項目管理進度,參考電站發(fā)生事故時,T工程4臺冷油器已全部發(fā)至現(xiàn)場,從綜合管理角度考慮,最終決定現(xiàn)場優(yōu)化。
根據參考電站事故原因,采取以下優(yōu)化措施。
3.3.1 確認管系位置
確認管系是否裝反,正確的安裝應是管系最末一級折流板弧邊對著進油口。若管系裝反,將造成進油直接沖擊2個流程長度的冷卻管,使其尾部擺動較大并導致摩擦損壞。
圖2 優(yōu)化前冷油器外形圖
3.3.2 為防止尾部擺動,更改冷油器進油口
冷油器進油口尾部向水室方向平移1 184 mm,如圖3所示。原冷油器進油口用δ20 mm厚封板封閉,在新的進油口增加一根DN20 mm聯(lián)通管至冷油器尾部,防止尾部出現(xiàn)死區(qū),避免尾部產生擺動。
3.3.3 防止因管摩擦而損壞
保證管系裝回正確位置后,隔離、加固U型管擺動較大部位,有針對性地對U型管的擺動進行有效控制,從而解決因管相互摩擦而導致?lián)p壞的問題。
圖2和圖3分別為優(yōu)化前和優(yōu)化后的冷油器外形圖。
采取以上措施后,冷油器面積仍有20%余量,不影響換熱效果,同時避免了冷卻管由于油流沖擊而導致的相互磨損。
圖3 優(yōu)化后冷油器外形圖
參考文獻:
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