高 松
(淮南礦業(yè)(集團)有限責(zé)任公司,安徽 淮南 232001)
兩淮礦區(qū)各主采煤層煤層透氣性通常較低,瓦斯預(yù)抽工程周期長,工程量大。為了實現(xiàn)快速消突,通常利用開采卸壓層區(qū)域性增透技術(shù),以及爆破增透等強化增透技術(shù)。然而對于首采層,開采卸壓層的方法卻無法施展,因而只能采用強化增透技術(shù)。
水力壓裂技術(shù)最早應(yīng)用于石油和天然氣開采領(lǐng)域,至今仍是這一領(lǐng)域的主要增產(chǎn)措施。1965年,原煤科總院撫順分院開始將這一技術(shù)引入煤層氣地面抽采領(lǐng)域,取得了一定的效果[1]。近年來,水力壓裂技術(shù)開始逐步引入到井下煤層增透領(lǐng)域[2-5]。文獻[6]利用井下水力壓裂技術(shù)在淮南礦區(qū)實現(xiàn)了大范圍、長時間的增透,實現(xiàn)了煤層氣的安全高效抽采。文獻[7-8]對井下水力壓裂工藝進行了改進,在河南和安徽等礦區(qū)進行了試驗,取得了較好的效果。文獻[9]實現(xiàn)了定向壓裂,使裂隙沿煤層走向擴展,實現(xiàn)了定向增透。文獻[10-11]提出了脈動壓裂技術(shù),實現(xiàn)網(wǎng)狀結(jié)構(gòu)壓裂隙,大幅提高了煤層透氣性。
然而,煤礦井下穿層水力壓裂技術(shù)是一項新技術(shù),其機理和工藝等仍需要進一步完善。本文利用數(shù)值模擬和現(xiàn)場工程試驗的方法,研究了水力壓裂煤層裂隙擴展特性及增透效應(yīng),并進行了井下工程試驗驗證,實現(xiàn)了大范圍、長時效的增透,有效的抽采了煤層瓦斯。
根據(jù)潘北煤礦13煤的實際情況建立水力壓裂RFPA數(shù)值計算模型,如圖1所示。
圖1 數(shù)值模型
該模型從上至下分為頂板、煤層和底板三層,模型長60m、高32m。 煤厚為4.0m, 水力壓裂鉆孔直徑為95mm。 共劃96 000個單元。 在模型的上方施加垂向地應(yīng)力19MPa、水平方向地應(yīng)力6.5MPa,該模型材料力學(xué)與滲流力學(xué)參數(shù)如表1所示。
表1 模型材料力學(xué)與滲流力學(xué)參數(shù)
1)裂隙分布特性。從如圖2所示的模擬結(jié)果可以看出,在水力壓裂過程中,首先產(chǎn)生了水平方向的主裂隙,即主裂隙擴展方向為垂直于最小主應(yīng)力方向。當(dāng)主裂隙擴展到一定程度后,在主裂隙末梢處開始出現(xiàn)分支裂隙,分支裂隙的產(chǎn)生是隨機的,與煤的均質(zhì)性有關(guān)。當(dāng)煤的均質(zhì)性越低,產(chǎn)生分支裂隙的可能性越高。
在水力壓裂的初期,裂隙的數(shù)量較少,但擴展速度較快,以主裂隙為主;隨著裂隙不斷向煤體深部擴展,裂隙所覆蓋的范圍不斷增大,呈扇形分布,且離壓裂孔越遠,在垂向上的影響范圍越大。這些裂隙彼此相互貫穿,形成復(fù)雜的網(wǎng)狀結(jié)構(gòu)。
從計算結(jié)果可以看出,壓裂后,在距離水力壓裂孔20~25m范圍內(nèi)的煤體內(nèi)形成了大量的壓裂隙,透氣性大幅提高,有效的提高了煤層的透氣性。
2)應(yīng)力分布特性。水力壓裂后,在裂隙的前端處形成了應(yīng)力集中,迫使裂隙不斷發(fā)展。但在裂隙區(qū)內(nèi)的煤體中的應(yīng)力值有效降低,形成了卸壓區(qū)。根據(jù)模擬結(jié)果,壓裂孔周圍半徑20m的煤體為卸壓區(qū),20~30m為裂隙前端集中應(yīng)力區(qū),30m以遠為未影響區(qū)。
(a)水力壓裂初期 (b)水力壓裂后圖2 水力壓裂過程中壓裂與應(yīng)力演化過程
3)煤層透氣性。壓裂前后煤層透氣性的變化情況如圖3所示。從圖3中可以看出,在水力壓裂之前,煤體的透氣性極低,水力壓裂后,煤層的透氣性獲得了有效的提高,煤層滲透率系數(shù)顯著增大。通過水力壓裂,煤層滲透率在20~25m范圍平均提高了32倍。
(a)聲發(fā)射活躍點 (b)壓裂前后滲透率變化圖3 煤層滲透性變化
淮南礦業(yè)集團潘北礦是一個典型的深部突出礦井,煤層透氣性極低,采用常規(guī)增透方法后,增透效果不理想,嚴重影響采掘接替。通過數(shù)值模擬可以發(fā)現(xiàn),通過水力壓裂技術(shù)可以在煤體中大范圍、有效的提高煤層的透氣性。因而,為快速消除煤層突出危險性,實現(xiàn)工作面兩順槽安全快速掘進,從而保障采掘接替,在潘北礦1131(3)底抽巷利用水力壓裂技術(shù),實現(xiàn)下順槽條帶增透,提高煤層透氣性,解決安全高效增透、瓦斯高效抽采的難題。
1131(3)采煤工作面走向長度1 215m, 采煤面長度260m, 標(biāo)高為-672~-713.3m, 所屬煤層為突出煤層。 工作面范圍內(nèi)煤層平均瓦斯含量8.7m3/t,平均瓦斯壓力2.12MPa,含水率1.72%,滲透率0.00 036mD。
1)水力壓裂設(shè)備。1131(3)工作面壓裂泵采用額定壓力56MPa、額定流量200L/min的乳化泵,壓裂管為直徑42mm的無縫鋼管,連接壓裂泵和壓裂管的軟管為直徑19mm的高壓膠管。
2)壓裂鉆孔設(shè)計。沿1131(3)工作面下順槽底抽巷每隔80m布置一個上向穿層的水力壓裂孔(見圖4),壓裂孔的直徑為95mm。
圖4 壓裂鉆孔設(shè)計平面圖
1)壓裂后有效影響半徑考察。壓裂后,不拆除高壓膠管、壓裂泵等,維持壓裂時的連接狀態(tài)10d后,進行壓裂效果考察。分別施工T1組、T2組、T3組、T4組、T5組、T6組效果考察鉆孔,如圖4所示。見煤后,分別取樣進行含水率、Δp、硬度、煤層孔隙率和瓦斯含量測試。
根據(jù)各組考察鉆孔煤樣含水率的測試結(jié)果繪制出水力壓裂后含水量等值線圖,如圖5所示。
圖5 含水率等值線圖
根據(jù)圖5的測試結(jié)果可以看出,水力壓裂有效影響半徑為20~25m。
2)抽采效果考察。拆除連接高壓軟管后,將圖4中所示的T1、T2和T3組中的30個鉆孔接入瓦斯抽采系統(tǒng),作為一個單元進行考察。同時,分別安裝自動和人工抽采流量測定接口,分別利用人工計量和自動計算兩種方式,考察這一單元內(nèi)的抽純采量等關(guān)鍵參數(shù),測定結(jié)果如表2所示。
表2 壓裂效果
從表2可以看出,實施水力壓裂增透技術(shù)后,在一個多月的時間里,考察單元內(nèi)瓦斯抽采純量均提高2倍以上。
原始未壓裂區(qū)域的煤巷條帶瓦斯預(yù)抽達標(biāo)時間為44d,經(jīng)過壓裂后,預(yù)抽達標(biāo)僅為30d,縮短了15d,與未壓裂區(qū)相比,預(yù)抽達標(biāo)時間縮短34%。
本文綜合利用數(shù)值模擬和現(xiàn)場工程試驗的方法,研究了深部低透氣煤層底抽巷上向穿層水力壓裂強化增透技術(shù)及其增透效果。
(1)研究獲得了水力壓裂過程中,煤體裂隙的發(fā)育和分布規(guī)律、應(yīng)力分布特性以及透氣性變化特性,水力壓裂對煤體的增透機制。研究發(fā)現(xiàn),在距離水力壓裂孔20~25m范圍內(nèi)的煤體內(nèi)形成了大量的壓裂隙,透氣性大幅提高,有效的提高了煤層的透氣性。
(2)通過現(xiàn)場工程試驗,利用井下穿層水力壓裂增透的方法,實現(xiàn)了深部低透氣性煤層大范圍、長時效增透,實施水力壓裂增透技術(shù)后,在一個多月的時間里,考察單元內(nèi)瓦斯抽采純量均提高2倍以上,與未壓裂區(qū)相比,預(yù)抽達標(biāo)時間縮短34%。
(3)研究結(jié)果可供深部低透氣性煤層增透借鑒。